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文档简介

发展循环经济建设资源节约型企业经验交 流材料 我公司始建于 1987 年,占地 130 亩,总装机容量 39MW,锅炉 390T/H 的生产规模。XX 年度完成销售收入 1.36 亿元,比 03 年度增长 1665.36 万元,增长比例为 13.91%。十余年来,公司始终坚持安全经济生产、能源综 合利用与环境保护共同协调发展的方针,大力发展循环经 济,以烟尘排放、二氧化硫排放及水污染治理为工作重点, 全面实施资源综合利用工程,在创建节约型企业工作中取 得了显著成效。 为更好地提高资源综合利用水平,节能降耗,减少环 境污染,在保证安全生产的同时,公司加大综合治理力度, 先后投资 4600 余万元,建成了先进的水处理循环系统及循 环流化床锅炉技改等工程。主要建设项目具体如下:本文 出自大秘书网- 一、废水的治理与利用 1、XX 年度“零排放”系统改造工程 为满足灰水零排放及锅炉水膜除尘器用水的要求,XX 年 10 月份公司投资 3 万元,从锅炉车间到沉灰池敷设 400m 直径 500mm 的瓷管道,使灰水集中流到沉灰池沉淀,有效 地保证了废水的治理。并且在废水回收池上新增加两台 60t/h 废水回收泵,废水回收能力由原来的 66t/h 增大到 186t/h,同时在直径 100mm 废水回水管道的基础上,又增 加了一条直径 200mm 的高密度聚乙烯防腐蚀管道,总投资 12 万元,巩固了废水的重复利用,同时更大的满足了水膜 除尘器用水的要求,减少工业用水量,年经济效益约 20 万 元。 2、XX 年度进一步完善污水治理 为保证水膜除尘器的用水量,提高废水回收系统的可 靠性,解决废水回收三台 22T 废水泵的出力不足的问题, XX 年公司对三台小泵进行了更新改造,拆除三台小泵,更 换两台 140t/h 大泵,保证了水膜除尘器的用水量,同时避 免了废水外排现象。 3、XX 年度浓水回收工程 浓水系化水车间反渗透设备的过滤水,利用价值较高, 公司投资 80 余万元对浓水系统进行了改造,建立一套浓水 回收系统。在化水车间北、电气车间前分别设有两个 400m3 的浓水池,由 2 台 32m3/h 的潜水泵,直供各生产车间和办 公楼,用于浇花、冲厕、打扫卫生、反洗过滤器等用。杜 绝了浓水直接排地沟,减少浓水外排,同时极大地降低了 工业水的用量,取得了环保和经济效益的双丰收。 4、XX 年度整修废水回收系统 在加大烟气治理的同时,为保证公司“零排放”的正 常运行,公司于今年投资约 4 万余元,彻底整修了废水回 收场,将原来的盖板换新,回收池清淤、整修。原敞口水 槽很容易落入杂物,造成水槽内的堵塞现已经铺设盖板。 另外,对废水回收池的回收泵进行了彻底的检修,更换了 大部分配件,对原来铺设的高密度聚乙烯管道进行了部分 更换,最大限度的保证了废水的重复利用,满足水膜除尘 器的要求,减少工业用水量,实现环保与节能降耗的共盈。 二、烟气、烟尘及废渣的治理与综合利用 1、XX 年度改造原有水膜、多管除尘器 XX 年度,公司投资 50 万元对 2、3、5# 炉多管除尘器 进行更新改造,将原铸铁旋风子改为陶瓷旋风子。陶瓷旋 风子耐磨损,延长了此除尘器的使用寿命,并收集较多的 灰量,减轻了冒黑烟的现象。该装置不仅提高了除尘效果, 而且还可将飞灰进行二次燃烧,效率达到 96%以上,取得了 环保与经济效益的双丰收。由于陶瓷多管除尘器安装在水 膜除尘器之前,形成多级除尘布局,总除尘效率可达 98%以 上。另外,公司对锅炉干除尘更新改造的同时,又对 1-6# 炉水膜除尘器进行了改造。投资 2 万元,将原溢流式配水 系统改为直配管式,即由原来的开放式改为封闭式,从根 本上消除了除尘器漏风的现象,达到零漏风,克服了内水 槽太浅的弊端,保证了水膜除尘器水膜均匀,对减轻锅炉 冒黑烟现象起到了良好的作用。同时,原敞口水槽很容易 落入杂物,造成内水槽及连接孔的堵塞,改造以后,彻底 解决了原水膜除尘器存在的弊病,取得了较好的环保效益。 2、XX 年 4#、5# 炉水膜除尘器更新改造 XX 年,按照公司技改计划及环保要求,拆除 4#、5# 炉低效水膜除尘器,投资 150 万元,又新上一台高效三电 场静电除尘器,使除尘效率提高了一个台阶,达到 99.5%以 上,大大降低了烟尘排放浓度。 3、XX 年进一步加强粉煤灰的治理与利用 建设 7#、8# 炉灰库及气力输送系统。为便于粉灰管理, 使粉灰的存放、装运更方便、快捷、卫生及减少散失,XX 年公司计划投资 230 万元在 XX 区建设 7#、8#炉灰库及气力 输送系统,即可处理干粉灰又可进行加湿处理,这将彻底 解决了粉灰造成的污染。另外,新厂区也将投资建设灰库。 对于生产产生的炉渣、煤灰则全部作为建材原料综合利用, 有效地控制了环境污染。今年计划新上粉煤灰制砖,并开 拓市场外销,将公司生产产生的煤灰、炉渣全部综合利用, 不仅杜绝了煤灰污染,还达到了提高经济效益的目的。 4、公司 7#、8#炉的投入并正常运行为原链条炉产生的 炉渣利用创造了条件,原煤中搀烧煤灰和炉渣,并取得了 非常显著的效果。这个技术革新应该是一个观念上的突破, 为今后电厂效益进一步提高开辟了一条新路。特别是在原 煤价格不断上涨的情况下,通过掺烧煤灰和炉渣,直接降 低了生产成本,为减少企业亏损做出了巨大贡献。 三、锅炉改造,实现资源综合利用 1、XXXX 年投资新上 7#、8#循环流化床锅炉及静电 除尘器 为实现资源节约与综合利用,保护环境,扩大供热面 积,提高经济效益,公司先后于 XX、XX 年投资 3200 万元 新上了 2 台循环硫化床锅炉技改项目。此技改项目采用了 静电除尘,炉内脱硫,干式除灰方式。循环流化床锅炉的 燃料以煤矸石为主,年可消耗煤矸石 50 万吨左右,大幅度 降低生产成本的同时,对周边地区减少占压土地起到了积 极作用。 2、XX-XX 年度能源综合利用再提高工程 XX 年煤价一路攀升,公司现有设备效率低下的弊端越 来越突出。为彻底摆脱目前的困境,XX 年公司经多方论证 将新上两台 120T 高温高压循环流化床锅炉和 22.5 万 KW 汽轮发电机组,代替现有低效高耗能且二氧化硫去除率低 的 1-6#链条炉。 该方案的实施,即可实现新上机组与部分原有机组重 叠运行的生产方式,实现由中参数向高参数的飞跃,从而 提高设备利用效率,提高能源利用率,降低发电成本。新 上 120 吨循环流化床锅炉热效率在 88.9% 以上,比现有的 锅炉高 7-10 个百分点,煤种适应性强,燃烧稳定,能够源 头上提高能源利用率,使发电效率比原来提高 10%,发电煤 耗降到 400g/kwh 左右。同时,产出的灰渣又可作为水泥等 建材的良好原料,充分实现煤炭资源综合利用,优化产业 结构并有良好的环保效益。 四、不断加大技改力度,很抓节能降耗工作 1、公司通过认真的理论论证和分析,大胆尝试,在全 省热电行业首家采用利用蒸汽压差使用小型背压汽轮机拖 动给水泵,余汽进入除氧器。即保证了给水压力,又降低 了运行成本,提高了设备效率。 2、在有了小型背压汽轮机拖动给水泵的成功运行经验 后,再经详细的分析论证,公司再次在热电行业开创了采 用小型背压汽轮机经两级变速后拖动循环泵运行的先河。 这是一项历史性的突破,具有十分重要的意义。循环水泵 用电动机拖动,一个是不好控制富余流量,另一个就是耗 电高,不经济。经过一年的运行证明用汽轮机拖动循环泵 运行安全可靠,效益显著。 3、在热电公司的给水系统采用了大功率变频器控制给 水泵转速,从而实现了锅炉恒压供水的目的。这也是一项 值得庆贺的创新,锅炉给水是根据热、电负荷的变化而随 时变化的,而给水泵运行的台数,只能按最大流量运行, 否则不能满足锅炉上水需求,但当锅炉上水量小时,势必 造成动力资源浪费,给电厂效益也造成了很大的负面影响。 而变频器的使用则轻松做到了根据锅炉上水量的自动调节 实现恒压供水的目的。 4、开创性的设计制作了汽液两相流自动疏水器,降低 了因老式疏水器疏水不正常造成的热量损失,提高了系统 的安全性,延长了疏水管道使用时间。 5、公司为节约资金,通过充分的考察论证,出台了 5# 机组上马的可行性研究报告,并组织安装、调试,现运行 正常,5#机组是从外部购进的废旧机组,它的正常投运不 仅为热电公司节省了大量的资金,同时为旧机组的再利用 做出了可喜的尝试。XX 年度 5#机共发电 3827 万 KWH,上网 2318 万 KWH,

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