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文档简介

合肥港利GI推进阶段性总结报告 一、GI推进质量持续改进活动历行9月底开始执行,目前已执行一个多月了,在这一个多月的时间里,厂部与各部门负责人的高度重视、客户的大力支持,以及全体管理人员与员工的参与和协助下,9月份的质量缺陷有了明显改善。二、厂内批不合格和厂外批不合格:2.1、首先是厂内突出的质量问题有2单:2.1.1)2012年9月4日,弯管班在生产毛细管(04325476),未认真自检,导致700件,产品尺寸偏差,不良改料。2.1.2)弯管班员工缪志勇在生产集液管03634232时,未认真自检,造成100件产品尺寸偏长,不良改料。 2.2、其次是客户反馈突出的质量问题有3单:2.2.1)2012年9月12日,集气管组件(04679403)封口处异常泄漏。2.2.2)2012年9月20日,进液管组件(04325476)频繁出现焊漏不足现象。2.3、2012年9月20日,进液三通组件(03222608)支管焊漏。厂内批不合格,客户反馈批不良对比图 先针对厂内2点不良进行分析整改:2.3.1)2012年9月4日,弯管班在生产毛细管(04325476),未认真自检,导致700件,产品尺寸偏差,不良改料。原因分析:在生产首件产品时是合格的,在生产过程中,定位块松动,导致尺寸偏差。 整改措施:员工在生产时对产品要及时自检,并对弯制模具定时的检修维护。2.3.2)弯管班员工缪志勇在生产集液管03634232时,未认真自检,造成100件产品尺寸偏长,不良改料。原因分析:在生产首件产品时是合格的,在生产过程中,机器故障,导致100件产品尺寸偏差。整改措施:员工在生产时多注意自检,后期并要求工艺员调机,在调机时对每台机器检修,检修和调试合格后交由员工量产。2.4、其次针对客户反馈3点不良进行分析整改:2.4.1)2012年9月12日,集气管组件(04679403)封口处异常泄漏.原因分析:2.4.2)经客户提供图片和现场勘查看出,泄漏的原因在于管口处有毛刺,封口时端口处留有毛刺,在加焊料时不易加焊,导致焊漏产品发生。 2.4.3)焊接封口时毛刺过多,焊料无法覆盖导致。三、整改措施:3.3.1)封口时,将钻头由原先1.0换成2.0,(由于使用1.0钻头残留毛刺偏多,换成2.0封口处无毛刺残留)。 3.3.2)管口不平很严重的,需车平面再生产。 3.3.3)焊接班检验员在现场监督焊接之前两端毛刺,封口处孔径,并且向焊工灌输质量意识,检验合格后方可焊接。 3.3.4)已对库存品进行重新补焊,检外观,确保产品质量。四、2012年9月20日,进液管组件(04325476)频繁出现焊漏不足现象。原因分析:4.4.1)焊工在加温时操作手法不正确,加温受热面不均匀,焊液流动性差,导致焊液未均匀铺开,出现焊料不足现象。 4.4.2)检外观人员在查看焊点时将产品放平,导致焊料不足产品未检出(见上图) 整改措施:4.3.3)对焊工加温手法进行纠正,促使加温时受热面均匀,增强焊液流动性,确保焊接质量。 4.4.4)纠正检外观员工操作手法,在检查焊点时需将产品立起,旋转式检验。 4.4.5)对检外观人员通告处罚200元,情节严重的将调离工作岗位。 4.4.6)对仓库库存品进行重新全检。4.4.7)2012年9月20日,进液三通组件(03222608)支管焊漏。原因分析:1、因冲压三通间隙过小,配管配入后单边间隙过小,导致焊液未均匀渗透,产生泄漏。整改措施:1、管路班已将冲压芯棒进行更换,保证单边间隙合格。 2、焊接班在装配时发现间隙过小,难装配的三通不允许焊接。 3、检验员现场不定时的对该款产品熔深度进行解剖检查。 4、每批必须安排水检后包装。5、将该款产品库存品全部安排水检。4.4.8、格力仓库及生产线统计泄漏故障数据:月份格力仓库漏数格力生产线漏数1月至3月453月至6月5188月至9月2204.4.92012年1月至9月客户反馈下线数据分析:月份下线数据1月202月323月244月255月536月327月348月1199月88 3、总体数据趋势,从2012年开始,根据以下表进行数据曲线分析如下: 月份来货批数不合格批数合格率1月301698.01%2月11872697.81%3月11813097.46%4月12434396.54%5月23826597.27%6月20906197.08%7月18564897.41%8月18556896.33%从以上贵司反馈批不合格对各班组主要不合格项分析如下:1、管路班主要不合格项分为两点:1)过滤器内外径尺寸偏差;整改措施:1)定期更换使用白钢针; 2)员工在自检时不允许用卡尺测量产品内外径;要求用白钢针和环规检测。 3)检验员增加巡检频率。2、产品内部清洁度不达标; 整改措施:已出通告要求员工在生产时一律不允许使用机油,需用挥发油。2、单向阀主要质量问题有两点: 1)装箱时出现混料现象整改措施:1)相似产品不允许同时包装; 2)安排老员工装箱; 3)闲杂人等不得入内单向阀。 4)并对单向阀所有人员进行处罚。 2)阀芯装错 整改措施:1)技术部将所有使用的阀芯对应产品规格明细表公布单向阀生产现场,供员工参照。 2)在生产时员工必须写首检。 3)检验人员在确认首件时多注意阀芯规格。 3、弯管班主要质量问题分为两点:1、尺寸问题整改措施:1)在量产前对机器进行检修,避免在生产时出现模具松动导致产品尺寸不符现象。 2)员工及时自检。 3)检验员严格按照图纸公差检验。2、外观问题:整改措施:1)员工在弯制时需对产品表面进行自检,检查产品是否出现划伤、起皱、打滑、弯扁等。 2)检验人员在确认首检时,需先检查外观是否合格,在确认尺寸。4、焊接班主要不合格项分为两点: 1)焊接管接头熔深问题:整改措施:将自动焊接改为高频焊接,杜绝管接头熔深不合格现象。 2)焊漏问题 整改措施:1)严格要求焊接前产品清洁度。 2)翻边孔类产品严格执行水检检漏。 3)焊工焊时操作手法的纠正。5、包装主要不合格项分为三点: 1)整形未整平行 整改措施:班长、检验员现场监督员工整形,每整好一件产品必须放在平面上检查支管是否平行垂直,并对整后产品轻拿轻放整齐摆放。 2)整后产品出现管扁现象 整改措施:员工在整形时多注意,整后对产品进行自检,看是否有整扁、模具划伤现象,检验员在盖章时需对每箱产品进行检验,检验合格方可盖章。 3)相似的产品易出现混料现象整改措施:1)相似的物料不允许在同一张台面上进行包装。 2)不允许多人包装。 3)在未贴标签前需对外箱上面标注物料编码。五、GI体系建立之后的质量分析:厂内焊漏和厂外焊漏,厂内焊堵和厂外焊堵。 周期厂内漏数场外漏数厂内堵数厂外堵数第一周8135890第二周7434850第三周6032700第四周5428600从2012年1月份到2012年8月份,平台反馈的数据分析,我司质量合格率处在不稳定状态, 在GI体系实施后我司重大质量问题明显减少:半边焊,烧穿、焊堵,焊漏、尺寸偏差、有了明显改善,厂内厂外漏堵呈

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