强化技术经济分析提升开发质量效益_第1页
强化技术经济分析提升开发质量效益_第2页
强化技术经济分析提升开发质量效益_第3页
强化技术经济分析提升开发质量效益_第4页
强化技术经济分析提升开发质量效益_第5页
已阅读5页,还剩86页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、强化技术经济分析,提升开发质量效益,胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司 2016年2月,公司基本情况,开发经营特点-区域分散,工区面积7385平方千米,动用储量7704万吨, 9个管理区分布在7个地市17个县区。,开发经营现状-储量品位低,公司年产油58万吨,低渗透产量占公司总产量53%(其中特低渗占89.6%),平均单井日液11.3吨,日油2.3吨,动液面1196米。,公司基本情况,开发经营现状-开发成本高,下设9个管理区,经营状况差异大,固定成本占比高,盈利能力持续下降,公司2015年首次出现亏损。,投资压减(亿元),利润下滑(亿元),公司基本情况,面对严峻的生产经营形势,转变技术经营思路、

2、探索提质增效新举措势在必行。,思想观念的转变,技术思路的转变,运行思路的转变,技术经营思路转变,技术经营思路转变,技术经营思路转变,技术经营思路转变,汇 报 内 容,一、做细技术优化,实现调整增效,二、抓实三线四区,实现提质提效,三、做优管理配套,实现统筹保效,四、加强经验提炼,实现持续创效,一、做细技术优化,实现调整增效,根据吨油成本、油价的差异调整工作量结构和产量结构,制定了“强化断块,优化低渗”的工作思路,根据2015年初四种油价加权平均计算:临盘油2572元/吨,胜利油2396元/吨,孤岛油2352元/吨,管道油2300元/吨。,一、做细技术优化,实现调整增效,增加断块1.74万吨,压

3、减低渗4.44万吨,压减稠油0.3万吨。,一、做细技术优化,实现调整增效,(一)新井优化-优化新井阵地和结构,提升高效断块工作量,压减高投入低渗、稠油工作量,断块油藏新井由2014年37.8%提升至2015年54.2% ,提高16.4%。,-728,分油藏类型新井构成(%),一、做细技术优化,实现调整增效,(一)新井优化-优化钻井施工方案,一、做细技术优化,实现调整增效,(一)新井优化-优化效果明显,年末单井日产油从3.9吨上升到5.8吨,增幅32.8%;单井投资由567万下降至439万,下降22.5%。,一、做细技术优化,实现调整增效,(一)新井优化-平方王钻井施工方案优化,平方王滨四区沙四

4、上礁灰岩地层溶洞较为发育,再加上裂缝和断层的影响,该区域钻井漏失严重. 1、施工风险大:历史上卡钻、井喷、填井等恶性钻井工程事故率10.7%。 2、钻井费用高:部分井采用三开井身结构,泥浆堵漏费用较高,导致该区块开发方案的经济效益达标值为80美元。 3、油层保护差:由于礁灰岩漏失层与沙四中的距离较近,在钻开油气层时,泥浆中的堵漏材料不能全部筛出,导致实际密度1.15g/cm3 (设计密度)。,滨四区沙四中井网部署图,滨四区沙四上礁灰岩沉积相,一、做细技术优化,实现调整增效,(一)新井优化-平方王钻井施工方案优化,依据滨四区沙四上礁灰岩地层沉积微相的变化特点及趋势,分区域优化钻井施工方案。,钻井

5、投入 更少,油层保护 更好,油井产量 更高,钻井费用降低2216万,经济效益达标值由80降低到70美元。,泥浆密度由1.20g/cm3下降到1.15g/cm3 。,已投产21口井初产4.2吨/天,比2014年新井初产3.6吨/天高0.6吨/天。,钻井施工 安全快速,全部二开井身结构,工程事故率0,钻井周期由9.97缩短至8.43天。,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-优化措施评价方法,依托“单井措施效益评价系统”,确保“事前算赢、先算后干”。共进行单井措施效益预判井90口,视油价变化情况,择机实施,已实施井有效益率83.5%。,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-优化

6、措施阵地,措施阵地由桩23、樊142等特低渗油藏转向了曲堤、富林等中浅层、中高渗断块油藏。,2014年-2015年分油藏类型措施增油统计,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-优化措施结构,措施是以层系归位、低液低产井解堵防砂等为主的长效措施,压减压裂、化学堵水等高投入低效益的工作量。,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-集成成熟工艺,多方一体联动,在具体措施工艺配套优化过程中,基于公司油藏实际,积极集成优化低成本高效成熟工艺技术,同时地质、开发、工艺一体化联动,做好措施选井、措施优化、措施培养工作,实现“干效益活,产效益油”目标。,接力式选井优化向循环式选井优化转变,2

7、015年推广应用低成本高效技术,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-注重措施培养,实现小投入大作为,通过强化先期注水,史112区块注采比1.07,地层能量得到较好补充。其中史112-斜17油井所在井组为双向受效,井组注采比达1.55,但该井供液不足停井,判断为近井地带储层堵塞,对地层进行酸化处理,见到良好效果。,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-注重措施培养,实现小投入大作为,史112区块通过注水补充能量后,再实施酸化措施,扶停3口,预计有效期内增油1290吨,增加经济效益139.3万元。,一、做细技术优化,实现调整增效,(二)措施优化-措施优化效果明显,实现措施有效

8、率、单井日增油、单井措施费用等关键指标两升一降。,一、做细技术优化,实现调整增效,2015年完成措施101井次,在欠计划2井次情况下年增油量超计划2300吨。,(二)措施优化-措施优化效果明显,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-断块油藏注水投入效果明显,曲堤油田管理着鲁明公司最大的断块油藏,近几年尝到了注水的甜头,进一步坚定了我们加大注水投入的决心。,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-注水工作量投入情况,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-注水费用投入情况,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-开发方面,完善井网,提高注采对应率、分注率,加大投

9、、转注实施,把基础井网“建立起来”,细分开发层系重组,把注采井网“完善起来”,加大套损水井治理,把废旧老井“利用起来”,断块油藏油水井数比2.4:1,月注采比0.9。,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-工艺方面,优化井筒技术配套,提升层段合格率,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-地面设施,强化水质治理,提升水质达标率,一、做细技术优化,实现调整增效,(三)注水优化-效果良好,2015年注采对应率、分注率、层段合格率分别较上年提高1.7%、5.2%、5.9%,自然递减持续下降,稳升单元逐年增加。,一、做细技术优化,实现调整增效,(四)能耗优化,树立“增收增效,降耗也增

10、效”的理念重点开展5项能耗优化工作,1)借助四化平台开展参数优化,2)探索高凝油电加热替代技术,3)优化管杆组合提升系统效率,4)油井集中供电提高负载率,5)“削峰填谷”抓间开降电价,公司的提液单耗下降率和综合电价下降率在油田排名第一,一、做细技术优化,实现调整增效,(四)能耗优化-典型案例,潍北探索高凝油电加热替代技术热水循环降粘技术替代电加热技术,潍北区块原油含蜡量高(平均21.2%)、凝固点高(平均36.6)。为解决原油举升问题,之前采用电磁炉、电热杆等加热技术进行井筒加热,平均单井日耗电达700kw.h。为了解决高耗能,我们探索实施了热水循环降粘技术。,一、做细技术优化,实现调整增效,

11、加热系统,井口装置,工作原理:该技术通过空心杆内加入隔热管实现热水自循环,保证了井内温度的恒定性;操作简单、安全可靠、节能效果好。 实施效果:单井投入费用20万元,单井年节约电费17.2万元,投资回收期1.16年。该区块已累计实施17口井,年降低用电量434.3万度。,(四)能耗优化-典型案例,汇 报 内 容,一、做细技术优化,实现调整增效,二、抓实三线四区,实现提质提效,三、做优管理配套,实现统筹保效,四、加强经验提炼,实现持续创效,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,分系统节点进行成本归集,为“三线四区”推广应用奠定了坚实基础。,二、抓实三线四区,实现

12、提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,将评价对象划分到“四区”,优化指导公司效益开发。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,开展事前算赢,建对追创,跟踪评价,实现公司价值、利润最大。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,正向思维与反向思维相结合,形成三大类评价模型,实现三个统一。正向思维是按照财务归集原则,以实际发生费用为据,反向思维是油井关井,实际节约费用为据,二者结合,实现油井开发边际效益最大化。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,运输成本摊销模型:以区域整体拉

13、油为主的开发单元,要以整体区域优化为主,实现个体与整体效益的有效统一。,关:利润-1174元/天,不关:利润-792元/天,少亏382元/天,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,通过“业财融合、一体化联动”,建立了单井、井组、单元、管理区的多级多维度经济效益评价模型。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(一)做实单井效益分级,摸清家底明确潜力,根据效益评价结果,制定了“调、缓、减、增”的工作对策。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益,转变观念:牢固

14、树立“节约一分钱比挣一分钱容易”的理念,实现了以产量运行为主转变为产量效益并重,以增量投入增加产量向以抓基础管理增效益转变。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益,鲁明油气勘探开发有限公司事前算赢模式,事前算赢:通过业财融合,一体化联动,解决了老井是否开、新井是否投、措施是否上、维护是否扶、管理是否到位的标准,为低油价下保生存、高油价下创效益探索了新模式。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益,年度计划再优化:年中调整增利1643万元,减支7个18项3420万元,增加长效8个17项支出3205万元,实现年度事前算赢1858

15、万元。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益-典型案例,月度事前算赢持续优化: 研究建立随油价变动的储量动用、工作量投入、弹性产量运行机制,按照“五步法”,科学配置产量、投资、成本计划,实现效益开发。,1.确定经济效益目标,二、抓实三线四区,实现提质提效,2015年8月措施产量4712吨,利润342万元,2. 经济效益初步测算,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益-典型案例,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益-典型案例,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益-典型案例,4.经济产量优

16、选,二、抓实三线四区,实现提质提效,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益-典型案例,二、抓实三线四区,实现提质提效,鲁明公司2015年8月事前算赢方案统计,(二)做实事前效益算赢,提升决策质量效益-典型案例,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效,以三线四区效益评价、事前算赢为基础,聚焦“无效变有效,有效变高效,高效再提效”目标,结合油公司特点和与采油厂成本结构差异,按照管理范围、主导能力,强化技术分析,开展分级分类效益管理创效增效,确保目标利润的实现。,鲁明公司分级分类效益管理体系,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效

17、-公司层,注重单元整体调整:以“三线四区”经济评价为导向,以提高“三率”为抓手,落实“油水并重、以水为先”理念,注采完善、转换开发方式,治理单元4个,实现增效476.7万元。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-公司层,二、抓实三线四区,实现提质提效,鲁明公司注水保长效效果统计表,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-公司层,二、抓实三线四区,实现提质提效,典型单元:曲104-斜3块实现高效再提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-公司层,二、抓实三线四区,实现提质提效,典型单元:曲104-斜3块实现高效再提效,(三)做实事中精细运行,分级分类

18、创效增效-公司层,二、抓实三线四区,实现提质提效,吨油折耗下降371.5元,下降38.7%,曲104-斜3块调整前后主要指标对比表,典型单元:曲104-斜3块实现高效再提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-公司层,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-管理区层,强化井组配产配注: 以注效益水,采效益油为目标,以井组为重心,精细注采调配,优化采液结构,治理井组45个,累计增油7836吨,实现经济效益503万元。,井组注采调配效果统计表,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-管理区层,二、抓实三线四区,实现提质提效,

19、典型案例一曲103-斜18井组整体增效,单井利润服从井组利润,井组整体增效77万元,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-管理区层,二、抓实三线四区,实现提质提效,强化单井基础管理:深化“一井一策”管理,抓基层,强基础,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-注采站层,二、抓实三线四区,实现提质提效,转型发展创效益,立足岗位比作为,强化单井基础管理:深入开展“五个一”活动,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-注采站层,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-注采站层,强化单井基础管理:油水井生产向好,二、抓实三线四区,实现提质提效,典型案例:管理区

20、集输站提出“废水变宝,一举多效”的金点子,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-注采站层,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-注采站层,二、抓实三线四区,实现提质提效,(三)做实事中精细运行,分级分类创效增效-注采站层,二、抓实三线四区,实现提质提效,(四)做实事后对标分析,对照差距循环提升,公司2015年“吨油运行成本”排名油田第三,环比降低17%,成本控制得到了体现;但“吨油边际成本”排到16名,减亏任务依然艰巨。,1、对标先进找差距,二、抓实三线四区,实现提质提效,(四)做实事后对标分析,对照差距循环提升,2、打开节点找原因,二、抓实三线四区,实

21、现提质提效,(四)做实事后对标分析,对照差距循环提升,3、针对主因寻对策,重点对储量和成本两大因素建立分析模型。开发上,强化优质产能建设,寻找接替资源;运行上,强化稳产基础,减缓产量递减率,经营上,努力降本增效,确保吨油折耗的降低。,吨油折耗敏感性分析结果图,吨油成本与SEC储量变化对应表(60$/BBL),二、抓实三线四区,实现提质提效,(四)做实事后对标分析,对照差距循环提升,合作开发增储多赢:平方王中区南南部区块属滨南采油厂,位于滨州市城区内,因多种历史原因,区块未得到充分开发。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(四)做实事后对标分析,对照差距循环提升,合作开发增储多赢:鲁明发挥油公司独

22、立法人优势, 与滨南采油厂合作开发,积极融入城乡发展,实现协调共赢。,二、抓实三线四区,实现提质提效,(四)做实事后对标分析,对照差距循环提升,合作开发增储多赢:通过创新合作模式,优化投资建设,新增产能3.97万吨,新增经济可采储量56.81万吨。,汇 报 内 容,一、做细技术优化,实现调整增效,二、抓实三线四区,实现提质提效,三、做优管理配套,实现统筹保效,四、加强经验提炼,实现持续创效,三、做优管理配套,实现统筹保效,(一)统筹调整,资源共享,区域资源共享-单井拉油转管输,鲁明公司统筹调整:实施单井转管输4项。 胜利油区资源共享:突破自身资源局限,打破油公司与采油厂看不见的“玻璃墙”, 实

23、施区块转管输2项。,三、做优管理配套,实现统筹保效,(一)统筹调整,资源共享-营13资源共享,营13区块油井与东辛采油厂井网交叉,外部环境复杂,地面设施重复建设,劳动生产率低,效益差。,2015年5月利用现有地面设施,实施转管输工程,减少投资500万元,鲁明公司减少18名劳动用工,年减少人工成本90万元,压减拉油罐车6辆,年减少运费260万元,东辛采油厂年增加收益191万元,实现双方共赢。,三、做优管理配套,实现统筹保效,(二)优质优价,风险承包,作业“优质优价”,工艺技术服务“风险承包”,2015年开展“风险承包”,“优质优价”51井次,累计增效215万元。,将作业施工质量与免修期挂钩,工艺

24、技术服务效果与增油、增注效益挂钩,设定不同结算台阶,实现施工方增单位工作量收益,公司降吨油成本增效的双赢。,例:曲103-斜28解堵技术服务协议,三、做优管理配套,实现统筹保效,(二)优质优价,风险承包,减少投资资金占用465万元,单位注水成本下降0.6元/方。,三、做优管理配套,实现统筹保效,(二)优质优价,风险承包,实施电气设备总承包模式,降低维护费用,5个管理区优选有资质承包商实施电气设备总承包模式,故障率大幅度下降,降低电气设备维修成本35万元。,事前保养,事后维修,体检模式,费用总包,三、做优管理配套,实现统筹保效,(三)盘活资源,降低投资,加强资源优化配置,盘活闲置资源,降本增效,闲置物资调剂,增加子公司租赁、材料销售等营业范围,实现独立法人子公司之间闲置资产和物资的调剂使用,2015年清理闲置、停用设备229项,再利用资产87项、调剂物资85项,减少投资、成本1295万元。,三、做优管理配套,实现统筹保效,(三)盘活资源,降低投资,优化土地使用,树立“固定资产也可动” 的理念,合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论