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文档简介
行业资料:_氯气使用操作规程单位:_部门:_日期:_年_月_日第 1 页 共 8 页氯气使用操作规程适用及注意点:1、对于通氯岗位及需要用到氯气钢瓶的岗位适用本规程2、对于氯气极易溶解的物料,要防止氯气溶解后形成真空倒吸物料操作规程对于氯气钢瓶用完后要换瓶时,首先关反应釜面通氯阀门,之后迅速(防止缓冲包压力过高)关氯气钢瓶瓶阀并拧紧(力度适当,注意不要把瓶阀阀杆拧断或拧坏),接着关掉铜管另一头的阀门,用扳手将瓶阀一边的铜管与瓶阀脱开,将钢瓶滚下磅秤,并滚到空钢瓶区。在满瓶区将满瓶滚出并调好头,滚上磅秤,并调整要用的瓶阀在上面,观察接头垫片,如损坏严重则要更换,之后拧上铜管(力度要适当,因为丝口是铜的),拧紧之后要用手转动或摇动铜管目测一下是否拧紧,拧紧之后打开铜管与汽包一头的阀门,用汽包余压以及氨水先试验钢瓶接头处是否泄漏,如果发现氨气与氯气产生的白雾,则需要重新拧紧瓶阀至无泄漏为止。接着由两人配合,先用专用工具打开瓶阀,至一定压力,一般压力开到810Kpa,再打开釜面通氯阀门,观察氯气流量,并调整钢瓶阀门开度大小直至维持流量稳定。注意事项1、防止高温,在夏季高温季节,当气温在30以上时,严禁钢瓶瓶体在太阳底下暴晒,要滚入库房或者在钢瓶上加盖草包并用水喷洒冷却。2、通氯气用的铜管应尽量少弯折,以防铜管折破。发现铜管破损后应及时更换。3、如果空气中有大量泄漏的氯气,则可以使用氯气捕消器,使用时一定要佩戴好自动供氧形式的呼吸面具,以防止使用过程中缺氧而产生意外。4、如果瓶体破裂或者瓶阀泄漏而导致的泄漏,则应尽快将事故钢瓶滚入氯气破坏池,并向池中加入碱液破坏氯气以及放出氨气中和空气中的氯气,并打开破坏池引风以防氯气外泄。毒性机理及急救方法品名:氯气空气中允许浓度:1mg/m3中毒途径和机理:主要通过呼吸道吸入,作用于气管、支气管肺泡,致支气管痉挛炎症,甚至肺水肿。中毒症状:咳嗽、胸闷、气急、呼吸困难,严重者可出现大汗淋漓,咯白色或粉红色泡沫样痰等。急救方法:1、抢救不能卧伏进室,进室须戴面具;2、脱离现场,安静保暖吸氧气;3、消泡净的应用及早期糖皮质激素的应用;4、对症处理;5、碱性药物雾化吸入。第 3 页 共 8 页氯气压缩机两起故障预防性检测及处理德国西门子公司在我公司使用的氯气压缩机有2台,一台使用在隔膜烧碱氯气处理后的氯气输送;另外一台使用在离子膜系统氯气处理后的氯气输送。我公司使用的西门子公司设计的氯气中间冷却器为双管板式6管层列管式换热器,氯气走壳层水走管层,这种双管板式设计具有较好的预防性检测口,为防止焊接点的泄漏而设计的双管板将氯气和水之间设置了两个隔离腔,换热器两端各设置一个,接触氯气的这端管板与管束采用胀接的工艺,而水管侧管板与管束采用焊接的工艺。一般来说,只要管道不存在缺陷,氯气处理干燥比较彻底,水分能够满足要求,碳钢管道的腐蚀还是比较缓慢的,这样基本可不考虑管束在氯气腔中由于管道的缺陷造成的泄漏,只考虑胀接和焊接质量造成的泄漏,因为这种泄漏产生的概率较之管道缺陷造成的泄漏,在概率上要大很多。这样,无论何种介质泄漏,都首先进入管板腔,如果焊接质量不好或者由于水质的原因造成焊接处的腐蚀穿孔,水将首先进入管板腔而不是氯气腔;同样氯气泄漏也只能是胀接不好或者是氯气处理不好含水高导致氯气侧管板出现泄漏,从而进入管板腔。如果不设置管板腔,一旦泄漏,将导致水和氯气直接接触,产生高温的氯水在局部快速反应,导致管道或管板快速减薄。为保护氯气压缩机的安全,氯气压缩机氯气中间冷却器要严格控制气相压力大于水压力,这样氯气就会串至水侧从氯气中间冷却器的水侧泄漏出来,可以通过取样口用淀粉-KI试纸检测出来,初期不明显时在氯气压缩机循环水地池设置的PH仪会将循环水因氯气污染造成的PH细微变化反应出来,泄漏严重会导致PH值下降较快,甚至急剧下降,所以氯气压缩机工序的DCS操作人员要密切关注氯气压缩机水池的PH值变化,现场巡检人员要及时检测各级氯气中间冷却器无压出水的游离氯情况,及时给生产以指导。我公司离子膜氯气压缩机为四级压缩冷却,本次一级氯气冷却器出水在发现淀粉-KI试纸变蓝前,PH值从8.3持续降低至7.4,出现了微弱的变化,及时停车将氯气压缩机内的气体抽净氮气置换干净,将一级氯气中间冷却器内水排净,其它三只氯气中间冷却器用大系统循环水进行清洗置换。在一级氯气冷却器内水排净后,迅速安排人员将一级氯气冷却器两侧的封头打开,将氯气腔的排污阀打开排去氯气腔的积水,用氮气进行打压试验管束哪一根出现泄漏,发现一根泄漏,用氮气吹干后,立即组织人员进行两端封堵补焊,封闭该管后重新打压试验,并组织人员用清水对各管束进行贯穿式清洗直至出水检测不出游离氯为止,由于发现处理果断及时,措施得当,避免了泄漏的扩大及设备的严重性损坏。我们在氯气压缩机本体上安装了氯气报警仪,此次发现的氯气压缩机端盖密封处渗漏氯气现象较为微弱,报警仪显示00.1ppm的微量报警,因浓度较低,现场巡检没有发现任何氯气刺鼻的感觉,而氯气报警仪已经检测出来,在将氯气压缩机进行彻底的清洁打扫后,第二天发现端盖与本体密封处有胶状物渗漏并伴随断续的极为细微的氯气气泡外溢,检测为微量的氯气,此时氯气压缩机内氯气压力为0.5MPa左右,为此我们停车对氯气压缩机端盖密封使用HylomarAF密封胶进行重新涂胶,用1mm四氟密封线进行密封,封盖后试压试漏没有任何跑胶的现象,在运行后效果很好达到预期的效果。下面介绍一下端盖与本体的密封面处理。氯气压缩机在打开前切记一定要用氮气对氯气压缩机内部气相进行彻底的置换直至气相没有氯气方可打开,为保证置换彻底,可在进氮气打压至0.2MPa时迅速将去废气处理的调节阀利用废气处理的负压进行微负压抽吸,反复几次可确保大部分氯气被处理干净。在做好上述工作后,为防止氯气中间冷却器内壁上长期凝结的氯油气化及蒸发产生部分的氯气味,需用氮气进行不少于12小时的置换后方可打开。在打开端盖前可拆除一只氯气压力表,从阀门处检测氯气腔有无氯气残留。打开氯气压缩机端盖后,氯气压缩机的主轴将暴露在空气中,如果湿度较大,氯气管道内没有置换干净,产生的微量氯气会在空气水分的共同作用下,在氯气压缩机碳钢制作的主轴及氯气腔内壁产生腐蚀性吸潮,使得氯气压缩机主轴及内壁上好似蒙上一层水雾,导致进一步腐蚀,所以开盖前一定要确保氯气腔置换干净。氯气压缩机端盖内往往含有凝结性残留游离氯,需要进行彻底的清理,用蒸汽对端盖内壁进行高压清洗,确保清洗后端盖内壁没有任何油状物质及氯气味残留,用高纯氮气将端盖进行仔细的吹扫,直至所有空隙吹干吹透,不能遗留死角没有吹到,以免造成氯气和水反应后腐蚀。密封面需用能挥发完全的溶剂进行清洗,丙酮是较好的选择,在密封面清洁光亮后方能进行密封涂胶的后续工作。最后需要注意的是安装时要注意氯气压缩机进口导叶阀在主轴上的固定盘与导叶齿
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