QCC改善报告ppt.ppt_第1页
QCC改善报告ppt.ppt_第2页
QCC改善报告ppt.ppt_第3页
QCC改善报告ppt.ppt_第4页
QCC改善报告ppt.ppt_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

QCC活动开展报告报告 降低SM154堵油孔工序漏序 圈名 突击圈 目录 一 成立QCC改善小组二 课题选定三 活动计划编制四 目标设计五 目标分析六 原因分析七 要因确认八 要因分析九 对策制定十 对策实施十一 效果确认十二 效果巩固十三 总结反省 一 小组概况 场现实施 采集数据 突击圈 2012 9 7 跟踪分析 资料收集 整理 活动实施测试 实验 成果发布 全面策划 组员 周世恩 组员 唐良刚 组员 活动技术支持 改善永无止境 智慧永不枯竭 组员 周令 组员 陈小娇 组长 Page 4 2 1 在2013年4 22 5 13日双马公司连续2次对我司质量投诉 我司的SM154装机后功率上不去 客户要求我司全部返 包括整机 查其原因是由于斜油孔堵头未堵漏油 堵油孔工序漏序 造成 从Q C D三个方面进行考虑 公司指令突击圈课题 二 课题选定 降低SM154堵油孔工序漏序 综合以上所述本次课题确定为 Page 5 降低SM154堵油孔工序漏序 二 课题选定 2 2 选定理由 Page 6 我们遵循PDCA的原则 制作了时间计划推进表 三 活动计划编制 Page 7 四 目标设定 目标设定背景 双马对我司提出堵油孔工序漏序的改善要求 市场对堵油孔漏序的改善要求 目标设定 堵油孔工序漏序数量由6件 月降低到0件 月 改善 0件 月 目标 质量零缺陷 Page 8 该课题已经得到公司高层及各部门领导的大力支持 技术 人力资源 财力都能得到保障 圈组成员改善意识强烈 具有很强的改善能力和很高的改善激情 对本次QC活动的热情极高 综上分析 经过小组成员的攻关改善 我们的目标是可行的 五 目标可行性分析 本小组在2012年的品质改善活动取得了较好的改善效果 同时积累了一定的品质改善经验 6 1 我们根据 三现原则 我们找到不良发生工序 SM154线生产工艺流程图 发生漏堵油孔工序的工序 六 原因分析 不良发生工序 6 2 油孔工序作业动作解析 六 原因分析 2 6 3 全体圈员采用头脑风暴法对造成SM154油孔堵头工序漏序不良原因进行了分析 5M1E 六 原因分析 油孔堵头工序漏序 SM154 环 生产技能较差 作业不熟练 岗位技能不足 光线不足 未安装照明 加工方法不对 作业流程不规范 作业标准编制 设计不合理 作业区域混乱 物料堆放混乱 标识不明 搬运过程中掉落 堵头直径小 部品不合格 底孔直径大 Page 12 经过分析 得出以下六个末端因素 六 原因分析 现场照明不足 标识不明确 底孔直径大 堵头直径小 作业者岗位技能不足 作业标准编制 设计不合理 针对末端因素 小组制定要因确认计划表 七 要因确认 Page 14 7 1 作业者岗位技能不足 七 要因确认 非要因 照片 Page 15 7 2 照明不足 七 要因确认 现场试验确认发现 作业现场灯光完好 光线充足 能清楚的看清零部件 不影响作业 非要因 Page 16 7 3 标识不明确 七 要因确认 现场多次抽样确认发现 员工在操作时 产品加工前与加工后的产品是按照规定区域隔离摆放 并标识清楚 非要因 Page 17 7 4 底孔直径大 七 要因确认 小组对现场生产的SM154油孔底孔进行随机抽样调查 并绘制了直方图 图形正太分布和CPK均正常 能够满足工程过程能力要求 非要因 Page 18 7 5 堵头直径小 七 要因确认 小组对库房的SM154油孔堵头进行了入库抽样数据查阅 未发现尺寸超差 工程能力能够满足 尺寸记录见左图 非要因 Page 19 7 6 作业标准编制 设计不合理 七 要因确认 小组成员通过按照作业标准要求在现场亲自操作 每敲完一个堵头后检查是否敲到位 是否有没装堵头 操作两个小时下来 发现全靠人的细心来保证不漏序确实很难 有漏序的风险 要因 Page 20 经过要因确认 得出三个主要要因 否 否 否 照明不足 标识不明确 底孔直径大 堵头直径小 作业者岗位技能不足 否 否 七 要因确认 作业标准编制 设计不合理 是 Page 21 同时对三个要因进行更进一步分析 八 要因分析 要因 1WHY 2WHY 3WHY 根本原因 作业标准执行困难 靠员工个人意识无法保证现场质量 100 的产品靠肉眼检查 视觉容易疲劳 作业标准编制 设计不合理 人存在生理极限 9 1 根据要因制定详细的对策实施表 5W1H 九 对策制定 小组研究决定 再次用 头脑风暴法 解决这个难题 设计一种专用的检查设备 可以设计专门的检具 设计限位开关检查 用激光感应开关 检查到自动报警 按照会议规则 大家七嘴八舌地议论开来 九 对策制定 九 对策制定 9 2 正在讨论得热火朝天 百思不得其解的时候 有个组员说 怎么才能不用人来保证嘛 不做这个工序就不用人来保证 对于这一想法 大家心里都觉得滑稽可笑 但主持人却打断大家的笑声道 我们为什么要堵这个孔 为什么要钻这个孔 不钻这个孔可不可以 马上与会的技术人员就进行了回复 钻这个孔的目的是为了辅助加工斜油孔 在加工完斜油孔后再堵上 理论上 如果能改变斜油孔的加工方式的话 可以不用钻这个孔 九 对策制定 9 3 随即会议决定 改变斜油孔加工方式 技术部立即与主机厂联系 改变斜油孔加工控制程序方案 九 对策制定 主机厂回复同意该方案 9 4 根据之前的方案 小组再次制定了详细的对策实施表 九 对策制定 十 对策实施 1 夹具设计 根据要因制定详细的对策实施表 5W1H 十 对策实施 2 改变作业方式 改善前 改善后 十 对策实施 2 1改变作业方式后问题突显 十 对策实施 2 2采用合金钻花 十 对策实施 2 3采用进口锋钢钻花 十 对策实施 2 4采用5mm铣刀先定位 十一 效果确认 太好了 品质合格 可以正常投入生产使用 十一 效果确认 目标达成 改善 年质量成本低减 改善前漏序数 月 主机厂罚款单价 12月 6件 月 200元 件 12月 14400元 年 年节约人工成本 月平均工资 12月 月保险 12月 2631元 12月 578元 12月 38508元 年 改善成本 材料使用总金额 使用寿命 2300元 10年 230元 年 活动收益 年质量成本低减 年节约人工成本 改善成本 1565 1380 230 2715元 年 年节约成本112379元 十一 效果确认 年堵头采购成本低减 年堵头采购量 2012年度1 241 85PCS 堵头单价 12 5万只 0 451元 个 56375元 年 年刀具成本低减 改善前刀具费用 月 改善后刀具费用 12月 266元 月 8元 月 12月 3096元 年 十一 效果确认 十二 巩固措施 标准化 夹具存档图纸 作业指导书 Page 40 活动中的难点和不足 改进方向 十三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论