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文档简介

关于单向器故障及改进报告多年以来,发动机对起动机的冲击,是导致起动机单向器故障的主要因素,文献一的著作者如此描述“当由于发动机的不稳定着火或反转等在起动机上作用着冲击负荷时,起动机的构造必须保证其本身在发动机上产生不良影响。”叙述了两方面的意思,其一,发动机工作不正常,将导致起动机失效。其二,要求起动机机构能承受发动机的破坏。对于上述两方面,是我们近几年来所关注的重点。一方面,我们对发动机的知识空白,且缺乏试验手段。另一方面,由于初期扭簧单向器的表现良好,使我们对其结构由信任而转为迷信,也很少对其进行研究。最近,汪剑峰所进行的试验及所推荐的文献,基本上对上述两问题作出了回答。下面分别进行描述。1、发动机的“泵浦”现象;文献二的著作者描述“当柴油机开始爆发时,柴油机角速度从A点迅速上升,是起动机进入瞬时空载状态,甚至使单向离合器齿轮超越运行,但由于柴油机没有持续爆发,角速度从B点迅速下降起动机单向离合器再度楔紧,在此期间起动机电枢角速度剧变,对起动机造成强烈冲击,单向离合器驱动齿轮交替出现楔紧与超越,造成驱动齿轮剧烈振动,这就称为“泵浦”(pumping)的现象,“泵浦”现象在汽油机中也存在,只是比较不明显而已,而在柴油机中要求设计匹配良好的起动机,这种“泵浦”现象便要引起足够的重视” 下图是文献三著者提供的起动未成功试验记录曲线:试验柴油机 1100。试验起动机 QD126 1.5 HP(C20 60Ah)柴油机瞬时爆发速度达到450 r/min,第一次爆发与第二次爆发间隔2秒,而试验起动机死拖发动机转速仅能达到240 r/min,也就是,该试验中已出现“泵浦”现象。起动机运行在楔紧超越的反复中。 “泵浦”现象的概率及与发动机有何内在的联系,有待于请教发动机专业人员,或查阅发动机有关资料。2、单向器为何产生裂纹:汪从现生产中抽一单向器进行冲击试验,施加的扭矩约为200 N.m,试验结果,导向筒上端面出现裂纹。其光亮带约4.5mm,测量光亮带部分的极径,比试验前增大0.01mm左右。试验制动力矩的依据:附件七 在35对CA6110发动机测量静态扭矩,150时,800 N.m,折算到起动机为68 N.m考虑冲击系数的影响,确定试验制动力矩为200 N.m该试验说明,在导向筒的热处理或锻造工艺正常的情况下,导向筒上端面也会出现裂纹。根据试验后光亮带的宽度推算,制动试验时,导向筒直径增大约0.6mm,其变形应为产生裂纹的原因。受拉应力后变形量太大,心部产生变形,渗碳层的刚度高,又因导向筒等效为杯形件,所以,试验后仅导向筒上端面表层可看到裂纹。测试导向筒上端面的裂纹深度为0.3mm左右。3、产生裂纹的单向器在200 N.m制动力矩下并不打滑;从2006年7月冷挤压车间返修件仓库内,抽一件已有裂纹的导向筒进行制动试验,当制动力矩加大到200 N.m时,也未出现打滑。而有裂纹的导向筒,其曲面光亮带约7mm宽。由项1“泵浦”现象的叙述可知,单向器在制动状态下,未进入解楔,所以不会出现打滑。4、对于失效导向筒曲面宽光亮带的两类认识,其一,滚柱并未进入楔紧,单向器就滑了,其二,是滚柱楔紧到到达光亮带末端后,被弹出来了;第一类认识,无法解释已失效导向筒曲面光亮带宽的原因。持第一观点认为,如果导向筒在受力时,单向器打滑,滚柱将出现极为严重的烧蚀,可是所有打滑的单向器,均未发现滚柱烧蚀,因而认为,导向筒在受力变形的情况下,出现打滑故障是不可能的,认为滚柱未进入楔紧状态,就出现了打滑故障。持第一观点者对失效导向筒曲面宽光亮带无法作出解释。当时,持第二观点者,对滚柱楔紧后又被弹出,提不出充足的解释,且将所有宽光亮带失效,解释为锻造工艺原因。5、通过项2的试验后,现在看来,将导向筒出现裂纹故障,简单的划归锻造工艺原因,带有片面性和局限性。所谓片面性,就是对于出现裂纹的导向筒,在未进行多方认证的情况下,就将裂纹归为钢材在锻造时过烧。所谓局限性,由于我们检测钢件金相手段的限制,使我们对钢件是否“过烧”无法准确的界定,只能综合各方面的情况进行推论。由项2的试验,可见锻造工艺并非导致导向筒裂纹的唯一原因。6、由“泵浦”现象,滚柱在导向筒变形势能的作用下被射出,巨大的射击力,对于扁簧单向器使扁簧破坏,对于扭簧单向器使保持架破坏。其射击力有多大,我们还无测量手段,也还未找到计算的数学模型。7、将计算数据与项2的试验结合起来看,在“泵浦”现象出现时,导向筒所承受的拉应力已严重超过其实际使用的许用拉应力,并未超过按材料极限所计算的许用拉应力。只是限于测量手段的限制,无法用数字来说明其拉应力的大小。可以用数字模糊的说明应变大小。最直接简要的办法是以光亮带的宽度予以说明。所以,我们在进行设计计算导向筒结构尺寸时,不能仅研究设计的应力是否超过材料许用应力,而要以导向筒的实际工况来确定许用应力。推荐以3倍制动力矩的冲击试验,观测导向筒曲面光亮带的宽度是否超过1mm来判断导向筒的设计。8、有裂纹的单向器可满足使用要求。即时过烧的导向筒,也可满足使用的要求。只有保持架破坏或扭簧破坏了,才有可能导致单向器打滑。(这仅是从导致单向器打滑之直接原因的角度来讨论,并非允许导向筒锻件过烧,试验证明,过烧导向筒的强度下降,所传递的制动扭矩也下降了)当前保持架的破坏,系保持架存制造工艺原因,降低了保持架承受冲击的能力。我们现在一方面要消除工艺缺陷,还要研究如何提高其抗冲击的能力。扭簧变形的原因还有待于试验研究,是承受冲击的能力不够,还是设计制造本来就未满足使用的要求。9、收集了几种导向筒的设计尺寸与QD27系列导向筒比较,QD27系列导向筒设计参数无更改的必然。10、笔者认为,减小“泵浦” 现象对单向器的破坏,最有效的办法是增加缓冲机构。、 对比1107与1203起动机,单向器设计相近,1107单向器打滑故障分析,曲面光亮带较宽,扁簧被破坏。而1203单向器系尘土堵满曲面,扁簧并未破坏。、 当前所收集已批量供玉柴的减速起动机情况看,还未发现单向器打滑故障。由文献四提供的资料看,不同输出功率的起动机,其单向器的结构尺寸应有较大的区别。11、项10的愿望只能是一长远且较缓慢措施。是一项有望从根本上消除单向器打滑故障的措施。其临时的应急措施: 改进保持架制造工艺 改进扭簧的设计及制造工艺 加大导向筒截面尺寸 增大支撑角附件:导向筒计算资料文献:一、汽车发动机的附属装置 日 吉田 隆等 著 高观 译二、再论柴油机用起动机的匹配设计 鲍全兴三、起动机与柴油机的

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