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文档简介

,套损井贴堵治理技术应用及推广,胜利采油厂 二一七年五月,前 言,随着胜坨油田进入特高含水开发后期,套坏井逐年增多、逐年加剧,且由于层系多、层间差异大,井筒内生产管柱复杂,严重影响油水井的正常生产,致使井网变差,开发形势严峻。 胜采厂针对日益凸显的开发矛盾,转变观念,大力实施技术创新,探索形成了以套管贴堵为主导的井筒治理技术,各项技术指标均有了新突破,逐步将贴堵技术打造成为特高含水期提高开发质量和效益的新利器。,汇报提纲,第一部分 胜坨油田“贴堵技术”的研究背景 第二部分 胜坨油田“贴堵技术”的研究与配套 第三部分 胜坨油田“贴堵技术”的应用 第四部分 胜坨油田“贴堵技术”取得的效果,2010年以来,我们对老油田井筒恶化的形势进行了认真梳理,主要存在四方面的不适应性:,井筒复杂程度加剧,不适应低成本开发需要 套损状况持续恶化,不适应井网完善需要 井筒结垢腐蚀严重,不适应精细注采需求 单控储量不断下降,依靠增量提效能力不足,背景1:老油田井筒复杂程度加剧,不适应精细开发需要,2010年全厂带封生产管柱井达到607口,占生产井数(1900口)的31.9%,其中以封上采下和封下采上管柱最多,合计418口。,2010年油井生产管柱柱状图,2005-2010年带封管柱交大修情况,一是增加了作业交大修风险。2010年油井交大修37口,其中因捞带封管柱交大修22口,占59.46%。,管柱复杂化带来了两方面的影响:,二是井筒状况的不断恶化导致作业施工工序日益复杂: 单井作业层次由2005年2.8次上升到4.7次; 单井作业周期由2005年5.1天上升到10.1天; 单井作业劳务由2005年6.37万元上升到9.7万元。,“十一五”期间,全厂新增套损井808口,其中无法利用井242口,更新井数仅102口。截止2010年,共有套坏井1736口(报废748口,带病生产779口),占总井数的39.2%。 井网指标持续下降,水驱储量控制程度由2006年82.8%下降到2010年的80.2%。,2006-2010年套损井及更新井情况,背景2:老油田套损状况持续恶化,不适应井网完善需要,“十一五”井网指标变化曲线,截止2010年套损井数达59口,占总井数的20.7%,失控储量328104t。,典型单元-胜一区沙二1-3,胜一区沙二1-3单元主力层井网图(2010年调整前),铅印验证 套管错断,取换套显示 套管漏失,薄壁管验证套管弯曲,多臂井径显示 套漏腐蚀严重,转后续水驱,受套坏影响单元油水井开井数由08年1月的274口下降到2010年年底的245口,减少了29口井,日产液量下降了3316t,日油下降了429.3t。,08年1月,经过近五十年开发,套管老化腐蚀严重,多层系开发,卡封无效或低效高含水井比例达到16%,卡封可靠性差。,背景3:老油田井筒结垢腐蚀严重,不适应精细注采需求,井例:ST3-4X207,存在问题: 卡封段腐蚀严重,2009年6月改层卡封生产,由于卡封段腐蚀,虽采用了可验封管柱,初期生产平稳,但生产一段时间后失效,造成高含水返工2次。,40B显示:套管在2075-2088m多处轻微变形,在2125-2130m变形较严重,多次整形无效,无法卡封分注,改封串管柱保护上部套管合层注水。,原井管柱,完井管柱,井例:ST3-4-844,背景4:老油田单控储量不断下降,依靠增量提效能力不足,2006-2010年单控剩余地质储量变化曲线(万吨),胜坨油田经过近50年的开发,剩余油以“普遍分布、差异富集”为主,饱和度30%-40%,仍具有进一步挖潜的潜力。但是面临三方面的难题: 一是剩余油高度分散,单控剩余地质储量不断降低。由2006年的13.4万吨,下降到2010年的10.2万吨。,二区9-10沙二103层剩余油饱和度图,平衡油价与经济极限初产关系曲线,单井投资:600万 递减率:12%,二是老油田综合开发效益越来越差。部分整体矢量调整单元(27个)需配套地面系统改造方可实施,从而造成平衡油价达到70 $/bbl 以上; 三是低油价对单井产能要求越来越高。50美元单井产能需5吨以上,新井井数大幅减少,增量创效能力大幅下降。,仅仅依靠新井完善井网的难度越来越大,需要最大程度的挖掘存量潜力,盘活老井资源完善井网,不断延长老油田经济寿命期。,基于以上分析,为进一步提高老油田综合调整效益,针对老井多、井况复杂的现状,探索研究了一种封堵可靠性高、施工工艺简单且有效期长的贴堵工艺技术,再造新井壁,盘活老井资源,恢复油田水驱动用储量,为构筑有效井网提供有力支撑。,汇报提纲,第一部分 胜坨油田“贴堵技术”的研究背景 第二部分 胜坨油田“贴堵技术”的研究与配套 第三部分 胜坨油田“贴堵技术”的应用 第四部分 胜坨油田“贴堵技术”取得的效果,针对日益凸显的开发矛盾,胜采厂及时转变观念,立足自主创新,探索形成了以套管贴堵为主导的井筒治理技术。 经过6年的研究与发展,配套技术日益完善,现场适应性及各项技术指标均有了新突破,逐步将其打造成为低油价时期提高开发质量、减少施工成本、盘活老井资源的有效手段。,二、胜坨油田“贴堵技术”的研究与配套,创新1:创新井筒治理新思路,水泥封堵,取换套,膨胀管补贴,常规套损治理技术,套损,封堵有效率及有效期低 施工后承压低(5MPa) 套损处套变程度加剧,后期处理难度大,油层,缺点:,仅适用浅部套损 需上大修,井场和作业动力受限 成本高(56万元)周期长(30天),缺点:,成本高(1.7万/米) 无法解决套管内壁沟槽及腐蚀点的窜槽问题,缺点:,四项创新,创新思路: 研究集管外封固、管内贴堵、可靠性高、有效期长、施工简易、后期处理方便的井筒治理技术,实现井筒再造。,原理: 将贴堵管材下到井下设计位置,循环注入水泥堵剂至套管与贴堵管环形空间中,通过水泥胶结将贴堵管牢牢的贴在套损井壁上,达到对腐蚀、漏失段的封堵。,漏点,油层,贴堵后管柱,贴堵前管柱,贴堵管,封固堵剂,因套变导致固井水泥环缺失,贴堵管参数统计,贴堵管材在应用上分为后期可处理(可钻)与永久(不可钻)两种。 不可钻管材:根据井况选择适宜的钢级,包括N80、J55、P110等; 可钻管材:根据抗压、抗拉强度及耐腐蚀性等性能要求,优选合金材料作为管材的基础材料,并通过在冶炼过程加入si等元素及后期表面处理技术提高管材的综合性能。,创新2:创新贴堵应用管材,一是开展管材强度的研究;,根据施工要求,贴堵管在井内承受压力15MPa,抗拉抗压200KN。选取尺寸114/108mm(壁厚为3mm),合金材质为40CrNiMo。利用ANSYS软件所建立的模型,对其抗内外压进行计算。,贴堵管管材模型,带螺纹的管材模型,对贴堵管管材及带螺纹的管材分别施加48.097MPa的外压,得到应力分布云图:,管材施加外压应力分布云图,带螺纹的管材施加外压应力分布云图,最大值 1320MPa,最大值 982MPa,大于 40CrNiMo的屈服强度835MPa,改变所施加的外压大小,使最大值满足强度要求,最后确定管材的抗外压强度为30MPa,管材应力分布云图,带螺纹管材应力分布云图,最大值612MPa,最大值824MPa,管材抗外压试验,对贴堵管管材及带螺纹的管材分别施加38.454MPa的内压,得到应力分布云图。,管材施加外压应力分布云图,管材抗内压试验,带螺纹的管材施加外压应力分布云图,最大值 764MPa,最大值 1040MPa,改变施加的内压大小,使得螺纹管材求解最大值满足屈服强度,确定管材的抗内压强度30MPa。,835MPa,835MPa,内压为30MPa 求解最大值809MPa,内压为31MPa 求解最大值为836MPa,不同壁厚下满足强度要求所选管材材质及抗拉、抗压的应力大小,二是开展管材耐腐蚀性能研究;,为提高贴堵管的耐腐蚀性,对其表面实施钝化镀层处理,并对处理前后挂片样本,进行交流阻抗谱测试和极化曲线测试。结果表明:贴堵刮片耐蚀性有明显提高。,从交流阻抗谱测试获得的Nyquist图可以明显看出,处理后的挂片样本的低阻抗值明显增大,也就是说,贴堵挂片表面电子转移阻力大,不易失电子发生腐蚀,耐蚀性明显提高。,通过极化曲线测试对所得的数据进行处理,获得两种挂片的腐蚀电位和腐蚀电流密度, 由拟合数据可看出,贴堵挂片样本的耐蚀性更好,腐蚀速度更低。,挂片极化曲线测试结果,挂片交流阻抗谱测试结果,同时用动态腐蚀仪测试,常压90油田地层水,将J55套管材料与贴堵挂片样本充分反应72h,由于贴堵管材进行了表面处理,与套管挂片样本基本不发生电化学反应,贴堵管挂片的腐蚀速率仅为0.0409mm/a。,试片的表面积测量,贴堵管材料挂片示意图,FS-高温高压动态腐蚀仪,高温高压动态腐蚀仪原理图,根据强度及密封性要求,选取尺寸114/108mm管材,贴堵管施加200KN轴向拉力,对贴堵管不同螺纹扣型进行模拟计算应力分布云图。,三是开展丝扣结构强度研究;,当贴堵管壁厚一定时,选用不同的螺纹连接方式,FOX型特殊螺纹求解得到的最大值最小。 FOX型特殊螺纹连接,螺纹接触面载荷分布较为均匀无明显变形,优先选用FOX型特殊螺纹。,不同螺纹连接应力分布云图及强度,FOX结构及有限元模型,无变形,创新3:创新套贴堵工艺堵剂体系,堵剂体系研究目标,由于贴堵管与套管环空仅5mm间隔,因此,除达到固井水泥浆的性能外,贴堵堵剂还需较强的流变性、低失水和低滤失等特征,为此需要建立适合贴堵施工的堵剂体系,满足施工需求。,堵剂研究思路: G级水泥(使用广泛、成本低)+添加剂,一是开展分散剂的筛选;,各类分散剂对流变性的作用影响,USZ是阴离子型表面活性剂,使用温度可达150,是目前国内外较好的水泥分散剂。通过实验可以看出0.3%的USZ比其它分散剂能更好地提高水泥浆的流变性。,二是开展降失水剂的筛选;,主要降失水剂类型: 微粒材料 天然高分子材料及衍生物 人工合成聚合物 a.阴离子型聚合物 b.阳离子型聚合物 c.非离子降失水剂(LT-2),降失水能力是有限,增加水泥浆的稠度,有较强的缓凝作用,存在的主要缺点,存在缓凝副作用,国内未见使用,通过研究,优选出了一种适用于较宽温度范围的糖类缓凝剂SN-3。,三是开展缓凝剂的筛选;,SN-3对温度敏感性较小,固定缓凝剂用量后,温度的变化对水泥浆稠化时间的影响不大;根据实验最终确定缓凝剂的加量为0.5%。,四是开展膨胀剂的研究;,通过对无机盐类、金属氧化物类等各种膨胀剂的研究,优选性能稳定、适应性强,价格适中的复合镁钙膨胀剂(MC-E)。,MC-E膨胀剂加量对水泥石体积膨胀率的影响,不同温度下MC-E对水泥石体积膨胀率的影响,通过室内对MC-E型膨胀剂的加量及不同温度的膨胀率实验,最终确定膨胀剂的加量为3.2%。,为提高水泥石的抗拉、抗冲击强度及抗破裂性能的等,需在体系中加入纤维材料增加其韧性。优选出易分散、水溶性纤维,水溶分散性与高性能弹性颗粒材料复配,开发出新型水泥石增韧剂FS-T。 纤维材料能够提高水泥石的韧性和弹性,提高水泥石抑制裂缝发生的能力; 胶乳、橡胶粉等弹性颗粒材料能提高水泥石塑性变形能力。,五是开展增韧剂的研究;,优选纤维材料,高性能弹性颗粒材料,FS-T,增韧剂浓度与抗折抗压强度关系,增韧剂浓度与胶结强度的关系,综合考虑水泥的抗压抗折强度和胶结强度,增韧剂的加量确定为0.75%。,经过一系列的室内实验测试,最终研究形成具有强度高、微膨、低失水、低滤失、低摩阻的高性能堵剂体系。,贴堵堵剂体系的性能指标,堵剂添加剂的选择,堵剂体系稠化实验曲线,堵剂性能指标,该堵剂体系同时具有缓凝时间可控、后期直角稠化的特点,可防止堵剂回吐,保证固井质量和施工安全。 其抗压强度15MPa,能够满足井深3500m、井温120 的施工要求。,范围:贴堵段短及浅部的井 优点:无需砂面或塞面支撑 缺点:塞面控制难度大、风险系数较高,范围:贴堵间距小于200m的井 优点:可以控制留塞厚度,适用各种井深 缺点:底部需要支撑,范围:贴堵间距大于200m的井 优点:可以控制留塞厚度,施工安全性高 缺点:无法下返至深于贴堵段层位,创新4:创新贴堵施工工艺,一是开展工艺管柱的研究。形成循环式、双管式、无内管式三种贴堵工艺施工管柱,满足不用井况的需求。,堵剂在贴堵管外驱替过程示意图,不同泵速堵剂在贴堵管外驱替示意图,以哈利伯顿固井泵速模拟实验为依据,对堵剂进行模拟实验,确定堵剂的驱替泵速在0.23-0.28m/min时,固井质量较好。,二是开展工艺参数的研究;,紊流顶替是提高注水泥顶替效率的有效措施之一,如果在条件允许下水泥浆能达到紊流则最好,水泥浆在环空中的流态通过施工排量控制。,优化1:优化井筒识别技术,40臂测试仪,通过40臂测井来识别井筒腐蚀和套损形态,确定贴堵井段范围,满足油藏不同层系的开发需求。,2005-2016年40臂测井应用情况,两项技术优化,腐蚀,变形,错断,利用40臂测井直观识别套管腐蚀、变形、错断、套破等形态,从而指导贴堵措施的制定。,贴堵措施: 腐蚀:将腐蚀严重无法卡封段进行贴堵,若井段过长,在试压合格下可暂缓,后期对接贴堵修复; 变形:对变形段上下富余10m贴堵加固,防止情况继续恶化导致报废; 套破错段:对套破及错断段上下富余15-20m贴堵封堵加固,封堵漏失处,恢复正常生产;,套破,该井对油层贴堵后分两段注水;,油层40B,按照贴堵井贴堵管上界为油层以上30-50米选取原则,该井贴堵上界为2000米,贴堵长度63米。,40B显示该井1820-1960米有腐蚀,为避免该段套管以后套损,确定贴堵管上界为1800米,贴堵长度263米。,典型井例ST2-6-31,油层以上35米40B,优化2:优化井筒处理技术,液压胀套技术。完善液压胀套技术体系,通过模拟通井确定贴堵管型号。 高效井壁清洁技术。“通、刮、套、捞”将套管刮削、高压液流冲洗、通井、套铣四位一体;通过多种工具组合应用,实现一趟施工管柱满足多种施工目的,降低施工成本。,变径液压整形修套示意图,通、刮、套、捞工具示意图,经过6年多的持续优化改进,形成了两种材料、五种类型的工艺配套模式,满足了不同贴堵井段、不同井况的开发需求。,贴堵工艺技术,40臂测井,套管变形,地层漏失,套管整形,地层暂堵,三大技术优势,贴堵管与水泥环双重保障; 可在套管段任意位置实施贴堵; 小修即可施工,施工成本低。,获国家专利授权7项,其中发明专利2项,实用型专利5项。 获国家级优秀QC1项,局科学技术进步三等奖。 相关论文发表于油气田地面工程、石油钻采工艺等刊物。,汇报提纲,第一部分 胜坨油田“贴堵技术”的研究背景 第二部分 胜坨油田“贴堵技术”的研究与配套 第三部分 胜坨油田“贴堵技术”的应用 第四部分 胜坨油田“贴堵技术”取得的效果,贴堵技术成为提高方案调整效果的有效手段; 贴堵技术成为细分层系注水的有效手段; 贴堵技术成为复杂井况井治理的有效手段;,第三部分 胜坨油田“贴堵技术”的应用,贴堵技术由采油厂自主研发,主要治理各类复杂井况井。在目前低油价的形势下,已成为老油田井筒治理的成熟低成本技术,并成为方案调整、细分注水、复杂井况井治理的有效手段。,一、贴堵技术成为提高方案调整效果的有效手段,“十二五”期间,胜采厂以“稳液、控水、调结构”为指导,创新矢量井网调整技术,在16个单元推广实施,投产新井304口,建产能25.7万吨,平衡油价66.1美元,开发成本13.2$/bbl ; 矢量调整单元开发效果大幅提升,新增可采储量362.6万吨,提高采收率2.6%。,老区产能建设平衡油价和开发成本变化趋势,覆盖地质储量1.4亿吨,低油价下,胜采厂及时转变思路,将调整重心由整体矢量调整转向高效井网完善调整。,五位一体优化,地质:聚焦经济可采储量; 工程:最低投入满足油藏需求; 计划:最大程度盘活旧设备; 运行:全过程保障; 财务:全节点评价。,一个准确,两个“极致”,剩余油精准定向,明确调整潜力点 “五位一体”优化,实现增量创效 统筹优化到极致,投资节点全覆盖 精细挖潜到极致,提升每个效益点,高效注采完善方案的核心是精准定向富集剩余油为基础, 通过“五位一体”优化,最大程度盘活存量资产,实现控投入、控成本,多产效益油、多增可采储量的目标。,共应用于15个综合调整单元,实施贴堵工作量74口井,其中油井53口,水井21口。,应用贴堵技术调整方案统计表,15个调整单元恢复失控地质储量228万吨,提高注采对应率0.53%。,韵律层细分、转流线先导示范区,坨11南沙二8,坨11南沙二8砂组储量表,探索将“高油价下,新、老井并重矢量调整模式”转换成“低油价下,立足老井重构井网调整模式”,利用贴堵技术充分利用老井大角度转变流线;优选坨11南沙二8砂组为示范区,单元储量411万吨,目前一套层系开发,含水97.9%,采出程度48.3%。,单元开发现状表,目前已实施贴堵工作量:油井实施4口,水井4口。,方案工作量实施进度表,10-32,8X249,9XN258,方案工作量实施进度(81、83),注采井距: 350m550m,注采井距:350m,10X34,10-31,9-272,9-269,9-230,8XN912,8XN209,10-281,9-250,9XN238,8X242,9-264,9N247,10C288,9XN218,8-200,8J215,方案工作量实施进度(82),8XN219,水井3-8XN219井套管197.49-202.89m漏失,封窜管柱有效期仅为5个月。2016年11月浅部换套、油层部位贴堵后扶停,井区日增油1.4吨,恢复水驱储量12.9万吨。,一是贴堵技术恢复水驱储量;,3-8XN219井贴堵后管柱图 (2016.11),811,812,834,831-33,贴堵后扶停水井,内部小断层不封闭,3-8XN219井区83层井网图,3-8XN219井40臂测井成果图(2016.6),3-8XN219井区开发生产曲线,3-8XN219井区81层井网图,内部小断层不封闭,3-8XN219贴堵扶停,主要应用方向:,3-9XN238井原为注水井,由于82层水淹程度较高,设计水转油生产81、83层。因2192-2231m处套管严重变形,卡封难度大。为此,贴堵后二补81、83层生产。,二是贴堵技术提高卡封成功率;,3-9XN238井测井图 (2003.10),3-9XN238井40臂测井成果图(2015.1),3-9XN238井区81层井网图,3-9XN238井下管柱图 (2015.1),812,已射层,待贴堵后二补层,812,82,831-33,834,存在问题: 层间渗透率级差3.9,82层严重干扰81层吸水。 83层层内渗透率级差3.1,措施前大段射开,层内干扰严重。 治理对策: 贴堵81-83层,二补81、83层,82层停注; 对83层实施细分韵律射孔,提高韵律层动用程度。,三是贴堵技术加强潜力层注水;,典型井例:3-8X242井,贴堵井段:2132.08-2237.20m,812,813,831,82(已贴堵),832-34,3-8X242井措施前后注水情况对比表,目前已有两个井区初见成效,日增油1.9t。 动态注采对应率、水驱动用程度、分注率指标均大幅提高。 相较于新井+老井调整模式,本方案节省费用669万元。,实施效果,调整前后指标对比表,不同方案费用对比表,二、贴堵技术成为细分层系注水的有效手段,2009年以来水井套损显著增长,与2001-2008年对比,年均新增套损40口。套损水井开井498口,占水井开井数的50.2%。,2001-2011年套损水井统计柱状图,注水层段腐蚀结垢严重,油层套破照片及地层冲出水泥块,小直径分注有效期短原因分析: 卡封段套管粗糙(严重影响封隔器密封性能)。 小直径封隔器在大套管座封,胶筒耐压差能力降低。为通过套损井段,需下入小直径封隔器(105mm),但卡封段一般为常规大套管(139.7mm)。 套损后继续注水导致套损加剧,再次作业时封隔器难以提出,导致管柱遇卡。,一是套损井分层注水效益低、风险高、难度大。为保证分注率,研制了小直径封隔器(K344-105型),实现过套损段分层注水。但平均有效期仅1年2个月,再次作业遇卡率高达90.5%,交大修率达82.9%,套损水井被迫改光管或关井。,套变井下入小直径分注管柱及对应井径测试图,有效期平均1年2个月 再次作业遇卡率90.5% 再次作业交大修率82.9% 套变程度增大100%,2010年统计35口井,带来两方面问题:,ST2-0-309分注管柱示意图,补偿器,反扣接头,Y341 封隔器,404配水器,丝堵,沉砂底球,封隔器有效期6个月,典型井区-20309井区,管柱失效后,对应油井含水上升,日产油量下降。,卡封段腐蚀结垢严重,二是套损井改光管严重影响分注率。分注率由2009年的55.2%降至2012年底的45.1%,尽管采取了转注、扶停等工作,但分注井总数净减少100口。,分注率%,分注井数口,减量:套损停注126口、改光管井110口。 增量:新投转注扶停增加136口。,将贴堵工艺应用于套损水井治理: 再造新井壁,实现套损部位的彻底治理,保证卡封段光滑,提高卡封可靠性; 配套研发小直径分注工具,实现了套损水井贴堵后有效分注,保证了分注率。,典型井例:ST3-11-176井贴堵后分注,存在问题: 套管在油层部位腐蚀结垢严重,无法有效卡封,被迫改光管注水; 层间差异大,对坨21沙二下8砂组的5口受效油井影响严重。 治理对策: 对油层部位贴堵后,下入小直径分注管柱,实施分注。,治理效果:注水油压11.2MPa,日注水量220方,层段合格率100%,其有效注水时间9个月,累注5.8万方,仍继续有效。,胜三区坨21单元3-11-176井区81层井网图,ST3-11-176井贴堵重分层后,恢复水驱储量9.3万吨,对应井区含水下降0.3%,已增油750吨。,光管,贴堵重分层,120/110,100/95,对应井区开发效果明显改善,胜坨油田贴堵水井分类统计表,共实施套损水井贴堵161井次,其中贴堵后分层注水41井次,各项指标明显提高: 开井率提高5.2%; 分注率提高2.9%; 增加注水层段52个,贴堵井分注井层段合格率达80.8%。,水井贴堵治理效果显著,三、贴堵技术成为套损井治理的有效手段,胜坨油田开发时间长,井筒状况复杂。每年新增套损井100口以上,且套损呈现套漏+出砂、大跨度套变等复杂形态。为此,采油厂针对不同的套损类型制定了一系列治理对策,满足各类井况需求。,大跨度套变,1439-1772套变,跨度达到333米。,多臂曲线,立体图,井径成像图,强度满足注水压力需求(15MPAa),1、薄壁管补贴工艺技术,因套管补贴后内径变小,限制了举升系统应用,尤其是浅部套管贴堵的油水井,很多泵和油管无法通过(常规贴堵内径90mm)。 采用114/108mm大通径薄壁贴堵管后,满足了44、50、56泵的下入需求。,通径满足27/8油管通过,贴堵后油(水)井管柱示意图,技术优势:螺纹与本体通过焊接连接,丝扣加厚,抗拉强度提高近10倍;,典型井例:ST2-0-320,井况:2012年杆断长停。2015年地质要求捞筛管、验套、打塞上返东三41-42层、防砂生产。 存在问题:验套结果显示在249-298米存在漏失,影响后续扶停工序。 采取措施:应用薄壁管补贴工艺对漏失段进行治理后防砂。,贴堵后50泵生产,2016.5月开井,日油14.5吨,目前正常生产304天,累产油4575.7吨,平均日产油15.1吨。,贴堵前,贴堵后,措施前后效果对比,2、贴堵管内防砂工艺,由于贴堵管内径尺寸变小,常规防砂工具不适应,同时贴堵管与绕丝筛管环空间隙小,填砂过程容易成桥。采用小直径套管内防砂工艺对长停套漏防砂井进行治理。 防砂工艺上采用反循环充填工艺,应用弹片扶正器,保证筛管居中。,措施前后效果对比,贴堵后防砂管柱图,原始管柱图,114/100,2015年至今,小直径防砂共实施油井17口,其中扶长停井8口。,典型井例:STN2-19井,40B显示1636-1641m漏失导致高含水长停。漏失段腐蚀严重。,3、长井段贴堵工艺,扶正器处速度流场,旋流扶正器,固井车,剪切力与粘度曲线,针对多处漏点、长井段腐蚀井,实施长井段贴堵工艺,全井套管井壁再造,恢复注采井网,减少储量损失。,采用措施: 固井车:保证连续供浆,降低地层滤失; 前置液:防止堵剂与泥浆发生提前稠化,提高顶替效率; 旋流扶正器:保证套管居中、固井质量,改变流体流向。,堵剂200min流动性测试,典型井例:STT123X6,全井段腐蚀严重,多处套破、缩径严重,截止目前,胜采厂共实施长井段(大于1000m)贴堵井31口,成功率100%。,井况:40B显示全井套管腐

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