水泥搅拌桩在水闸软基施工中的应用_第1页
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文档简介

1、    水泥搅拌桩在水闸软基施工中的应用    梁学坚摘要:在水闸工程施工中,软土地基的加固是重点也是难点。水泥搅拌桩施工技术适用于处理软土,特别是在水利工程方面,处理效果显著。本文结合水泥搅拌桩工作机理,以水闸工程软基加固为例,探讨了施工具体情况及质量控制,实践表明,该法很好解决了水闸施工中软基加固问题。关键词: 水泥搅拌桩;水闸;软基处理;施工;试验一直以来,水闸都是水利工程中的重点建筑物工程。但是在广东珠江三角洲地区及沿海区域,软弱土地基分布很广,地基强度及承载力很低。在该地区修建水闸,软土地基处理是一个非常突出的问题。水泥搅拌桩是利用水泥作为固化

2、剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理软土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。因此,水泥搅拌桩是水闸施工中常见的软基加固方法之一。1工程概况某水闸工程属级中型水闸工程,闸室共6孔(9m×6=54m),总净宽54m,闸室结构为钢筋混凝土两孔一联山型结构,底板尺寸215m×18m;液压启闭平面钢闸门,设计流量280m3/s;闸上设有7m宽、汽车荷载20t级的交通桥。据该工程地质钻孔资料,土层变化基本情况为:第1层:素填土。厚度为10m35m,层底高程为12m02m(珠基);第2层:全新世时期河流冲淤土

3、。厚度为33m106m,层底高程为52m98m;第3层:粉质粘土粉土。厚度变化大,为09m130m,层底高程起伏也很大,为73m194m;第4层:粉土。厚度为08m122m,层底高程为118m279m;第5层:灰岩。层顶高程73m279m,高差起伏甚大,南北向起伏比东西向起伏大。2试验桩施工情况基础原设计采用d400混凝土预应力管桩,试桩发现,预制桩一进入岩层尚未达到收锤标准,4根试验桩均发生偏移现象,桩中心最大偏移250mm,桩中心最少偏移150mm,未能达到规范要求。造成此现象的主要原因是基岩高差起伏甚大,桩尖一接触坚硬的石灰岩产生滑移。后经业主、设计单位、监理单位商量决定,改为水泥搅拌桩

4、基础,采用d550水泥搅拌桩。搅拌桩呈梅花形布置,桩距1200mm,设计桩长55m101m,搅拌桩上端为215m×18m,c20混凝土底板厚1m,上部结构为c20墩墙,高72m。桩基水泥搅拌桩1157根,总进尺7770m。为了摸清水泥搅拌桩的特性,于当天进场了1台ph5a型搅拌桩机,按照常规的搅拌桩施工数据(水灰比05,水泥掺入量75kg/m),于次日施工了4条试验桩(根据地质情况自西向东编号),并于7d龄期时简易触探试验,结果试验桩的部分深度低于设计要求的40击。试验结果表明,按常规经验施工的部分试验桩达不到设计要求,并且强度不足,主要分布在搅拌桩上部015m的范围中。经过对比地质

5、资料分析,主要原因如下:(1)根据地质资料显示4#桩位于水闸东部,建基面土层为淤泥质粉质粘土,以淤泥为主,局部淤泥质土,黑灰色,以细粒土为主,含有机质,夹含腐殖质、粉砂,呈流塑状、高压缩。天然含水量一般为673%929%。该土层与水泥浆液搅拌后,物理化学作用较慢。其它试验桩建基面土层为淤质粉砂,土层与水泥浆液搅拌后,物理化学作用较快,能满足设计要求。(2)在搅拌桩上部2m范围内,由于侧限减少及基坑排水原因,容易造成水泥浆液扩散,造成局部强度偏低。(3)水泥浆泵站离深层搅拌机较远,水平距离大于100m。通过对照地质资料分析认为,要达到设计要求,同时又不造成浪费,须对改进成桩的工艺及进行现场试验配

6、比。3成桩方法的改进和施工控制根据试验结果,如果要达到设计要求,必须改进成桩的工艺,在此基础上分析了影响成桩的关键要素,有区别做了编号为5#、6#、7#、8#(自西向东编号)的第2批试验桩。其成桩要点如下:(1)提高桩体上部2m的水泥掺入量。水闸东面底板基础为淤泥质粉质粘土,搅拌桩上部2m范围内水泥掺入量提高20%,水泥掺入量提高为90kg/m。(2)加入外加剂(早强剂)有利于减少水泥在高含水量淤泥层中的扩散,7#、8#桩加入三乙醇胺,用量为水泥含量的05%。(3)调整水灰比。水灰比由原来的05降为045。(4)校正喷浆口位置。将搅拌叶片的喷浆口位置校正到搅拌轴中心线1/3位置处,使水泥浆更集

7、中。(5)严格管理。搅拌系统采用两级搅拌,一搅浆池,一输浆池,保证水灰比的稳定。搅拌灰浆时,应先加水,然后按水泥、减水剂、石膏顺序投料,每次灰浆搅拌时间不得少于2min,应将水泥浆充分拌匀。水泥浆从灰浆拌和机倒入集料斗时,必须过滤筛,把水泥硬块剔出。严格控制提升速度,提升速度不得大于08m/min。全线交接手续明确,全过程进行严格的技术监督。(6)在搅拌桩上部2m范围内,由重复搅拌2次改为3次,提高土体与水泥浆液的拌和均匀性。(7)在水泥浆泵站离深层搅拌机应小于50m,越近越好。4 2次试验桩检测结果2次试验桩施工完毕后1周立即进行了简易触探试验,结果见表1。表1 水泥搅拌桩触探试验成果表1试

8、验结果全部符合设计要求。为深入直观了解搅拌桩的桩体情况,在30d龄期时进行了34#、67#桩的抽芯试验,结果岩芯完整。抽芯试验结果见表2。表2 水泥搅拌桩抽芯试验成果表2表明,无侧限抗压强度达到设计要求的12mpa。根据上述结果,采用了7590kg/m水泥渗入量,外加05%乙醇胺,水灰比为045的水泥搅拌桩施工。施工完毕后,共抽查了46根搅拌桩进行简易触探,其简易触探抽芯试验结果全部符合设计要求。搅拌桩龄期达到30d后,立即进行底板及上部结构施工,并在底板的4个角点(通水后移至闸墩)设立沉降观测点,观测结果(观测至水闸通水后1年,见表3)累积最大沉降不大于30mm,达到设计规范要求。表3 水泥搅拌桩沉降观察成果5 结束语实践证明,在水闸工程施工中运用水泥搅拌桩处理软基是成功的,试验表明多方面指标均能满足设计要求,达到预期的目标。随着水利工程建设的进一步加快,水泥搅拌桩技

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