循环流化床锅炉旋风分离器改造小结_第1页
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第4期 2005年7月 中 氮肥 MSized Nitrogenous Fertilizer Progress No4 Ju12005 循环流化床锅炉旋风分离器改造小结 杨淑彦 (黑化集团有限责任公司,黑龙江齐齐哈尔161041) 中图分类号TK 2296 5 文献标识码C 文章编号10049932(2005)04005802 0前言 我公司6#75 th循环流化床锅炉配套的旋 风分离器为垂直轴切向进入、轴向卸料形式的切 流式反转旋风分离器,上部为圆筒形,下部呈锥 形。气固混合物通过矩形导管切向进入后,形成 两个同心涡流,外部涡流向下,内部涡流向上。 由于固体密度比烟气密度大,在离心力作用下, 固体离开外部涡流移向壁面,分离的固体沿壁面 滑下,在旋风分离器的锥形段底部堆积,再从底 部流进循环床回路再循环管道;而相对干净的气 体通过内部涡流向上移动,经旋风分离器顶部的 中心口离去。经过几年的运行,旋风分离器已磨 损严重,连接炉膛出口与旋风分离器的膨胀节损 坏、泄漏,多次造成停炉。为此,公司对该分离 器进行了改造,收到了良好的效果。 1存在的问题 6#锅炉的旋风分离器为绝热型,其内部有 防磨层和绝热层,因工作温度较高,故所用的耐 火和保温材料较厚,启动时间长,而且相对来讲 散热损失也较大,如果燃烧组织不良,还会在旋 风分离器内产生二次燃烧。 由于分离器基本处于绝热状态,为避免在其 内部产生局部高温,一般不希望残炭在其内继续 燃烧引起超温结焦。这点实际上往往难以做到, 尤其是当燃用挥发分低、难燃、细末多的煤种时 更甚。 高温旋风分离器的耐热耐磨内衬及保温层很 厚(当内壁温度为870时,其内衬需厚达360 收稿日期20050420 作者简介杨淑彦(1972一),女,辽宁铁岭人,工程 -410 rnrn,以确保外皮温度不超过120),导 致分离器本体十分笨重,支架等钢耗量很大;很 厚的防磨层和保温层还使锅炉的启动、停炉时间 很长(通常需要1216 h),否则,易出现开裂、 剥落。 2改造方案 经分析比较,我公司决定将6#锅炉的绝热 旋风分离器改造为水冷旋风分离器。由于整个分 离器设置在一个水冷腔内,故水冷旋风分离器不 需很厚的隔热层,仅为防止飞灰的积累,在水冷 壁与防磨层之间衬50100 rnnl厚隔热材料,这 样不仅节省材料,而且降低了热损失和缩短了锅 炉的启、停时间。经筛选,最后选定四川锅炉厂 作为制造厂家。 由于旋流在中心管与壁面之间运动,中心管 长度和中心管插入深度对分离器性能均有较大影 响。中心管长度对分离效率的影响是:开始分离 效率随中心管长度的增加而提高,当中心管长度 为人口管高度的04-05倍时,分离效率最高; 随后分离效率随着中心管长度的增加而降低;中 心管过长、过短,压力损失都将增加,而当中心 管长度为人口管高度的0405倍时,压力损 失最小。中心管插入过深会缩短中心管与锥体底 部的距离,增加二次夹带机会;而中心管插入过 浅,会造成正常旋流核心弯曲,甚至破坏,使其 处于不稳定状态,同时也容易造成气体短路而降 低分离效率。 一定范围内,中心管直径越小,旋风分离器 效率越高,但压力损失也越大。当D I9。=03 -05时(D 为中心管直径,D。为分离器筒体 直径),分离效率较高,但若再缩小中心管直径, 分离效率增加不大,压力损失却会急剧上升。因 此,应取D I9。=03-05。 维普资讯 第4期 杨淑彦:循环流化床锅炉旋风分离器改造小结 59 分离器进口管宽度减小,风速会增加,分离 效率和压力损失也都会增加。风速一定时,高宽 比增加,分离效率会略有增加,但压力损失也会 增加,且气固混合物对分离器壁面的磨损会加 剧。因此应取进口管宽b=(D。一D )2,进口 管高宽比nb=23。 根据6#锅炉总体情况,分离器中心管直径 D 设计为1 500 iTlrn,分离器筒体直径D。设计 为3 117 mrn,中心管长度取2 000 mrn(安装后 的有效长度为930 mm)。这样,D D。048, 在最佳范围0305内;进口管宽b=(D。 D )2=8085 iTlrn。 中心管有效长度与进口管高度之比应取在最 佳范围04-05内,即进口管高n应取在930 05-93004范围内,即1 860-2 325 mm。 最终确定,人口管实际尺寸(即炉膛出口烟 窗尺寸)取2 050X800 iTlrn(打浇注料后实测尺 寸),亦即2 150X 900 iTlrn(钢架尺寸)。此时, nb=2 150900239,在最佳范围23内。 3实施改造 由于原设计的回料器承重在支架上,在垂直 方向是吸收膨胀量为零的支点,旋风分离器受三 维膨胀,在垂直方向向上膨胀,而因炉膛是吊挂 式,会由上向下膨胀,与旋风分离器膨胀方向相 反,因此,连接炉膛出口与旋风分离器的膨胀节 受热膨胀位移不合理,膨胀缝易产生泄漏。此处 膨胀节原为普通钢板制成的金属膨胀节,并且是 由两个分离器制成的一个总体膨胀节,中间加一 炉板,结构不合理。为消除泄漏,曾把金属膨胀 节改为可三维膨胀的非金属膨胀节,但效果不 佳。此次改造将旋风分离器由固定式改为吊挂 式,使旋风分离器与炉膛的膨胀方向一致,从根 本上解决了膨胀位移不合理的问题。由于分离器 改为吊挂式后,膨胀节处膨胀量减小,膨胀节仍 采用Q型可伸缩金属膨胀节,并制成两个单体 膨胀节,以增加耐用性,提高使用寿命。 旋风分离器按以上方案改造后于2003年3 月10日试车,锅炉负荷有明显改善,最高负荷 可达77 th,各部无泄漏。2003年4月15日停 炉检查,发现两侧中心管迎风面磨漏(补焊后不 久又磨漏)。分析系烟窗尺寸过小使磨损加剧所 致。经四川锅炉厂重新设计,将烟窗尺寸改大到 2 700X 900 iTlrn(钢架尺寸)。 为将烟窗高度改为2 700 mm(钢架尺寸), 需以烟窗水平中心线为基准向下加长275 mrn, 这样,中心管也需随之加长270 ITIITI,即中心管 有效长度变为1 200 iTlrn,为入口管高度的044 倍,仍在最佳范围04-05内。 经锅炉实际运行验证,在一定限度内,随着 中心管长度的增加,分离效率会提高,故将中心 管再加长,达到烟窗高度的05倍(最佳范围上 限),即再加长145 ITlrn,最终中心管有效长度 为1 345 mrn。 中心管原设计尺寸为ff)l 5008 ITffn,为改 善炉膛出口颗粒对中心管的冲刷磨损,曾将中心 管改小为(!)1 450 X 20 iTlrn,但改小后磨损仍然 十分严重,最后改为(!)1 380 X 20 iTlrrl,并在分 离器人口烟道处进行了缩口处理,即烟道处打斜 墙,最窄处为700 X 2 550 iTlrrl。这样,炉膛出口 颗粒不再直接冲刷中心管,大大降低了中心管的 磨损速率。 4结束语 经二次改造后,效果良好,6#锅炉可以达 到满负荷运行,旋风分离器工作状态正常,膨胀 节泄漏问题得

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