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主轴部分常见故障1故障现象:主轴异响严重;转数高时有噪声;温升比较高。 原因分析:可能主轴轴承研伤或损坏;可能主轴润滑不好,造成缺油;或润滑油脏或有杂质;可能隔环端面有脏物;可能主轴轴承的预紧力过大。可能皮带位置和张力不合适;主轴部件动平衡不好; 解决办法:更换主轴轴承; 适当加主轴油;更换新油,保证主轴的清洁;拆下主轴后,把隔环进行清洗;重新调整预紧力;重新调整皮带位置和张力;重新调整动平衡;2 故障现象:主轴有异响,用手旋转时费力,有明显的卡塞感觉。原因分析:可能锁紧汽缸打刀撞块的螺钉松动造成撞块松动,使得锁紧蝶簧螺母与撞块之间没有间隙,从而产生摩擦。解决办法:紧固松动的螺母,使两者之间的间隙合适。3 故障现象:在切削过程中,振动大。原因分析:可能主轴轴承拉毛或损坏;轴承预紧螺母松动造成主轴有窜动;轴承预紧力不够、间隙过大;其他因素; 解决办法:更换轴承;紧固螺母,确保主轴精度合格; 重新调整轴承间隙,但预紧力不要过大;检查刀具或改变切削参数。4 故障现象:在换刀过程中出现刀具数据错误。原因分析:可能主轴上无刀开关(SQ9:X1000.3)的状态不正常,可能拉钉长度不合适引发;可能主轴上的刀号有问题。解决办法:按下述 表一 重新调整无刀开关的位置,使其状态正常;拉钉不合适请更换,如开关损坏请更换;按下述方法检查主轴刀号D420参数是否与主轴当前有无刀状态一致。 system PMC PMCPRM DATA G.DATA D4205 故障现象: 主轴在低速某个范围内转动有轻微噪声。原因分析: 如果避开此范围没问题那就属于正常现象。解决办法: 在加工中避开此段转速。6 故障现象:松刀失败报警。原因分析:没有在规定时间内完成松刀动作,可能延时过短;可能松刀电磁阀和松刀汽缸不正常;可能气压瞬间不足;可能松刀开关位置处于临界。解决办法:检查松刀机构是否有问题,如正常把松刀延时(T6)加长进行实验; system PMC PMCPRM TIMER T6,适当增加; 如果电磁阀损坏请更换;提高气压,使松刀正常;按下表的状态重新调整开关位置,使其状态正常。system PMC PMCDGN STATU X1000主轴夹紧(无刀)状态主轴松开状态主轴夹紧(有刀)状态X1000.1101X1000.2010X1000.3100表一7故障现象:用检棒检测远端跳动过大。 原因分析:可能主轴内进入了灰尘或铁屑或油渍;可能主轴锥孔有损伤。 解决办法:清理主轴锥孔;如锥孔有损伤,请拆下重新修理。8故障现象:主轴不能旋转。 原因分析:可能打刀撞块螺钉松动,使得锁紧蝶簧螺母与撞块夹死,使主轴不能转动;主轴电机动力线断或主轴控制单元的连接不良;主轴转动指令是否给出; 解决办法:重新调整打刀撞块螺钉使间隙合适;重新连接动力线或者主轴控制单元的连线;检查电气相关信号。9故障现象:主轴在抓刀时,时常出现主轴准停失败的报警。原因分析:可能是因为主轴定向时间过长造成;可能编码器损坏。解决办法:把主轴定向时间定时器T12时间加长进行实验。 编码器损坏请更换。10 故障现象: 换刀时气压降得快造成松刀失败报警。 原因分析:可能气压的储气量不够;可能吹气量过大造成气压降的快;可能主轴汽缸密封圈损坏造成漏气。解决办法:更换空压机,增大储气量;调节吹气阀使吹气量大小合适;拆下主轴汽缸,更换密封圈。11故障现象: 在换刀过程中未完成整个换刀动作。原因分析: 可能由于气压瞬间低的原因;或由于松刀或夹紧失败。解决办法:按下RESET键,先解除报警。然后要确认主轴已经夹紧了再摆回刀库,以免发生掉刀现象;还要确认主轴上D420的当前刀号。 最后要判断报警的原因,
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