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S 电 力 安 全 技 术 第14 卷( 2 0 1 2 年 第 4 期) 一 起冗余D P U 全停引起的机组跳闸分析 邸若冰 ( 阳城 国际发 电有限责任 公司,山西 阳城0 4 8 1 0 2 ) 摘要通过一起西门子T - X P冗余D P U故障全停引起的机组跳闸事件,分析了 引起异常发 生的设备和设计方面的原因,并提 出了相应的技术防范措施。 关键词T - XP ;DP U;冗余全停 ;技术措施 1 设备与系统概况 某公司总装机容量 6 X 3 5 0 MW ,机组采用单 元 制配置。锅炉为美 国福斯特 惠勒公司设计制 造 的亚临界 自然循环 汽包炉 ,汽轮机为德 国西 门 子 公 司 设 计 制 造 的 K3 0 4 0 一l 6 N3 0 2 X1 0型 反 动 式 单轴、双 缸 、双 排 汽、亚 临 界、一 次 中间 再 热、节 流调 节 凝 汽式 汽 轮机。DC S采用 西 门 子 T E L E P E R M x P自动 控 制 系统,D E H采 用 西 门子 S I MAD YN- D数 字 电液调 节 系统。每 台 机组 DC S系统 共配置 1 1 对 冗余 DP U,1 对 冗余 S I MA D Y N D负责 D E H系统控制,另外还配置 了专用的 E T S 、T S I 系统。l 1 对冗余的 D P U融合 了 机 组 的 D AS 、MC S 、C C S 、S C S 、F S S S 、E C S 等 功 能,并 按 照 热力 系 统 划 分 到 1 l 对 D P U 中 ( AP 0 1 一 AP 0 8 ,A P 3 4 一A P 3 6 ) ,每对 D P U通 过配 置各种 I O模件实现具体的控制功能。 2 事故经过 2 0 1 1 -1 0 - 1 l T0 5 : 1 0 ,3号机组以协调控制方式 运行,负荷为 2 9 0 Mw,主汽压力为 l 4 5 MP a 。 0 5 : l 0 : 0 6 , 操作监视画面发 DP U AP 0 3 I M3 2 4 3 0 4 冗余通讯耦合故 障、AP 0 3全停故 障、AP AP连 接 故 障等大 量报警 ,机 组协调 控 制 CC S和 电气 控 制 E C S画面数据失去且无法操作。同时 ,机组 负荷 和主汽压力开始逐渐下降 ,汽机调 门快速开 大并维持全开 ,锅炉燃料指令快速降低,高低 旁 阀门快开。为 了稳定燃烧维持汽压 ,运行 人员将 燃料主控解为手动控制,随后将高旁解为手动关 闭。0 5 : 2 l : 2 7 ,热工值 班人 员现场检查 发现 ,负 责 CC S及 E C S的 DP U A P 0 3双侧全停。后手动 聱 鞭尊 #豢 带肇 带 幸 尊尊 静静尊 棒糖 辨棒棒 # 尊 尊尊 弗雌 替 特弗特 謦臻 举#糖 尊幸 尊静 彝尊 囊謦 #幸 尊 赫尊 臻 # 舡尊 臻静 静掌尊 姆# 舡幸 #尊 雌豢 替# ( 2 )由于厂 内排水泵出 口闸阀为常开阀,故延 长阀门启闭时间这一措施只能在减压阀上实施,但 由于逆止阀的结构造成了调节的困难 ,经过实践后 证明,效果并不明显;因此,应将闸阀改造为电动 阀门,同时降低阀门电动装置电动机转速或改变减 速机构的传动比。这就意味着不能采用标准的阀门 电动装置,需要重新设计和制造阀门。对单个水电 厂来说 ,这种方法也不切实际。 ( 3 )在阀门迎水面加装空放 阀,这需要增加空 放阀的设备投资 ,并增设一段管道。 能否在现有设备的基础上 ,稍作改动就能达到 上述 目的。通过对系统图 l 和设备实际布置位置的 仔细研究,采用缩短受水击的管道长度这一方法简 一 一 便可行。从图 l中的标注可以看出,潜水泵泵体 的 高程为 l 6 0 3 5 m,出口阀高程在 1 6 2 2 8 m,管路 长度为 l 9 3 m,故出口阀较原来受到较大正向水 锤压力。只要将 出口阀 P 2 1 l 、P 2 2 1 和逆止阀移至 接近水源端的位置,就可以减少受水击的管道十来 米。这一方法投资小, 设备改动量也小, 效果明显。 5 结束语 综上所述,通过移动排水阀至水源端,减少受 水击的管道长度 ,从而减小该阀门在关闭时所受到 的水击压力 ,并采用高质量的阀门,就能从根本上 解决排水闸阀破裂的问题。( 收 稿日 期: 2 O l 卜0 8 2 4 ) 第 1 4 卷 ( 2 0 1 2 年第 4 期 ) 电 力 安 全 技 术 启 动 A P 0 3 单侧 C P U成功,画面恢复正常,协 调切为机跟随方式运行,汽机负责调节主汽压力。 O 5 : 2 5 : 0 l ,调 门逐渐关小 ,主汽压力逐渐 回升 ,而 机 组负荷 仍持续 下降。0 5 : 2 6 : 1 6 ,主汽压 力升 至 9 MP a左右,但较设定值仍偏小。汽机高调门快速 关至 7 ,同时低旁调节打开,实际负荷快速降至 7 0 MW , 而机组负荷小于 2 5 , 协调切为基本方式 , 即启动状态 ,汽机控制负荷 ,锅炉控制燃烧,维持 主汽压力。高旁在启动方式下负责调节启动压力 7 5 MP a ,这导致高旁逐渐全开。0 5 : 2 6 : 5 0 ,负荷 波动至 5 O MW 左右,发电机零功率保护跳闸,连 锁汽机跳闸。 3 原因分析 3 1 引起冗余 D P U 全停的原因分析 在 T - XP系统 中,互为 冗余 的 2块 D P U( AP ) 控 制卡 ,件 软、硬 件 完 全相 同,它们 执 行 相 同 的系统软件和应用程序,通过主从冗余逻辑电路 ( I M3 2 4 I M3 0 4模件 ) 的控制 ,其 中一块运行在工 作状态,另一块运行在备用状态。主从冗余 A P通 过各 自的高速数据总线都能访问同一现场 I O数 据,通过各 自的通讯模件 ( C P 1 4 3 0 ) 都能访问同一 过程控制网络 ( 工厂总线 ) 。这样 ,2块 AP可随时 刷新最新的控制数据,实现 “ 自然同步” ,以保证 工作 备用的无扰切换。互为冗余的 AP通过主侧 的 I M3 2 4模件和从侧 的 I M3 0 4 模件 实现主从信息 交互、故障诊断、控制权切换 。 T X P系统经过多年 的软硬件升级 已经成为 一 种十分成熟稳定的控制系统,在国内应用 T - X P 系统的发电厂中,出现冗余 D P U全停的案例是罕 见的。单侧 AP卡件故障停运导致 AP失去冗余或 者发生故 障后主从切换失去冗余 ,多出现在 旧版 AP卡件上,这是 由于 旧版 AP卡件的抗射频干扰 能力较差 ,易出现奇偶校验错误导致的,但 6台机 组从未 出现过冗余 AP卡件全停的先例 。由于 A P 卡件全停后,故 障数据不全,只能结合部分故 障数 据和机组事故报表分析 ,并通过模拟试验确认故障 原 因。A P 0 3出现 I M3 2 4 3 0 4冗余通讯耦合故 障, 会导致冗余逻辑回路失灵,出现 2 个 A P都为主控 制器。但设计上,从 A P冗余耦合故障切换为主控 制器时,为保证安全禁止其输出。当冗余通讯耦合 事 故 分 析 hi guf enxi 故障恢复后,为保证安全防止出现 2 个主 A P抢夺 控制权, 从 A P会自 动停运。在从 A P自动停运时, 主 AP由于 RA M 缓存 中的数据出现奇偶校验错误 而停运。 当I M3 2 4 3 0 4 卡件故障或连接 电缆断开时, 都会导 致 I M3 2 4 3 O 4冗余通讯耦合故 障,但 同时 出现 AP奇偶校验错误是很罕见的。经过模拟试验 , 在 I M3 2 4 3 0 4冗余通讯耦合链路上 的故 障通常导 致从侧停运 ,但无法导致主侧停运。只有在主侧也 存在故 障点时才有可能出现主从全停 ,所 以主侧的 I M3 2 4模件故 障应是导致双侧全停 的根本原因。该 厂 5号机组 曾经出现过在机组停运期间一对 A P的 I M3 2 4模件故障导致主从全停的先例。 3 2 引起机组控制异常的原因分析 AP 0 3卡件柜 负责 CC S协调控 制系统和 E C S 电气控 制系统 ,其 中 E C S系统控 制的 电气开 关, 由于控 制设备全部为短 指令启停 ,在 AP启停 过 程 中控制信号未突变 ,故无设备 跳 闸,系统在 单 侧 AP恢 复后 正常 。CC S系统 由 AP 0 3通讯 送 至 DE H S I MADY N D的负荷设 定值、主汽压力设 定值 等信号,以及 C C S由 AP 0 3 通讯送至锅炉主 控 AP 0 6卡件的锅炉指令信号等 ,则在 AP 0 3 全停 后全部突变为 0 。当锅炉指令突变为 0 后,燃料指 令快速下降,导致锅炉燃烧减弱,主汽压力持续下 降, 随后运行人员为稳定燃烧将锅炉解为手动控制 , 但仍未有效阻止主汽压力下降。而当 A P 0 3送至高 低旁路的并网信号丢失,导致高低旁误判断,机组 甩负荷全部快开 ,也加剧了机组的蒸汽参数下降。 当 AP 0 3全 故 障 时,S I MADYN D 中 负 荷 控 制器 有 效,负荷设 定值 P S由 2 9 0 MW 突变 为 0 ,压 力 设 定 值 F D S由 1 4 5 MP a突 变 为 0 。 在 S I MA D Y N- D内部,为防止设定值突变,都设计 有限速回路 ,延时负荷设定值 P S V以 1 0 MW mi n 下降 ,延 时压力设定值 F D S V 以 2 5 MP a mi n速 率下降。负荷控制器为限制主汽压力在控制负荷 时偏差过大而设计 了压力补偿 回路 ,通 过修 正汽 机负荷配合锅 炉控制主汽压力。负荷控制逻辑 中, 通过 P S V加上 5 MW MP a的压力偏差修正系数 , 形成最 终有效负荷设定值 P S W。由于实 际主汽压 力下降速率约为 0 5 MP a mi n ,延时压力设定值 F D S V 以 2 5 MP a mi n下 降,压 力偏差持续变大 导 致 P S W 由 2 9 0 MW 先基本 不变然后逐渐变大 , 且 在 O 5 : 1 6 : 4 2时达 到最 大值 3 0 0 MW ,然后开始 一 一 S 电 力 安全 技术 第1 4 卷( 2 0 1 2 年 第 4 期) 逐渐下降。有效负荷设定值 P S W 下降较慢 ,而机 组负荷 由于主汽压力降低持续下降,这就导致负荷 控制器为维持负荷输出指令快速变大,直至将汽机 所有调 门全开。 0 5 : 2 l : 2 7 , AP 0 3单侧 C P U启 动成 功, 由于 锅炉解为手动控制汽机遥控 ,S I MADYN- D切为 机跟随方式运行调节主汽压力, 锅炉控制机组负荷 , 负荷控制器切为压力控制器。此时,负荷设定值在 机跟随下跟踪实际负荷 ,负荷控制器入 口偏差被切 换 回路增加一 固定正偏差 ,但此 时输 出早 已经维 持 1 0 0 不变。压力控制器在切换前跟踪负荷控制 器 的输出也达到最大 1 0 0,而 内部实际压力设定 值在通讯恢复后 以 2 5 MP a mi n的速率 由0逐渐 变为滑压曲线中实际负荷对应的数值 ,压力控制器 人 口偏差为负导致压力控制器输出维持 1 0 0 ( 反 向调 节器 ) ,导致切机 跟随后所有调 门仍维持全 开。0 5 : 2 5 : 0 l ,当实际延时压力设定值恢复升至大 于主汽压力,压力控制器入 口偏差反向使其输出减 小 ,开始关 闭调 门,压力控 制器激 活。由于随后 主汽压力值波动下 降导致压力控 制器输 出快速减 小 ,关小所有调 门,憋压 。当汽机高调 门关至 7 时,由于低旁调节 打开 ,负荷跌至 7 0 MW。此 时 机组 负荷小于 2 5,控制方式 由机跟随切为启动 状态,汽机控制负荷,锅炉控制燃烧,维持启动压 力 7 5 MP a 。由于高旁在启动状态下负责维持主汽 压力 7 5 MP a ,而此 时主汽压 较 7 5 MP a高,导 致阀门调节打开,导致机组负荷进一步下降。当机 组负荷在 6 0MW 左右波动时 ,触发发电机零功率 保护动作,连锁汽机跳闸。 4 事故教训及防范措施 ( 1 )机组跳闸后 ,由于 I M3 2 4 3 0 4耦合故障一 直存在 ,导致从侧 AP多次尝试一直无法启动 ,后 对 I M3 2 4 3 0 4卡件断 电后系统才恢复正常。随后 , 对 I M3 2 4 3 0 4卡件及连接 电缆反复测试均未发现 异 常,基 本确定 为 I M3 2 4卡件 出现偶 发性故 障。 为彻底避免故 障的再 次发生,对 I M3 2 4 3 0 4卡件 和连接 电缆全部进行了更换。对于出现奇偶校验错 误故 障的 AP卡件,西 门子一般都采取拔 出模件 , 彻底放 电后重新上 电使用,只有短期连续 出现奇偶 校验错误的 AP卡件才建议更换。 一 一 ( 2 )西门子 T X P系统 中,冗余 A P总体稳定 性较好,除旧版 AP易出现干扰导致的奇偶校验错 误停运外 ,整体的可靠性一直较高 。严格的软硬件 版本匹配、循环 自检机制和主从冗余切换等机制提 高了T - X P系统的可靠性,但也同时影响了其稳 定性 ,这正恰恰体现了西门子控制系统在设计时遵 循的 “ 保人身设备而非保负荷”理念 。在出现冗佘 A P全停之后 ,目前只能从常规措施上保证其稳定 性。例如 :严格控制设备运行环境 ( 包括 温湿度、 空气粉尘含量 ) 、降低 AP负荷率、规范接地、防 止静 电及射频干扰等。 ( 3 )S I MADYN D是 一 种 全 数 字 化、模 块 化、高动态特性 、高精度的控制系统 ,西 门子将 其 应用于 D E H控 制正是利 用其快速 的开 闭环 控 制和具备 的复杂运算操作能力,同时也可完美地 和 DC S系统 融为一 体。由于 S I MADYN D硬 件 采取 l : 1 的 1 0 0 冗余 ,即内部软硬件完全冗余工 作 ,所有的硬接线信号和通讯信号 ,以及所有的输 出信号均在柜 内实现 1 0 0 冗余采集和输出,同时 上下 2层 S I MAD YN D通过主从通讯模件 C S 1 2 、 C S 2 2进 行数据 比较 ,在主层 发生硬 件损 坏或检 测到 致命性故 障时系统就 自动切换至从 层输 出。 S I MAD YN- D汽机控制器软件 主要 由转速 负荷 控制器、主汽压力控制器、高排冷却蒸汽压力控制 器 、高压排汽温度控制器、高压 叶片压力控制器组 成 。并网前转速控制器控制汽机转速 ,并网后主要 由负荷控制器控制机组负荷,在机跟随时压力控制 器控制主汽压力,其余控制器在相关参数超限时限 制控制器的输出。所有控制器的输出都经过小选器 小选后输出,从而实现了不同控制方式下控制器的 无扰切换。S I MAD YN- D的控制软件是一个逻辑 复杂 、 功能完善、 设计精密的十分成熟的控制逻辑 , 能实现机组在各种控制方式下、 各种工况下的控制, 能完全 自动控制汽机从盘车挂闸、暖阀、启机、冲 转 、暖机直至同期并网、带初负荷。 S I MAD YN- D完善的功能极大地提高 了 D E H 的 自动化程度 ,同时也严重削弱了手动操作功能和 人工干预手段。例如 ,S I MADYN D系统 中没有 配置专用的后备上位机 ,只能在 DC S操作终端上 通过通讯实现操作监视功能 ;D E H 系统 中除并网 信号等少量采集信号和阀门控制信号等少量输出信 号外,其余所有信号都完全依赖于 DC S的数据 总 第 1 4 卷 ( 2 0 1 2 年第 4 期 ) 电力安全技 术 线通讯至指定 A P进行操作显示 ,没有预留后备控 制操作接 口;在 DE H 中任何 时候只能通过改变外 部设定值 ( 如转速设定值、负荷设定值、压力设定 值等 ) 来影响控制器的输出,无法手动直接干预控 制器输出,导致系统连基本的阀控等手动功能也没 有;D E H所有外部设定值在逻辑中都进行了限幅 限速功能,任何时候改变设定值都必须经过限速时 间后才能真正实际改变输出。所 以,控制逻辑并非 自动程度越高越好, 更不应完全抛弃手动操作模式。 为 了提高 DE H系统 的可靠性 ,必须重新合理 配置硬接线信号和通讯信号,对重要的信号要考虑 设置冗余后备硬接线输入。在操作员站画面增加应 急操作功能,当 D E H系统控制功能异常时将控制 器快速切为启动方式,直接手动控制负荷,同时闭 锁 D E H中的限速功能使控制器立即激活,从而避 免控制器反复切换造成的参数恶化。如有可能,应 扩展 S I MA D Y N - D系统功能,使其具备上位机操 作功能,以紧急后备。 ( 4 ) 为 了 统 一 ,DC S系 统 中 将 所 有 送 至 S I MADY N D 的 通 讯 信 号 都 先 送 至 AP 3 5中 ( 负责汽机保护 ) 并 由A P 3 5 统一转 发,而所有 S I MADYN D送 出的信 号则 由各 个 AP通过工厂 总线各 自接收采集。当A P 0 3 故障时,A P 0 3 送至 AP 3 5的信号变为 0 , 而 AP 3 5 则仍然将 0信号发送 , 这样无疑增加了 S I MADYN D信号质量判断的难 度,又导致中转信号的可靠性下降。所以,在充分 考虑信号可靠性的前提下应优化通讯信号的配置和 内部控制程序 , 当出现单个或多个 AP通讯 中断时 , 在保证机组安全 的前提 下应提供可行的操作方式 , 事 故 分 析 h i guf enx| 使操作员能干预 S I MADYN- D的输 出,使汽机处 于可控状态 。例如 ,在相关 AP中增加控制器紧急 情况下的设定值、设定值变化率、控制器输出上下 限值 、控制器输出速率等 ,同时在操作画面上增加 对所有阀门的限制输出功能,如最小开度、最大开 度等。 ( 5 )优化 DE H 中通讯信号的参数 ,增加信号 质量检测灵敏度和可信度。例如压力设定值信号原 量程为 02 0 MP a ,根据机组实 际工作压力可改 为 7 5 1 6 6 7 MP a ,对通讯信号应进行三取 中等 多重选择, 信号源也可考虑一

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