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JM51催化剂催化性能研究 摘 要:本文介绍了JM51催化剂的运行情况和催化性能,探讨热点温度与气体成分对JM51催化剂催化性能的影响,保护催化剂。 关键词: JM51催化剂 催化性能 影响因素 甲醇合成是有机化工中最重要的催化反应之一,催化剂的选择是甲醇合成的关键,选择合适的催化剂既能增加甲醇产量,又能降低生产成本,提高经济效益。兖矿国宏化工是全国投产的最大的高硫煤制甲醇公司,甲醇合成催化剂使用的是庄信万丰公司生产的Katalco51-7型催化剂(第三炉)(以下简称JM51催化剂),此催化剂是一种以ZnO-Al2O3为载体的并加入MgO助剂的铜基催化剂,于2012年1月20日投入使用。使用至今,该催化剂一直保持较好的活性、选择性和稳定性,但是在使用过程中,操作条件的变化会影响催化剂的使用效果乃至寿命。 1、JM51催化剂运行情况 至2013年8月30日,JM51催化剂已使用567天,从催化剂对甲醇合成的影响来看,催化剂使用效果良好。 在汽包压力为2.50.5MPa,入塔气压力5.5 -6.5MPa ,两塔压差A塔83.736KPa,B塔79.916KPa,新鲜气流量约154592NM3/h,入塔气流量计72.6万 NM3/h,合成回路的循环比为3.70。从上表可以看出入塔气与出塔气中CO差值较大,显示转化率较高,经计算CO转化率为68%,CO2转化率为45%,8月30日共产精甲醇1605t,吨甲醇耗新鲜气2270NM3,运行情况较好。 2、催化剂性能分析 (1)单程转化率 催化剂在运行一年半的时间里,CO转化率略有降低;CO2转化率较催化剂刚开始使用时稍低,但相对于使用一年时,由于现在控制原料气中惰性气体含量在15%以下,有效提高了CO2转化率。 催化剂在使用过程中,由于系统检修,经历多次开停车,开停车对催化剂损坏是不可避免的;合成系统加碱量时,气体成分的变化,也会影响催化剂的活性。所以CO和CO2转化率稍有降低,但从转化率的数值上来看,该催化剂仍具有较好的催化活性。 (2)副产物(乙醇,蜡) 催化剂运行一年的过程中,粗甲醇中乙醇的含量在180-400ppm之间,这与催化剂厂家提供的数据相符;当气体成分波动较大时(CO含量较多),乙醇含量会增加,如11月份的数据。在催化剂运行一年半时,乙醇含量也无大的波动。 催化剂运行至今,水冷器出口温度维持在33-38,未有结蜡现象出现。 粗甲醇中乙醇含量较少,水冷器无结蜡情况,说明该催化剂有较高的选择性。此催化剂的选择性受气体成分影响较大,在生产过程中要及时调节,从而对催化剂起到保护作用。 3、影响催化剂性能的因素 甲醇合成反应是伴有多种副反应发生的可逆放热反应,通过对以上数据的计算证实了其具有活性好、副产物低、产量高的特点。这也说明该催化剂催化性能稳定。 催化剂的活性在很大程度上受催化剂还原操作和还原程度的影响, 这种影响一般在还原结束时就已经形成。在甲醇合成操作过程中, 主要通过维持稳定的气体成分和热点温度, 防止热点温度变化过大,对催化剂进行保护。 (1)热点温度的影响 JM51催化剂主要对合成塔汽包压力进行控制,对热点温度没有严格的要求,高的热点温度也不会影响其使用寿命,但是要求整个合成回路的操作稳定。因蒸汽平衡的原因,汽包压力控制在2.50.5MPa,合成塔热点温度为2411(满负荷下)。对汽包压力进行控制时,即使系统波动对合成系统影响也不大,只要合成系统稳定就能保护催化剂性能。 (2)气体成分的影响 甲醇合成反应方程式为: CO+H2CH3OH+Q CO2+H2CH3OH+H2O+Q 为了满足物质反应的要求,维持系统稳定生产,根据合成系统物料平衡,氢碳比指标为2.05-2.15,过高的氢碳比,可减少杂质组分的生成,延长催化剂寿命,但氢过剩太多,循环量大,增加动力消耗; 氢碳比过低,杂质组分增多,且易使管路震动,影响生产稳定。因此应尽量控制氢碳比在合理值之内。 当原料气中CO含量较高,反应剧烈,放热量大,合成塔热点温度难以控制会造成超温的情况,从而减少催化剂寿命;少量CO2的存在有利于调节温度,防止超温保护催化剂活性,也能防止催化剂结碳,延长使用寿命,但是CO较多时,粗甲醇中含水量增加,甲醇浓度降低,蒸汽消耗增加。所以及时调节氢碳比,可保护催化剂。 根据国宏公司甲醇生产装置实际运行情况,氢碳比的控制由重点控制入塔气改到重点控制新鲜气,将气体成份自动分析由入塔气改造至新鲜气。 由于入塔气的氢碳比数值是系统运行积累的结果,新鲜气的气体成份调整后到入塔气有明显的变化,时间周期大约2小时,一个调节周期大约4小时,造成调节滞后。而调节新鲜气氢碳比,从变换调节开始到入塔气成份变化大约半小时时间。目前情况如下: 新鲜气中:CO 29-30%, CO2 2-3,H/C约2.02 入塔气中:CO 6.6-9.5%,H2 68-74%,CO2 1.5-3.0% 出塔气:CO 2.5-4.5%,H2 63-72%,CO2 1.15-1.7% 结论 通过对甲醇生产情况和CO、CO2转化率及粗甲醇中副产物的讨论,JM51催化剂具有较好的活性和选择性,但是在催化剂使用过程中,就要需要通过保证合成系统稳定操作,气体成分发生变化时及时

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