空调制冷原理论文焓差法空调制冷量测量不确定度分析.pdf_第1页
空调制冷原理论文焓差法空调制冷量测量不确定度分析.pdf_第2页
空调制冷原理论文焓差法空调制冷量测量不确定度分析.pdf_第3页
空调制冷原理论文焓差法空调制冷量测量不确定度分析.pdf_第4页
空调制冷原理论文焓差法空调制冷量测量不确定度分析.pdf_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

低温与超导 第 38卷 第 8期 制冷技术 Refrigeration Cryo 空调 制冷量 不确定度 Uncertainty of air conditioners cooling capacity measured by enthalpym ethod He Shu ChenW e i Chen Rong LiuHong Shanghai Institute ofQuality Inspection andTechnicalResearch NationalQuality Inspection Center ofElectricAppliance Energy Efficiency qmi是空调 器室内测点的风量 m 3 s h 1和 h 2分别为空调器 室内侧回风和送风空气焓值 干空气 J kg V n 是测点处湿空气比容 m 3 kg Wn为测点处空气 湿度 kg kg 干 焓差法空调测试系统具有工况稳定快 试验 室使用效率高等特点 焓差台还能进行非稳态制 热能力的测量 因而可进行房间空调季节耗电量 的测量 利用焓差台还可进行单独换热器性能试 验和进行低温试验 因此 焓差台广泛地用于空 调器生产厂家流水线性能测试 检测单位进行空 调性能测试 汽车空调换热器测试等场合 上海市质量监督检验技术研究院的空调测试 系统是根据 GB T 7725 1 设计建造的风洞式空气 焓值法测试系统 本文将按照文献 2 中的方法 对这一测试系统的不确定度进行详细分析 并提 出了减小焓差法空调测试系统不确定度的途径 焓差法测量空调制冷量的系统较为复杂 影 响测试结果不确定度的因素很多 从系统误差 传 播误差和读数误差各方面分析 主要的不确定度 来源有以下几个方面 1 人为操作带来的误差 其中包括被测空 调器的安装 室内外侧空气取样装置的摆放 风管 的安装和密封 干湿球温度传感器的放置和湿球 纱布的放置等 人为操作带来的不确定度分量通过多次独立 的试验来确定 每次独立的试验包括重新安装被 测空调器 风管的安装 空气取样装置的摆放和干 湿球温度测量装置的放置 2 控制器精度带来的误差 调节器控制精 度会对室内外侧温度 湿度造成波动 静压调零也 会对被测空调器出风量造成波动 加上被测空调 器自身的性能波动和数据采集系统的读数误差 体现出来的就是被测空调器制冷量数值的波动现 象 上述因素造成的不确定度分量属于 A 类分 量 可通过多次取样 即空调器运行稳定 各项数 据无明显上升或下降趋势后 对测试数据进行记 录 每 5分钟记录一次 共记 7组 共计 35分钟 对这 7组数据进行计算 可确定上述因素对制冷 量测试结果造成的不确定度分量 3 基本量测量的不确定度 喷嘴前风温 室外侧环境干湿球 室内侧吸入干湿球 室内侧吐 出干湿球温度 喷嘴压差和喷嘴直径的测量都属 于基本量的测量 它们的测量准确性将影响风量 和焓值的测量准确性 从而影响制冷量的测量准 确性 这些基本量测量的不确定度通过计算公式 传播造成的制冷量不确定度分量 下文也有详细 阐述和计算过程 4 制冷剂灌注量 制冷剂灌注量的多少对 整个实验的不确定度也有很大影响 本实验中 灌注 1 170g 10g R22制冷剂 实际灌注量可控 制在 1 170g 5g 由于时间关系 制冷剂灌注仅 第一次试验前进行 后两次试验没有重新灌注 试验机连接管的安装可靠 试验前抽真空和试验 后回收冷媒都比较彻底 因此在下文的不确定度 分析中 不考虑制冷剂灌注量误差和试验中微量 泄漏对制冷量的影响 3 基本量测量的不确定度分析 在空气焓值法测试系统中 直接测量的基本 量主要是温度 压力 风洞喷嘴直径和功率 这些 基本量的准确程度将直接影响最终空调器性能指 标测试结果 对基本量的不确定度有两类评定方法 即 A 类评定 用统计方法的不确定度估计 通常根 据重复读数 和 B类评定 根据任何其他信息 的不确定度估计 这信息可能来自过去的测量经 验 来自校准证书 来自生产厂的技术说明书 来 自计算 来自出版物的信息 根据常识等等 所有有贡献的不确定度 都以相同的置信概 率并将它们换算成标准不确定度来表示 对 A类评定计算标准不确定度 对待测参数 x 当取了一组若干个重复读数 对该组值可计算 出平均值 x 以及估计的标准偏差 s x 据此 对平均值的估计的标准不确定度 u按下式计算 uA x s x n 2 其中 s x n i 1 x x 2 n 1 3 式中 n是该组值的测量次数 自由度 vA x n 1 对 B类评定计算标准不确定度 1 数据采集仪器对测量不确定度的影响 按说明书 仪器产生的最大允差为 c 均匀分布 其可信度为 100 则仪器产生的不确定度分量 为 u1 x c 2 4 自由度 v1 x 2 传感器对测量不确定度的影响 传感器 最大误差为 y 正态分布 可信度为 80 不确定 度为 20 则其产生的不确定度分量为 u2 x y 2 58 5 自由度 v2 x 1 2 试验系统波动带来的不确 定度分量 记作 u2 基本量测量不确定度通过计 算公式传播带来的不确定度分量 记作 u3 三次独立试验的制冷量测试结果分别为 2 621 1 W 2 626 8 W 2 631 3 W 平均值为 2 626 4 W 则根据式 2 求得 u1 3 0W 对于该次单独试验 记录的 7组试验结果如 表 3所示 制冷量平均值 2 626 80 W 则按照 式 2 可求得 u2 1 4 W 不确定度分量 u3根据前文对基本量测量不 确定度传播造成制冷量不确定度分量的推导公式 表 3 7次独立测量所得制冷量 Tab 3 Cooling capacity of 7 separatedmeasures 次数No 1No 2No 3No 4No 5No 6No 7 制冷量 W2 620 672 629 222 623 762 624 652 625 242 631 442 632 61 表 4 不确定度参量列表 Tab 4 L ist of uncertainty parameters 标准不确 定度分量 影响 因素 不确 定度 引起制冷量 不确定度分量 uqm i 风量1 98m3 h10 8 W uha1 吸入焓值0 118kJ kg18 7 W uha2 吐出焓值0 102kJ kg16 2 W uVn1 湿空气比容3 7E 05 m3 kg0 1W uWn 含湿量0 00012kg kg0 4W 计算 得 u3 27 0 W 其中 风量 吸入焓值 吐出 焓值 湿空气比容和含湿量的不确定度和由其引 起的制冷量的不确定度分量如表 4所示 至此 制冷量测量结果的合成标准不确定度 按式 6 可得 u u 2 1 u 2 2 u 2 3 27 2 W 扩展 不确定度 U ku 2 29 9 54 4 W 制冷量测量结果可表示为 2626 8 W U 54 4 W k 2 置信区间为 95 制冷量测量不确定度列表如下 表 5 制冷量测量不确定度分析总表 Tab 5 Results and para meters in fluent analysis 标准不确定度分量不 确 定 度 来 源类型不确定度分量 人为操作带来的误差A3 0 W u2 室内外侧温度 湿度波动 静压调零对被测空调器出风量造成的波动 数据采集系统的读数误差 A1 4 W u3 喷嘴前风温 室外侧环境干湿球 室内侧吸 大气压力 喷嘴压差的测量误差 喷嘴直径的测量误差 B27 0 W 合成标准不确定度 u 27 2W 扩展不确定度 U 54 4W k 2 置信区间为 95 从表 4和表 5可以看出 影响焓差法空调制 冷量测量不确定度的主要因素是由于风量和吸入 焓及吐出焓值引起的 B类不确定度 而这些参数 下转第 72页 55 第 8期 制冷技术 Refrigeration 5 结论 本文根据郑州市某一工程建立了太阳能 土 壤源热泵系统仿真模型 在冬季供暖工况下 对系 统的运行模式进行了研究 对运行模式 I和运行 模式 II进行了仿真模拟计算 结果如图 3 8所 示 系统在运行模式 I下 热泵机组的平均制热 性能系数 COPh值为 3 7 地下埋管吸热总量为 10 120k W h 系统在运行模式 II下 热泵机组 的平均制热性能系数 COPh值为 2 88 地下埋管 吸热总量为 11 400k W h 结果显示系统在运行 模式 I下的 COPh值及太阳能集热器的集热量均 高于其在运行模式 II下的集热量 但是运行模式 II控制简单且运行稳定 且建筑物夜间热负荷较 大 当蓄热水箱静态集热后 与地下埋管联合运行 可以较好地满足夜间系统运行要求 因此宜针对 工程的具体情况进行系统设计 参考文献 1 Phetteplace G Sullivan W Perfor mance of a hybrid GCHP syste m J ASHRAE transactions 1998 104 1 763 770 2 Kavanaugh S P A design method for hybrid ground source heat pumps J ASHRAE transactions 1998 104 2 691 698 3 Yavuzturk C Spitler JD Comparative study of operat ing and control strateg ies for hybrid ground source heat pump systems using a short ti me step si mulation mode J ASHRAE Transactions 2000 106 2 192 209 4 Chiasson A D Spitler JD Rees S J et a l A model for si mulating the perfor mance of a shallow pond as a sup plemental heat rejecter w ith closed loop ground source heat pump systems J ASHRAE Transactions 2000 106 2 107 121 5 何梓年 蒋富林 等 热管式真空管集热器的热性能 研究 J 太阳能学报 1994 15 1 73 82 6 Kavanaugh S P Si mulation and experi mentalverification ground coupled heat pump systems D Oklahoma O klahoma StateUniversity 1985 7 DOE Energyplus Documentation M Version2 2 W ashington DC Depart ment ofEnergy 2008 8 杨卫波 董华 周恩泽 等 太阳能 土壤源热泵系统 联合运行模式的研究 J 流体机械 2004 32 2 41 49 上接第 55页 又是由于喷嘴前风温 室外侧环境干湿球 室内侧 吸入干湿球 室内侧吐出干湿球温度测量误差 大气 压力 喷嘴压差的测量误差以及喷嘴直径的测量误 差所带来的 因此提高这些参数测量的精度对提高 焓差法空调制冷量测量的准确度就显得尤为重要 6 小结 测量不确定度的评定是焓差法空调测试中一 项非常重要的内容 它定量反映测量结果正确性 的可疑程度 测量不确定度分析从人员 设备 测 试与计算方法 涉及到的各个环节以及相关软件 五个方面找出误差源 列出与误差源可能相关的 七个指标 分别将误差源对应相关指标转化为不 确定度分量 最后计算扩展不确定度 从计算结 果来看 影响焓差法空调制冷量测量不确定度的 主要因素是由于风量和吸入焓及吐出焓值引起的 B类不确定度 因此 要提高焓差法空调制冷量 测量的不确定度 就必须提高与这三个参数相关 的喷嘴前风温 室外侧环境干湿球 室内侧吸入干 湿球 室内侧吐出干湿球温度测量误差 大气压 力 喷嘴压差

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论