航生公司延迟焦化装置全自动焦炭塔扇形底阀1017.ppt_第1页
航生公司延迟焦化装置全自动焦炭塔扇形底阀1017.ppt_第2页
航生公司延迟焦化装置全自动焦炭塔扇形底阀1017.ppt_第3页
航生公司延迟焦化装置全自动焦炭塔扇形底阀1017.ppt_第4页
航生公司延迟焦化装置全自动焦炭塔扇形底阀1017.ppt_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

延迟焦化装置全自动焦炭塔底扇形阀研制及其应用 襄樊航生石化环保设备有限公司 陈建新 目录 一 全自动焦炭塔底扇形阀项目概况 项目的提出 延迟焦化工艺发展的重点技术 延迟焦化工艺和设备的研发改进了延迟焦化技术 自动塔底阀成为延迟焦化系统改造和新装置投用的技术进步焦点 航生公司探索过多种方案 2000年 2004年 近年来 通过引进吸收国际先进技术经验 采用平板移动结构的自动塔底阀在国内多个装置成功应用 取得了良好效果 存在的问题 但是 这类设备也存在一些问题 占地面积大制造成本高带载切换增加密封面磨损闸板移动偏载对传动油缸杆联接和导向精度要求高缸杆密封磨损对阀工作性能影响大安装调试和检修维护复杂等问题 为了解决这些问题 在深入广泛的调研基础上 中石化北京工程建设公司 sei 与襄樊航生石化环保设备有限公司提出了一种可调密封力的偏心旋转扇形闸板阀结构设想 2008年底 经过与中石化沧州分公司进行技术交流 由sei与沧州分公司及航生公司联合提出开发意向 三方联合开发 项目概况 二 全自动焦炭塔底扇形阀产品设计 产品设计技术参数 适用介质 气 液 固体设计压力 0 88mpa适用温度 500 密封面内径 1500mm液压系统最大工作压力 35mpa正常工作密封力 2400kn 可在线调节 最大密封力 3600kn切换状态密封力 200kn启闭扭矩 1746437nm一次启 闭动作时间 3min起闭油缸过载报警压力 20mpa 现场整定 防爆等级 diict4 辅助密封蒸汽压力 0 7mpa g 辅助密封蒸汽耗量 50kg h辅助密封蒸汽管路安全阀定压为 0 85mpa g 辅助密封蒸汽低报警压力 0 6mpa g 吹扫蒸汽压力 0 15mpa 0 4mpa g 吹扫蒸汽耗量 300kg h吹扫蒸汽管路安全阀定压为 0 85mpa设备外形 6887 3512 3072 长 宽 高 mm 高度含侧向进料短接 设备重量 39t 产品结构及原理简介 设备主要结构扇形阀体 含进料短接 辅助蒸汽密封及吹扫系统双油缸悬臂驱动机构液压系统电气控制系统 产品结构及原理简介 双面密封上密封面采用带压钢环浮动密封正常密封力由下保护筒24组可调预紧力液压碟簧锁紧机构提供进料短节采用侧向进料方式 联接螺栓采用碟簧预紧 密封面采用特制高温密封胶辅助密封 产品结构及原理简介 扇形封头 壳体采用zgcr5mo整体铸造 表面涂覆高温隔热涂料扇形封头两端设计可拆卸封板扇形封头上部压力蒸汽吹扫管线接口 下部排凝阀及定期排污阀及管线 双整体锻造的旋转臂驱动 产品结构及原理简介 扇形闸板设计屏蔽罩辅助蒸汽吹扫转轴全密闭密封设计 旋转驱动 闸板开闭机械锁销与电气阀位联锁 产品结构及原理简介 锁紧销开启 产品结构及原理简介 锁紧油缸减载 产品结构及原理简介 闸板启闭动作 表面镍磷镀 主要零部件材质 主要技术特点 扇形平板偏心旋转机构设计新颖 整体结构紧凑 占位面积小 双面密封 闸板表面采用镍磷镀层 hv600 1000 磨损小 耐腐蚀寿命长 设计屏蔽罩辅助蒸汽吹扫防止开阀时内部焦块及冷焦水进入阀腔 上密封面采用带压钢环浮动密封 上下密封环可单独拆换 密封力可调 轻载切换 驱动平稳 转轴全密闭密封设计 旋转驱动 闸板偏载影响小 在线维修更换方便 封头 壳体采用zgcr5mo整体铸造 表面涂覆高温隔热涂料 封头两端设计可拆卸封板便于检查阀内工况及在线清污 封头上部设计压力蒸汽吹扫管线接口 下部分别设计排凝阀及定期排污阀及管线 闸板开闭采用机械锁销与电气阀位联锁组合控制 驱动扭矩过载报警联锁 并与装置顺控系统或dcs系统连锁 安全可靠 扇形阀外形 6887 3512 3072 长 宽 高 mm 扇形阀外形 11000 2300 3200 长 宽 高 mm 主要部件热应力分析 主要部件设计 壳体的设计 最大应力110 9mpa 最大挠度2 437mm最大应变值1 014mm 壳体刚性满足要求 内部密封力的均匀性也得到了保证 主要部件设计 闸板的设计 在密封状态时 闸板受介质内压作用 最大应力仅19mpa 最大变形0 16mm 满足刚强度条件 且相对于密封环面变形均匀 不会导致密封比压不均匀 在启闭过程中 最大偏载时 最大应力6 26mpa 最大变形0 3mm 满足刚强度条件 密封钢环的设计 主要部件设计 密封环下端面表面设计有迷宫密封环槽 槽内有可与外部辅助密封蒸汽联通的气孔 气孔靠近焦炭塔内壁环槽 辅助密封蒸汽在外部多级环槽作用下能建立较高压力 使密封蒸汽主要向焦炭塔内注入 设计辅助密封蒸汽泄露量小 密封钢环内外面的密封 主要部件设计 蒸汽辅助密封结构设计 主要部件设计 辅助密封蒸汽压力 高于焦炭塔操作压力 进料方式设计 焦炭塔的进料方式为单侧水平进料 过渡段上进料口处采用整体补强结构 密封设计 闸板上下面的密封设计 闸板采用15crmo轧制钢板 表面镜面磨削 镍磷镀热处理后表面硬度hv600 1000钢环 1cr5mo 上端面设置高温碟簧 ch4169 压紧浮动密封 壳体与封头对接法兰面的密封设计 密封设计 液压系统设计 电机功率15kw额定转速1460r min防爆等级d ct4斜轴式定量泵最高压力 35mpa理论排量23ml r额定转速3000r min电加热器 根据工况可选择配置 功率2kw防爆diict4防护ip65 液压碟簧锁紧油缸设计 密封预紧力由24组液压碟簧锁紧机构提供总预紧力f1 f1min 1790knf1max 3650 9kn 可在线调节 设计正常工作密封力f1 2400kn 启闭油缸设计 液压系统工作压力 2 30mpa单油缸最大推力 942kn开启驱动扭矩 1746437nm闸板中心驱动力为 f m 1 35 1293 657kn启闭油缸最大行程 1600mm转角 79 一次启 闭动作时间 3min转轴上装刻度盘和角位移传感器指示阀位设置压力传感器防止系统过载 隔热保温涂层的选择 高温隔热保温涂料参数 隔热保温涂层的选择 高温隔热保温涂料隔热降温幅度 电气控制系统设计 故障安全的设计原则控制对象 执行元件 失效 控制对象失效后 更换时底阀不动作 在系统判断控制对象失效后 油泵启动后无压力 电磁阀动作后相应油缸压力不正常 可屏蔽plc输出 保证在更换执行机构时电路不会误动作 在控制系统意外断电或晃电时底阀停止动作处于断电或晃电前的位置 阀位信号被记录 plc掉电保持数据存储区 恢复供电后 自动写入阀位开度状态 允许动作联锁条件 液压站油泵允许启动由外部dcs联锁 除焦塔选择 塔内温度 压力降至安全值下 由顺控或dcs系统给出 动作 启动系统油泵 人工按钮 开盖动作联锁条件 1 吹扫蒸汽投10秒 控制电磁阀 检测蒸汽压力信号 后允许开盖2 压紧油缸给压到位 释放碟簧 液压油压力反馈信号 后允许开盖动作 开盖动作的油缸电磁阀动作 人工开关 关盖动作联锁条件 1 吹扫蒸汽投10秒 控制电磁阀 检测压力信号 后允许开盖2 压紧油缸给压到位 释放碟簧 压力反馈信号 后允许开盖动作 关盖动作的油缸电磁阀动作 人工开关 关盖后联锁关盖后 检测密封蒸汽 低压报警闪灯 开关盖限位及锁销限位保护条件 开关盖限位或锁销限位到位 动作 底阀在此种情况下不能动作 联锁设计 控制柜及系统组态 安装设计 恒力吊架与滑轨为两套独立系统 恒力吊架固定在裙座平台滑轨上 实际安装取消了龙门架 申报国家实用新型专利情况 全自动焦炭塔底扇形阀已获得国家实用新型专利 专利号zl200920229225 9 工厂安装调试及试验 三 焦炭塔全自动扇形底阀样机现场安装调试情况 结束语 中石化北京工程建设公司 sei 中石化沧州分公

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论