600MW汽轮机主要问题分析及节能措施.pdf_第1页
600MW汽轮机主要问题分析及节能措施.pdf_第2页
600MW汽轮机主要问题分析及节能措施.pdf_第3页
600MW汽轮机主要问题分析及节能措施.pdf_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2 0 0 8 年第4 期 东北 电力技术 2 1 6 0 0 mw 汽轮机主要问题分析及节能措施 an a l y s i s o n ma i n p r o b l e ms a n d en e r g y s a v i n g me a s u r e s f o r 6 0 0 mw tu r b i n e s 李 军 ( 华北电力大学s - 商管理学院,北京 昌平1 0 2 2 0 6 ) 摘要:从影响汽轮机经济性因素人手,在吸取同类型机组运行经验的基础上,分析 了发耳电厂6 0 0 mw 汽轮机设备存在的 主要问题和节能改造措施 ,为做好汽轮机设备及系统节能提出方向和目标,为大容量机组的运行和节能降耗提供参考。 关键词 :6 0 0 mw;汽轮机 ;问题分析 ;节能措施 中图分类号t k 2 6 3 1 文献标识码b 文章编号 1 0 0 47 9 1 3( 2 0 0 8 )0 4 0 0 2 1 0 4 发耳电厂工程规划容量为 46 0 0 mw 亚 临界 机组 ,汽轮机为上海汽轮机厂引进西屋技术生产的 亚临界 、一次中间再热 、单轴 、三缸四排汽 、凝 汽 式汽轮机 。额定 功率 为 6 0 0 m w,最 大连续 出力 ( tmc r)为 6 3 0 9 mw,主汽阀前主汽额定压力 为 1 6 7 mp a ( a ) ,主汽额定温度 为 5 3 8 o c,再 热 蒸汽额定 温度为 5 3 8 o c,设计 给水 温度 为 2 7 3 3 。汽轮 机 总 内效 率 为 9 0 5 ,高压 缸 效 率 为 8 6 8 ,中压 缸 效 率 为 9 1 o ,低 压 缸 效 率 为 9 1 9 ,汽轮机保证热耗值 ( t ha工况 )为7 8 5 9 k j k w h ;设计厂用电率 ( 含脱硫 )为 6 1 ;设 计发 电标 准 煤耗 为 3 0 1 g k w h ,供 电标 准 煤耗 ( 含脱硫)为 3 2 0 5 g k w h 。 给水泵汽轮机 由杭州汽轮机有限公 司生产 ,型 号为 n k 6 3 7 1 ,设计功率 为7 1 t 0 k w,最大功率为 1 0 0 0 0 k w。给水泵 由上海 电力修造总厂有 限公 司 制造 ,汽动 给水 泵 型 号 为 f k 4 e 3 9 ( 5 0 容 量 2 台) ,电动给水 泵 型号 为 f k 5 f 3 2 m ( 3 0 容 量 1 台) 。凝汽器由上海动力设备有 限公 司生产 ,型号 为 n一 4 0 0 0 0 ,双壳体、双背压、单流程、表面式, 凝汽器平均背压为 6 0 k p a 。 随着电力企业竞争 日渐激烈 ,电厂赢利越来越 困难 ,管理人员的主要任务也 已从过去保证机组安 全稳定运行转化为要求机组安全经济运行 ,降低运 行成本,以最少投入获得最大收益。 1 影响汽轮机经济性的因素 影响汽轮机经济性因素很多,以亚临界参数相 同的3 0 0 m w 汽轮机主要影响供电煤耗经验为参 考 ,以发耳电厂设计供电煤耗 3 2 0 5 g k w h 计算 出其对供电煤耗的影响值。主要因素包括 :凝汽器 背压 ( 每 变化 1 k p a影 响值 为2 8 4 8 9 g k w h ) 、 主汽 压 力 ( 每 变 化 1 mp a影 响值 为 1 4 3 5 2 g k w h 、给水泵单耗 ( 每变化 1 k w h t q影响值为 1 0 3 2 g k w- h ) 、凝汽器端差 ( 每变化 1 o c 影响值 为0 8 6 5 4 g k w h ) 、补水率 ( 每变化 1个百分点 影响值为0 7 1 5 4 g k w h ) 、循环水泵耗电率 ( 每 变化 1 个百分点影 响值为0 6 5 0 6 g k w h ) 、主汽 温度 ( 每变化 1 o c 影响值为0 1 1 2 8 g k w h ) 。 以上数据虽然并不针对发耳 电厂 ,各因素的影 响数值不准确 ,具体的影响值需经机组投运后通过 热力试验分析确定 ,但总的影 响率和影响趋势是相 同的,仍对发耳电厂具有重要 的参考价值。为发耳 电厂汽轮机经济运行、节能项 目分析和节能措施的 制定给出了方 向和 目标 。汽轮机各汽缸的热效率 、 附属系统的完善化及机组负荷率是影响汽轮机效率 的决定因素 ,也是节能改造的重点。 2 汽轮机系统存在问题及节能改进措施 2 1 汽轮机本体 2 1 1 存在问题 a 高压缸效率低 上汽 、哈 汽 引进 西 屋 技 术 制 造 的 3 0 0 m w、 6 0 0 m w机组实际运行中反映最为普遍的问题是高 压缸排汽温度高出设计值 1 5 3 o ,高压缸效率 偏低 3 1 o个百分点 。 b 调节级效率低 主汽设计压力 为 1 6 7 mp a ,调节级 动叶后设 计压力为 1 1 8 1 9 mp a ,现设计 的调节级 汽封采用 单齿 、镶嵌式固定结构。根据不同电厂同类型机组 维普资讯 东北 电力技 术 2 0 0 8 年第4 期 大修揭缸检查结果, 该汽封未受到任何磨损,表明 设计间隙值偏大,密封效果差, 漏汽量增加,使调 节级效率降低。 2 1 2 节能改进措施 在设备安装和大修过程 中应加强质量监督 ,严 把通流间隙质量关 ;机组运行 中上下缸温差大时, 及时与厂家和科研单位协作,通过试验确认汽缸夹 层蒸汽流向和流量 ,利用机组大修时对通流部分间 隙调整或更换汽封 ,以消除设备缺陷 ,提高汽轮机 效率。 2 2 疏水系统 2 2 1 存在问题 上汽 、哈汽 引 进 西 屋技 术 制 造 的 3 0 0 mw、 6 0 0 m w 机组 ,本体 及热力 管道疏水 系统设 计庞 大 ,汽轮机侧各类疏水管道有 7 0根左右 ,阀门易 发生 内漏。据某些机组试验表明 ,可影响机组功率 7 1 0 mw,还会造成以下危害。 a 大量高品质蒸汽漏至凝汽器,机组功率减 小 ,同时凝汽器热负荷加大,影响真空 。 b 疏水集管与扩容器温差增大 ,甚至造成疏 水集管与扩容器连接处拉裂 ,使大量空气漏人凝汽 器 。 c 工质非正常流动 ,如工质通过疏水管道倒 流至汽轮机 ,造成汽缸进水或冷蒸汽 ,启 、停过程 汽缸温差增大 ,甚至造成打闸停机后机组转速不能 至零。 2 2 2 节能改进措施 上汽引进西屋技术制造的吴泾二 电厂 6 0 0 mw 机组在 2 0 0 4 年 b级检修中,对汽轮机热力系统进 行了改进 ,机组发电煤耗同比下 降 3 5 3 g k w h , 取得了良好的效果。上汽引进西屋技术制造的石横 电厂 3 0 0 mw 机组 3号机在 2 0 0 2年大修时实施 了 对机组本体系统 、疏水系统等热力系统进行性能完 善改进 ,发 电煤耗率下降 5 5 g k w h 。年节约成 本 2 0 04 0 0万元。 发耳电厂热力及疏水系统设计时取消了高加危 急疏水扩容器和管道疏水扩容器 ,各种疏水阀门的 内漏和高加危急疏水阀动作,不经过任何扩容减 温 ,都将直接进入凝汽器背包扩容器 ,对凝汽器的 冲击和真空的影响更为严重。因此发耳电厂消除内 漏的工作必须从基建安装开始 ,加强疏水阀门安装 工艺和调试的质量监督 ;运行 中将有关阀门的维护 和更换作为机组维修的重点项目,并经常用红外测 温计检查阀门的泄漏情况,特别是本体疏水阀的内 漏 ,发现内漏及时利用小修 和临 时停 机的机会更 换。适时与生产厂家和科研单位协作 ,对机组进行 诊断试验 ,对试验及运行数据综合技术分析 ,结合 机组运行方式和实际运行状况 ,对疏水系统进行改 造和优化,降低发电煤耗 ,提高机组效率 。 2 3 轴封系统 2 3 1 存在问题 上汽引进西屋技术生产的 6 0 0 mw 机组轴封系 统设计充分考虑了热经济性 ,但其系统设计过于简 化 ,如轴封进汽未设计调节隔离门,低压轴封处缺 少温度测点 ,低压轴封母管没有疏水点等。电厂已 投产的上汽 6 0 0 mw 机组均不同程度存在问题 ,如 轴封系统压力高 ,高压轴封漏汽量大 ,机组各轴封 压力无法调整 ,润滑油带水等。有些电厂已进行 了 改进和探索,但发耳电厂仍沿用西屋的传统设计未 进行任何改进。 2 3 2 节能改进措施 发耳电厂工程部在设计阶段就进行 了调研 ,就 以上问题与上汽厂设计所进行 了沟通 ,西南 电力设 计院已增设了轴封供汽调节隔离门 ,解决了部分设 计不足 ,有效保 证 了发耳 电厂设备 的安全 经济运 行。 2 4汽动给水泵组 2 4 1 密封水系统 该型号汽动给水泵轴端密封采用迷宫密封 ,通 过间隙控制泄漏的方式进行轴端密封。该类型密封 设计在汽动给水 泵紧急停机 ( 跳机 )情况下 ,经 常出现密封水 回水 不畅现象 ,造成小机油箱 中进 水 ,严重影响汽动给水泵安全经济运行 。该问题在 聊城 、吴泾等电厂至今未得到很好解决 ,有时小机 油箱满水 ,只能通过排油 、滤油解决 ,造成极大的 人力和物力浪费。 2 4 2 节能改进措施 a 将汽动给水泵密封水 回水至地沟手动阀门 改为电动 ( 气动 )控 制阀 门,开关 信号来 自 d c s 系统 。 b 安装专门的密封水箱。密封水箱采用浮球 阀门式低位水箱,由于浮球阀门的关闭及凝汽器真 空的作用 ,将低位水箱的水吸人凝汽器中,保证低 转速 回水畅通。 2 4 3 给水泵汽轮机 发耳电厂给水泵汽轮机每 台小机配置 2台互为 备用的主油泵 。虽然现杭州汽轮机有限公司已在润 滑油系统增加 了 1 5 0 l的蓄能器 ,但 当运行油泵出 维普资讯 2 0 0 8 年第4 期 东北 电力技术 现故障 ,备用油泵即使能够联起 ,仍经 常出现因润 滑油压力低造成小机跳机 ,高负荷时 ( 如运行调 整不 当或不及时 )极可能 因汽包水位低 引起主机 解列 。因此做好状态监测,维护好小机油泵的正常 运行 ,减少或避免小机和主机跳机 ,有很大的节能 潜力。 2 5 循环水系统 2 5 1 存在问题 a 由于运行 中循环水泵电机转速不可调 ,造 成低负荷下循环水泵 电耗相对较大。 b 循环水泵配置和运行方式不合理 ,造成循 环水泵流量过小或过大,运行偏离设计工况,效率 下降,用电量增大。 c 机组启停机及正常运行期间 ,许多运行方 式不合理 ,造成辅机耗电量相对较大。 2 5 2 节能改进措施 a 每 台机组 1台循环水泵改用变频或双速 电 机驱动。 b 每台机组 1台循 环水泵进行 车削 叶轮外 径 。 c 每台机组 1台循环水泵更换叶轮。 2 5 3 循环水泵优化运行 a 进行最佳凝汽器背压试验 ,其内容包括机 组微增 出力试验和循环水泵运行优化配置试验,通 过不同负荷下改变凝汽器背压 ,测量机组的微增功 率及循环水泵功耗,寻求最佳凝汽器背压。 b 通过调整循 环水泵运行方式或运行 台数, 测量循环水泵流量和功耗 ,获得循环水泵的运行优 化配置 ,降低电耗 。 2 6 净水站补水系统 升压 水泵 总 电耗 约 占本 台机 组 总 厂 用 电 的 4 3 7 。根据发耳电厂全厂用水的统一规划和水量 平衡设计 ,发耳电厂 46 0 0 mw 机组 正常补 给水 量 ( 含脱硫用水)约为5 8 5 3 m。 h ,补给水升压泵 6台,设计 4运 2备。 2 6 1 存在问题 a 升压水泵电机转速不可调 ,4台升压泵运 行供水量过大 ,3台升压泵运行供水量不足 ,造成 升压水泵电耗相对较大。 b 补水量与用水量不平衡 ,造成大量药剂和 取水浪费 ,运行成本增加 。 2 6 2 补水升压泵节能改进措施 a 每组 3台中的 1台改用变频或双速 电机驱 动 。 b 每组 3台中的 1 台车削叶轮外径。 c 每组 3台中的 1台更换叶轮。 2 6 3 补水升压泵优化运行 a 将凉水塔及综合水池补水至高水位 ,停运 1台补水升压泵 ,水位低时投运。 b 凉水塔及综合水池水位均由化环部负责监 视和补水 ,统一协调控制,通过调整出口母管偏心 球阀开度维持水量平衡 ,减少溢水 。 c 汽轮机本体汽封采用布莱登汽封 ,加热器 水位控制采用汽液疏水器 、凝汽器水室 阴极防护等 技术 。 3 提高汽轮机经济性措施 3 1 加强运行管理 3 1 1 汽轮机在最佳背压下运行 a 每月进行 1 次真空严密性试验。当机组真 空下降速度大于 4 0 0 p a m i n ,应检查泄漏原因并及 时消除。 b 加强凝汽器 的清洗 ,保持凝汽器清洗装置 ( 包括二次滤网)处于良好的运行状态。 c 合理调整真空泵运行方式 ,根据凝汽器真 空参数及真空严密性确定采用 1台或 2台真空泵运 行方式 。 d 保证循环水水质,防止凝汽器钢管结垢 , 保证换热效果。 e 真空系统设备安装过程 中加强质量监督, 确保真空系统管道阀门的严密性 。 f 加强冷水塔淋水填料 、配水管、淋水装置 ( 喷嘴) 、除水器 的安装 质量监督 ,保证冷 水塔的 换热效果 。 3 1 2 改善蒸汽质量 少用或不用 过热器 、再热 器减温 水,主汽 温 度 、再热汽温等参数尽量接近设计值 ,蒸汽压力和 温度是蒸汽质量的重要指标 。 3 1 3 保持高压加热器投入率 控制加 热器水位 ,降低疏 水端差 ,利 用 d c s 监视动态过 程 中进 出水 的温 升率 ,提高高加投入 率。要监督各级加热器的端差,保证抽汽充分利 用, 使回热系统保持最佳经济运行方式。 3 1 4 加强小指标竞赛综合管理 目前小指标竞赛有很多不合理之处。一是各指 标的考核各 自孤立 ,没有考虑相互影响,更没有小 指标服从大指标的思想。如增开备用循泵提高真空 与增加厂用电率 ,两者矛盾,但改变凝汽器真空和 维普资讯 东北 电力技 术 2 0 0 8 年第4 期 厂用电率都必须服从降低供电煤耗这个指标,而不 应仅根据哪一个小指标作出决定。供电煤耗又必须 服从生产的总体经济效益 ,最合理的方法是根据上 网电价和标准煤价在上网电量和供电煤耗之间进行 权衡 。二是指标静态管理结果不准确。如 5 0 和 8 0 负荷下,真空变化 1 k p a对供电煤耗影响不 同,而小指标竞赛反映不了这类问题。s i s优化运 行指导系统可以有效解决这些问题 。另外 ,要加强 辅机的经济调度,降低辅机耗电率。 3 2 优化上水方式 a 机组冷态 ( 或温 态)启 动时,采用凝输 泵上水 ,直到锅炉点火前凝汽器要抽真空时方启动 凝结水泵 。 b 当汽包起压而凝输泵上水困难时,在温态 时可以启动汽泵前置泵。 ,c 机组热态 ( 或极 热态 )启 动时 ,直接 利 用辅汽联箱汽源冲动小汽机 ,启动汽动给水泵向锅 炉汽包上水。 此种上水方案已在多家电厂成功应用 ,取得明 显的经济效益。 3 3 利用 s i s功能优化机组运行 应充分利用 s i s系统 ,实现其状态监测 、发 电 煤耗计算 、热 力 系统 经济 故 障诊 断 ( 或耗 差 分 析) 、制定优化运行策略及提供设备检修建议等功 能。充分利用运行优化技术 ,实现循环水系统 、给 水泵组 、汽轮机运行方式 、回热系统 、调门运行方 式的优化 ,应使用顺序阀方式 ,尽量将阀位调整至 阀点附近。 参照机组的设计值或热力试验后获得的最佳运 行曲线 ,实行耗差分析管理 ,优化运行方式 ,在运 行中监视并分析机组的主要经济指标 ,及时进行调 整 ,不断提高机组效率 。 3 4 保证汽水品质的合格率 如汽水品质差,通流部分结垢 ,会影响汽轮机 相对内效率。汽水品质差的原因很多 ,如向凝汽器 补水 ,由于雾化效果差或补水方式不当 ,会造成凝 结水含氧量严重超标。应采取措施保证汽水品质的 合格率 。 参考文献: 1 邹学明,郑文富,李军上汽6 0 o m w机组轴封系统设计 合理性探讨 j 贵州电力技术 ,2 0 0 6,( 5 ) 2 林万超 火 电厂热系统节 能理论 m 西安 :西安交通 大 学出版社 ,1 9 9 4 3 华 中工 学 院汽 轮 机 m 北 京 : 电力 工 业 出 版 社, 1 9 8 0 4 贵州发耳电厂6 0 o m w机组集控运行规程 s 2 0 0 7 作者简介 : r 李军 ( 1 9 7 3 一 ) ,男 ,山东临沂人 ,硕 士在读 ,工程 师,主 要从事火 电厂汽轮机技术管理工作 。 ( 收

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论