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文档简介

化学破乳A2/0法处理链条加工滚磨废水1 工程概况 杭州某链条厂主要从事各种机械传动链条,包括大、中、小规模精密滚子链、套筒链、输送链。废水主要来自于滚筒滚磨产生销轴滚角或滚光时加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,主要污染因子为砂、皂角粉、漂浮油和碳酸钠引起的碱度。污水严重污染了周边环境。我公司接受该厂的委托,考虑链条行业的特点,设计化学破乳多级气浮A2/O法的处理工艺,经当地环保局的验收,出水达到污水综合排放标准一级。是全国首家链条行业污水处理达到一级标准的企业。2 处理水量、水质设计最大处理能力为1000m3/d,现在实际的水量只有900m3/d左右。进水水质见表21:表2 1 设计进水水质项目pHCODcr(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)石油类(mg/l)浓度101212001500400176080注:送样给当地环保部门的水质检测结果为:CODcr1418mg/l,BOD5292mg/l,SS1429mg/l,石油类71.7mg/l。 设计出水指标达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准。3 处理工艺 该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳多级气浮A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图1。3.1 沉砂池 车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,在废水渠设波浪型槽,在波浪型槽中加入酸化车间的废硫酸,一方面可以中和废水中的碱性,另一方面可以使乳化油游离出来,便于气浮池去除废水中油类及包含砂,废水进入沉砂池,大大地减轻悬浮物的浓度。3.2 调节池经过沉砂沉沉砂后,进入调节池,调节池使废水在水质和水量进行稳定。3.3气浮池 根据链条厂的水质,含油量及SS浓度比较大,拟采用平流气浮装置二套。考虑水含油量较大,采用一级气浮去油不完全,因为水中含油影响生化池的填料不容易挂膜,所以采用二级气浮,以便提高生化池效率。气浮池的气主要由溶气泵输入,浮渣由撇油装置去除,由管道流入吸附池,然后由焦碳吸附,处理后的焦碳和煤进行燃烧,水进入A/A/O池。主要参数:处理量25m3/h表面负荷 10m3/m2/h,去除率80%90%。3.4 A/A/O池气浮池废水经过污水泵提升进入A/A/O池。A/A/O工艺的优点:(1)处理效果好且稳定,能去除含碳有机污染物;(2)混合液回流量大,是进水量的1-2倍,因此有较大的缓冲稀释均化能力,可承受水质水量的较大冲击负荷;(3)生物污泥泥龄长,污泥负荷低,生物氧化推动力大,污泥在池内趋于好氧稳定,剩余污泥量少,可不建污泥消化系统;(4)采用氧转移效率较高的微孔曝气系统,有效降低了动力消耗,节省运行费用。3.5 沉淀池好氧处理后的污水流入沉淀池进行泥水分离, HRT=3h,装有刮泥机1台。沉淀池出水进入过滤罐池进行深度处理,污泥一部分回流至A1池进口,与进水混合、反应,可以去除水中的有毒有害物质,抑制丝状菌的生长,防止产生污泥膨胀。一部分回流至生化池进口。剩余污泥干化后拌煤渣外运。3.6 过滤池过滤池采用普通快滤池,设计上升流速为10m/h,三层滤料。为新建构筑物,钢混结构。4 生化系统的启动 采用低负荷接种法,接种污泥取自杭州某啤酒厂,为二沉池脱水污泥,控制曝气池内污水的CODcr300mg/l。接种污泥量为20吨,一次投加。投加时控制池内水深为2.0m左右,开启风机进行曝气。接种污泥投加完后慢慢提高水位,并投加面粉、尿素、磷酸二氢钾和大粪水,使B:N:P的值控制在100:5:1的范围内。闷曝5天后,钟虫、累枝虫、圆筒盖虫等后生动物大量出现,开始少量进水。进水的量按设计负荷的1/10,1/5和1/2逐步提高,直到全量进水。每天投加营养1次,运行5周后,生化系统的去除率稳定在50左右,生物相以钟虫、累枝虫、圆筒盖虫和楯纤虫等为主,生化系统启动成功。5 系统的运行控制生化系统启动后,对整个系统的运行采取了控制点的定期监控。各控制点控制项目如表51所示:表51 控制点控制项目一栏表控制点控制项目调节池气浮池A/A/O池二沉池pH每隔1h测1次每隔1h测1次每隔1h测1次每隔1h测1次温度每隔1h测1次/每隔1h测1次/COD每天2次/每天2次每天2次DO/1周1次/*采用便携式Ph计;DO采用滴定法;COD采用重铬酸钾法。 通过对监控点的定时监控,不但积累了大量的运行资料,对水质的变化,也可以随时进行调整。在运行过程中,生化池曾多次出现楯纤虫和丝状菌大量繁殖,污泥膨胀,池体泡沫封顶的现象。分析原因,水体中的毒性物质比较多;生化池悬浮污泥的浓度比较低,只有2%左右;水体中氮的含量较低。通过加大回流量和曝气量,污泥不外排,控制生化池悬浮污泥的浓度在8%左右,并增加尿素的投加量,运行一周后,生化系统又趋于稳定。6 处理效果如表61所示:表61 处理效果一栏表监测点监测项目调节池气浮池A/A/O池+二沉池过滤pH10-128978 COD1418mg/l848mg/l88.5mg/lSS1616mg/l162mg/l21mg/l石油类80mg/l3mg/l1.55mg/l*采用便携式Ph计; COD采用重铬酸钾法。7 技术经济指标技术指标技术参数备注工程占地800m2包括绿化构筑物占地525m2总装机容量55.2KW含备用总投资320万元运行费用1.6元/吨人员编制5人8 结语 实践表明,对于高浓度的链条行业滚磨加工废水,采用化学破乳A2/O为主的处理工艺,在水解酸

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