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文档简介
违章操作减压炉爆炸3死6伤 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 违章操作减压炉爆炸3死6伤 事故经过 2003年9月11日8时 锦州石化分公司炼油一厂二套常减压装置进行检修后开车 9月12日9时30分 常减压装置引柴油循环 14时加热炉采样分析 此时 引入装置的高压瓦斯阀门处于关闭状态 瓦斯气没有到炉前 违章操作减压炉爆炸3死6伤 事故经过 16时30分 车间生产主任安排二班班长带领3人去引瓦斯到炉前 点火 操作工在没有认真检查炉前阀门开启状况的情况下将进入车间的高压瓦斯总阀门打开 17时10分 点减压炉时发生闪爆 造成3人死亡 1人重伤 5人轻伤 违章操作减压炉爆炸3死6伤 事故原因 违反了加热炉点火操作规程 瓦斯气没有引到加热炉前 点火时又没有认真检查炉前阀门开启状况 是这次事故发生的直接原因 违章操作减压炉爆炸3死6伤 事故教训 1 本岗位 三违 行为 特别是习惯性违章行为 2 加热炉点火前的检查 气体分析 点火程序 点火人责任及相关措施等方面的检查制度要进一步完善和落实 催化两器检修引起爆炸伤人 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 催化两器检修引起爆炸伤人 事故经过 1995年7月31日 乌鲁木齐石油化工总厂炼油厂催裂化装置因两器流化不正常停工检修 按停工统筹安排 当日22时15分 管焊车间检修人员持工作票开始卸dn800mm大油气线法兰螺栓 准备翻盲 201 8月1日2时 螺栓全部卸完 检修人员放入盲板进行找正 此时大油气线侧法兰口处出现青烟 接着爆燃起火 检修人员在躲闪时 2人从6m高的平台上坠落 1人死亡 1人腰部受伤 其余5人被火燎伤 催化两器检修引起爆炸伤人 事故原因 此次停工仅检查两器 对分馏塔稳定系统不进行动火检修 在翻盲 201前按操作规程对分馏塔只进行了粗吹扫 残存的可燃气体进入大油气线 在翻盲 201过程中 由于2个螺栓卸不下来 被迫用钢锯锯断螺栓 大大延长了装盲板的时间 空气进入油气线内时间过长 大油气线内结焦多 造成自然闪爆 催化两器检修引起爆炸伤人 事故教训 应高度重视高硫原油的加工问题 加强工艺管理 厂里对硫化铁在大油气线中的沉积问题要及早采取有效的处理措施 可燃气体积聚明火引起爆炸 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 可燃气体积聚明火引起爆炸 事故经过 1993年10月8日17时30分 吉化集团公司炼油厂成品车间汽油罐区发生一起火灾事故 当场死亡1人 重伤2人 其中1人经抢救无效 于10月26日死亡 轻伤5人 直接经济损失3 5万元 间接经济损失7万元 可燃气体积聚明火引起爆炸 事故经过 10月8日13时30分 按计划检修后的催化装置投料开车 15时 前部操作基本正常 但因解析塔底再沸器泄漏 稳定系统迟迟不能正常 不合格汽油开始出装置 送汽油罐区214号储罐 该罐是容积为2000m3的钢制内浮顶罐 15时30分许 催化车间稳定岗位负责人为了降低稳定塔304的液面 将塔内油品同时送往214号储罐 因稳定系统的热源没有建立起来 汽油携带轻组分进入罐区 可燃气体积聚明火引起爆炸 事故经过 成品车间汽油罐区4点班工人接班后 闻到有异常气味 但都没在意 直到17时20分许 岗位人员感觉不对时 可燃气体已蔓延至汽油罐区大门外15m处 由于当时阴天 无风 气压低 所以气体都聚集在低洼处 由于守卫室味儿大 守卫汽油罐区的两名经警到罐区门外15m处吸烟 刚划着火柴即发生爆燃 一名经警当场烧死 另一名烧成重伤 火随即进入院内 将操作室炸塌 214号储罐着火 又有5名人员受到不同程度的烧伤和砸伤 经奋力扑救 大火于18时50分扑灭 可燃气体积聚明火引起爆炸 事故原因 催化装置开车调整操作期间 不合格汽油挥发出的可燃气体形成了爆炸条件 阴天 无风 气压较低 使汽油积聚不散 这是事故发生的客观原因 汽油罐区操作员发现有异常情况 未及时上报 没有采取必要的安全防护措施 经警缺乏基本安全知识 点火吸烟 这是事故发生的直接原因 可燃气体积聚明火引起爆炸 事故教训 装置开停工时 要严格控制生产工艺指标 加强对职工和外来人员的防火安全教育 提高防火安全意识 强对易燃易爆区域的防火安全管理 深化岗位责任制 违章指挥引发火灾一人死亡 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 违章指挥引发火灾一人死亡 事故经过 2004年4月16日西南油气田分公司输气管理处自贡运销部因用户管网压力不能满足需要 拟对管网进行改造 4月16日上午 运销部下属负责民用供气的天然气公司负责人黄宇 在无施工组织 无施工作业方案 无动火作业手续 无应急预案 也未向运销部领导和生产调度室作任何请示报告的情况下就安排人员动火作业 18时15分 实施直径30mm管线与直径57mm管线碰口时 在未通知配气站和运销部生产调度值班人员的情况下关闭了直径57mm管线上的dn50阀门 距离动火点121米 并且未安排人员对关闭阀门值守 18时20分 当用户发现无天然气时向配气站反应 配气站值班人员刘正英向生产调度室值班人员询问 均不知情况 刘正英在寻检中发现dn50阀门关闭 在不知有人作业的情况下将其开启 天然气出口压力为0 26mpa 此时正在碰口的电焊作业引燃了天然气 而作业场所为宽0 8m 长3 5m 高3m的狭窄有限空间 着火后管工曾旭向通往开阔地带的通道逃离现场 焊工王飞跑进了一条仅3 5m深的巷子而无法逃生 被当场烧死 违章指挥引发火灾一人死亡 事故原因 经过现场调查 事故原因一是没有办理动火作业火票 二是无施工作业方案 无应急预案 三是未向生产调度室汇报 擅自关闭阀门 四是在不具备施工作业条件的情况下 违章安排施工动火作业 违章指挥引发火灾一人死亡 事故教训 4 16 事故反映了一些基层管理人员在 12 23 事故后 没有对安全生产的重要性引起足够的重视 基层仍然存在严重的违章指挥 违章操作行为 要加强新建 改建 扩建和检维修作业的安全管理 要加强施工作业的风险管理 严格动火作业 进入有限空间作业 动电作业 动土作业等作业票管理制度 加强承包商管理 严格承包商安全生产合同制度 违章开泵罐爆伤人 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 违章开泵罐爆伤人 事故经过 1991年11月1日15时7分 锦州石油化工公司炼油厂加氢车间加氢装置在处理混氢原油与反应副产品换热器堵塞恢复生产过程中 由于高压氢气反串入低压脱氧水罐 造成该罐超压爆炸 直接 经济损失0 89万元 1人重伤 多人轻伤 违章开泵罐爆伤人 事故经过 事故发生前 反应系统压力达到6 5mpa 反应温度升到250 按工艺条件规定 开高压注水泵向分馏塔进料与反应物换热器注水 司泵工在泵出口压力只达5 0mpa时 就打开出口阀当第二道出口阀打开两扣时 致使6 5mpa高压系统氢油混合气反串 经循环阀回串至低压脱氧水罐 造成该罐超压物理性爆炸 违章开泵罐爆伤人 事故原因 司泵工违章操作 设备有一定缺陷 高压注水泵出口至换热器管线安装的二道止逆阀不起作用 设计留有隐患 低压脱氧水罐没有设计安装安全阀 只装了止逆阀 但效果不好 违章开泵罐爆伤人 事故教训 司泵工必需严格执行工艺操作规程 按工艺指标要求进行开阀操作 应加强对设备的维修管理 定期对止逆阀进行检查和维护 确保其灵敏好用 对设计上没有安装安全阀的低压脱氧水罐 应采取有效的补救防护措施 加热炉点火发生闪爆1人死亡 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 加热炉点火发生闪爆1人死亡 事故经过 2003年9约11日 乌鲁木齐石化分公司化肥厂二合成车间合成装置进入开车阶段 当合成气压缩气机压力升至5 5mpa后 需点加热炉给系统升温 该工段技术员陈贵斌19时50分通知化验人员炉膛取样分析合格后 操作工李波于21时25分进行点炉前确认 车间另一值班长程超和王勇先后也到现场学习加热炉的点火操作 约21时45分 陈贵斌将点炉火把伸入点火孔时 炉膛发生闪爆 陈在逃生过程中 被震落的烟囱防雨帽击中头部 抢救无效死亡 加热炉点火发生闪爆1人死亡 事故原因 炉膛取样分析合格20分钟后 才进行加热炉点火操作 因内漏 炉膛内存有可燃气体 点火前又没有吹扫 是这次事故的直接原因 加热炉点火发生闪爆1人死亡 事故教训 取样分析与点火的时间间隔不能太长 点火前必须进行吹扫 要整改本岗位 三违 行为 特别是习惯性违章行为 加热炉点火前的检查 气体分析 点火程序 点火人责任及相关措施等方面的检查制度要进一步完善和落实 轻油擦设备引火烧自身 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 轻油擦设备引火烧自身 事故经过 1993年5月14日20时20分 乌鲁木齐石油化工总厂炼油厂常减压车间 当班班长安排一名操作员用常一线油 航煤 去擦洗管架上 管线表面的油污 操作员接了半桶油 当用绳子将油桶从低处向高处提时 因管线刮碰 将油撒在高温管线的裸露部位 同时也撒在他的身上 当即起火 在其下半身被引着后 从换热一层平台跳下去 经同志们帮助将身上火扑灭 烧伤面积60 三度以上面积占50 轻油擦设备引火烧自身 事故原因 班长违章指挥 操作员违章作业 均违反了总公司 防火防爆十大禁令 轻油擦设备引火烧自身 事故教训 必须严格执行 防火防爆十大禁令 坚决禁止违章指挥和违章作业 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故经过 1993年11月17日13时 辽河油田石油化工总厂北蒸馏车间副主任在检查装置生产情况时 发现装置区下水水位超高 含油污水大量涌出 副主任立即向厂调度室进行了汇报 调度电话通知供排水车间增开一台排污泵以降低污水水位 15时有两名调度长先后到北蒸馏车间查看了污水水位情况 通知供排水再增开一台泵 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故经过 约20时30分 北蒸馏当班班长王某接到厂调电话通知 厂污水水位降到最低水位 王某查看本装置水位没有多大变化 而此时初馏塔内温度急剧升高 王某怀疑是8 2换热器内漏引起 便会同操作员赵某一起将8 2换热气改走副线引管在换热气下方 当时该管线正浸泡在涌上地面的污油中 22时30分 王某看到初馏塔温度恢复正常 就和赵某去关闭8 2号换热气副线阀门 到现场后 王某发现副线管保温内冒白烟 便让赵某去取蒸馏胶带 准备用蒸气掩护 赵某刚转身去取 该处即着火 因当晚东北风较大 加上浮上的轻质油较多 火势迅速蔓延 由管廊区至泵房 形成了南北30m 东西50m多的火海 零时15分 在全厂各单位在岗人员和赶来的消防队员的奋力扑救下 终将大火扑灭 此次事故成直接经济损失4 5万元 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故经过 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故原因 事故直接原因是由于当班班长王某打开换8 2副线阀 该阀门法兰处温度提高到340 左右 形成了点火源 由于沈采原油供应不足 北蒸馏于16日22时改用欢采混合油 渣油温度升高约40 王某在17日17时接班后 看到原油进初馏塔温度高 渣油温度340 左右 怀疑换热器有内漏 于22时打开副线阀门 者 由于阀门法兰处用玻璃棉包着 外面又包着铁皮 温度升高 热量又不宜散去 将玻璃棉上油污烤着 造成火灾 王某晚上作业未发现换8 2副线阀门法兰玻璃棉浸有油污 仍按常规操作 又没有对隔油池排水孔及时通堵 因此 对本次火灾事故负有一定责任 是事故直接责任 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故原因 事故间接原因是污水水位上升 历时7小时没有及时处理下去 致使地面有油污和污油进入换8 2副线法兰玻璃棉处 构成了这次火灾的火源 该车间隔油池今年8月投入使用 但排水孔小 没有达到设计要求 容易堵塞 车间准备一根铁棍 经常通一通 但没有建立检查制度 供排水车间于13日开始将排水池水位提高2个台阶 40 50cm 导致北蒸馏隔油池水位差别小 而北蒸馏换热器处地势洼 雨季经常积水 这次没有采取有效措施 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故原因 该装置地处洼地 每到雨季经常出现含油污水溢出地面 浸泡热油管线 厂有关部门曾多次研究抬高换热器管线问题 但由于生产任务重和资金问题 迟迟没把这一重大隐患整改掉 含油污水溢出地面浸泡高温管线着火 事故教训 应强化职工的业务培训 提高其事故状态下的应变自救能力 今后若再发现装置含油污水溢出地面浸泡高温换热器管线时 就应及时地采取用蒸汽掩护 强制排水或按停工处理等防范措施 对发现的隐患必须高度重视 舍得投资 及时整改 开车过程误操作罐体爆炸人伤亡 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 开车过程误操作罐体爆炸人伤亡 事故经过 1994年2月28日18时45分 锦州石油化工公司天元公司 集体企业 一分厂的氧化沥青装置 2万t a 检查后在开车过程中由于误操作 将冷却水送入成品罐内 造成急剧气化 压力剧增 罐发生爆炸 罐体飞出30 5m 造成3人死亡 2人重伤 直接经济损失2 38万元 开车过程误操作罐体爆炸人伤亡 事故原因 误操作使水通过水与油连接线进入罐内 水和高温的沥青相遇 造成水急剧气化 压力剧增 瞬间产生高压 导致成品罐超压爆炸 开车过程误操作罐体爆炸人伤亡 事故教训 应严格执行操作规程 杜绝违章和误操作 应认真 扎实地进行安全大检查 查找不安全因素和事故隐患 要有针对性地开展岗位练兵活动 加强培训 提高职工队伍的素质 检修机泵未关阀热油喷出酿火灾 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 检修机泵未关阀热油喷出酿火灾 事故经过 1994年10月24日 乌鲁木齐石化总厂炼油厂蜡油催化装置213号泵的机械密封漏 车间设备技术员在热油泵房碰到正在巡检的钳工车间机泵特护人员 口头通知他213号泵现在可以检修 特护人员回车间向班长汇报后 班长安排3人前去检修 工艺车间设备技术员将检修工作单送到钳工车间时 得知人员已派出 便去忙别的工作 当钳工卸开泵体前盖时 由于该泵进口阀未关 置于全开位置 使压力0 2mpa 温度340 的回炼油从泵体喷出自燃着火 造成正在现场检修的2名钳工当场死亡 1人重伤 检修机泵未关阀热油喷出酿火灾 事故原因 管理混乱 有章不循 违章作业 蜡油催化车间在决定213号泵检修后和开出 机泵检修单 前 没有安排人员进行工艺处理 确认和机泵检修前的安全准备工作 参加213号泵的检修人员在未接到检修工作单的情况下就到现场工作 检修泵时也未与工艺人员共同确认安全措施就盲目拆泵 终因该泵入口阀未关 酿成惨祸 工艺车间人员对工作及不负责任 技术人员不按规定程序填写 检修工作单 操作工看到维修人员 检修机泵未关阀热油喷出酿火灾 事故教训 要强化五项纪律 加强管理 严格执行规章制度 防止麻痹思想 管线冻凝瓦斯闪爆 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 管线冻凝瓦斯闪爆 事故经过 1996年11月16日9时40分 抚顺石油化工公司石油二厂糠醛车间由于净化风带水造成风线冻凝 使装置内所有控制仪表失灵 当班班长立即指挥班组人员调整操作改副线维持生产 司炉员发现炉101 102炉膛温度下降快 将两炉温控副线开大使大量瓦斯进入炉内 由于瓦斯量过大 将炉101火吹灭 形成爆炸性气体 又因该炉与炉102共用一个烟道 10时50分左右 炉101发生闪爆 管线冻凝瓦斯闪爆 事故原因 管线冻凝 净化风中断后指挥不当 操作经验不足 致使瓦斯气在炉膛内积聚 遇明火爆炸 管线冻凝瓦斯闪爆 事故教训 应经常开展反事故演练 提高操作技术水平 严格执行加热炉操作规程 炉膛灭火后必须停瓦斯 经吹扫合格后按程序点火 出料口静电打火引起一场大火 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 出料口静电打火引起一场大火 事故经过 1996年11月30日晚 呼和浩特炼油厂聚丙烯车间聚合操作工 将聚合釜内已反应完的粉料按照操作规程放入氧含量合格的闪蒸釜内 闪蒸操作员按照工艺要求对此批粉料抽真空 充氮置换处理后 经化验岗操作员分析可燃气浓度合格后 再经去活处理后20时7分通知包装岗位开始出料 包装班班长接到出料单后 带领大家到现场出料包装缝袋 当时出料已达2t 20时17分 出料口突然起火 进而蔓延至整个包装现场 火灾直接经济损失43万余元 出料口静电打火引起一场大火 事故原因 粉料在出料包装过程中与管壁及包装袋摩擦产生静电 电量增大而未被及时倒走 积聚到一定程度释放静电火花 引燃周围可燃气与空气混合物 进而引燃粉料 这是事故发生的直接原因 闪蒸釜出料口缺乏静电防护装置 存在静电放电隐患 这是事故发生的主要原因 出料口静电打火引起一场大火 事故教训 粉料在出料时要控制好流速 并防止静电积聚 粉料出料包装缝袋要使用防静电封装机 闪蒸釜出料口设置静电防护装置 法兰泄露引发火灾 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 法兰泄露引发火灾 事故经过 1997年10月11日17时15分 辽阳石油化纤公司炼油厂常减压二车间工艺乙班正准备交班 突然有人喊 着火了 正在交接班的班长们跑进装置 发现装置管桥上减粘渣油去换热气区的分支一路孔板 fi308 保温盒向外漏油着火 火焰1m多高 他们拿起干粉灭火器上管排灭火 同时通知室内操作人员报火警 并向厂生产调度报告 法兰泄露引发火灾 事故经过 17时20分 消防队赶到现场 将火扑灭 这时泄漏处继续往外流淌渣油 装置采取紧急停工处理 减粘装置切出自循环 常减压装置降温退油 消防队员用水枪掩护泄漏处 防止着火 17时54分 突然一声闷响 孔板后200mm处突然起大火 火势十分凶猛 消防队员和岗位生产人员立即进行扑救 操作人员切断了通往换热气区的阀门 并通知变电所切断装置内的电源 19时5分 大火被全部扑灭 这次事故造成装置中部偏西侧管桥部分钢梁 管道被烧变形 临近的减压塔及框架上的部分照明灯具 仪表电缆被烧损 装置停工 直接经济损失9 8万余元 此次事故未造成人员伤亡 法兰泄露引发火灾 事故原因 由于流量孔板法兰泄漏 导致管道被冲蚀后减薄破裂 分支一路 i308孔板垫片处泄漏 360 减粘渣油自然起火 在救火过程中 因管道腐蚀减薄 管道内压力较高 致使管道爆裂 酿成火灾事故 这是事故发生的直接原因 法兰泄露引发火灾 事故原因 事故发生后 发现减压渣油进减粘装置流量孔板后管道虽然经过6年多的运行 壁厚仍达3 26mm以上 原壁后4 50mm 而发生破裂着火的管道仅使用2年多时间 经分析认为 充蚀减薄的主要原因是减压渣油经过减粘裂化后 产生部分轻馏分 当360 的减粘渣油流过管道孔板时 孔板前压力较高 孔板后压力降低 渣油内的部分轻馏分产生相变 加速了对管道的冲刷 辽河原油的环烷酸值较高 在相变环境下腐蚀加剧 使管道减薄 最终导致破裂而发生了事故 这是事故发生的重要原因 法兰泄露引发火灾 事故原因 火灾发生时 减粘装置虽切出自循环 但由于操作人员思想紧张 应变能力差 3号阀没有关严 高温渣油 360 串入破裂管道 造成这次火灾事故着火时间较长 在停了减粘渣油泵后 火势才得到了控制 法兰泄露引发火灾 事故教训 加强装置区的日常巡检 及时发现并整改隐患 加强对岗位工人的业务培训 提高防事故的应变能力 隔油池闪爆5死1重伤 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 隔油池闪爆5死1重伤 事故经过 1998年5月7日 独山子石油化工总厂供排水车间 按厂大修计划安排将二循环水工段污水提升泵房隔油池中的污水抽到集水池中 车间要求电修派电工到隔油池为其安装潜水泵接电 并按要求办理了电票 5月8日 电修先后派电工到隔油池为潜水泵接电 供排水车间副主任和职工一起将能够运转的3台泵分别下到隔
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