再生胶生产线及环保设施技术改造项目.doc_第1页
再生胶生产线及环保设施技术改造项目.doc_第2页
再生胶生产线及环保设施技术改造项目.doc_第3页
再生胶生产线及环保设施技术改造项目.doc_第4页
再生胶生产线及环保设施技术改造项目.doc_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

再生胶生产线及环保设施技术改造项目1.前言为降低生产能耗,提高生产效率,都江堰市华龙橡胶厂投资1200万改造厂内再生橡胶生产线,主要对原有再生橡胶生产设备全部进行更新、生产线进行技术改造以及扩大生产规模,并对环保设施进行改造,达到年产再生橡胶20000吨(在原有规模的基础上新增产能19000t/a)。项目于2015年2月4日由都江堰市经济和信息化局以都经技改备案20153号文予以备案,2015年7月广州市环境保护工程设计院有限公司编制该项目环境影响报告书,2015年7月27日,都江堰市环保局以都环建函2015128号文对项目环境影响报告书进行了批复。该项目实际建设内容为:淘汰原有的生产线设备(包括细碎机,开炼机、捏炼机、精炼机,脱硫罐等),同时购进新型的节能、环保型生产设备,在现有厂区内进行扩建,与环评一致。目前,主体设备和环保设施运行正常,具备验收监测条件。受都江堰市华龙橡胶厂委托,都江堰市环境保护监测站开展了对该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照原国家环保总局环发200038号文关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知及其附件关于建设项目环境保护竣工验收监测技术要求(试行)的规定和要求。2015年12月,都江堰市环境保护监测站有关技术人员进行了现场踏勘,并查阅相关资料,在此基础上于12月1011日进行了现场监测和调查,根据监测调查结果,我站编制了本验收监测报告。本次验收监测对象:项目主体工程(再生橡胶生产线,包括破胶车间、磁选车间、炼胶车间)、辅助工程(循环水系统)、公用工程(供水、供电设施)、办公生活设施、储运工程(料场、辅料库、成品库)、环保工程(车间沉淀池、化粪池、应急池、脱硫尾气处理设施、炼胶废气处理设施、除尘装置),详见表3-1。本次验收监测内容:废水排放监测;废气排放监测;厂界噪声监测;环境管理检查。2. 验收监测依据2.1建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号,1998.11.29.)2.2建设项目竣工环境保护验收管理办法(国家环境保护总局令第13号,2001.12.27.)2.3关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知及附件(国家环境保护总局,环发200038号,2000.2.22.)2.4关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知(四川省环境保护局,川环发2003001号,2003.1.7.)2.5关于都江堰市华龙橡胶厂再生橡胶生产线及环保设施技术改造项目备案通知书(都江堰市经济和信息化局,都经技改备案20153号,2015.2.4)2.6关于再生橡胶生产线及环保设施技术改造项目环境影响报告表的批复(都江堰市环境保护局,都环建函2015128号,2015.7.27)2.7关于再生橡胶生产线及环保设施技术改造项目执行环境标准的函(都江堰市环境保护局,2015.4.13)3建设项目工程概况3.1地理位置及外环境本项目设在都江堰市胥家镇实践村,项目东面为鑫隆橡胶厂,东北面为实践村农户(60m处有3户,160m处有2户);南场界外10处为蒲阳河,隔河为背心袋子厂,165m外围实践村村民聚居点,西南面130m处有农户(3户);西面为小罗农用遮阳网厂以及实践村的农户(145m有3户,150m处有5户)。北面为村道,宽约6m,路对面为农田,在210m以外为曾家院子(村民聚居点,20户)。在该项目卫生防护距离内有4户散住农户,环评期间对这4户散住农户进行了意见调查,该4户农户表示企业自建成以来为对其生活造成不良影响,愿意继续居住,不选择搬迁。项目选址位于农村环境,无自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特殊保护的敏感目标,外环境关系图见监测布点图。3.2 项目建设概况3.2.1项目基本情况项目名称:再生橡胶生产线及环保设施技术改造项目建设单位:都江堰市华龙橡胶厂工程性质:技改建设地点:胥家镇实践村5组建设规模:在现有厂区内进行技改,新购电加热脱硫罐、炼胶机等设备12台(套),淘汰原有生产线,并新建生产线3条,建成后形成年产再生橡胶20000吨的生产能力,即在原有规模的基础上新增产能19000t/a。项目投资:项目总投资1200万元,环保投资37.6万元,占总投资的3.13%。项目劳动定员:技改后,劳动定员50人,其中新增20人。生产制度:两班制生产,年工作300天。3.2.2项目组成项目组成及主要建设内容见表3-1。表3-1 项目主要建设内容及环境问题项目名称环评建设内容实际建设内容主要环境问题备注主体工程破胶车间建筑面积600m2,内设粗破机1台,细碎机6台,用于废旧轮胎的粗破、细碎(制粉)。同环评破碎粉尘、固废利用原有厂房,淘汰和新增部分设备磁选车间建筑面积750m2,内设磁选设备1套,用于钢丝胎的磁选。同环评固废炼胶车间建筑面积750m2,内设动态脱硫罐3个(2用1备),开炼机6台,捏炼机6台,精炼机6台。用于橡胶粉的脱硫以及炼胶。同环评投料粉尘、脱硫废气、炼胶废气、噪声、固废辅助工程循环水系统包括100m3循环水池1座,冷却塔1座。自穿过厂区的引水渠内取水,对设备进行冷却。同环评噪声将现有200m3循环水池改造标准化实验室位于办公室的位置,内设理化分析设备1套。同环评废水、固废利旧办公生活设施办公室厂内中部,1f,建筑面积约120m2,内设办公室、值班室以及实验室。同环评生活污水、生活垃圾利旧卫生间厂区中部,破胶车间西侧位置同环评储运工程料场厂区西北部,破胶车间以北位置。面积约600m2。同环评固废、噪声场地利旧辅料库破胶车间以南位置,储存活化剂、松香、棉籽油、轻钙等。同环评固废、废油成品库炼胶车间西部位置,用于暂存再生橡胶。面积约200m2。同环评固废环保工程车间沉淀池2m2沉淀池1座,炼胶车间北侧同环评污泥、废水新建化粪池6m3化粪池1座,用于生活污水的处理,位于卫生间附近地下。同环评污泥、废水利旧应急池100m3事故应急池1座 同环评废水将现有200m3循环水池改造脱硫尾气处理设施脱硫废气经循环水间接冷却,并采用活性炭吸附处理后排放同环评废气、噪声、废活性炭整改炼胶废气处理设施炼胶废气经集气罩收集、油水分离、活性炭吸附后排放同环评废气、废油、废活性炭整改除尘装置袋式除尘器,对原料胶破碎粉尘进行收集处理同环评粉尘、设备噪声新建公用工程供水设施生活用水自厂内水井内抽取,生产用水自穿过厂区的引水渠内抽取同环评/供电设施接入胥家镇电网同环评/利旧3.2.3主要设备项目技改后的主要设备见表3-2。表3-2 项目主要设备编号名称规格型号数量备注1粗破机xk-560,90kw1台利旧2细碎机xk-400,55kw6台淘汰原有,并新购设备3开炼机xk-450,55kw6台淘汰原有,并新购设备4捏炼机xk-450,55kw6台淘汰原有,并新购设备5精炼机xk-510560,55kw6台淘汰原有,并新购设备6动态罐8m3,4.0mpa3台淘汰原有2个蒸汽加热脱硫罐;新购3台,2用1备已安装2台,1台未装7脱硫胶粉冷却罐环保型1台新购,已安装8变压器1台新购,已安装9脱硫尾气处理装置环保型1套新购,已安装10循环水池100m3水池+冷却塔1座1座利旧11标准化实验室理化分析1套利旧3.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题3.3.1原有生产线概况原厂建设地点在都江堰市胥家镇实践村5组,租用8亩土地,有一条年产1000吨再生橡胶生产线,该厂于2006年11月开工建设,于2007年1月通过都江堰市环境保护局的审查,并取得批复,在2008年1月通过了都江堰市环境保护局的竣工验收(都环验20081号)。3.3.2 生产工艺及主要污染物项目采用废轮胎及其他废橡胶通过破碎、脱硫、炼胶生产再生橡胶。在破胶、磨粉过程中有一定量粉尘;在粗炼、精炼过程中产生废气以及办公、生活污水和生活垃圾。3.3.3污染物排放情况废气:锅炉未安装除尘设备,锅炉废气直接排放;脱硫、炼胶过程有废气产生,采用密闭脱硫罐及为炼胶机加集气罩,同时对废气进行水吸收。粗破机、细碎机在破胶制粉的过程中会产生粉尘,以无组织形式排放进入环境中。废水:生产废水主要为脱硫罐废气洗涤水,污染物含量高较,贮存于厂内,后回用于生产,不外排;生活污水,用旱厕收集后作农肥浇灌周边农田。固废:不合格再生胶收集后送至垃圾填埋场处置噪声:低噪设备,厂界噪声达标。3.3.4遗留环境问题项目现已开展技改工作,破胶机、磁选机、脱硫罐以及部分炼胶机等设备基本安装完成,并投入使用,经现场踏勘,项目现存的环境问题主要由以下几个方面:现有料场为露天料场,不能达到防风、防雨、防渗的建设要求。破碎机未设置除尘装置,破碎产生的粉尘逸散在车间内,以无组织形式排放。脱硫罐外排高压废气以及胶粉冷却废气经尾气处理装置进行胶粉分离、冷凝、水洗后,排入大气环境,不能有效除去废气中的h2s、tvoc。脱硫罐出料时,进、出料口未设置集气装置,脱硫罐内废气逸散在车间内,以无组织形式排放,可能对区域环境造成污染影响。炼胶工序产生的废气经炼胶机上方的集气罩收集,通入尾气处理装置进行冷凝、油气分离、水洗后,废气通过排气筒排放,废气中的tvoc未能得到有效治理,可能超标排放,对周围环境造成污染影响。同时,尾气处理装置的的风机风量不足,存在集气罩对炼胶废气收集不充分的现象。项目未设立专门的危废暂存间,设备维修产生的废机油未能得到有效收集,未按规定交由有资质单位处置。4.生产工艺简介4.1再生橡胶生产工艺项目再生橡胶生产采用胶粉作为生产原料,有25%的原料采用外购成品胶粉,75%的胶粉由外购废旧轮胎在厂内自行破碎加工制得。主要工序为破碎、脱硫、炼胶。将厂外收购的废旧轮胎通过人工切块、粗碎、磁选、细磨、纤维分离等工序制成胶粉。通过自动封闭式输送系统送入脱硫罐中,按配方添加软化剂(松焦及松香)及活性剂入脱硫罐中,脱硫后的胶料通过降温降压,胶料从卸料口排出在炼胶机上翻炼,在成品入库前刷一层隔离粉。图4-1 再生橡胶生产工艺流程及产污环节图4.2水平衡图该项目用水主要包括生产用水、生活污水,其中生产用水主要为冷却水及喷淋塔碱性洗涤液等,均均循环使用,生活污水产生量约2.7m3/d。图4-2项目水量平衡图(m3/d)5 主要污染物的产生、治理及排放5.1 废气的产生及治理该项目运营期间主要污染物包括破碎粉尘、脱硫废气、炼胶废气、食堂油烟。废旧轮胎在粗破、细破时产生粉尘,建设方已在破碎位置设集气罩,对粉尘进行收集,再通过脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排入大气。脱硫废气包括脱硫罐外排废气、进出料口废气、胶粉冷却废气。脱硫罐外排废气经胶料分离器处理,分离出废气中胶料后的高温气体经泠凝器、循环水冷却后再经喷淋水水洗,最后的不凝气经活性炭吸附处理后外排;进出料口废气、胶粉冷却废气均由集气罩收集后,引入脱硫装置处理后,再经喷淋水水洗,最后经活性炭吸附处理后外排。废气通过收集后共用一套废气处理系统处理,再通过15m高排气筒排入大气。食堂油烟通过油烟净化器处理后排入大气。5.2 废水的产生及治理项目用水主要包括生产用水、生活用水,其中生产用水主要为冷却水及喷淋塔碱性洗涤液等,生活用水包括职工工作时饮用水、食堂用水、洗手。生活污水产生量约2.7 m3/d,进入6m3化粪池处理后外作农肥;生产车间地面采取干法清洁,无车间冲洗废水产生;设备定期进行清洗,清洗产生的废水可作为生产脱硫工艺用水回用于生产中;生产用水主要为再生橡胶生产工艺中的脱硫工序,脱硫工艺废水经管道引入脱硫尾气处理装置,经冷凝后,作为脱硫工艺用水回用于生产中,不外排;脱硫工序脱硫罐废气及胶粉冷却废气收集后经水洗后,水洗液在洗涤塔自带的水箱静置后回用,不外排,定期进行补充;项目排水系统采取雨污分流制,设有应急池。5.3 噪声的产生及防治项目营运过程中选取符合国家标准设备,采取以下方式控制噪声:厂房、围墙建筑隔音;优化布局;基础减震,设备底座添加减震垫,加强设备维护,距离衰减,在生产厂房周围种植树木等隔声、减振措施,同时加强夜间运行时间管理,厂界噪声对周边环境影响较小。5.4 固体废弃物的产生及处置项目产生的固体废弃物包括生活垃圾、废胶、各种加工过程中产生的边角废料、废钢丝、废机油、废活性碳、含油棉纱手套等。生活垃圾产生量为12t/a,由环卫部门统一运至垃圾处理场进行处置;废胶:产生量约为94.55t/a,收集后进行外卖,作为筑路材料;废钢丝:产生量约9490t/a,外卖废物品回收站进行综合利用;废机油:产生量约0.1t/a,废活性炭:产生量约11.5t/a,均收集于危废暂存间,定期送有资质的单位处理;含油棉纱手套,由于产生量较少,收集到危废暂存间存到一定量后送有资质单位处置;沉淀池沉渣:产生量为0.1t/a,经收集暂存后交由有资质单位进行处置。5.5污染源及处理设施对照该项目污染源及处理设施对照见表5-1。表5-1 污染源及处理设施对照表污染类型污染源污染物处理设施排放口排放去向废气生产线h2s、苯系物活性炭吸附、脱硫设施排向大气废水生活污水cod、nh3-n、ss、bod5、t-p等化粪池外作农肥噪声生产线机械设备噪声优化布局、建筑隔声、基础减振、加强管理固废一般固废生活垃圾环卫部门清运,废钢丝外卖,废胶、边角余料回用危险废物危废暂存间,定期送有资质单位处置5.6主要环保投资该项目总投资为1200万元,环保投资37.6万元,环保投资占总投资比例为3.13%。本项目环保设施(措施)情况及环保投资见表5-2。表5-2 环保设施及投资对照项目环评预测实际投资内容投资(万元)内容投资(万元)废水车间废水排口设2m3沉淀池1座0.5车间废水排口设2m3沉淀池1座0.5废气脱硫罐:4套集气罩+1套冷凝装置+1座喷淋塔+2套活性炭吸附装置10脱硫罐:4套集气罩+1套冷凝装置+1座喷淋塔+2套活性炭吸附装置10炼胶机:18套集气罩,增大风机风量,确保集气罩收集效率10炼胶机:18套集气罩,增大风机风量,确保集气罩收集效率10破碎粉尘:1套袋式除尘装置5破碎粉尘:1套袋式除尘装置5噪声袋式除尘装置设备的噪声治理/袋式除尘装置设备的噪声治理/固废生活垃圾清运1生活垃圾清运1.2建废轮胎三防堆场2建废轮胎三防堆场2.5规范建设危废暂存间1规范建设危废暂存间1.2其它车间沉淀池、脱硫尾气水洗池的防腐,防渗处理/车间沉淀池、脱硫尾气水洗池的防腐,防渗处理/危废暂存间的防腐防渗处理2危废暂存间的防腐防渗处理2.2料场、辅料库、炼胶车间的防渗处理/料场、辅料库、炼胶车间的防渗处理/设置防火警示牌/设置防火警示牌/事故应急池1座(100m3)5事故应急池1座(100m3)5厂房配备消防器材/厂房配备消防器材/合计/36.5/37.66 环境影响评价主要结论项目符合国家产业发展政策,符合胥家镇总体规划。项目所在区域的地表水、环境空气及噪声环境质量较好。项目在运行期产生的不利影响在按本报告书中所提出的措施及方案进行治理、控制,并加强内部管理的前提下,可以将对环境的不利影响降到最小。在此基础上,工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。从环境保护、发展经济的角度分析,项目建设是可行的。7. 验收监测标准根据环评执行标准并结合现行适用标准,验收监测标准见表7-1。表7-1 验收监测与环评执行标准对照表类别环评使用标准验收监测标准废水污水综合排放标准(gb8978-1996)一级标准/废气大气污染物综合排放标准(gb16297-1996)二级标准恶臭污染物排放标准(gb14554-93)二级标准大气污染物综合排放标准(gb16297-1996)二级标准恶臭污染物排放标准(gb14554-93)二级标准饮食业油烟排放标准(试行)(gb18483-2001)噪声工业企业厂界环境噪声排放标准(gb12348-2008)2类工业企业厂界环境噪声排放标准(gb12348-2008)2类昼间(leqdb(a))60昼间(leqdb(a))60夜间(leqdb(a))50夜间(leqdb(a))508 验收监测内容8.1验收监测的工况监控12月21、22日,项目满负荷运行,符合验收条件。8.2质量控制和质量保证为了确保监测数据的合理性,可靠性和准确性,必须对监测的全过程(包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等)进行质量控制。8.2.1严格按照验收方案和审查纪要的要求开展监测工作。8.2.2合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和代表性。8.2.3采样人员严格遵守采样操作规程,认真填写采样记录,按规定保存、运输样品。8.2.4监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法;监测人员经考核合格并持有上岗证,所有监测仪器,量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。8.2.5监测报告严格实行三级审核制度。8.3废气监测内容8.3.1监测布点在脱硫设备尾气排气筒处设置1个监测点(1);在破碎工序除尘器排气筒设置1个监测点(2)。详见图8-1。8.3.2 监测项目排放监测项目:h2s、苯、甲苯、二甲苯、粉尘(颗粒物)。8.3.3 监测方法表8-1监测项目及分析方法监测项目分析方法方法来源h2s气相色谱法gb/t 14678-93苯系物苯活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法hj584-2010甲苯二甲苯粉尘(颗粒物)固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法gb/t16157-19968.3.4 监测时间及频次监测点的监测时间为两天,监测频次为每天采样3次,计算平均值。8.3.5监测结果见表8-2、表8-3。都江堰市环境保护监测站 第20页共17页表8-2 废气监测结果表(有组织) 单位:mg/nm3时间项目123平均排放浓度排放速率(kg/h)标准值项目排放浓度排放速率(kg/h)12月21日硫化氢0.0150.0160.0180.0160.0002硫化氢0.068*苯未检出/苯120.50甲苯未检出/甲苯403.1二甲苯未检出/二甲苯701.012月22日硫化氢0.0170.0180.0150.0170.0002/苯未检出/甲苯未检出/二甲苯未检出/备注监测期间,风机排气量为13759.5 m3/h。*:排放速率按外推法确定。表8-3 废气监测结果表(有组织) 单位:mg/nm3点位时间项目排放浓度平均值排放速率(kg/h)标准123排放浓度排放速率(kg/h)排气筒12月11日颗粒物4.33.54.84.20.031203.512月12日4.45.04.04.50.03备注监测期间,风机排气量:6726.9 m3/h8.4噪声监测内容验收监测,按照gb12348-2008规定的原则布点,同时对环评的预测进行验证,确定实际的污染影响程度和范围。8.4.1监测布点根据项目的具体情况和位置所在,选定5个厂界噪声监测点(点号为15)。详见图8-1。图8-1 监测点位布点示意图8.4.2监测项目监测项目为等效声级leqdb(a)。8.4.3监测方法按gb12348-2008工业企业排放厂界环境标准要求进行。8.4.4监测时间及频次厂界噪声监测时间为两天,监测频次为每天昼、夜各1次。8.4.5监测结果见表8-4。表8-4 厂界噪声监测结果表 单位:db(a)测点12月21日12月22日昼间夜间昼间夜间153475447251485248355485449457465746555455544备注厂界噪声标准值:昼间:60db(a);夜间:50db(a).8.5主要污染因子、点位、项目特征污染物与验收监测污染因子对照主要污染因子、点位、项目特征污染物与验收监测污染因子、点位对照见表8-5。表8-5 主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测污染物、点位对照类别主要污染因 子项目特征污染因子评价因子断面(点位)验收监测断面(点位)验收监测污染物废气h2s、苯、甲苯、二甲苯、h2s、苯、甲苯、二甲苯/排气筒1个点h2s、苯、甲苯、二甲苯粉尘(颗粒物)颗粒物/排气筒1个点颗粒物噪声厂界噪声厂界噪声/厂界5个点厂界噪声/9. 总量控制污染物排放总量控制指标详见表9-1。表9-1 污染物排放总量控制指标项目环评预测值t/a实际排放总量t/atvoc1.26/备注tvoc不属于国家污染物排放总量控制指标。10.环境管理检查10.1环保审批手续及“三同时”执行情况该项目各项环保审批手续完善,按照环保“三同时”进行项目的建设。10.2环保治理设施的完成、运行、记录、维护情况检查该项目按要求完善了生产废水、生活污水、生产废气、危废、一般固废、噪声、应急水池的环保治理措施的建设,目前状况良好。 炼胶机、脱硫罐收集罩 脱硫尾气处理装置 破碎粉尘收集罩及布袋除尘器 危废暂存间10.3环境保护档案管理情况检查该项目按规范完成了环境保护管理档案的整理及存档。10.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论