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文档简介

钻机调试中故障现象及解决方法1 发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有1V左右电压。由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。措施:引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。40DB。03发电柜有此问题。40JD改40DB调试中遇到的问题:1 绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报F053。2 优化绞车时报F107,R9491008,U未触发,闭环控P1004情况下,西门子反复设置参数均不好使,但开环:P1003时能过去不报错,后经用测试盒测试,确认是U未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报F107时,PUM控制电机能转但不稳定。3 优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流只能设到600A左右达不到1280A。后经确认是功率部分定义有问题,重新定义功率(按大全,参考电流值对应的编号)。4 F015:绞车编码器无脉冲线无问题,传感器坏。F015,F053:送钻编码器A、A、B有脉冲,B无脉冲且干扰太大。经查线,接头处进水,且送钻编码器线焊错。经烘干,重新接线后测试测速信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。5 转盘启动风机无风压信号:(1)风机正转没问题,出风口风很大。(2)孔堵上,仍没有风压信号。(3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。(4)正压端有透明堵头,去调,且负压端螺丝朝上进水。经以上处理,正常。6 自动送钻风机不启动,报西门子人。7 接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。8 无零位信号,经查零位开关无24V。9 测试盒调试变频的方法:(变频器断电情况下测试)(1) 取下CUVC板(2) 插入检测板(3) 给测试盒接上24V电源(10A)(4) 分别测六个桥的通断触发情况并廁输出电压,某桥无灯亮或无输出电压,测此桥触发电路或IGBT坏。10通讯无法正常,三个LED只二个闪:(1)查线路A1、B1、A2、B2及入出顺序全部正确(2)ON、OFF位置正确(3)只有2泵与CPU通讯正常,三灯闪,但报F008,其它不正确,柜上F008是已处于使能状态,但应急通讯,屏上均未启动2泵。(4)查看2地址,及使能。(5)查看1泵、绞车、转盘、P544.1和P918地址,均错误,改正参数后,所有通讯均正常(房内)。(6)IM153设置地址为10后,所有通讯均正常。(7)触摸屏控制DW、RT、1MP、2MP,均不动作。经查无风压启动信号、风压检测信号,查电路,SM323的24V和0V不对,重新接24V和0V后,检测有风压启动,反馈回风压信号正常。(8)SM331、FM350故障灯亮:查接线(电源线),FM350按编码按新规则定义接线并校线,正确改正田的电路图,但仍然报错,查硬件组态,组态正确,查量程卡,未调整,调整到24V后,工作正常,无故障。SM331查线(电源线)正确,查组态,组态错误,定货号、位数对不上,改为812Bit,并设置其属性输入类型10,420mA二线制,仍报错,查量程卡,按照定义调整量程卡后工作正常。(9)绞车正常回路手柄控制时,不启动,经监视程序,无风压,无零位。经查检修开关状态不正确,恢复到正常位置(压入),风压通。手柄零位未接进PLC接线后零位信号正常。触摸屏给定时风压零位正常。(10)在程序中加入断线防止绞车高速运行的程序段。40DB。01也就加入此保护。(11)试泵时,在高速运行状态下,给定清零,变频器季F006,直流母线电压过高。措施:设置直流母线调节功能,P5151,P25910%,后测试正常,注。无制动单元的设置要设置此参数,有制动单元的不需要设置。(12)送钻离合器应与绞车启动互锁,硬件(应急)软件(程序)中都使用,气控箱送钻压力开关返回到PLC中,即当送钻离合器动作后,常开点闲合,送给PLC一个24V信号,使之不能启动绞车。(13)当绞车运行时:应急回路:硬件互锁,不能启动送钻离合器。通讯回路:程序控制,不能启动送钻离合器。(14)当绞车未运行,且送钻未运行,离合器未合闸时,刹车动作。当绞车出故障且离合器合闸,送钻未运行或故障,刹车。当送钻未运行,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。当送钻故障,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。当送钻故障,且绞车故障,刹车。当送钻未运行,绞车未运行,刹车。当绞车运行,刹车打开。当送钻运行,且离合器合闸,刹车打开。以上通过送钻离合继电器、刹车继电器、送钻压力开关、刹车压力开关和程序共同实现。(15)盘刹的驻车制动,紧急制动,厂家用的都是常开点。PLC输出常闭点,控制刹车继电器的常闭点与盘刹的紧急制动常开点并联,即PLC无输出(继电器不闭合)或紧急制动按钮按下时,盘刹刹车。程序中刹车输出改为闭点。(16)应急状态下,绞车、送钻、与盘刹的关系?(17)程序中加入给定断线保护,即当绞车给定断线时,让程序中判断使给定为0。(18)40JD改为40DB(苏丹)绞车传动箱多出一个离合器,此离合器由过卷阀常供气,当过卷或过卷无供气时,此离合器无抱合,滚筒不随电机转动。(19)报F026,有一个或一组IGBT击穿短路。008,启动即有使能,可能是启动信号未撤消或是使能参数设置有问题。2007年7月15日40DB.031 辅机断路器合不上闸,按合断按钮均无反应。经查,加入的欠压线圈没有电(正常时其电磁阀机构有电缩回)线未接好,恢复后正常。2 2房400V合不上闸,合上即跳。经测A相也N相通,分段查电路,是2房MCC柜母排短路,去掉2房MCC所有外接电路,确认为MCC短路。单个MCC柜体查,1柜A相与N相通,拆掉,各后侧挡板,A立排根处有一个接线端子使之与壳通,取出后正常,恢复外部电路,2400V合闸正常。50DB.0413车并上网后过几秒钟报错跳闸,1、2并网正常,1、3,2、3并网正常但1、2并网后再并3,则3跳闸。分别校正三个车电源管理的发电机电压,母线电压,显示。然后调整6R70,使三台车发电均为600V。最后二台二台并网正常,三台先后并网正常。2007年7月18日40DB.031 发电柜运行无输出,现象同40JD改造,引一根2V4电线到K6的9脚后柴油机启动正常。2 打到怠速即有460V电压。济柴发电机本身有励磁系统,只要柴油机启动即发电。措施:拆出济柴发电机本身励磁系统,把发电柜的两根励磁线接到发电机的F1、F2上即可,有正负,发电正常,即怠速30V满速80V。3 柴油机发电(发电柜打到发电位置):电压不稳,在540680之间波动很大,很快。分析:闭环回路有问题,与6R70积分时间、增益有关。增益时间:P156P225增节,调节后电压稳定。2007年7月20日40DB.03 郑连亮1、 绞车优化时:P1152时报F011、F09,过流或短路。查看P128值设不了1260,判断功率定义有问题,查P070129,查手册,最大输出电流600多A,显然不正确,查看整流订货号为。P070149(此为标牌值),重新定义功率设P070149,然后工厂复位,查P070149,然后按专家设定步骤优化绞车,非常顺利优化完成。(1) 前期对编码器的测试很重要。(2) 查看功率定义也实际标牌值是否相同,若不同以铭牌为准。(3) 优化时,0.1组和0.2组都设准确。23发电柜打到发电位置不发电,查电路K8吸合未断开(指示灯亮),测X1的8、9有1.2左右电压,说明自励回路触点未接通,正常工作时K8吸合瞬间即断开有接触器接通瞬间断开,有吸断声。因此判断:K8控制KM回路有问题。措施:换另下个柜的K8,插上后发电正常。有问题的继电器换到另一台发电柜中工作正常,也能发电。分析:可能是继电器本身触点有问题,该断的未断,该合的未合。33柜合不是闸,合闸按钮跳动分析:1、合闸线圈有电,但瞬间即跳闸,可能是分断线圈一直供着电,导致此现象,但分断继电器K3并未吸合,PLC也无输出。2、断路器机构有问题。措施:1拔下K3,打到并网,断路器合闸,测试继电器触点正常,再把K3插上,打到并网断路器合闸正常。2007年7月22日40DB04刘言1 自动送钻加到500转时报F053,编码器故障,用示波器测信号,有干扰措施:查线,线号定义A、B未接入,重新定义并焊线如下:送钻编码器线号:12345678屏功能:0V10-30V A B A- B- o o- 花插头针号:1234567传送线号:123456750DB.04刘言1测试自动送钻钻压给定:现象:悬重无显示为00,但有一次显示为50吨后即无变化(说明有线接触不良,特别可能是电源)措施:1、按图纸查SM331(IW20)到悬重传感器线路,接线正确(注意有正负之分)2、 查SM331,电流电压输入口定义,前6路均为电流输入后2路为电压输入,定义正确3、 查SM331电源供电,接1端子的24V线松动,重新接好压紧,MP370中悬重值显示值正确,打压后悬重值变化经验:测试中注意很微小的变化现象,可能这就是问题所在。测钻压给定控制:(1) 打到10吨悬重,钻压较零,缓慢放压,使悬重显示6吨左右,此时钻压为4吨。(2) 挂离合器启动送钻。(3) 给定钻压3吨,变频器加速,到500转时报错F053,重试,仍然加到500转时报F053(4) 用速度给定测试加速到200转后速度波动很大,而不是特定在200转,再加速报F053重新优化:(1) 复位工厂值(2) 按专家设置优化变频器,到P1154时报F053,判断为编码器回路有问题。措施:(1)用示波器测编码器脉冲,DTI出口有干扰尖脉冲,测DTI前端:A、B、B有脉冲,A无脉冲。(2)从DTI入端编码器出线,校线改线,如下:编码器线号:12345678屏功能:0V10-30V A B A- B- o o- 花插头针号:1234567传送线号:1234567(3)测试A、B、A-、B-及DTI出端A、B无干扰。重新优化P1154,仍报F053(P215增大5到10仍不起作用)。(4)单独启动电机(PMU控制),加速到5Hz.(5)重新测DTI出端A、B波形,波形很干净,但有一个现象值得注意:脉冲有断续现象,有两种可能:1、联轴器松动打滑。2、编码器有问题,丢脉冲。查编码器联轴器很牢固。(6)测编码器,以固定的转速,不停顿的转动编码器轴1圈,用示波器测A、B脉冲,A、B两相均有中断现象,因此判断,编码器有问题,丢脉冲。(7)换一个新的送钻编码器14000,以(6)步方法测测,A、B脉冲连续,安装好编码器,联轴器到电机轴上,重新P1154,OK,通过动态整定,P1155,OK,优化完毕。未报任何错误,电机运转很平稳。2测试速度送钻,正反转加到1500转,电机工作很平稳。钻压给定测试:油泵连到指重表油管入口,用油泵打压到指重表有显示,指针转动,触摸屏上有数值,10吨左右,然后(1)钻压校零,(2)放掉一部份压力,悬重显示6T,钻压显示4T,开始钻压送钻测试:(1)拉离合器,启动钻压送钻,电机不动,调整钻压给定在35T变化,但电机转速不变化,始终是0转,不正确。正确的工作动作是:当给定钻压在35T变化时,电机转速也随之加速或减速直到满速或反转满速。分析:电机不动说明送钻变频器参数设置有问题。检查参数,确实是参数设置错误,修改参数(详见参数表)后测试,启动钻压送钻,电机加速到满速,无论给定大于4T,小于4T电机均满速送钻,但钻压有正、负变化时转速和转向变化。分析:程序有问题,查程序,FC51,钻压给定与钻压反馈送到1个参数,修改后测试钻压送钻,速度及转速和转向变化当给定在钻压上下变化时。3绞车及送钻的上提、下放与大钩运行方向相反。(1)调整变频输出端两相相序,及编码器DTI到CUVC的A、B相相序,起动测试,正给定正频率大钩上提。2007年7月28日40DB031 手柄推到头,速度降为0,查程序中断线保护限值,并监视程序。2W12为6C48(前推最大)93C8(反拉最大)FDE8(系统0位)但高速只达72Hz。2 速度达0.6m/s钩速时,报F053因优化无问题,低速控制也无问题,分析:可能是干扰或联轴器或编码器松动造成的。措施:(1)编码器法兰装紧加固。(2)联轴器緾胶带再试,钩速超过0.6m/s达72Hz,不报F053。3 变频器设置电机Fe=33.5,参考F66,测试高速时变频器只能达到72Hz,72/66=110%。分析是变频器最大速度限设置过小,默认110%,应为P452200%(正转),P453200%(反转)。4 修改变频器输出相序及编码器到CUVC的A、B相序,使得:正给定正频率大钩上提。若变频器使能后,即有输出且在正负频率之间变化如0.20.2Hz间跳变,其原因是:编码器A、B相序与电机实际相序相反,调整编码器A、B相序后控制正常。2007年8月1日40DB03测试上碰下砸时出现以下现象:1 大钩高显示值与大钩运行方向相反,即实际大钩上升时触摸屏上值减小,大钩下降时,屏值增加。2 上、下保护均刹不住车后报F015,为负值时才能刹住。分析及措施:1 可能滚筒编码器转向有关,调换A、B相序,P4646,P4626,修改上升下降时间,高度显示及上碰下砸刹车功能均正常。2 修改变频器参数:P128改为装置铭牌值,1904AMAX。高速测试时不报F008或功率定义有问题。3 限幅调节器对于不带自动单元的变频器,此功能要激活。P5151(激活),P25910(允许回馈的最大有功功率),在再生运动时限制直流母线电压过高,报F006。2007年8月2日40DB03转盘1 优化过程中P1154时,报F091。2 把40DB02的参数全部下载到转盘VFD,报005。分析:报005,可能是下载参数未优化造成的。报F091,旋转测量比测量状态下编程设定的时间长,可能负载转矩太大,负载不均匀,斜波发生器被封锁措施:1。负位工厂2重新优化3顺利优化完成注意:优化时不能用电脑把全部参数下载进去,而应按步骤逐项进行优化。2007年8月11日40DB031 自动送钻优化过程中报F098,开环优化无问题。分析:编码器信号未接入或信号有误。(1) 测信号波形无干扰,A、B、A、B信号均很好,DTI也很好。(2) CUVC板处编码器线未插入,插上插头后重新优化仍报F098,(3) 在DTI板输出端的A、B相信号线交换位置,重新优化,优化正常完成。2007年8月22日70DB01调试柴油机1柴油机不起动:打到怠速PLC无输出,I1.0也无输入,即执行器无输出,原因与以前的一样,K6、9脚无24V。措施:从X2端子上引24V到K6、9脚,打到怠速PLC有输出但柴油机不起动。直接卡特人测ECM处的执行器信号,柴油机不转时两端电压为0V,卡特人说执行器无信号,但我分析:柴油机无转速,执行器无输出是正确的,因此要求卡特人边起动边测执行器信号,柴油机转起来后执行器有信号26V左右,但柴油机仍起动不了。无气?气路气压正常,应无问题。无油?油路正常。油路有气?排气后起动仍不行。分析执行器信号有正负之分,在发电柜中调整执行器信号正负,再起动,柴油机起动正常,达1100转/分。下一步由高、程调怠速900转/分,满速1500转/分。柴油机发电机调试中可能出现的问题(先调满速后调怠速)1 柴油机不起动2 速度不稳,怠速、满速,执行器抖动3 电压不稳波动4 发电柜合不上闸(直跳或吧嗒吧嗒开关合分反复)5 5并不上网(电压不同步相位不对、频率不同步、相序不同)6 6功率分配不均,功率分配后波动大不能趋于平稳。2007年8月30日50DBZ01用于50DB05放架子,只有自动送钻及简单操作箱1 优化自动送钻时闭环带编码器4096脉冲,报F098编码器回路有问题,查DTI编码器接线正常,测DTI入端脉冲信号,A、B、A、B信号正确,测DTI出端到CUVC板信号,A、B无信号,分析CUVC端的15V未接到DTI出端,查线及测15V端子,线路接错,改正线路,优化正常完成(在P3660复位后优化)2在P3663复位后优化,P115不能设置为2,而用P3660复位后优化,P115就能设置为2,为什么?2007年9月10日50008队,盘刹刹不住车或钳子打不开。50DB07:1。DW运行到600转时抖动2 防碰、过卷无效,经查A:过卷供气未输出。B:绞车处进出气孔插反,过卷处进出气孔插错,应为常断,过卷时气送到气控箱。C:打到释放时防碰、过卷有回气,盘刹动作刹车,打到工作时,刹车钳即抱死。D:查气路气控箱中的防碰压力开关无24V电,引一个24V电给防碰压力开关后,防碰释放打到工作时,防碰过卷保护正常刹车。2007年10月18日50DB071 绞车高速到1800转时,报错F008,参考频率由33.5改为75Hz。设置P5151,P5171后正常,动能缓冲打开。2 2车向3车并网,并上网停几秒即跳闸?3 在屏上启动DWA、B后,绞车不起动使能,在应急状态,启动动作正确,程序为70DB01,此程序没有问题,通讯线路正常。分析:(1)DW参数主给定地设置有问题,经查正确。(2)PLC未发出使能信号,监视程序确是没有发出使能指令,往上查,风压联锁,零位启动正常,M370使能正常,但动力急停I3.6有输入,按钮却又未按下,去掉此线,启动DWA、B正常,给定正常。2007年9月26日70DB01高速时(1900转)减速器振动特别大。(1) 修改各种参数均无效(2) 测速度信号波形,A相信号电压均值不高4.3V,B相7.3V,有点干扰,说明速度信号有问题。措施:以前都工作正常,最近几天下过雨是否与此有关。找开7芯插头,发现里边有积水,用热风枪吹干后测试DWA、B运行到19002200转减速器无振动产生,问题得到解决。2007年10月18日50DB07现场调试12发电机并网后几秒钟跳闸。现象:1。PM130显示相电压不正确,分别为300V、600V、300V,实际电压均为600V2并网跳闸后瞬间电源管理器上显示REC mini_power 3比较2、3车,电源管理器上的参数设定,GEN中显示57V,3车为107V,明显不正确现象1表明电路或变压器,互感器有问题现象2表明发电机逆功率,相序反或有功均衡反,或检测电路有问题现象3表明参数设置不正确或检测元件型号不同措施:(1)测电压,600V正常。(2)测相序,同相,正确。能合闸说明调整并网检测调整电路无问题。(3)检查测量变压器,发现有一个熔断器未合上。合上后,启动柴油机到满速,电表显示三相相同电压40V,电源管理器上显示87V,测母线实际电压为40V,说明电源管理器上显示有问题。(4)修改电源管理器上的发电机电压互感器变比600:100与3车相同,电源管理器上显示为40V,实际电压为40V,说明电路参数均正常。(5)发电,并网均正常。(6)2台车分别相互并网均正常。2007年10月19日冀东50DB04现象:启动绞车后刹车打不开测试措施:(1)看刹车继电器,无动作SM323的Q2.1无输出(2)监视程序,无MPI线监视不到(3)用24V接到Q2.1刹车继电器动作,刹车能打开,后边电路无问题分析:此前程序、刹车电路工作正常,在程序和Q2.1后边电路中只有SM323,只SM322无输出,分析为SM323模块坏。更换。2007年10月24日40609转盘通讯故障报F082现象:1。应急状态起动转盘,给定控制正常2在通讯状态下不起转盘通讯正常,屏显示数据正常,起动转盘,转盘使能一下即报F082。加大报文时间,(等待报故障时间),P781.13原为0,加大到25,50后再启动转盘使能后不报错,但速度给不上,且停不了变频器(撤消起动),等待一会后,报F082,此时MP370上显示通讯中断,控制字写不到PLC中。分析:此现象表明通讯的信号线无问题,典型的屏蔽接触不良,导致启动变频器后干扰串进信号中,致使通讯中断,联想到此队以前转盘使用均正常,此为搬家后第一次使用调试,可能在搬家或接本过程中,通讯电缆受伤了。措施:测线,屏蔽不通(房端到司钻台)且两端插头进水油泥等,清洁插头换新的通讯电缆测试转盘控制正常。中间还换过一块CBP2板,原板被换新的,放于工具箱中可能被碰伤,再换回原板,故障依旧,换新CBP2板后,转盘控制正常。2007年10月26日40DB04开环调试中报F01240DB04原电机进行开环控制,优化到P1151,其它不做,设置F1003,其它控制参数设置正确,起动后报F012,励磁电流小于12.5%,工厂篡位参数后,PMU控制正常,说明开关控制参数设置有问题。咨询姜力(西门子):不带电机时,只能是P1001,V/F控制,不能选速度控制,即无电机P100不能设为2、3、4、7。修改P1001,启停、给定控制正常。2007年10月26日50DB07优化泵报F107分析:(1)输出大线有问题(2)检测回路有问题经查:(1)输出大线正常,无短路断路情况,电机绕组正常(2)变频器检测电路和IGBT控制电路,线有接错的。应按线号接线,恢复正确位置,优化正常通过。2007年11月30日40DB051 馈电柜T原边600V合不上闸(1) 测T原边线路,接线正确,无相间或对地短路现象。(2) 去掉T副边电缆,T原边能合上闸,判断为后边电路问题。(3) 测T副边电缆(拆掉电缆测试),接线正确,断开T副边馈电柜,重新接上电缆,合T原边断路器,合闸正常,说明馈电柜T副边电路有问题,通知厂家维修。(4) T副边与辅机未互锁,通知厂家来做2 测试通讯回路,IM153与CPU连不上。IM153、SM331、FM350均亮红灯,此种现象大部分为通讯线路问题,或模块地訨、量程卡、电源等设置接线不正确,或组态不正确,或接线质量不好,屏蔽未接触好或与红绿线连接。(1) 查线:入出方向正确,红(2)绿(3)屏(1)正确,从房内到房端司钻房IM153MP370线路。(先前:组态正确,地址、量程卡、设置正确,电源接线正确)发现司钻房端插座焊法错误,应为1屏2红3绿。改正后IM153灯闪烁。(2)更改IM153地址正确后,红灯灭,通讯正常。但SM331、SFM350仍为红灯。2007年12月5日40DB051钻台与电控房房体不通,组态中监视,IM153打IM153红灯亮且不闪:通讯线路或红绿线

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