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文档简介
1、液力耦合器快速拆卸先进操作法烧结厂第一机修车间 张洪波输入端输出端液力耦合器是一种液力传动装置,又称液力联轴器,安装在电动机和减速机之间。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间不存在刚性联接,其特点是:能消除冲击和振动;两轴的转速差随载荷的增大而增加;过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动,不致造成动力机的损坏;当载荷减小时,输出轴转速增加直到接近于输入轴的转速。液力耦合器在烧结厂360/400m2烧结系统中应用极为广泛,如四台大型圆筒混合机、及大量的带式输送机上,据统计,烧结厂共用液力耦合器( )台。图1 液力耦合器内部结构图1.半联轴节 ;2.梅花垫 ;3. 后
2、辅室;4. 骨架油封;5. 轴承;6. 泵轮;7. 主轴;8. 轴承;9. 骨架油封;10.涡轮易熔塞;11.外壳 ;生产中由于各种设备问题如:泄漏、烧毁、磨损等,需要频繁更换减速机及耦合器,要修复这些下线的缺陷备件,需要频繁在减速机上拆装液力耦合器。液力耦合器输出部分安装在减速机高速轴上,采用过盈配合,有00.03mm的过盈量。由于其结构复杂(见图一所示),拆卸存在很多困难,有:1)外形大,重量大,操作不便,如400m2一混滚筒使用的耦合器直径达1100mm;2)机壳为非常薄弱的铝合金材料,即使是小型耦合器,也无法使用较省力的通用拔轮器;3)与减速机轴配合部分(主轴)装有橡胶材料的密封圈,并
3、半封闭在耦合器机壳中,无法用加热法进行拆卸;4)与减速机轴配合的孔较深(L/D2),加工精度很难保证,过盈量往往超出所要求的过盈量,增加了拆卸难度;123由于受以上很多条件限制,传统的拆卸方法是靠专用丝杠旋在耦合器主轴螺纹孔内,不断旋入,顶到减速机轴上,继续旋转,使耦合器和减速机轴产生相对位移,直至将耦合器拔出。这种方法费时费力,如360m2二混圆筒混合机液力耦合器,直径1000mm、丝杠M64,在拆卸时需要用12米长的套管,46个人同时用力压套管,连续不停,用68小时才能将耦合器拔出。(见图2)图2 丝杠拉拔耦合器示意图1、丝杠;2、耦合器主轴;3、减速机高速轴为了提高液力耦合器更换速度,减
4、轻职工劳动强度,设计制作了液力耦合器拔出器,在更换液力耦合器工作中不断进行改进,在生产中推广应用,成了更换液力耦合器的好帮手。改造后的360m2二混圆筒混合机液力耦合器拔出器结构图如下:12345图3 液力耦合器拔出器1、千斤顶;2、顶杆1;3、架子;4、拉杆;5、顶杆2图4 架子结构图图5 架子零件图图6 拉杆图图7 顶杆图工作原理及步骤:1、将拉杆旋入耦合器主轴螺纹孔内;2、将顶杆2穿入拉杆孔内;3、将架子套在拉杆上,尾部根据高度加支腿(对于一些装配过盈量小的场合,也可使用通用的三抓拔轮器,但其易变性、拉脱,安全系数低,过盈量大的场合不推荐使用);4、安放千斤顶,各根据实际需要选择千斤顶的
5、吨位,最大50吨;5、在千斤顶和顶杆2之间安放顶杆1,根据千斤顶高度选择合适长度;6、压千斤顶,将耦合器拔出。强度校核: 1、抗拉强度校核由图可知,受拉危险断面在拉杆M64螺纹处。已知:螺纹公称直径d=64mm,螺距P=1.8mm,拉杆孔直径D=42mm,拉力F=50吨=500000N,材料为45号钢,拉伸强度极限b=600MPa。求螺纹小径d1:d1=d-1.0825P=64-1.0825×1.8=62.051562mm求危险断面面积A:A=A1-A2=(d12-D2)/4=3.14×(622-422)/4=1632.8 mm2求拉伸应力:=F/A=500000/1632
6、.8=306.22 MPab=600 MPa结论:抗拉强度足够。2、顶杆稳定性校核(1)顶杆2的稳定性分析:顶杆2穿在拉杆孔内,在工作开始,完全受拉杆孔的限制,不会产生弯曲;随着千斤顶不断顶压,顶杆2不断伸出拉杆孔,当快要将耦合器拔出时,露出拉杆孔的长度最长,等于耦合器主轴孔或者说减速机轴头的长度,所以对顶杆2的稳定性校核长度与耦合器主轴孔的长度相等,为165mm。式中:顶杆2的柔度;长度系数,顶杆2伸出后属于一端固定,一端自由,查表长度系数取2; L顶杆2的伸出长度,165mm; i危险截面惯性半径,mm,i=d/4=40/4=10mm。结论:因为=3340,满足稳定条件,所以可以不必进行稳
7、定性校核。(2)顶杆1的稳定性分析:顶杆1的最小长度必须165mm,最大长度按千斤顶回缩到最短,千斤顶顶帽到顶杆2端面的距离280mm进行稳定性校核。式中:顶杆1的柔度;长度系数,顶杆1属于两端铰支,查表长度系数取1; L顶杆1的最大长度,280mm; i危险截面惯性半径,mm,i=d/4=40/4=10mm。结论:因为=2840,满足稳定条件,所以可以不必进行稳定性校核。实施前后对比 1、实施前(1)拆卸费力,需加10002000mm长的套管,需要46人同时压套管;(2)每拔一次耦合器,需要68小时;(3)每拆卸一次减速机需要4个班,每班8小时,仅拔耦合器需要1个班;(4)耦合器螺纹处磨损严重,磨损到一定程度后无法继续使用,减少了重复使用的次数,增加备件费用;(5)拉拔力小,使用范围小,对于一些配合过盈量大的场合,无法完成耦合器的拆卸。2、实施后(1)拆卸省力,仅需加500600mm长的套管, 12人同时压套管;(2)每拔一次耦合器,需要12小时;(3)每拆卸一次减速机需要4个班,每班8小时,拔耦合器仅需要半个班;(4)耦合器螺纹处磨损较轻,增加了重复使用的次数,减少了备件费用;(5)拉拔力大,使用范围广,对于一些配合过盈量大的场合,仍能完成耦合器的拆卸。液力耦合器拔出器一经研制成功,即投入了现场使用,并取
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