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文档简介

2560沸腾氯化炉工艺浅谈抚顺钛业有限公司四氯化钛车间 任绪坤一、 摘要本文通过总结生产实践,详细论述了2560沸腾氯化炉“尾气Cl2含量与炉温的关系”、“石油焦的选择”以及“炉底的重新设计思路与选择”。为生产工艺参数设定提供了科学的依据。二、 关键词 氯化炉 筛板 氯气 石油焦 沸腾氯化三、 前言大型沸腾氯化炉,在国外已经应用多年,是我国钛行业多年想要攻关的项目。因为,大型沸腾炉,不仅降低成本。而且,降低劳动强度、减少劳动力、大大降低环境污染。但由于很长一段时间钛的行业不景气,实验大型炉计划未能早日实现。直到2006年,中国抚顺钛业有限公司在新扩产的项目中,大胆选用了2560沸腾氯化炉,经过技术工程和现场操作人员的共同摸索总结,现已经实现连续生产,产量由原有的20吨/天台炉,提高到70-80吨/天台炉,可使吨海绵钛的Cl2单耗降低0.5吨、电耗降低1000Kwh,如果按年产5000吨海绵钛计算,每年可节约1000万元。 下面就“尾气Cl2含量与炉温的关系”、“石油焦的选择”以及“炉底的重新设计思路与选择”等问题,做简要的论述四、 实验内容1、 尾气Cl2含量与炉温的关系第1页 共5页新2560沸腾氯化炉共启动3次,从前两次启动含氯情况分析,以及第3次的统计数据来看,我们不难得出如下结论。见表-1表-1尾气Cl2含量与炉温的关系时间 炉中温度 氯气含量% 备注7月29日 1:00-12:00 平均610 微 从12:007月30日 开始频繁出现1:00 529 0.9 故障,平均温21:00 526 3.1 度不过50023:00 577 5.8 7月30日3:00 500 3.65:00 544 5.47:00 575 1.18月1日9:00 456 3.813:00 595 7.817:00 575 7.21 9:00 634 5.121:00 649 4.723: 597 2.98月2日1:00 585 2.03:00 501 5.45:00 541 7.87:00 627 9.0 2班处理13:00 501 6.3 氯气管路17:00 531 4.521: 695 0.923:00 532 0.78月3日1:00 603 微第2页 共5页9:00 720 微从以上数据来看,该氯化炉温度低时通氯,会出现尾气含氯现象。温度低,炉子大,沸腾不起来,反应不均匀,中间区域死角;氯气进口不通畅,也可导致含氯现象的出现;因此,新氯化炉应极力缩短非正常停氯时间,处理故障或排渣后,温度在650以上通氯,正常运行时的温度在800以上为宜。要定期检查氯气入口,防止堵塞。2、 石油焦的选择原工艺设计,选择煅后石油焦。但煅后石油焦的热值低,生产过程中一旦排渣或处理设备故障时,炉温降下去以后,再通氯升温,速度非常慢,从300-400提到600大约要4-5小时,炉内沸腾反应差,尾气含氯超标。经过工程技术人员共同分析论述,决定用普通石油焦代替煅后焦,因为普通石油焦热值高,结果炉温提升速度提高很快,每小时可提温180-200,从300-400提到600,约1个小时即可,很快使反应达到最佳状态。所以,选用普通石油焦作为大型氯化炉的还原剂,即为反应提供C原料,又可以作为提升炉温的燃料,以满足工艺要求。另外,石油焦价格比煅后焦低,每吨要低500-600元,吨海绵钛的石油焦单耗降低2000-2400元。但石油焦的缺点是水分和挥发份较大,对后期设备腐蚀严重,且宜在炉底结瘤,影响反应及堵塞氯气管路。所以,在实际生产中可以按一定的配比混合使用。也可以在提温阶段用石油焦,当反应温度达到900-1000时,改用断后焦。这要经过长时间生产试验,进行成本比较。现我们按5:1配比加入。3、 炉底的重新设计思路与选择第3页 共5页 原设计是有筛板炉底,但启动后不到2天,反应就开始出现炉温升不上去,尾气含氯现象,直至停氯。如图1 筛板 氯气管路 扒渣口图1 筛板炉底 图2无筛板炉底 有筛板炉底优点:氯气能够通过筛板孔与混合料均匀接触,使氯化反应更充分更完全,降低各种物料单耗。该炉底底部是氯气分布室,也使通过各个筛孔的氯气压力、流量一致。硫化效果好。这些在启动的第一天都得到证实。 有筛板炉底缺点:因为,目前国内的高钛渣的Ca 和Mg的含量较高(8-9%),在高温下Ca 和Mg在筛板上结瘤,堵死筛板孔,致使反应无法继续进行。实际上也是这样,这种炉底,不到一周的时间,堵孔率达到75%。实践证明,这种炉底不适合低品位的高钛渣生产。通过总结多年生产TiCl4的经验,我们决定还是使用无筛板炉底,见图2所示,和在用老式炉底大致相同,只是设置了1个分汽罐、8个氯气管路。无筛板炉底优点:氯气管路不容易堵塞,1个分汽罐、8个氯气管路,也达到了氯气与混合料均匀接触,使氯化反应更充分更完全,降低各种物料单耗的目的,经过2个月来的连续生产,也证明无筛板炉底能够适应大型氯化炉的生产。第4页 共5页无筛板炉底缺点:炉膛有轻微结壳现象,因有结瘤,要时常通透氯气管路,增加炉底拆卸次数,增大劳动强度。这些,都有待于继续改进。五、 结束语2560沸腾氯化炉的成功,不仅对抚顺钛业公司具有深远的意义,对我国的整个海绵钛,乃至钛白行业都将产生重大影响。目前,这台炉连续生产,已经没有问题。但产量和单耗指标来看,还不够理想,这还需要工程技术与现场操作人员共同配合,对整个新系统不断摸索,找到最佳的工艺参数,确保单耗指标达到设计要求。从炉子反应来看,以及排渣情况分析。我们认为,现在的问题点在淋洗系统。下一步,我们将找到充分的证据,

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