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电镀络合废水破络合后处理工艺优化industrialwater&wastewater工业用水与废水v.1.42no.6dec.,2011电镀络合废水破络合后处理工艺优化林琳(天津大学环境科学与工程学院,天津300072)摘要:为了寻求络合废水dh值为68时破络合效果较好的氧化剂,优化高浓度络合物的电镀废水处理工艺.通过试验对络合废水处理工艺条件进行了优化研究.试验结果表明,络合废水ph值为68时,双氧水的氧化破络效果较好.处理工艺最佳条件组合:双氧水投加量为0.34ml/l,破络时间为40rain,之后调节ph值到1o.5,硫化钠投加量为250mg/l.利用双氧水破络,在上述参数下运行,对工程指导意义重大.关键词:电镀废水:络合物:双氧水破络中图分类号:x703.1;x781.1文献标识码:a文章编号:10092455(2011)06003304optimizationoftechnologyfortreatmentofcomplexelectroplatingwastewaterafterdecomplexationlinlin(schoolofenvironmentalscienceandtechnology,tianjinuniversity,死删in300072,china)abstract:inordertofindaproperoxidantwhichcangetgooddecomplexationeffectwhentreatingcomplexwastewaterwithaphof68,andtooptimizethetechnologyforhighconcentrationcomplexelectro-platingwastewatertreatment,theprocessconditionofcomplexwastewatertreatmentwasstudiedthroughthetest.theresultsshowedthat,whenthephvalueofthecomplexwastewaterwasintherangeof68,theoxidationdecomplexationperformanceofh2o2wasbetter.theoptimalprocessconditionwasasfollows:thedosageofh202andna2swere0.34ml/land250mg/lrespectively,thedecomplexationtimewas40min,thephvaluewas10.5.theaboveparametershavedirectivesignificancetotheprojectsusingh202asdecomplexationagent.keywords:electroplatingwastewater;complex;h202decomplexation近些年,我国的汽车,电子行业发展迅速.表面处理技术得到广泛应用.同时伴随着大量的电镀废水产生.电镀工艺会产生大量的铜,镍,锌等重金属有毒污染物,且成分复杂电镀生产过程中加入了很多的稳定剂,络合剂,光亮剂,如edtana,柠檬酸盐(na,c6ho),铵盐,乳酸等,它们会与cu2+,ni形成稳定的络合物f2-3.给处理带来难度,环境带来危害.目前,工程上应用较多的传统的化学法处理工艺,包括化学中和法,化学沉淀法,化学氧化法,化学还原法单一的氧化还原或沉淀法都不能达到处理效果.工程实践中.酸性氧化破络一沉淀法在电镀废水处理工艺中应用较多,大多选择酸性氧化剂次氯酸钠,但在ph值为68的次氯酸钠氧化破络应用较少.效果较差.对于ph值中性的络合废水处理工艺来说,寻求一种氧化剂在ph值为68的破络效果理想.探讨出双氧水破络一沉淀法工艺运行参数.对于简化处理流程,节省运行成本,指导工程实践意义重大.l试验部分1-1试验装置及流程试验采用烧杯试验,试验设备采用六联搅拌机,6个1l烧杯.络合废水处理工艺流程:络合废水原水(ph值为68)经过双氧水氧化破络,之后进入ph调节池,依次投加硫化钠,硫酸亚铁,收稿日期:201l一1017;修回日期:20111027?33?industrialwater&wastewater工业用水与废水vo1.42no.6dec.,2011pac,pam,经过斜管沉淀池,实现对重金属的去除.工艺流程见图1所示.络合废水破络池卜oh调节池1硫化钠图1工艺流程fig.1processflow硫酸亚铁/pac1.2试验水质原水取自深圳某电镀园区五类电镀废水中的络合废水,水质见表1.处理后水质达到gb21900-2008(电镀污染物排放标准中表2要求,即p(总铜)<0.5mg/l,p(总镍)<0.5mg/l.表1原水水质tab.1rawwaterquality1.3试验方法(1)破络氧化剂的选择试验.分别选择次氯酸钠和双氧水2组浓度梯度.在原水ph值下.破络30min,用氢氧化钠调节ph值到10.0,反应20min.然后分别加入200mg/l的硫化钠溶液,加入硫酸亚铁.转速调到300r/min加入混凝剂pac,搅拌30s.将转速调到100r/min.加入絮凝剂pam,搅拌10min,转速调到50r/min,搅拌1omin.静止沉淀3omin.取上清液测定铜,镍,锌3种金属离子浓度(2)单因素影响试验和正交试验.先对双氧水投加量,氧化破络时间,ph值,硫化钠投加量4个因素进行单因素影响试验.在原水ph值下.投加一定量的双氧水(因素c),破络一定的时间(因素d),用氢氧化钠调节ph值到一定值(因素a),反应20min.然后分别加入一定量的硫化钠溶液(因素b),加入硫酸亚铁,混凝沉淀过程同试验方法(1).取上清液测定铜,镍,锌3种金属离子浓度研究某一单因素影响试验时.设定该因素一定的变化梯度.其它3因素取某一固定值.分析影响效果根据上述单因素试验分析结果.选取恰当的3水平.构成4因素3水平正交试验,试验的,?34?,c,d都取相应的值,步骤同单因素影响试验.1.4分析方法铜,镍分析方法参照标准方法_5.2结果与讨论2.1氧化破络氧化剂的选择取1.0l络合废水水样于1.0l大烧杯中.分别加人氧化剂的量:次氯酸钠(10%)1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5ml;双氧水(10%)0.24,0.36,0.48,0.60,0.72,0.84ml.原水ph值约为7.4.结果见图2,图3.一1.00.80.60.40.20氧化剂投加量/(ml?l-)图2氧化剂投加量对残余铜离子浓度的影响fig.2influenceofoxidantdosageonresidualcopperionconcentration一0.50.40.30.2娱0.101234氧化剂投)311./(ml?l-)图3氧化剂投加量对残余镍离子浓度的影响fig.3influenceofoxidantdosageonresidualnickelionconcentration由图2,图3可知,随着氧化剂投加量的增加,次氯酸钠破络条件下残余铜离子和镍离子浓度逐渐降低.双氧水破络条件下当投加量为0.230.68ml/l.铜离子和镍离子浓度逐渐降低.投加量为0.680.81ml/l.离子浓度略有升高的趋势.原因可能是双氧水过量.多余的双氧水分解产生的氧气上浮.不利于矾花的沉降,影响处理效果.由于双氧水的氧化破络效果较好.故选择双氧水破络.2.2单因素试验结果与分析2.2.1双氧水投加量的影响在dh值为10,硫化钠投加量为300mg/l,林琳:电镀络合废水破络合后处理工艺优化氧化破络时间为30min的条件下.考察双氧水投加量对铜,镍离子去除的影响.结果见图4.由图4可知.随着双氧水投加量的增加,铜,镍离子浓度明显递减.当双氧水投加量达到0.34ml/l时.残余铜,镍离子质量浓度分别为0.39,0.38mg/l,处理结果达标.故取双氧水投加量为0.34ml/l.o.60.5彗0.40.30.2o.1o.24o.290.340-39o.430.49双氧水投j1l/(ml?l-)图4双氧水投加量对残余铜,镍离子浓度的影响fig.4influenceofh202dosageonresidualcopperionandnickelionconcentration2.2.2氧化破络时间的影响在ph值为10,硫化钠投加量为300mg/l,双氧水投加量为o.34ml/l的条件下.考察氧化破络时间对铜,镍离子去除的影响,结果如图5所示.由图5可知,随着反应时间的递增.残余铜离子浓度先是明显递减而后趋于平缓.拐点在40min处.随着反应时间的递增,残余镍离子浓度缓慢递减,考虑减少水力停留时间,节省用地等综合因素.故取氧化破络时间为40min.0.60.50.40.30.20.1102030405060氧化破络时间/min图5氧化破络时间对残余铜,镍离子浓度的影响fig.5influenceofoxidationdecomplexationtimeonresidualcopperionandnickelionconcentration2.2.3硫化钠投加量的影响在ph值为10,双氧水投加量为0.34ml/l,氧化破络时间为40min的条件下,考察硫化钠投加量对铜,镍离子去除的影响,结果如图6所示.由图6可知,随着硫化钠投加量的递增,残余铜离子浓度明显递减,当硫化钠投加量为250mg/l时,残余铜离子质量浓度为0.45mg/l,处理结果达标.在硫化钠投加量为50300mg/l时.残余镍离子浓度都达标.所以硫化钠投加量取250mg/l.芋501oo150200250300硫化钠投加量/(g?l-)图6硫化钠投加量对残余铜,镍离子浓度的影响fig.6influenceofna2sdosageonresidualcopperionandnickelionconcentration2.2.4dh值的影响在双氧水投加量为0.34ml/l,氧化破络时间为40min,硫化钠投加量为250mg/l的条件下,考察ph值对铜,镍离子去除的影响.结果如图7所示.由图7可知,随着ph值的递增,残余铜离子浓度平缓递减,且都达标.随着ph值的递增,残余镍离子浓度明显递减,当ph值达到l0.5时,残余镍离子质量浓度为0.31mg/l.处理达标所以ph值取1o.5.1.81.51.2o.90.6o.309.o9.5lo.olo.511.ol1.5ph值图7ph值对残余铜,镍离子浓度的影响fig.7influenceofphvalueonresidualcopperionandnickelionconcentration2.3正交试验为了确定络合废水处理工艺的最佳工艺条件.考察ph值(a),硫化钠投加量(,双氧水投加量(c),氧化破络时间(d)4因素对处理效果的影响,设计了4因素3水平的正交试验试验确定的因素,水平见表2,正交试验结果见表3.从表3中可见.在正交试验过程中经处理的?35?industrialwater&wastewaier工业用水与废水vo1.42no.6dec.,2011表2正交试验的因素一水平tab.2factor-leveloforthogonaltest9.59.59.510.o10.010.o10.510.510.59.59.59.510.010.o10.010.5l0.510.51502oo25015020025015020025015o20025015o2oo25015o2002500-3oo320.34o-320.340-30o.3oo-320.340.340-3oo-320.340.3oo-32o_320.340.3oo.720.45o.230.64o.36o.13o.68o.310.12o.680.400.200.69o.3oo.28o.55o.230.27o.75o.500-38o.52o.330-3oo.390.19o.100.580.530.430.48o.350.29o_39o.160.14铜,镍离子浓度有明显的波动,处理后残余铜,镍离子浓度随4个因素的变化在达标浓度线上下出现波动,因此,要同时对水样中铜,镍的去除效果来分析工艺的最优控制条件.2.4正交试验数据分析本正交试验极差分析结果见表4,表5.对于铜的极差分析结果显示4因素中硫化钠投加量是最主要的影响因素,其次是ph值,氧化破表4正交试验极差分析结果f铜)tab.4rangeanalysisresultsoforthogonaltest(copper)?36?表5正交试验极差分析结果(镍)tab.5rangeanalysisresultsoforthogonaltest(nicke1)络时间,双氧水投加量.对于镍的极差分析结果表明ph值是最主要的影响因素,其次是硫化钠投加量,双氧水投加量,氧化破络时间.对铜,镍极差分析可知试验的最佳工艺条件组合均为ac3d,即处理工艺最佳条件组合为:双氧水投加量为0.34ml/l.破络时间为40min,调节ph值到10.5,硫化钠投加量为250m#l3结论(1)络合废水的ph值为68时.双氧水较次氯酸钠氧化破络效果好(2)络合废水处理工艺中铜离子去
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