提高炼油厂污水处理合格率的方法研究——以永坪炼油厂为例_第1页
提高炼油厂污水处理合格率的方法研究——以永坪炼油厂为例_第2页
提高炼油厂污水处理合格率的方法研究——以永坪炼油厂为例_第3页
提高炼油厂污水处理合格率的方法研究——以永坪炼油厂为例_第4页
提高炼油厂污水处理合格率的方法研究——以永坪炼油厂为例_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 / 9提高炼油厂污水处理合格率的方法研究以永坪炼油厂为例摘 要:永坪炼油厂污水场在 XX 年 10 月将原来的 20吨/小时的污水处理装置扩容改建为 200 吨/小时,工艺流程比以前的设计更加完整,但经过一段时间的运行后,发现扩容改造后的装置在工艺、设备等方面仍存在许多问题,这些都影响污水处理的合格率,围绕这些问题,提出解决办法,从而达到提高合格率的目的。? 关键词:污水处理;三泥处理;接触氧化池? 环保问题它不仅关系到我们每个人的生存问题,还关系到整个群体乃至整个社会文明的延续和进步。我们集团公司提出了要把环保百年欠债在三年内还清,我厂也把环保工作列为今年重点工作之一,加之炼化公司要求污水排放合格率达 90%以上,而我车间实际合格率较低,达不到要求,所以不断加大污水处理工作的管理力度,逐步提高污水合格率,力争使污水排放达国标已成为我们迫切需要解决的问题。? 2 / 91 污水现状及存在的问题? 污水场现状? 第一,我污水场装置在 XX 年 10 月底已由原来的20T/h 扩容改造为 200T/h,我们将装置改造前、后原则流程进行比较如下:? 从比较可看出,改造前和改造后工艺上有了很大的改进,池类的有效容积由原来的 1200m?3 增加到 6168m?3,此装置的投用,增加了污水在装置内的停留时间,缓解了原污水装置超负荷运行的状况。? 第二,改造后的污水场自 XX 年 11 月投运以来,运行 8 个月的污水合格率情况表如下:? 3 / 9由上表可看出,投运初期,生化池内生物膜经过培养驯化后,活性高,装置泥沙堆积量少,污水合格率就较高,但运行几个月后,随着泥沙在装置中的不断堆积和工艺、设备问题的逐步暴露,污水合格率逐渐降低。? 第三,污水场来水中含油、含泥沙量非常大,我们频繁外运污泥,截至 XX 年 6 月共外运污泥吨,收转污油2059 吨。而装置的实际处理能力在 120 T/h 左右,来水量大后,装置各工序的进水参数均超指标,造成处理效果差。? 装置现存在的问题如表 2?2 造成污水合格率低的原因分析? 影响污水合格率的原因主要有以下两个方面:? 一是污水源头水质差。我污水场来水主要是选油站4 / 9污水和一常压电脱盐污水,这些源头污水均没有经过任何预处理,就直接排入污水场。其中选油站来水中含油和泥沙量大,尤其在选油站清罐时,来水中油、泥沙量更大,去年共外运出污泥万吨,在装置运行一段时间后,会造成堆积,而现有的调节池调节能力差,暂时又无三泥处理装置,所以当泥沙量过大时,浮泥等就会流入下道工序,严重影响处理效果。而一常压电脱盐来水,水质不稳定,水温高,含硫、含碱、挥发酚等均偏高。常压污水温度一般在 60-80,而污水场调节池水温要求控制在45,特别是生化池进水温度要求38,而 XX 年 1-5 月份调节池水温均在 55左右,严重影响装置、生化运行。污水场还频繁受到高含硫、高含碱污水的冲击,XX 年 5 月污水场受高含碱、含硫污水冲击,来水硫化物高达 120mg/L,PH 值高达,生化停止运行 13 天,受此影响合格率下降为%。这些都加重了污水处理的难度和负荷。? 二是工艺、设备设计存在的不合理。装置运行了一段时间后,工艺、设备等方面存在的问题和不足逐步暴露,主要有以下几个方面:第一,调节池无调节能力。调节池的有效容积仅有 1500m?3,只能对来水起到均质作用,使油、水、泥在重力作用下,自然分离,但对油水泥混合物,即水中夹层浮泥,却无任何处理能力,加之调节池收油、排5 / 9泥都非常困难,为了防止油泥进入后续处理系统,调节池经常处与 90%高液位运行 ,根本起不到调节作用。第二,浮油回收、一级降温系统效果差。因浮油回收系统和一级降温系统中的斜板在安装时没有组装成块,全部塌陷,造成油、水、泥无法分离,严重影响装置运行。? 第三,油水分离系统有效容积小。油水分离系统有效容积仅有 103 m?3, ,非常小,污水在该系统停留时间短,气浮和加药反应时间均不够,处理效果不佳,也增加了后续工序处理负荷。第四,复合分离处理效果差。复合分离系统有效容积仅为 180m?3,污水与药剂反应后,絮状物还未来得及沉降,就进入了生化池,起不到沉降分离的作用,严重影响着生化的运行。? 第五,生物滤池无反冲洗工艺连续过滤器工艺不合理。生物滤池初运行时,状态良好,COD 去除能力强,但长期运行后,因无反冲洗工艺,滤料严重堵塞,处理能力明显下降,需要及时反冲洗,才能保持滤料的去除能力。第六,所有刮渣机安装均存在问题,不能正常刮渣。浮油回收、一级降温、油水分离、泥水分离系统共有 9 台刮渣机,18 副链条,不同程度的都存在安装不正,运行速度慢,脱6 / 9轨等现象,刮渣不彻底,使得浮渣和浮油进入下一道处理工序,严重影响了处理效果。第七,气动隔膜泵无法使用。油水、泥水分离系统的渣刮入油泥池、生物泥池后,由气动隔膜泵送入干化场处理,但气动隔膜泵流量小,扬程低,无法使用,使用临时泥浆泵,操作又及不安全,严重影响了油水、泥水分离系统的运行。第八,无三泥处理系统。扩容改造后的油泥处理系统无法使用,装置内的油泥、污泥、生物污泥等无法进行处理,只能依赖外运,既不环保,也影响装置的运行。? 从上面的原因分析,可看出,影响污水处理合格率的主要原因有 7 条:水温高;调节池无调节能力;浮油回收、一级降温系统效果差;复合分离处理效果差;刮渣机安装有问题;气动隔膜泵无法使用;无三泥处理系统。? 3 提高污水处理合格率的途径? 针对上面分析提出的影响因素,我们主要从以下几7 / 9个途径来解决问题:? 一是增设污水换热器。XX 年 6 月份在我车间循环水装置区内增设了两台污水换热器,用一循水冷却常压来水,效果明显,换热温差在 20,满足了污水进装置的温度需求。? 二是把斜板组装成块,重新填装。利用 XX 年 10 月污水场大检修的机会,将浮油回收系统、一级降温系统内原普通、未组装的斜板,更换为组装成块的玻璃钢波纹斜板,按 45角装入池内,使污水中的油、水、泥得到充分分离。? 三是增设调节罐。XX 年 10 月动工建设了两座 3000方的罐中罐,XX 年 6 月投入使用,该罐对污水中的油泥水能进行充分沉降分离,也增加了污水在装置的停留时间,缓解了后续工序的处理负荷。? 四是改复合分离为气浮池。复合分离池内装有斜板,斜板塌陷后,根本起不到分离作用,10 月份大修时我们将斜板吊出,在每个池内安装了两台气浮机和一台刮渣机,将分离池改为气浮池,增加了气浮效果。? 8 / 9五是重新安装刮渣机和链条。所有处理系统的刮渣机几乎都处于瘫痪状态,无法进行正常刮渣,大修时将所有刮渣机和链条进行了重新安装和调整,使刮渣机能正常运行,提高了刮渣效果。? 六是选用、安装新泥浆泵。大修时我们重新选用、安装了吸力大、扬程远、流量大的泥浆泵四台,将生物泥池和油泥池内的渣,顺利送入干化场和新增污泥处理系统内进行处理。? 七是筛选合适的三泥处理工艺,对油泥和污泥进行有效处理。将原来无法使用的三泥脱水系统改为污泥脱水装置,采用污泥沉降浓缩-絮凝破乳-离心脱水-脱水污泥输送-离心分离液外送的工艺流程,装置处理能力为处理含水率 99%的污泥 55000m?3/年,离心机处理能力为 10 m?3/h,产生的脱水污泥?3/h,年产生脱水污泥 3300m?3,解决了三泥处理的难题。? 八是对提高污水处理合格率的效果检查。经过这一系列的改造后,优化了污水处理工艺,满足了设备运行,对污水处理合格率的提高起到了良好的效果。我们再看一9 / 9下 XX 年 11 月至今年 4 月的污水排放达标情况。从下表可以

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论