烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!].doc_第1页
烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!].doc_第2页
烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!].doc_第3页
烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!].doc_第4页
烧结区域典型故障、原因分析及经验总结--[超实用!!!].doc_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

06年变送器、流量显示类烧结车间故障现象:2006年,监控画面无流量显示故障排查:一混水流量调节电动执行器跳电,电磁流量计也失电,后将电源送上,主机不工作,显示屏无流量,电脑上也无流量显示。因主机不工作,怀疑为电源供电问题及保险丝。查电流供电正常,220V,查看主机保险丝,正常。后将二混电磁流量计主机与一混主机对换,显示流量正常,判断流量计探头完好。故判断此次故障应是电磁流量计内部损坏引起的。总结:多学习仪器仪表知识,做好仪器仪表的保养工作。经常检查仪器仪表的供电状况,防止断电引起的仪器仪表的损坏。5#烧结煤气总管压力无显示故障故障现象:2006年,4月9号早上6点多,5#烧结煤气总管压力在上位机上显示为零,此时煤气快速切断阀关闭。故障排查:首先检查煤气总管压力变送器的24V电源,发现没有420mA信号输出,然后检查煤气总管压力的配电隔离器,发现隔离器上有24V电源,这说明隔离器没有提供24V电源给压力变送器,后更换配电隔离器后就恢复正常,故障排除。总结:加强检修力度,排除隐患,把故障减小到最低,保证设备正常运行。6#烧结B线煤气流量跑最大故障现象:2006年,6#烧结B线煤气流量一直跑最大。故障排查:一开始怀疑是差压变送器的问题,所以用FLUKE压力校准器再次校准,但是所显示的压力值和电流值很吻合,就断定差压变送器不存在问题;后又检查孔板的正负是否安装反,经检查,也没有问题;最后怀疑负管堵塞或是程序上有错误,在排除程序错误这个可能性后检查出负管内有大量的积水,将该管内的积水排出后有气体排出,现在煤气流量显示准确。总结:差压变送器负管堵塞是常见的问题,很多情况都是负管内有大量的积水,所以要定期排污,保证管道通畅。6#烧结一混进水电磁流量计画面显示断路故障现象:2006年,6#烧结一混进水电磁流量计画面显示断路,没有显示。故障排查:一开始估计是电磁流量计的接线有松动或未接,但是现场检查后发现接线正常;后用万用表测量电源,为AC220V,也正常,量信号输出为40多毫安,用电压档量有DC24V的电源,到配电室检查,发现经过220V电源再连接到PLC,正确接法是直接连接到PLC。电磁流量计的信号输出是无源的,后把接线改为无源后,流量正常显示。总结:保证接线正确,避免给调试带来不必要的麻烦。变频器类4#烧结2#从站故障故障现象:2006年2月11日2点45分上料,2点50分左右变频器动作,当推车推了一车后,估计在3点左右,2#从站变频器跳电,此时电脑2#从站报故障,2#从站模块无输入输出信号,后发现电源烧坏,且有一股烧焦味。故障排查:先更换电源,再检查2#从站的所有模块的24V电源是否对地,2#从站仍然报故障;后发现IM153-1无反应,断电后更换IM153-1,这时输入模块有信号,但输出模块无信号,而且2#从站仍然报故障。之后检查硬件组态,下载硬件组态,ET200M的BF有故障,刚开始以为拨码设置为2有问题,后改成64,重新组态仍不行,再改成40,重新组态还是不行。后来检测输出模块,强制设定后,指示灯不亮,初步认为输出模块有问题。全断电后再恢复,拨码设置为2,这时网络通,但输出模块无信号,最后更换输出模块,一切恢复正常,现已正常生产。总结:这次的原因可能是24V+与M短路,或者24V对地。1#烧结配料系统6#子皮带变频器故障故障现象:2006年3月28号1#烧结车间配料系统6#子皮带变频器报F0005故障代码,故障排查:经过仪表工故障复位,重新启动变频器,仍然报F0005故障代码,立即通知维修工将传动链条拆下,电机能够正常运转,变频器工作正常,由于故障出现在配料系统缓料后,重新启动上料过程中, 启动困难。经现场检查发现6#子皮带下料钢仓内堆积料过满,造成料压住皮带,变频器启动困难。过载报警,现已通知生产主管钢仓内堆积料控制在大半仓以内,以保证生产正常。总结:在以后工作中要注意下料速度,以免出现这类问题。2#烧结机尾除尘ABB变频器2340故障故障现象:2006年,2#烧结机尾除尘ABB变频器报2340故障。故障排查:经过查阅ABB变频器说明书,发现报2340故障的可能原因是电动机短路、电线对地或主板问题,用摇表检测,发现电动机和电线对地均无问题,那判断可能是主板问题。检测到主板的电流过大,还有就是电流互感器坏,后来把电流互感器到主板的连接线去掉后再启动,变频器能启动,但是无法显示电流值,也无法报电流故障,最终判定为A2NT控制板接插件松动。总结:电流互感器坏,需更换,否则就无法显示电流值、无法报电流故障。烧结二分厂5#车间B线翻车行走电机故障现象:2006年5月29号晚上20:10,5#车间B线翻车行走电机报变频器故障。故障排查:经查,电机线在管口由于磨破导致铜丝碰到镀锌管,电机对地,启动电机,变频器报对地故障。重新用一根临时电缆对接,于20:45恢复,造成误时35分钟。总结:发生故障时未能及时发现故障点通知电工接线,今后需加强对新来员工的培训。烧结二分厂4#B线翻车机变频器抱闸故障故障现象:2006年7月22日下午13:44发现抱闸动作不灵活。故障排查:刚开始,仪表工以为推动器坏,更换后仍然不能正常动作。后查看变频器参数,发现P0732参数控制抱闸的信号值由52.2改成了52.7,后来再次把此参数改为52.2,正常工作,总误时60分钟。总结:加强培训,增强仪表工判断故障的能力。烧结二分厂4#B线卷扬故障故障现象:2006年7月22日凌晨4:08分,4#车间B线卷扬变频器受雷电影响损坏。故障排查:之后更换变频器,重新设定参数,恢复生产,总误时118分钟。总结:在平时的巡检中要注意检查电机、变频器是否接地,测量电机、变频器的绝缘程度,确保设备安全。烧结一厂配料称变频器故障现象:2006年8月3日4:50左右,1#车间配料仓石灰仓有9#换为10#仓使用,由于10#仓石灰较多,压力过大导致变频器在运行时报F0005故障码。故障排查:多次复位后,启动仍无效。进行变频器吹移降温处理后,启动工作正常。于5:04恢复正常生产,造成双线误时28分钟。总结:由于气温较高,变频器工作散热,故障频率增加,应进行勤检查、勤保养;增强跟班仪表工排除故障,分析原因的能力,加强自身的业务技能,缩短排故时间;多举行专业技能培训、讲座,将常见故障进行沟通、交流。烧结二厂6#车间B线翻车行走故障故障现象:2006年8月6日,15:47翻车行走开始不动作。故障排查:刚开始怀疑外部检测点损坏,经查一切正常,变频器合闸后,依旧故障,后在程序中发现,在行走动作程序中应放入满足条件的常开点,实际都是常闭点,造成该程序不通,后将该点修改后正常。造成误时33分钟。总结:严防无关人员对程序的改动;自动化人员加强对程序的掌握。烧结一厂1#车间石灰配料称故障故障现象:2006年9月2日6:09至6:27,1#车间10#仓变频器报F0005故障,复位、手动都不能解除故障。故障排查:9月2日5:20,1#车间石灰仓由9#换用10#,运行近半小时后变频器报F0005故障,不能复位,改用手动使用后还是报同样故障。检查电机时,发现机身温度烫手,经吹扫冷却后,重新启动工作正常。后经排查发现10#仓变频器工作频率运行在5.5HZ左右,导致电机低速运行而发热报过载故障。查出原因后,要求岗位工将仓门压低,降低料层厚度,加快皮带走速,避免电机不过载运行。总结:要求自动化条线人员熟悉车间的生产工艺流程、掌握设备运行的最佳工作状态;加强点检,发现问题及时解决,消除隐患;不断总结经验,提高自身技能。永泰码头故障现象:2006年,中控启动皮带5-1时,现场皮带没有启动,中控画面上无运行信号。后启动皮带1-1、1-2时也出现上面的现象。故障排查:刚开始中控启动皮带5-1时,出现上述现象怀疑是变频器故障(因为该电机是变频器直接传动的),经查变频器正常。启动其他两台皮带时也出现上述现象,说明可能是网络故障,S7-200与S7-300失去通讯。可能是光缆收发器的插头松了或是交换机的网线插头松了。派人检查,果然发现交换机的网线插头松了,重新插好后恢复正常。总结:加强自动化设备的巡检,设备停运多检查各接线端子及接插件的联接情况。主语观察上位机上的信号,提前发现问题,解决问题。永泰码头故障现象:2006年,卸船机主电源合上后,系统初始化不能完全作完,刚开始抓斗起升和开闭可以动作,小车不能动作;后来起升和开闭都不能动作。无任何故障报警,变频器工作正常。故障排查:经过检查,小车柜内模块一切正常,变频器有使能信号,输出到直流电机的直流电压和励磁电压也有。电极旋转的条件已经具备,除非机械故障。该电机连着两个齿轮箱,当打开第2个齿轮箱的离合器之后,机旁操作箱点动小车是可以动的;我们打开第1个齿轮箱的离合器,关上第二个,小车不动。我们怀疑是第二个齿轮箱有卡死现象。最后发现起升卷筒的钢丝绳松了,盘在了固定卷筒的柱子上,卡死了,钢丝绳也断了好几股。后来,维修工换了钢丝绳后,运行正常。总结:门机操作工在下抓料时,抓斗放得太下,导致钢丝绳太松,脱离滚筒,门机工操作不熟练,维修工巡检不到位,加大维修和电气巡检力度。长江码头4#门机升降、开闭变频器故障故障现象:2006年4月29号长江码头4#门机升降变频器在下降时报F030故障,4月30号长江码头4#门机抓料斗在上升过程中会打开。故障排查:首先从机械设备上着手检查,但是抓料斗的绳索都正常,电机运行亦正常;之后从自动化方面考虑,先把变频器参数传到电脑中备份,然后更改了变频器参数,同时也检查了程序,但是没有发现问题所在,更改变频器参数也没有太大的效果。后考虑到抓料斗总是在上升过程中打开,下降过程又很正常,所以怀疑升降编码器丢失脉冲,导致升降和开闭不能同步,后把编码器拆下,发现编码器的轴有被磨损的迹象,重新换上新的编码器后就恢复正常。总结:对于编码器这种精度要求极高的器件是不容许有半点差错的,所以在安装编码器的时候要特别谨慎。在这次安装过程中,发现编码器的固定支架孔径和编码器的轴的尺寸不匹配,为了不磨损编码器的轴所以又去精工车间重新加工了固定支架。同时也要注意平时对编码器的保养。拉绳、接近开关、皮带类烧结分厂故障现象:2006年11月16日,5#平台A线推车机推不动。故障排查:经检查发现,翻车机推车道上停止接近开关被烧结矿砸移位,故引起该故障。总结:分厂人员加强点检工作,避免此类故障再次发生。2#烧结PLC柜故障现象:2006年4月8号14:33分,2#烧结车间103流程报拉绳故障,同时100流程显示电器故障。故障排查:经查系PLC柜内拉绳端子排24V电源线松动所致,将其紧固后故障全部复位,于14:46上料正常生产。总结:利用车间检修期间紧固螺丝,组织仪表工就出现的问题进行分析,拓宽思维,从而达到更快解决故障的目的。烧结二厂公用系统24V断电故障现象:2006年5月9号12:54左右,画面显示K302、K303报拉绳故障,但故障无法复位。误时120分钟。故障排查:仪表工开始检查,发现所有输入、输出点无显示,怀疑是CPU有问题,断CPU电后恢复,CPU报外部故障,更换CPU,I/O所有点仍无显示,查模块24V电源,正常,查输出中继24V电源,发现1#水泵中继上24V电源线由于松动,造成发热烧糊,更换中继底座,线重新接牢,上电后恢复上料。总结:利用检修时间,紧固螺丝;出现问题,仪表工不能及时发现,需加强培训。烧结一厂3#车间14#皮带拉绳报警故障现象:2006年,3#车间正常生产时,晚上21:58,103流程报拉绳故障。故障排查:经仪表工现场检查,发现一拉绳内部机械故障,由于103流程急停,单辊破碎机内料下到5#皮带上,造成堵料,流程启动不了。清理、疏通堵料时间较长,造成误时30分钟。总结:增强跟班仪表工判断、处理故障的能力,熟练掌握本岗位的操作技巧,加强培训与引导;由于拉绳长期处于露天场所,使用寿命有限,应勤检查,发现问题及时更换;为避免类似情况发生,建议将单辊破碎机加入103流程控制。烧结二分厂K303跑偏开关故障故障现象:2006年6月30日凌晨1:55,集控室电脑上显示K303,K302皮带拉绳报警,并报了3#从站故障。故障排查:判断是3#从站24V有对地现象,经查,K303跑偏开关控制线对地,拆除后,将跑偏线短接,恢复生产。电工现场检查发现K303皮带的跑偏线被皮带罩壳压坏,造成了对地,包扎后恢复接线,恢复生产,总误时53分钟。总结:加强巡检力度,培养电工解决问题的能力,需经常组织电工进行案例分析。烧结分厂故障现象:2006年,11月16日,5#平台A线推车机推不动。故障排查:后检查发现,翻车机推车道上停止接近开关被烧结矿砸移位,故引起该故障。总结:分厂人员加强点检工作,避免此类故障再次发生。永泰码头故障现象:2006年12月17日,3-2皮带拉绳停机,误时65分钟。故障排查: 12月17日13:00,3-2皮带突然停机,询问中控室监控画面显示是拉绳故障,复位后正常。检查拉绳开关,可以动作和复位,但动作处的弹簧太松,稍微受点力就可以动作,更换新的拉绳开关。总结:加强巡检力度,定期更换拉绳开关,确保正常生产。永泰码头1-2拉绳停机故障现象:2006年6月3日上午10:56发现1-2皮带机忽然停车,后询问中控员停机原因,中控员说1-2拉绳停机,并且不能复位。造成误时34分钟。故障排查:检查1-2皮带机上5只拉绳开关有无误动作,发现无误动作,后发现钢丝绳太紧,调节钢丝绳后,可以复位,后启动皮带,运行正常。总结:加强自动化巡检力度。永泰码头故障现象:2006年12月17日,3-2皮带拉绳停机,误时65分钟。故障排查: 12月17日,13:00,3-2皮带突然停机,询问中控室监控画面显示是拉绳故障,复位后正常。检查拉绳开关,可以动作和复位,但动作处的弹簧太松,稍微受点力就可以动作,更换新的拉绳开关。总结:加强巡检力度,定期更换拉绳开关,确保正常生产。料场到5#、6#高炉皮带调试故障现象:2006年,在调试过程中曾出现过以下两种情况:PLC输出点亮,即有输出,但是皮带未启动;还有一种情况是PLC输出点不亮,即无输出。故障排查:PLC输出点亮,即有输出,但是皮带未启动,首先检查中继是否吸合,要是没有吸合就说明中继问题,更换,要是吸合了但是皮带仍旧没有启动,就检查低压柜,低压柜内的问题可能是机旁箱是否打到自动、空开是否跳断、接触器线圈是否坏、热继是否动作、控制回路的保险丝是否断开等;若PLC输出点不亮,即无输出,就要查看PLC程序。总结:保证调试前安装、接线无误,避免增加调试难度。07年CPU类永泰码头故障现象: 2007年12月28日,2#卸船机CPU模块经常发生自动停止运行,误时60分钟。故障排查: 12月28日,18:50,永泰码头2#卸船机CPU红灯闪烁,主电源合不上,造成误时60分钟。用笔记本电脑连接到CPU时,发现CPU处在STOP位置,点RUN使CPU运行,恢复正常。本月初像这种CPU模块发生自动停止运行现象发生数次,每次都要用笔记本电脑连接到CPU,重新运行CPU,这样处理该故障的方法很麻烦,对PL74.3软件学习发现有可以使CPU停止后可以自动再次运行起来的选择,选择该项后重新上传程序,故障解决,现使用正常。总结:1、加强自动化条线技术人员专业技能培训,积累排故经验。永泰码头故障现象:2007年6月26日,永泰码头4-2皮带打滑装置频繁打滑,皮带停止后不能复位,误时30分钟。故障排查:永泰码头4-2皮带打滑装置频繁打滑,皮带停止后不能复位。上个班就已出现故障未解决,现已把柜内线拆除,待停产检修时更换新的打滑装置。总结:加强巡检力度,出现故障及时解决。原料场故障现象:2007年7月11日凌晨,集控室内几台上位机同时关机,并且两台CPU停止运行,现场设备全部停机;误时20分钟。故障排查:根据故障状况分析可能是UPS电源无输出,经测量确无电压,测进线电源电压正常,即确定为UPS电源已损坏,把电源直联后使用。原料场故障现象:2007年9月18日,变频器放炮并带有电火花,接触器一相熔焊,断路器因过流而跳闸。误时75分钟。故障排查:根据故障现象,判断是因短路器造成,经控制线路检查,无故障,所以判断是由变频器内部短路器造成,更换变频器后正常使用。总结:加强点检,发现问题及时解决。原料场故障现象:2007年10月15日,中控室部分画面出现拉绳报警,且画面无法复位。误时27分钟。故障排查:根据报警皮带机特点,属同一站点,故判断该站点故障,经检查电源模块指示灯不亮,用万用表测量该模块无直流输出,且模块有异味,故判断模块坏,即更换电源模块送电后正常。总结:加强点检,发现问题及时处理。原料场故障现象:2007年11月5日11月6日,S101重跑报警,B301、B302的运行反馈,在PLC模块上无信号反馈情况下,在画面出现,且无法复位。误时90分钟。故障排查:根据故障现象,怀疑画面反馈点被锁。为减少影响生产,暂先将故障点更换,具体原因,并未查出,仍需继续观察。总结:加强点检,及时发现问题及时处理。原料场故障现象:2007年12月14日,B系列皮带都报拉绳及电气故障,接口模块报内部故障。无误时。故障排查:根据故障现象估计为接口模块坏,将模块更换后恢复正常。总结:加强点检力度,做好维护保养。烧结分厂故障现象:2007年2月13日监控画面上报K313,皮带重跑偏,流程停止。AB线各13分钟。故障排查:K313皮带报重跑偏故障,流程停止,到现场查看皮带的情况及跑偏开关,皮带没有跑偏,开关无法复位,判断跑偏开关故障,将跑偏开关的接线脱开后,故障复位,流程恢复运行。总结:对于比较偏远的自动化设备加强点检,现场工作人员的处理故障能力还需加强。烧结分厂故障现象:3#车间所用配料小皮带突然自动停止,自动再启无法正常运转。双线误时144分钟。故障排查:小皮带突然自动停止后,将所有皮带投入手动使用,正常运转,但3#小皮带反转,查至机房箱转换开关坏,更换后启动配料系统仍无法正常,后根据图纸查到一个小时继电器损坏,处理后,通知配料室,配料系统正常。总结:1、加强对恶劣环境中电器设备的检查。2、 图纸的标记要更换符合于现场的设备。烧结分厂故障现象:07.4.12烧结厂4#A线回车机停止,无法运转。误时12分钟故障排查:在程序监控中发现机头的一个减速点、一个停止点限位信号不到,现场查看接近开关,接线断裂,将两个接近开关的接线恢复,回车机运行正常。总结:加强对现场信号线路的检查,防止信号线路的损坏。烧结分厂故障现象:2007.4.1烧结分厂1#、2#、3#车间前后道流程突然停止。误时74分钟。故障排查:1#、2#、3#车间前后道流程突然同时停止,检查发现UPS电源快关跳闸造成,重新送电后,PLC系统恢复正常。总结:1、加强制度管理,杜绝此类现象再次发生。 2、对控制室操作工进行UPS知识培训。烧结二厂故障现象:2007.5.5翻车机翻料时停车不及时,且常常翻过头,对设备有一定的危害。误时33分钟。故障排查:现场发现翻车机翻料快,通知电工到现场察看,发现翻车机不仅翻料快,而且过了停止限位还停不下来,直到紧急停止限位后,翻车机才停止下来,用铁器测试接近开关是否正常工作,发现翻车机的翻车停止限位不动作,确认故障后,更换限位开关,调试后正常,翻车机翻料正常。总结:1、加强对设备的点检; 2、针对进入雷雨季节,加强设备接地的防护工作。烧结一厂故障现象:2007.5.6烧结2#车间配料仓返矿小皮带不转。双线各误时18分钟。故障排查:配料仓返矿小皮带停止,流程运行停止,通知电工到现场察看,发现皮带变频器报F005和A501故障,怀疑是电机或是电线线路故障,检查后电机与线路均正常,决定更换变频器,更换后运转正常。总结:1、由于配料仓粉尘较大,要定期对变频器进行清灰保养工作。 2、针对五月季节特点,做好设备接地线路的检查工作。烧结二厂故障现象:2007.5.17烧结二厂A线翻车机在正常生产过程中突发性速度减缓到低速运行。误时18分钟。故障排查:排故时发现该翻车机上翻不能高速运行,导致满台车料在低速时拖不动。分析故障现象认为是哪个测点信号未输入PLC导致程序运行循环未结束,把测点动作顺序模拟一遍后恢复正常。同时调整各接近开关确保动作可靠。总结:1、运行过程中加强测点动作检查。 2、利用检修时间调整各接近开关检测距离。烧结二厂故障现象:2007年8月6日,6#车间B线翻车卷扬上升时正常,下降时不减速,直接下落。误时23分钟。故障排查:故障发生后,通知当班仪表工到现场处理,首先怀疑接近开关故障,经查排除这一可能,后将变频器复位后重新翻料,仍有故障,此后变频器在电脑上无法故障复位,查看变频器报F0101故障,将变频器的进线电源切断,合闸后再投入使用。正常。总结:加强对变频器的点检;做好日常的变频器的保养;制定周期的变频器离线保养。烧结二厂故障现象:2007年8月18日,B线回车机向机尾运行,期间急停按钮不起作用,撞向机尾,无法再向机头运行。误时14分钟。故障排查:故障发生后,通知电工到现场,发现画面上满足回车机运行的条件全部正常,点击解锁按钮,回车机照样不动作,查看现场接近开关,发现机头处一停止点,接近开关灯亮,将其更换后,回车机正常。总结:现场的感应角铁需在检修时进行整改,减少其上下抖动而误撞接近开关;定期检查接近开关安装是否牢靠。烧结二厂故障现象:2007年11月25日,6#车间机尾流程自动停止又自动启动。误时20分钟。故障排查:当班仪表工对筛分室进行查看,发现一切正常,后对流程中的跑偏开点进行短接,发现电脑画面上报13#皮带重跑偏故障,后对跑偏开关进行检查,并对故障开关进行更换,后正常生产。总结:提高仪表工的操作技术水平,对使用时间长的环境较差的跑偏开关,要及时更换。烧结一厂故障现象:2007年12月4日,2#A线盲板阀控制箱一送电,电机自行运转,导致电机最终烧坏。无误时。故障排查:经检查发现现场阀控制箱盲板启动按钮开关损坏,本来为点动,而故障时不能弹起,成为常闭状态,盲板阀无法自锁,而且现场限位已经短接,不起作用,最后更换按钮及电机,恢复正常。总结:在对盲板阀进行操作时应多注意现场阀体运转情况,进行阀体限位的改造,确保阀的正常运行及维护。烧结二厂故障现象:2007年12月4日,4#车间一混软启动器报故障。无误时。故障排查:软启动器过载,复位后恢复正常。总结:控制上料公斤数,防止过载。烧结二厂故障现象:2007年12月9日,6#车间配料仓10#小皮带转换开关无法转动。无误时。故障排查:因配料仓内灰尘较多,转换开关内进入灰尘,无法转动,更换转换开关后正常。总结:定期对环境较差的配电箱除尘、清灰。烧结二厂故障现象:2007年12月9日,6#B线翻车机上、下限位线砸坏,B线行走限位损坏一只。无误时。故障排查:B线翻车机上、下限位线被掉落的烧结矿砸断,接上后运行正常,B线行走接近开关被台车撞击,无法使用,更换后正常。总结:加强操作工的操作水平。烧结一厂故障现象:2007年12月22日,1#液压站PLC模块通电后,液压站控制箱内PLC模块电源指示灯不亮。无误时。故障排查:跟班人员接到岗位工电话后,立即赶往对辊破碎,经查1#液压站控制箱内PLC模块电源指示灯不亮,即PLC模块有输入而无输出,由于无PLC模块备件,故需等厂家协助处理。总结:加强点检力度及自动化人员的技能培训。烧结二厂故障现象:2007年12月22日,6#车间B线翻车卷扬不能启动。误时20分钟。故障排查:B线翻车卷扬电机不启动,查看变频器发现CB通讯板上亮红灯,后用螺丝紧固,启动后正常运转。总结:定期紧固螺丝,加强巡检。烧结二厂故障现象:2007年12月23日,5#B线迁车机回车道停止限位无法操作。无误时。故障排查:经检查停止限位被撞击后损坏,更换接近开关后正常。总结:加强操作水平,定期进行检查。球团厂故障现象:2007年11月29日,2#润磨油箱出口温度偏高而跳停。无误时。故障排查:经检查发现热电偶老化断裂而导致测温不准,现已报修。总结:一些常用配件应多备用,及时更换。球团厂故障现象:2007年12月13日,1#竖炉工控机主画面无数据流量显示。无误时。故障排查:经检查发现集线器的电源插头松动,重新连接电源并固定后恢复正常。总结:加强网络设备点检,及时发现故障隐患。球团厂故障现象:2007年12月18日,1#竖炉变频器自动跳停,无法启动。无误时。故障排查:判断为内部故障,需厂家检查修理,更换新的变频器后恢复生产。总结:定期整理线路,加强清扫,清洁周围环境,防止铁粉进入。球团厂故障现象:2007年12月19日,2#助燃风机开度显示在20%80%之间跳动。无误时。故障排查:执行机构接插件有锈,除锈后工作正常。总结:在停产检修时,把所有执行机构接插件检查,重新连接,对生锈的接插件重新处理。08年球团厂故障现象:2008年1月2日,2#竖炉炉壁温度显示为负值。无误时。故障排查:判断为正负线接反,重新接线并整理后正常。总结:经常对设备线路进行整理,工作中要认真仔细。球团厂故障现象:2008年1月14日,9#配料室控制器显示为0,无误时。故障排查:判断为配料控制器损坏,更换后显示仍为0,将9#变频器该接为10#试用时正常,确认为9#变频器内部故障,需厂家处理。总结:注意加强线路整理,周围环境的清扫等,保证良好的工作环境。球团厂故障现象:2008年1月31日,工控机上显示1#竖炉助燃风压力无变化。无误时。 故障排查:判断为压力变送器出现故障,经检查为气温太低,管道受雪水冰冻而无法正常工作,经烘烤更换恢复正常。 总结:平时注意严密防护,加强保温措施,防止下雪等天气情况的影响。球团厂故障现象:2008年2月1日,电脑显示与手操器上显示的1#竖炉东煤支管开度不一致。无误时。 故障排查:判断为信号隔离器故障,更换后恢复正常。 总结:竖炉工控室振动太强,平时要注意各自动化设备的紧固工作,避免此问题的发生。球团厂故障现象:2008年2月21日,2#竖炉二系统跳停,误时30分钟。故障排查:2#炉二系统跳停后经PLC监控诊断未查出任何故障,重新启动后显示正常,根据停机重启时现象,布料皮带运行反馈故障,加之该皮带接触器有异响,判断该皮带接触器运行反馈点接触不好,要求下次停产时更换该接触器或进行维护处理。总结:经常进行线路整理,进行清洁清扫,周期性对各仪表设备进行校验保养。球团厂故障现象:2008年3月12日,1#风机放散阀手操器显示不准。无误时。故障排查:经检查为1#风机执行机构内位置发送模块内部出现故障,更换后正常。总结:定期对各执行机构进行线路整理,检查各模块是否工作正常,保证生产正常运行。球团厂故障现象:2008年4月18日,2:04烘干主电机跳停无法启动。误时56分钟。故障排查:跳停后重启动时,启动电流至1600A后无法启动,再次启动时,软启动器无反应。重新设定参数后,故障任无法排除。更换软启动后恢复正常。总结:定时对软启动器进行维护,或定期下线保养。球团厂故障现象:2008年5月18日,值班室监控画面无显示。无误时。故障排查:观察工控机电源风叶工作正常,鼠标、键盘指示灯正常,判断显示器故障,检查发现连接的接插件针脚松动,调整针脚后恢复正常。总结:自动化设备各类插件需安装牢固,螺母旋紧,无其更换零部件或检查维护后及时将接插件按安装标准要求复位、避免由此引起的故障发生。球团厂故障现象:2008年5月26日,4#带冷软启动器连续自跳,显示屏菜单乱停,无误时。故障排查:分析为软启动器故障,更换后恢复正常。总结:经常观察软启动器运行情况,发现问题及时处理。球团厂故障现象:2008年6月25日,烘干水份仪显示7.2,竖炉电脑显示12.8,无误时。故障排查:分析水份仪零位发生位移,重新调整后恢复正常。 总结:使用过程中,点检人员应经常检查氮气供给情况,光照的影响等多方面因素,发现影响水份仪使用的不利因素及时排除,确保满足生产工艺要求。球团厂故障现象:2008年7月3日,8:008:25,2#炉烟罩温度无显示。无误时。故障排查:烟罩温度热电偶长期在有粉尘颗粒的磨擦下损坏断裂。更换后恢复正常。总结:热电偶已经更换到位,温度显示为95.6,显示正常。对长期使用的此类设备,应需注意点检与维护,保证设备正常运行。球团厂故障现象:2008年8月26日8:10,竖炉电脑监控画面无数据显示,无误时。故障排查:检查发现竖炉公用集线器未在正常工作状态,断电后重新启动,恢复正常;总结:加强设备的点检力度,发现问题及时解决。球团厂故障现象:2008年10月17日11:10,1#机水泵自跳,误时40分钟。故障排查:因操作工水泵过快,导致1#水泵节电器自跳。总结:针对节能柜的使用方法,操作规程,对岗位操作人员进行培训,同时建议分厂水泵房安排看水工,确保发生故障及时处理,定期对节能柜除尘保养。球团厂故障现象:2008年11月24日,12:1714:40,三系统自跳(成品系统),无法启动。误时143分钟。故障排查:11月24日12:17,球团厂的三系统突然停止运作,接到消息后,我们电仪人员与分厂领导第一时间赶到现场了解情况,进行排故抢修。由于三系统内设备较多且个设备之间都是流程控制,所以排故的范围较大,经过约半小时的检查了解,最终确定是在C1皮带某处有对地现象发生。找出问题线索后,电工们马上去C1皮带仔细查找,终于找到了事故原因:一个跑偏开关对地,导致了这起事故的发生。及时更换了新的跑偏开关后准备点火生产了,又出现了新的问题冷风筛的电机启动后自跳,后找出原因是控制该电机的接触器已损坏,无法自锁,更换后仍自跳,可能为PLC故障,但问题暂时还没有解决需要等到停产后解决。我们将C1皮带换下的跑偏开关拆开研究时,发现里面有大量积水,估计是前天下雨导致,分析原因该跑偏开关更换后时间不长就发生对地故障,该跑偏开关存在质量问题,跑偏开关具有防水功能,可适应恶劣环境。所以我们在这次事故中也得到了教训,平时还要加大对设备的点检力度,在安装设备前也要仔细观察备件的质量情况。总结:原料场故障现象:2008年2月16日,高炉区域皮带机拉绳报警,使用的皮带机同时报电气故障,中控室能及时复位。误时40分钟。故障排查:经分析,系由于对由炼铁2#低压室移至料厂7#电磁站内的1#高炉皮带机现场的拉绳,跑偏反馈在中控室程序及画面无法反映,而实施对位于7#电磁站内17#、18#远程站的手动断电复位影响到高炉区域与主PLC的网络通讯,以而导致高炉区域皮带机报警,急停堵料,影响3#烧结车间烧结矿直送。总结:对17#、18#远程站手动断电所造成的后果估计不足,未做好防范措施。防范措施:加强对作业人员的技术培训几教育工作。原料场故障现象:2008年2月17日,高炉区皮带机报拉绳报警,可复位。7#电磁站内PLC柜总空开跳闸。无误时。故障排查:分析:由于操作调试时,未先关断相关电源,加之输入模块为220V交流电源,造成短路后空开越级跳闸,引起17#、18#从站通讯中断。高炉皮带机运行反馈短路,导致远程空开跳闸,影响高炉区域网络通讯。总结:加强作业人员的岗位技术培训,规范操作步骤,充分预防各种可发生的故障。 原料场故障现象:2008年4月1号,中控室画面G系列及M系列皮带机报拉绳故障。当时正在运行的皮带机同时报电气故障。在远程站接口模块无故障报警,能立即复位后运行。无误时。故障排查:根据故障现象为远程站瞬间掉站,其可能原因有远程站突然断电DP网络瞬间连接中断;然后根据CPU组件信息中故障信息。产生故障的可能原因有:硬件组态有误;模块未插好或模块损坏;背板总线、机架不起作用。所有长度大于32字节的用户数据更新时间间隔太短。总结:首先要排除人为造成的可能性,对比类似现象密切关注,以便查出故障根源,对网线线路进行检查,排除干扰源。原料场故障现象:2008年4月29日,稳压电源24V指示灯灭,无24V输出。无误时。故障排查:根据故障现象,有输入却无输出,该为稳压电源内部零件损坏。更换稳压电源后恢复。总结:加强点检力度,注意在线设备的运行情况及其保养,以保证设备安全运行及生产的正常进行。原料场故障现象:2008年5月5日,Y103皮带机起动切换时,低压柜总断路器,分断路器同时跳闸。无误时。故障排查:拆除启动器主回路输出,检查线路及电机,无故障,检查接触器完好,现场分析为启动器故障,更换启动器线路板后皮带机起动正常。总结:增强电气作业人员对软启动器排故能力,缩短故障时间,做好备品备件工作,减少误时,总断路器分断,是因为软启未起作用,直接启动造成的。原料场故障现象:2008年5月9日,中控室画面局部报拉绳及电气故障。中控室PLC报外部及BUS1故障。无误时。故障排查:根据故障现象,判断为网络故障,而外部网络无异常现象,同时根据1#PLC Profibus DP 网的故障站点分布在CPU两侧,调节DP头断开后侧14#远程站,则前面网络可恢复正常通讯。判断DP头损坏。更换DP头,通讯网络DP头重新拨码,恢复正常。总结:对网络进行整改,降低故障网络的速率,以便判断出具体的从站故障。原料场故障现象:2008年5月9日,中控室画面局部报拉绳及电气故障,中控室报外部BUS1故障,无误时。故障排查:根据故障现象,判断为网络故障,而外部网络无异常现象,同时根据1#PLC Profibus DP网的故障站点分布在CPU两侧,调节DP头断开后侧14#远程站,则前面网络可恢复正常通讯,判断DP头损坏,更换DP头重新拨码,恢复正常。总结:对网络进行整改,降低故障网络的速率,以便判断出具体的从站故障。原料场故障现象:2008年5月24日,G1201、1202、1203、1204条皮带机拉绳故障,立即复位后启动皮带机,上述皮带再次报拉绳故障且不能复位,无误时。故障排查:到现场后检查输入电源,发现无零线输入GF5-NT,逐一检查零线端子,发现原端子线松动,拧紧后恢复,另从QF5-NT口另引一线到端子排,以避免类似情况再次发生。总结:新投入生产线使用的各类控制箱、控制柜使用一段时间后利用检修机会进行紧固,以避免发生类似故障。原料场故障现象:2008年6月15日,混匀料区域皮带机,2#PLC、1#PLC18#站上涉及皮带机均报拉绳故障,部分皮带机报电器故障,无误时。故障排查:根据1#PLC的CPU信息,18#远程站可能为瞬间掉站,而其信息显示的故障时间为08年5月24日与实际不符,2#PLC的CPU信息显示,故障为FC33没有下载,而实际上CPU均已存在,同时该故障显示时间也与实际不符,信息显示卡故障时间为96年6月29日,故障出现后在画面能立即复位,在启动时运行正常。总结:现场程序、监控画面PLC2上FC33确实存在,CPU故障信息记录fc33没有下载,监控OB1程序发现直接调用FC33在第43段,前部分为绿色,FC33块往后为虚线,改为OB1内第二段后监控能全部显示绿色,要求分厂注意观察。原料场故障现象:2008年6月20日,中控室单动A303的3#堆取料机长皮带时,A201-A205、A301、304等皮带机突然同时启动,导致高压进流动作停电(2次)。6:00皮带机全部停下后,中控室画面上突然报电器故障(全部)。故障排查:经分析高压断路器跳闸是由于多台电机同时启动,冲断电流较大,引起变压器过流动作,后把不用的皮带机断路器全部分断后继续运行。总结:现场分析发现语音报警程序块,在皮带机单动时A201-A205皮带语音单动输出点有输出,引起皮带启动由于各皮带机均调用FC45语音块,该块内有时间继电器使用,在时间继电器动作时,其余调用FC33的块,均有输出,建议PLC语音调试时分厂配合好调试工作。原料场故障现象:2008年7月12日,5:156:30,13#高炉上料系统运行时突然全部报拉绳故障,流程全部停止进行。无误时。故障排查:跟班人员到现场检查,发现输入模块电源断路器QF5跳闸。QF5涉及4排端子排13#高炉所有皮带机拉绳跑偏开关电源,逐个解除端子排之间电源连接线送电试验,查到是Y101,Y102拉绳线路或开关故障,拆除拉绳开关线,从端子排上短接后,恢复生产,故障点维修。总结:1)检查时注意拉绳、跑偏开关的密封状况,发现异常及时更换; 2)供外部使用电源分路增多几路,以防发生故障影响而扩大;3)连接至现场的线路需做好防护措施,尤其皮带机线路。原料场故障现象:2008年7月30日9:30,启动时,变频器输出端V,W两相有打火现象,并报F0001(过流)故障。无误时。故障排查:由于长期使用,接线柱松动,电缆线发热,烫坏相间塑料保护板,启动时,达到击穿电压,造成打火,相间短路现象。总结:加强点检及维护力度,清灰保养时把接线端紧固。原料场故障现象:2008年8月4日,18:2818:46,运行过程中,天空突然出现强闪电雷击,中控室画面显示2#电磁站PLC 15#远程站所辖皮带执行机报拉绳故障。无误时。故障排查:根据故障现象分析检查15#站稳压电源。经检查电源灯闪烁,测量输出电压为16.9V,低于模块工作电压,更换电源后恢复正常。总结:雷电、强电流对自动化设备的正常运行构成危害,建议分厂做好自动化设备防雷接地措施,避免同类故障发生。原料场故障现象:2008年8月17日17:25,13#高炉区所有皮带机同时报拉绳故障,运行皮带机同时报电气故障,故障可立即复位。查看CPU故障信息,无当时故障的相关信息。无误时。故障排查:经现场调查了解,查看PLC中CPU故障信息,发现无此次17#、18#从站故障,排除网络原因引起的可能初步判断属外部故障引起。建议分厂将17#、18#从站PLC柜内接线仔细检查,有虚接线的可能。总结:加强网络线路点检,注意周围环境是否有干扰,并做好防干扰措施。原料场故障现象:2008年9月1日4:00,取料信号不联锁。无误时。故障排查:重新对线,更换损坏线路。总结:堆取料机联锁信号控制电缆需定期检查,发现异常及时处理,确保联锁可靠。故障现象:2008年9月9日9:30,中控室画面S101、S201皮带机先后报拉绳报警,且复位后间隔几秒又报拉绳故障。影响烧结一厂。故障排查:根据现场情况,拉绳反馈未回到PLC且信号时断时续,判断反馈线要断非断状态,因为两根皮带都有类似情况故判断为在两条皮带的总线上。先在中控室短接,先让生产恢复,后将现场反馈线重新续接调试后拆除短接线恢复拉绳功能。总结:跟班仪表工需对故障跟踪,彻底排查出故障根源,同时要求现场岗位人员清理时保护好线路,类似故障点不明显的故障,需密切注意跟踪,如实向条线领导反映,避免故障扩大后影响生产。原料场故障现象:2008年9月7日19:40,PLC1内由CPU到中控室4#、5#站及5#站出到GZ,中继器分出的17#、18#站,11#、12#、13#、16#远程站上所有皮带机同时拉绳报警,可立即复位。无误时。故障排查:由于DP头及网线表面无任何异常,故可能原因为DP头损坏或CPU的X2 DP口有故障。总结:根据故障现象和CPU内部故障信息记录分析,故障是由profibus网络引起从站掉站。CPU过程影像更新不到最新数据,初步判断为CPU至中继器之间profibus网线或DP头故障引起,更新使用光纤传输后,仪表工注意观察系统运行情况。原料场故障现象:2008年9月6日18:58,2008年9月7日2:28,PLC1内4#、5#、11#、13#、16#、17#、18#远程站中所有皮带机同时拉绳报警,运行皮带机有电气故障,故障可立即复位。无误时。故障排查:根据故障现象,初步判断为由中控室至GZ1中继器段有断网现象导致,又4#、5#从站皮带机也报故障,固有断网则在CPU DP到4#站DP之间。查看DP头接线接线头及网络线是否完好。总结:根据故障现象及CPU故障信息,判断该故障为硬件故障,建议将网络重新组态,并更换profibus.5的DP头。原料场故障现象:2008年9月13日12:57,S101报拉绳故障,且无法复位。无误时。故障排查:外部现场线路受伤,;拉绳反馈回路断开,先自中控室中继将拉绳短接,在现场富余线中校对已无完好的线,故申请将该皮带机拉绳点改为7#电磁站18#远程站。总结:根据了解集控室当班操作人员及当班仪表工故障时,无法立即复位,现场检查发现S101拉绳信号线断路,且无备用线,建议仪表工仔细检查故障原因,并如实反映给条线领导,现已将S101、S201拉绳信号移至17#、18#站控制。原料场故障现象:2008年11月8日,6:307:15,变频器运行时内部有炸响,开关跳闸。无误时。故障排查:根据故障现象,判断是内部电容烧坏,故产生炸响,更换变频器后恢复。总结:混匀料仓工作环境恶劣,粉尘较多,利用机会进行除尘保养,建议分厂制定离线保养计划,定期离线保养,确保设备可靠运行,损坏的填写维修计划,进行修理。原料场故障现象:2008年12月11日,11:3814:48,ZDS_6启动报电气故障。误时190分钟。故障排查:ZDS_6长期未用,存在两种故障:一、输出模块输出点故障,更换输出点(Q12.1改为Q12.7);二、电缆桥架中控制电缆断线,更换控制电缆。总结:加强维护保养,对长期不用的设备每15天检查试验一次,确保设备随时投入正常运行,责任人倪锋。原料场故障现象:2008年12月15日,17:3018:40,变频器运行内部炸响,开关跳闸。无误时。故障排查:类似故障曾遇到过,变频器内部因灰尘而短路烧坏电容发生炸响。更换变频器后恢复正常。总结:加强日常维护,新混匀料仓投入使用后将旧混匀料仓变频器逐步离线保养。增加变频器维护吹扫,由一月一次改为半月一次,责任人倪锋。原料场故障现象:2008年12月26日,23:1624:13,4#站,17#、18#站的皮带拉绳故障不能复位,烧结误时40分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论