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文档简介

1、掘进机液压系统故障分析,余,1油引起的系统故障,2压力引起的系统故障,3流量引起的系统故障,4其它、1油品质不良,2油氧化杂质混入液体油中引起的维护不当故障,3维护不当引起的进水,4空气污染,6维护不当引起的液压故障, 油的质量(85%的液压故障是由油引起的)(1)粘度(2)杂质含量(3)含水量(4)排气量(5)润滑性能,掘进机液压系统的故障分析,以及优质油的特性都是影响系统工作稳定性的重要指标,因为优质液压油具有抗乳化性、水解稳定性、抗起泡性和放气性。 油的粘度是保证液压系统处于最佳工作状态的必要条件。油导致液压系统故障的主要因素有:(1)劣质油(包括原料油);(2)维护不当导致油乳化;(3

2、)维护不当导致油中空气含量增加;(4)检修和清洗时不注意清洗和保护;(5)长期不更换油和液压附件(如过滤器);(6)混入其他油;(7)油箱油位低。掘进机液压系统故障分析,压力分类(1)敏感压力(备用压力2.53兆帕)(2)工作压力(根据地质条件)(3)系统最大压力(25兆帕)(4)卸载压力(27.5兆帕),掘进机液压系统故障分析。EBZ132(标准)EBZ132 (2个5兆帕210.5兆帕(1兆帕用于星形轮)M4-12安全阀27。5MpaEBZ200(标准)EBZ200(第二代)行驶电路250。5Mpa250 .230 of 5MPA主传输电路。5Mpa230 .230 xingxunhuan

3、 road,5Mpa。5Mpa250 .执行原始180为5Mpa。5Mpa220 .5Mpa安全阀为27,5mpa,掘进机液压系统故障分析,EBZ200HEBZ260HEBZ318H行走星轮250。其他执行原件5Mpa一次装运250。5Mpa(提升和转动220。5Mpa)安全阀27。5Mpa,掘进机液压系统故障分析,流量取决于流量,掘进机液压系统故障分析,EBZ132标准EBZ132第二代悬臂摆动211S221S悬臂提升231S悬臂提升171S星形轮速度30 rpm运行速度83 r/min行走速度9。0m/min8 .5m/min,掘进机液压系统故障分析。EBZ200HEBZ260HEBZ31

4、8H悬臂摆动281S271S291S悬臂上升281S261S251S悬臂下降181 s 151 s星形轮转速大于30 rpm-运行速度72r/min75r/min行走速度6。2m/min6 .7m/min6 .6m/min,掘进机液压系统故障分析。掘进机液压系统故障判断分析、主系统压力执行器压力控制系统压力、掘进机液压系统故障分析等。主系统故障点(1)油箱(2)油泵(3)灵敏压力阀(4)Ls供油和Ls滤清器(5)安全阀(6)回油滤清器上的第一个耦合阀,掘进机液压系统故障分析。致动器故障点(1)先导组件供油不畅,泄漏增加(2)连接阀换向阀芯迟滞,泄漏增加(3)压力补偿器弹簧疲劳(4)设备参数调整

5、不当(5)平衡阀损坏,调整不当(6)原零件泄漏,掘进机液压系统故障分析,液压系统主系统与致动器之间的判断(1)主系统控制的致动器压力无法达到全部。如果主系统出现故障(2),主系统达到压力参数,但致动器未能达到压力。致动器故障。掘进机液压系统故障分析、掘进机液压系统故障分析、主液压系统(外部)检查判断(1)油箱油位检查。(必要时检查油的质量和温度,油箱和油泵之间的温差不得超过15)(2)检查吸油管是否泄漏。(3)检查油泵有无超温和噪音。(4)检查液压导管是否泄漏。(如果有带高压过滤器的设备,检查高压过滤器是否有局部温升和轻微振动。)(5)检查安全阀是否有局部温升和噪音。液压主系统的简单检查(1)

6、检查灵敏压力阀的LS口过滤器是否堵塞。(2)检查灵敏压力阀的供油情况。(如果供油很少,检查第一个联轴器是否(4)检查并控制回油泄漏,分析掘进机液压系统故障,更换Ls导管判断各液压元件故障。(1)通过更换最小二乘导管检查耦合阀第一个耦合的供油。(引导两个敏感压力阀Ls彼此靠近,并操作两个阀的致动器来检查压力上升。如果工作油泵不正常,但异常油泵正常,则是连接阀第一个接头供油故障。相反,是压力敏感阀和油泵的故障。)(2)用作定量泵,判断油泵是否有故障或敏感压力阀是否有故障。(通过切换第一个联轴器上的M端口和第一个联轴器上的Ls端口的导管,可变泵将变成固定泵。如果系统增压,故障点在敏感压力阀上,如果没

7、有增压,则是油泵故障。)(3)第二代机器可直接更换敏感压力阀进行检查。(4)通过拆卸控制台下的回油四通,判断双阀或先导阀是否泄漏。(一般来说,当控制油泄漏较大时,先导手柄会产生反弹力。(5)除了调整和清洗安全阀外,如有必要,还应拆下三通,检查安全阀是否回油。(6)对于闭式液压系统的设备,注意补油系统的检查。(7)在排除故障时,液压系统还应考虑空气温度。正常情况下,液压系统的工作温度不应低于15。(8)压力表显示压力很高,执行原件的动作很慢。有必要考虑回油回路是否堵塞。是否应更换滤芯。掘进机液压系统故障分析,液压系统执行机构的检查方法(1)有些执行机构没有动作或动作:(1)阀门换向阀的阀芯动作迟

8、缓(正常情况下,用手触摸导管就能感觉到压力)。也可以通过查看压力表执行原件的速度来判断,压力增加,速度减慢。)(2)平衡阀调节不当。春季疲劳。阀芯损坏。(3)原执行的泄漏。通过更换平衡阀可以识别上述两种故障。如果更换平衡阀后设备工作正常,可视为平衡阀故障。否则,就是执行原件的失败。掘进机液压系统故障分析,其他原因引起的液压故障(1)油温高:油变质。油中的气体含量增加了。油泵泄漏。安全阀调整不当或弹簧疲劳。(2)执行原始爬行:爬行通常是由空气堵塞引起的。由于空气的可压缩性,死刑的执行开始缓慢进行。(3)回油回路堵塞:背压增加,原执行速度减慢,压力增加。掘进机液压系统故障分析、掘进机液压系统故障分

9、析、掘进机液压元件结构、掘进机液压系统故障分析、液压油泵故障分析、内曲线电机工作原理、内曲线电机内部结构、掘进机液压系统故障分析、德国力士乐公司A2FM柱塞斜井电机。都是帕克控制元素。提升井的检修和调试。当时,工厂的温度大约是零下25度。设备启动后无压力,行驶一段时间后压力正常。但是试运行20分钟后,压力消失了,只有备用压力。致动器没有响应。飞行员手柄的反弹力很大。故障分析:(1)车间检修设备温度低,导致油凝结。(2)安全阀的调节过低。(3)3)LS敏感压力阀调整不当,阀芯动作迟缓。(4)天气太冷导致油凝结,使控制回油不畅。故障排除:(1)油泵空转加热油,加热后压力不上升,按下先导手柄时只有一

10、个星轮转动。安全阀有噪音,T型管很热。清洗安全阀后调整压力,设备正常。然而,2030分钟后,压力消失,致动器没有交流来自先导回油的冷油源、来自小五通阀的热油源、来自大五通阀的热油源、回油箱、(3)检查控制元件,发现双通阀的阀面温度为45,而先导阀温度为2。5 .手柄的反向弹性更大。分析可能是由于控制回油不畅造成的。拆卸先导手柄回油管的十字接头。先导回油管喷出气体后,大量气泡和凝油流出。先导手柄的反向弹簧力消失。设备压力和运行正常。但连接回油管后,先导阀太冷。暂时无法加热,以前的故障再次出现。为了现场顺利验收。将先导回油管直接放在油箱的回油块上。故障排除。故障排除经验:(1)由于天气寒冷,先导油

11、路回油不畅。油在先导阀中冷凝,这降低了流速,同时供油减少使得先导阀难以加热。因此,换向阀两端的工作压力逐渐平衡,当阀芯回到中间位置时,压力消失。(2)先导油管中的大量气泡是由油的特性引起的。空气从液体中溢出有两种情况,一种是低温,另一种是负压。先导系统中的气泡导致油路堵塞,从而减慢油流。流向交叉回油时,由于两个阀回油温度迅速上升,流量压力增大,堵塞了气泡的流动,使先导阀无回油,增加了先导手柄的回弹力。故障排除案例(2)故障现象:设备132在机身上。系统中没有压力。更换油泵后,压力正常,但系统在行驶27小时后会失去压力。更换五通阀后,压力恢复正常,行驶24小时后压力下降。故障分析:由于油泵和五通

12、阀都是新更换的,不太可能出现问题。如果问题的原因是(1)机油质量问题,则机油被污染。(2)系统压力调节不当。(3)LS导管泄漏。故障排除:(1)检查外壳是否干净、无气泡。(2)检查最小二乘导管和最小二乘过滤器无泄漏和堵塞。(3)根据维修人员对设备近期性能的了解,操作人员认为设备因生产任务紧张而运行缓慢。阳痿。调节恒定功率。有时最大压力为38兆帕。通过对情况的了解。故障可以被识别为安全阀。更换安全阀弹簧,将恒定功率恢复到原始工作状态,并排除故障。压力正常。故障排除经验:故障是由矿方对恒功率阀调整过度造成的。因为安全阀保护压力是27。5兆帕,只要压力上升,安全阀就会溢出。长期溢流会造成安全阀弹簧疲

13、劳,使阀芯处于常开位置,阀芯无噪音,温度上升缓慢。嘿。以及故障情况(3)、故障现象:由大五通阀控制的致动器没有动作。故障分析:(1)油泵泄漏且不提供压力。(2)灵敏压力阀卡住。(3)第一个五通阀安全阀的整定系统低,Ls无反馈。故障排除:(1)启动设备,油泵无噪音。没有备用压力。(2)打开油泵放油口,不放油。检查Ls的供油,发现Ls的供油正常,但油是从灵敏压力阀的Ls口注入的。表明灵敏压力阀阀芯磨损严重,更换灵敏压力阀后设备正常。、(2)第一个先导供油不足,爆管。(3)行驶马达组件中的梭阀堵塞。故障排除:开车后检查转向行走,发现后退行走的工作压力正常。点动向前行走电机后,压力升至最大压力。手触摸

14、行走导管有肿胀和跳跃的感觉。解释五通阀和先导供油没有问题。故障是由行驶马达组件的梭阀引起的。更换电机。故障排除经验:该设备的故障原因是在设备正常运行时,Ls油中的油将通过阀芯溢流到回油室。同时降低调节室的压力。它还防止旋转斜盘调节油缸回油。这将使旋转斜盘调整油缸处于最大位置。因此,大型五通阀在没有压力的情况下运行。没有行动。故障排除经验:从行走示意图分析,下图红色部分为故障点。但是,如果步行减压阀泄漏,哪个系统不会建立太高的压力。只有当制动梭阀卡在一侧时,才会发生故障。因为当梭阀卡在前进位置时,前进油被梭阀阻挡,制动器没有压力,刹车片不能打开,行走不动,所以系统压力将达到最大。、故障排除情况(

15、5)故障现象:星形轮操纵有正向旋转,无反向旋转。(哈维阀)故障分析:(1)先导手柄反向卡死,无油源。(2)换向阀芯失效。故障排除:(1)检查先导油源是否正常。(2)换向阀圆盖端的弹簧和固定螺栓正常拆卸,阀芯无应变拆卸。阀芯灵活无卡涩。拆下方形端,检查固定销轴是否断裂。更换阀板。设备正常。、弹簧的一端靠在阀体的一端,另一端靠在圆顶的内端。该位置是阀门的中间位置。当油从前室流出时,阀芯移动,压缩弹簧,打开油路。当油从反向腔室流出时,弹簧在弹簧塞的作用下被压缩,推动阀芯上的小轴打开反向油路。阀芯下部有一些小孔,当油进入时会产生向上的浮力,防止阀芯堵塞。在缸体的下部,有一个长约40毫米的销子,插入阀芯

16、,起定位作用。防止线轴旋转。故障是由于销子断裂造成的阀芯卡死现象。故障排除案例(6)故障现象:设备启动工作一段时间后,显示温度保护。但是停车一段时间后,它又恢复了正常。故障分析:(1)温度控制线断裂。温度控制器损坏。(2)电机温度过高。(3)没有供水或水量很少。故障排除:检查电机时,发现电机温度过高。打开电机进水口时,发现电机内没有冷却水,进水口水量正常。调整三通阀进水后,设备正常。,电机出水,尾部引水,外部喷淋,故障排除经验:设备在下坡车道行驶。水通过导管被引导到上坡,而不使用内部和外部喷雾。因为导管从机身右侧引出。因此,三通阀的方向改变了。将手柄移动到中间位置,不喷洒而是冷却电机,从而堵塞电机的出

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