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文档简介

1、低电压生产下预焙铝电解槽的控制策略陈志洋(联系电话(贵阳铝镁设计研究院,贵州 贵阳550081)摘要:随着节能减排要求的不断提高,高电压生产模式已经不能满足铝电解生产要求,越 来越多的铝厂已经选择了低电压生产模式。然而,现有的控制软件不能完全满足该模式,尤其在 能量补偿和氧化铝浓度异常时的控制等方面需要改进,以提高电解槽的稳定性。本文描述一种新 的控制方法,能更好的适应低电压生产模式且已通过试验,并在湖南创元240ka和3ooka电解 槽上使用,取得了良好的效果。关键词:预焙铝电解槽,噪声,氧化铝浓度,槽控机prebake aluminum

2、 electrobath control decision under a lowvoltage productionchen zhiyang(guiyang aluminium and magnenium design and research institute. guizhou guiyang 550081 )abstract: with the improvement of requirements for energy saving and pollutants discharge reducing, high voltage model can not satisfy requir

3、ements of aluminium electrolysis product i on, more a nd more smelters adopt low vol tagc product i on model. however, existing controlling software can not satisfy the model, the software need to be improved especially on energy compensation and abnormal alumina concentration controllin£ for i

4、mprove stability of electrobath. this article describes a new controlling method, it fits low voltage production model better and has passed tests, and was applied on 24oka and 300ka electrobath in chuangyuan smelter and made a good resultkey words: prebake aluminium electrobath, noise, alumina conc

5、ontration, pot controller前言:在低电压生产模式下,电解槽的敏感性增加,抗干扰能力下降,槽 作业等对电解槽的稳定性影响较大。首先是更换阳极,现有的控制逻辑控 制得不理想,经常导致电解槽长时间的电压波动,急需改变现在的换极控 制策略;其次,低电压生产下氧化溶解性相对较差,电压随氧化铝浓度变 化的关系不是很明显,容易走入反区(高浓度区),当进入反区后现有的 控制逻辑是先压阳极,然后再继续调整氧化铝浓度,这样会造成极距被压 缩,导致电解槽不稳定,需要一种更好的浓度控制逻辑解决这个问题;第 三、低电压生产下电解槽的热平衡相对较差,槽噪声也随之增大,阳极升 降变得比较频繁,会影响

6、电解槽的稳定性,因此应尽量避免阳极频繁动作, 从而影响氧化铝浓度控制,降低电解槽的电流效率。为解决上述问题,本 文将对以上几个方面的改进作详细阐述。1更换阳极过程及换极后的附加控制:在低电压牛产模式下,更换阳极对电解槽的热平衡影响明显增加, 若控制不好将导致电解槽噪声增大甚至长时间电压摆。现有更换阳极后的 控制逻辑是将目标电压抬高70mv,保持1小时左右的吋间(其目的是补 偿更换阳极带走的能量),整个附加控制过程中一直采用欠加工方式(其 原因是更换阳极过程中有部分氧化铝掉入电解质中)。然而,低电压生产 时每次换极带走的热量占比非常大,一个小时的附加电压是根本不能满足 能量补偿要求的,在附加控制

7、结束后经常出现电压摆,浓度不受控,高噪 声等不良槽况。通过现场反复试验,大约需要3到4个小时才能基木保证 电解槽的能量补偿,那么如果使用未改进的控制逻辑,连续3到4个小时 都进行欠加工,氧化铝浓度将会越来越低导致发牛效应,使电耗增加,电 流效率降低。为解决该问题,我们采用如下控制逻辑(如图一):当槽控 机检查到更换阳极指令后,先自动提升阳极约2秒,对应工作电压大约提 高50mv,提前给电解槽补充能量,然后通过对电压的监测来判断阳极是 否已经更换,待更换阳极结束后便进入换极后的附加控制,槽控机自动将 目标电压抬高70mv (该附加电压可根据具体的槽况用户自行设定),附加 吋间3小吋(该附加吋间也

8、可根据槽况用户自行设定),整过附加控制过 程进行氧化铝浓度口动控制,确保氧化铝浓度在15%到2.5%之间,这样 既保证能量的补偿,也保证了氧化铝浓度在合理的变化范围,对降低电解 槽噪声、提高电解槽的稳定性和一定程度上提高电流效率起到积极的作 用。v实际按下换极键,残极取岀升阳极2秒新极装人! 'a 1.附加时间和附加电压可设定;2.附加过程进行氧化铝浓度控制时间:30min: nb=nbset换极后的附加控制2氧化铝浓度异常时的控制低电压生产下氧化铝溶解性相对较差,通过电压变化来判断氧化铝浓 度变化也比较失真,容易误判,经常会走反(进入高浓度区),当氧化铝 浓度趋势走反后现有的控制方法

9、不是继续进行浓度控制,而是采取先压压 极距,再进行浓度控制,由于低电压纶产下极距本來就很低,再压极距将 会大大降低电解槽的能量输入,使氧化铝的溶解性变差,产生炉底沉淀, 影响电解槽的正常牛产。为此我们采用如下控制方法来适应新的工艺控制 思想:在氧化铝浓度控制过程中,当槽控机检测到过加工时电压上升,欠 加工时电压下降或变化不明显,那么判断氧化铝浓度控制走入电阻与氧化 铝浓度u形曲线的右区,即高浓度区,需要及吋将其修正到u形曲线的左 边來。此时槽控机自动将目标电压抬高一定的幅度(约50mv,具体抬高 的幅度更具当前电压与目标电压的偏差來决定,偏差越大,抬高越多,但 最大不超过150mv)以溶解积压

10、在电解质内的氧化铝,然后继续进行欠加 工,且欠的幅度较正常设定的nb间隔加长1倍以尽快使电解质中氧化铝 浓度恢复到正常控制区域(15%到2.5%),当氧化铝浓度恢复到正常的控 制区域后槽控机自动将目标电压逐步调凹到浓度异常前的目标值,然后回 到正常的控制过程,见图二。此外,为尽量减少浓度趋势走反的情况发牛, 我们对过加t的时间和过、欠转换时的电压变化量做了调整,适当缩短过 加工时间和适当减小过、欠转换时电压的变化量对电解质的氧化铝浓度控 制都是有利的。通过对大量电解槽的观察和测量,我们发现当过加工进行 大约60到90分钟后电解质的氧化铝浓度已经上升到2. 5%,此吋槽电压 也接近我们浓度控制的

11、下死区,若继续进行过加工,此时槽电压随电解质 中的氧化铝浓度变化趋势不明显,进入中间浓度区,很容易就走入了高浓 度区,因此我们也适当减小过、欠转换吋的电压变化量,过加工过程中当 氧化铝浓度上升到2.5%左右时刚好达到过、欠转换的电压值,然后转入 欠加工,这样就大大减少了因长时间过、欠加工影响氧化铝浓度的情况, 当然也就减少了浓度走反的情况,对电解槽的生产十分有利。v目标欠加工 过加工(of)(uf)判断浓度走反,自动 抬高目标电压,拉长 下料间隔,继续欠加浓度正常后将目标电压调回原位,进入常规控制工直到浓度恢复图二:浓度异常时的控制示意图3 rc控制:由于大多厂家都希望有较高的电流效率,即使降

12、低了电解槽的t作电 压也没有把相应的分了比提高,导致电解槽的噪声增大,若按现有的控制 逻辑将会出现阳极频繁动作,氧化铝浓度控制失真,大大影响电解槽的稳 定性。因此,我们采用如下一种新的控制逻辑来解决这个问题:当电解槽 噪声较大的吋候,电解质电阻变化比较敏感,每次动阳极时电解质电阻变 化范围较大,容易出现超调,然后又往相反的方向调整,来来回回动作, 经常调整不到目标区域。当发生这种情况时,木逻辑将根据最近一段吋间 电解槽的噪声大小來决定阳极的调整范围。若噪声偏大(大于25mv),那 么只要当前电压调整到冃标电压控制区附近(即偏离冃标区域止负20mv) 就立刻进入浓度控制,无需继续等待,因为等待过

13、程中电压很容易乂超出 调整区域然后槽控机又继续升降阳极,导致电解质反复震荡;若噪声低于 25mv则按照止常的控制逻辑,将电压调整到目标范围后再进入浓度控制, 如图三。另外,本逻辑只有在正常加工吋才会自动升降阳极,过加工和欠 加工过程中都禁止动阳极,减少了阳极动作次数。创元铝厂使用该逻辑后电解槽阳极动作次数明显减少,电解槽的稳定性也随之增加。v h标异况正常时的rc调整目标范围爼噪声偏大时的rc调整目标范围图三:rc控制范围示意图4结论:综上所述,木文阐述的控制逻辑有如下特点:(1)、更换阳极后的附 加控制电压大小和附加吋间长短可根据电解槽况设定,且整个附加过程进 行氧化铝浓度控制,既保证了电解槽的能量平衡也保证了电解槽的物料平 衡;对提高电解槽的稳定性和电流效率有积极的作用;(2)、检测出氧化 铝浓度异常时不会压极距,且能快速将其修止到止

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