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第34卷第2期2012年4月甘肃冶金CANSUMETALLURCYVO134NO2APR,2012文章编号16724461201202001002汽车面板钢中氮含量的控制方法杨丽,贾燕璐,汪红有1唐山科技职业技术学院冶金系,河北唐山063001;2唐山国丰钢铁有限公司,河北唐山063300摘要本文介绍了采用B0FLFRHCC工艺生产低氮、超低氮的汽车面板钢的情况。通过对各环节钢中氮含量的分析,结合生产实践,提出了转变转炉底吹模式、使用高效LF精炼埋弧渣、RH精炼堵漏和连铸保护浇注等改进措施,使铸坯平均氮含量达到00018,满足产品使用要求。关键词精炼;连铸;脱氮;保护浇注中图分类号TFT046文献标识码ATHECONTROLMETHODONTHENITROGENCONTENTINTHEAUTOMOTIVEPANELSTEELYANGLI,JIAYANLU,WANGHONGYOU1METMLURCALDEPARTMENT,TANGSHANVOCATIONALCOLLEGEOFSCIENCEANDTECHNOLOGY,TANGSHAN063001,CHINA2TANGSHANGUONGIRONANDSTEELCOLTD,TANGSHAN063300,CHINAABSTRACTTHEPAPEREXPLMNSTHEPRACTICETHATADOPTSB0FLFRHCCPROCESSTOPRODUCELOWNITROGENANDULTRALOWNITROGENSTEELFORAUTOMOTIVEPANELSONTHEBASICOFTHEANALYSISOFNITROGENCONTENTINSTEEL,COMBINEDWITHPRODUCTIONPRACTICE,PROPOSEDSOMEIMPROVEMENTS,FOREXAMPLE,CHANGESTHEPATTERNOFEONVEERGBOTTOMBLOWNING,USINGTHEEFFECTIVELFSUBMERGEDARCREFININGSLAG,RHPLUGGINGANDPROTECTEDCASTING,ETC,SOTHATTHEAVERAGENITROGENCONTENTOFSLABTO00018,TOSATISFYTHEPRODUCTREQUIREMENTSKEYWORDSREFINING;CONTINUOUSCASTING;DENITRIFIEATION;PROTECTIVECASTING1引言采用BOF一_RHCC工艺生产汽车面板钢,由于氮会使钢的塑性和冲击韧性降低,且可引起钢的冷脆。同时氮还会与钢中的钛、铝等元素形成氮化物夹杂,引起钢的表面质量恶化,降低成材率。因此,如何将钢中氮含量控制得更低,成为人们关注的焦点之一。2工艺分析21转炉终点氮含量高连续对8炉汽车面板钢的生产情况进行跟踪,于转炉冶炼终点取样,测量钢中氮含量,结果如图1所示。由图1可以看出,转炉终点氮含量基本在00027左右,较其它钢厂普遍偏高,说明转炉复吹效果差,存在增氮现象。图1转炉终点氮含量22LF精炼埋弧效果差分别在LF精炼进站、出站位置对以上8炉钢取样,测量钢中氮含量,结果如图2所示。由图2可以看出,LF进站氮含量约00030,而出站氮含量均达到00038以上,说明LF精炼过程为增氮过程。现场跟踪发现LF用埋弧渣埋弧效果差,另外炉盖高度过低,造成炉内负压状态,吸雳眦EM咖AILIGSLYJ,LI26COM第2期杨丽,等汽车面板钢中氮含量的控制方法000450004OOO350003痞00025毒O00200O15O0OL0O0O5O;一匿;LLIL23T5678炉图2LF精炼进站、出站氮含量入空气增氮。23RH精炼严重增氮RH精炼采用真空脱气,真空可有效降低气相中氮气分压,使脱氮反应正向进行5J。另外,RH精炼脱碳过程亦可促进脱氮J,CO反应使钢液“沸腾”,增大了脱氮反应表面积,同时CO气泡对脱氮来说相当于真空,故脱氮很容易进行,氮含量很快从00020以上降低到00015左右。对以上8炉钢在RH精炼进站、出站位置取样测量钢中氮含量,结果如图3所示。0020O15枢磁00L00050目|目目|图3RH精炼进站、出站氮含量由图3可以看出,RH精炼进站氮含量约00038,而出站氮含量均在00088以上,有的甚至高达00205。可见RH精炼炉过程亦为增氮过程,且增氮严重。现场跟踪发现因RH提升气体管改造,设备处于试运行,提升气体管氮气管道阀门不能完全关闭。另外,真空室存在漏气现象,导致真空度无法达到极限,影响脱氮。24连铸保护浇注不稳对以上8炉钢在连铸大包、中包、铸坯取样测量钢中氮含量,结果如图4所示。由图4可以看出,连铸浇注过程中氮含量有波动,反映出连铸保护浇注不稳定。3控制措施为解决以上诸多问题,在充分调研的基础上,于2009年11月开始工艺调整,制定了以下详细方案进行实施J甍00I焉【00523TI5678图4连铸大包、中包、铸坯氮含量1转炉底吹氮气、氩气转换时间由原开始吹炼LOMIN转换调整为开始吹炼6RAIN转换,保证复吹效果。2提高一次拉碳率,减少倒炉时钢水与空气的接触。3加强出钢口维护,定量更换,防止钢流散流。4适当调整出钢时间,出钢前加人稠渣剂。5LF精炼采用新型复合埋弧渣,保证埋弧效果。6检修RH提升气体管阀门,进行系统检漏,保证极限真空度和处理时间J。7调整合金用料,减少物料造成的增氮J。8RH处理过程中及破空结束时进行顶渣调整,保证钢水可浇性,减少因絮流造成的钢水液面波动。9连铸中包采用全程吹氩操作,大包长水口及中包浸入式水口采用氩封保护浇注措施。连铸结晶器采用适当保护渣进行浇注,防止液面波动和人为习惯性挑渣条。4实施效果通过以上措施的实施,钢中氮含量较原工艺相比明显降低,如图5所示,铸坯平均氮含量00018,达到国有大型钢厂水平,满足了产品使用要求。H0012。F】1000800060000020肯可瀚转ILKK火铸炉FF11H乜乜终进出进T地地LF图5脱氮控制前后各工序位置氮含量5结语通过调整转炉底吹氮与氩转换时间、使用高效下转第13页人SO;监理THYSLOH眦EMAIIG11SLYJLLA31626OM第2期何更新,等酒钢265IN烧结机松料器的应用效果分析13前后烧结机料层厚度和垂直烧结速度的变化情况。3334表14烧结机安装松料器前后烧结工艺参数及指标的对比注上表数据为2011年L11月生产数据。850800J750700650菇,300550500图1烧结料层厚度变化图图2固体燃料消耗变化图由图1、图2和表1可以看出,在保持主管负压和主管温度基本符合工艺规程控制要求的前提下,4烧结机加装松料器后,烧结机料层厚度由平均671MM提高到750MM,提高了79MM,固体燃料消耗由629KGT降至6O5KGT,降低幅度240KGT。32垂直烧结速度提高,台时产量稳步提高图3、图4为2011年4月4烧结机安装松料器前后烧结机垂直烧结速度和台时产量的变化情况。由图3、图4和表1可以看出,在保持主管负压和主管温度基本符合工艺规程控制要求的前提下,4缆结机加装松料器后,垂直烧结速度由2678MMMIN提高到3214MMMIN,提高幅度536MMMIN,烧结台时产量由30683T台H提高到T1三3、雪3要2毒2T1蓦台H,提高幅度2664T,台H。201112OJL13201T卜2叭J儿图3烧结垂直烧结速度变化图图4台时产最变化图4结语14烧结机通过加装松料器及相关综合技术的应用,料层厚度和垂直烧结速度提高,截至2011年11月,台时产量提高了2664T,台H,固体燃料消耗下降240KGT,各项技经指标进步明显。24烧结机使用松料器的结果表明,松料器是提高烧结料层透气性的较好方法之一,对于普通高碱度烧结工艺,特别是在700MM以上超高料层中安装松料器可以大大改善烧结料层的透气性。参考文献1傅菊英烧结球团学M长沙中南工业大学出版社,1996收稿日期20111229作者简介何更新1973一,男。上接第11页LF精炼埋弧渣、RH精炼真空系统堵漏和连铸保护浇注等改进措施的实施,汽车面板钢氮含量较原来明显降低,铸坯平均氮含量达到00018,满足用户产品使用要求。参考文献1章奉山,等利用RHKTB工艺同时深脱碳和氮J炼钢,2007,23114162成国光,等真空下钢液脱氮工艺研究J钢铁,1999,34116193赵元,李具中,等汽车面板钢氮的控制技术的研究与实践C全国炉外精炼生产技术交流

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