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文档简介
如何使用8D方法解决问题,1,主讲人:王小兵部门:品质管理部日期:2016.05.26,Contents,目录,什么是8D,8D:所谓8D方法(Eight-Disciplines),也可以称为TOPS(TeamOrientedproblemsolving)即是解决问题的8个步骤,或者称为团队导向问题解决方法。8D主要用于汽车及类似加工行业的问题解决方法。起源于Ford汽车公司,之后已成为QS9000/ISOTS16949、福特公司的特殊要求。,3,什么是RootCause(根本原因),解决了rootcause那么不良或失效模式就可以不发生。有些失效模式可能有好几个rootcause,那么解决了一个rootcause,至少可以减少失效模式发生的概率。使用方法:Why,Why,Why,Why,Why,4,RootCause案例1,有一台汽车故障不能行走为什么汽车不能行走?因为引擎故障为什么引擎故障?因为火花塞不点火为什么火花塞不点火?因为火花塞潮湿沾水为什么火花塞潮湿沾水?因为引擎盖的密封漏水,以致水进入所以如果只是把火花塞换了,汽车是可以走了,但是不用多久火花塞又要潮湿,汽车又要不动了,但如果把密封也换了,那么火花塞就可以使用寿命比较长了。,5,RootCause案例2,地面上有油渍为什么地面上有油渍?因为A机器漏油为什么A机器漏油?因为橡胶密封不好为什么橡胶密封不好?因为密封橡胶质量不好所以橡胶密封要换,但如果再换不佳的橡胶那么不多久又要再换了,所以不但要换,而且要换好的橡胶密封。,6,焊接到膜盒上的一根毛细管发生了泄漏:为什么会泄漏?焊接密封不好。为什么焊接的密封不好?在毛细管内有沉积物。为什么在毛细管内有沉积物?清洗管子时没有清洗掉。为什么清洗不掉?使用的洗涤剂效果不好。为什么洗涤剂效果不好?洗涤剂的配方对毛细管内的这种沉积物无效。,7,RootCause案例3,要找出问题的根本原因,必须至少依次提出5个“为什么?”这就象一层层剥洋葱一样。一直追问为什么、为什么、为什么,一直到无法拆解下去的那个原因,才能算是(RootCause)根本原因。,8,Contents,目录,10,面对问题不可以各自为政、自我本位主义,否则将无法有效解决问题。,面对问题应群策群力,互相帮助,才能彻底解决问题。,8D精神,何谓8D,所谓“八个步骤”,其每个步骤意义及其流程请参阅附图.该图虽已列出解决问题的各个步骤,但各个步骤的先后順序可视问题的困难度及复杂程度而异,不必拘泥于图示順序.且问题解决经过应有书面记录.如:某一问题发生及团队组成时,可能制造人员已经先行采取临时对策,但是永久解决方案,则可能尚需小组人员的共同参与,经多方研讨后才能产生。,11,何时采用8D,并不是要求每一件发生的问题都必须采取8D方法。而是针对重复发生的,一直没有解决的,比较重大的问題。针对有客戶要求的投诉回复,12,13,了解问题,1.成立小组,2.清楚描述问题,3.执行和确认临时措施,识别可能原因,选择最有可能的原因,最有可能的原因是否是根本原因,识别可能的解决方案,5.确定及验证纠正措施,6.执行永久纠正措施,7.避免再发生,8.恭贺小组,成立小组,邀请具备产品及制程知识、能支配时间,且拥有职权及技能的人士,组成一个小组,解决所见问题及采取纠正措施.此小组应指定一位小组领导人员。,14,清楚描述问題,将所遭遇的外界/內部客户问题,以计量方式,确认该问题的人,事,时,地,如何,为何,及多少(即所谓5W,2H)。,15,何谓5W2H,何人(WHO):识别哪一个客户在抱怨何事(WHAT):适当、精确地识别问题何时(WHEN):从什么时候问题开始发生何地(WHERE):什么地方发生问题为何(WHY):识别已知的解释如何(HOW):在什么模式或状态下发生这问題多少(HOWMUCH):量化问题的程度,16,执行和验证临时措施,根据问题的性质,确定并执行相应的临时措施,以控制外界/內部客户问题发生的效应不致扩大,直到永久措施执行。验证所采取临时措施的效果。,17,18,运用目前已知的信息以及问题的陈述来采取临时遏制措施,在每一个过程点停止缺失并将其退回原处,确认临时措施采取后是否完全有效,选择事先验证执行,确认产品以及让客户不满意已不存在,执行后的确认,确定并验证根本原因,对问题之何以发生,指出其一切可能形成的原因.再分别针对每一可能原因予以测试,以验证真正之根因.然后找出消除该项根本原因的各项纠正措施。(鱼骨图、柏拉图、5个why),19,20,评审所有的过程,考虑所有的变异来源,应用特性要因图來了解所有的可能原因,分析最有可能的根本原因,決定需要什么样的资料以识别可能的原因为一根本原因,根据资料显示确定根本原因,收集适当的资料信息,列出所有可能的原因,采用适当的统计方法对资料进行分析,决定及验证纠正措施,针对真正的原因,大家群策群力、脑力激荡,并提出纠正措施,每一纠正措施最好有其他选择方案,运用生产前试验方案,用计量方式验证何项纠正措施可以解决客户之问题,而不致引发不良之副作用.必要时,应进行一项风险评估,以确认是否需采补救措施。,21,22,针对根本原因,群策群力、脑力激荡提出所有可能的纠正措施,生产前小批试验纠正措施,选择最佳方案,必要时,考虑选择方案所设计的风险,确定可行有效的纠正措施,执行永久对策,执行永久性的纠正措施,应注意持续实施控制,以确保根本原因已经消除.并应监视纠正措施的长期效果;必要时采取补救措施。当验证永久对策有效后,即可以停止临时措施。,23,避免再度发生,此时,应着手进行管理制度,操作系统,作业实务,及作业程序等项的修改,以防止同一问题及类似问题再度发生。,24,25,通知所有相关人员,针对避免再发生进行各项必须的变更,标准化新的执行方式,恭贺小组成员,恭贺小组的每一成员:问题解决完成后,应对小组成员的努力予以肯定。,26,恭贺小组成员,27,对所有积极参与的小组成员进行适当的承认,对小组的效益进行沟通,Contents,目录,0.问题的提出,12年11月4日客户浙江某机械制造公司投诉,在其包装车间对“ALT-5检测器”进行包装时,使用公司的MHT机用膜时一拉就断裂,并发现使用的机用膜端口破裂。造成ALT-5检测器包装工作进度延误,要求派人处理。,29,1.成立小组,按问题涉及范围确定小组成员:责属单位:生管课、销售课、库管课、品保课责属人员:贾正羽、庄卫年、赵晓明、许丽,30,2.问题描述,何时:2012年11月4日;何人:浙江精密机械厂;何地:浙江精密机械厂包装车间;何事:包装ALT-5检测器时,使用20MHT机用膜一拉就断;如何:在IPEX预拉型缠绕机上使用,转速为30M/MIN,预拉后倍数为3。为什么:机用膜卷端口破损;多少:20卷中目前发现6卷有问题。,31,3.执行和确认临时措施,品保课立即派员到浙江精密机械厂检查全部20MHT机用膜,并挑出有问题的膜。(许丽完成日期12/11/05)对挑选出的破损20MHT机用膜运回公司,按数补给浙江精密机械厂。并确认补货后的情况。(许丽完成日期12/11/05)对现有生产、贮存、出货的20MHT机用膜进行全数检验。(许丽完成日期12/11/05),32,4.识别并验证根本原因,4.1识别可能原因(鱼骨图),33,4.2选择最有可能的原因(柏拉图),4.3确定根本原因,4.1鱼骨图分析,34,4.2确定选择最有可能的原因,35,不良情况统计表,4.2确定选择最有可能的原因,36,0,5,10,15,20,0,100,50,25,75,A,B,C,D,E,F,G,H,%,端口破损数,卷,52.17,69.56,86.93,4.3确定根本原因,通过小组因果分析,试验统计确定产品堆放高度过高、包装方式不合理是导致产品端口受损根本原因。,37,5.决定及验证纠正措施,针对根本原因,现采用下列方法进行整改:1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层,减少重压。2.改变包装方法,产品从散装改为托盘运装。3.包装箱内上下层增垫泡沫,以减少碰撞冲力。,38,5.1决定可能的纠正措施,5.2验证纠正措施(小批量验证),小组采用同一规格型号100卷产品按照三项措施进行小批量验证。,39,6.执行永久纠正措施,通过小批量验证,小组一致决定采用以下措施进行永久整改:1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层,减少重压。2.包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。3.对执行永久纠正措施后的产品进行交付跟踪,共跟踪3个月,10个批次产品,未发生类似的客户投诉异常。,40,7.防止再发生,为巩固所采用的各
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