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垦西生产经营管理区1-6月用电分析一、目前水电指标完成情况(一)、水量发生情况1-7月份发生水量1.55万立方米,完成年计划的41.2%,较计划水量节约0.62万立方米。与去年同期对比减少用水1.26万立方米。(二)、电量发生情况2011年1- 7月电量电费统计表项目20112010年对比分月情况1月2月3月4月5月6月7月本期预算(年/月)747676.0370.9762.2562.2562.2562.2562.2562.2562.25本期实际440.95 43010.9568.9674.5763.1365.1155.33 57.7956.06其中:农网0.272.160.2716年计划累计完成%58.3358.338.316.72533.341.750.0 58.3 累计完成440.95 43010.95 68.96143.53206.65271.77327.09384.89440.95累计完成全年计划%59.00 63.61 9.2 19.2 27.7 36.4 43.8 51.5 59.0 累计超节0.67 5.28 0.92.52.732.11.5 0.1 1-7月份发生电量440.94万度,较进度预算435.92万度多5.02万度,完成年度计划的59%。日均耗电2.07万度,较日均预算水平2.05万度高0.02万度。与去年同期对比增长用电11万千瓦。2011年1-6月发生电量与2010年同期对比表(不包括农网)年、月度结算电量采油注水办公20112010对比20112010对比20112010对比20112010对比1月68.96 68.27 0.69 52.81 52.83 -0.02 13.86 12.64 1.22 2.29 2.80 -0.51 2月74.57 72.63 1.94 58.36 57.09 1.26 13.36 12.64 0.72 2.85 2.90 -0.05 3月63.13 57.89 5.24 49.22 44.66 4.56 11.83 13.23 -1.40 2.07 0.00 2.07 4月65.11 60.69 4.42 50.90 47.61 3.29 13.44 11.93 1.52 0.77 1.16 -0.39 5月55.33 58.74 -3.41 42.04 45.21 -3.16 12.31 12.56 -0.25 0.97 0.97 0.00 6月57.79 55.57 2.22 43.20 40.70 2.50 13.89 14.22 -0.33 0.70 0.65 0.05 7月56.06 56.21 -0.15 43.47 41.15 2.32 11.84 13.98 -2.14 0.75 1.08 -0.33 合计440.94 430.00 10.94 340.00 329.24 10.75 90.53 91.20 -0.66 10.41 9.56 0.85 二、发生工作量情况分析2011年1-7月分系统用电分析表项目年预算本期预算本期实际实际-预算完成全年百分比上年同期实际-同期采油540.5315.29 339.73 24.44 62.9%327.08 12.65 注水181105.58 90.53 -15.05 50.0%91.20 -0.67 办公25.514.88 10.41 -4.47 40.8%9.56 0.85 农网0.27 2.16 -1.89 合计747435.75 440.94 5.19 59.0%430.00 10.94 从上表对比可以看出: 2011年采油提升系统全年预算电量540.5万度,累计结算电量339.73万度,完成全年的62.9%,超出计划水平4.57个百分点。2011年注水系统全年预算电量181万度,累计结算电量90.53万度,完成全年的43.5%,比计划水平节约8.3个百分点。2011年办公系统全年预算电量25.5万度,累计结算电量10.41万度,完成全年的40.8%,比计划水平节约17.53个百分点。1、采油生产系统用电分析:机械采油用电与去年同期对比增加了12.65万度。油井用电分析如下:表(4)2011年结算电量、产量等生产指标同期对比表月度结算电量产液月开井吨液耗电20112010对比20112010对比20112010对比20112010对比1月525374 527080 -1706 88923 84132 4791 65 67 -25.91 6.26 -0.36 2月583560 566993 16567 92437 87903 4534 68 69 -16.31 6.45 -0.14 3月492218 442798 49420 83328 79645 3683 67 70 -35.91 5.56 0.35 4月509020 469461 39559 100395 88994 11401 68 70 -25.07 5.28 -0.21 5月420407 447315 -26908 104159 83440 20719 70 66 44.04 5.36 -1.32 6月432005 406297 25708 107656 87056 20600 71 66 54.01 4.67 -0.65 7月434697 410961 23736 103990 85260 18730 69 66 34.18 4.82 -0.64 对比3397281 3270904 126377 680888 596430 84458 68.367.71 4.99 5.48 -0.49 1-7月份与去年同期对比开井数增加1口,日增液量397t,日增电量0.0593*万kWh。吨液单耗呈现稳步下降趋势,达到4.99 kw.h/m3,但比2010年同期下降了0.49 kw.h/m3。采油用电运行曲线2、注水生产系统用电分析2011年1- 7月注水电量统计表项目本期完成上年同期对比掺水泵用电(万kW.h)15.3118.44-3.13精细化过滤(万kW.h)11.978.753.22注水站用电(万kW.h)63.2564-0.75总电量(万kW.h)90.5391.19-0.66纯注水用电分析注水用电的单耗与去年同期下降0.31 kwh/m3 。注水量与去年同期相比上升了1.07万m3。电量与去年同期对比基本持平。2011-2010年注水用电对比表日期20112010对比注水量电量单耗注水量电量单耗注水量电量单耗(m3)(万kw)(kwh/m3)(m3)(万kw)(kwh/m3)(m3)(万kw)(kwh/m3)1月2.59 9.30 3.60 1.69 8.04 4.77 0.90 1.26 -1.17 2月2.07 9.36 4.52 2.58 8.60 3.34 -0.50 0.76 1.18 3月2.38 7.48 3.15 2.02 9.51 4.71 0.36 -2.02 -1.57 4月2.48 9.24 3.72 2.04 7.58 3.72 0.44 1.67 0.01 5月2.40 8.22 3.42 2.40 8.88 3.70 0.00 -0.65 -0.28 6月2.64 9.93 3.77 2.35 10.50 4.46 0.28 -0.57 -0.69 7月2.21 9.72 4.39 2.63 10.90 4.15 -0.41 -1.18 0.24 合计16.77 63.25 3.77 15.70 64.00 4.08 1.07 -0.75 -0.31 掺水用电分析2011年1-7月份掺水用电与去年同期对比下降3.13万度。单耗降低0.3 kwh/m3。2011年与2010年掺水用电同期对比表项目 日期水量(m3)电量(104kwh)掺水单耗(kwh/m3)开泵时率(h)2011年1-7月份6.5815.312.3 6.582010年1-7月份7.0718.442.6 7.07对比-0.399-3.13-0.3 -0.3993、辅助系统电量:办公用电计量方面,管理区有基层站4个,已经全部实现了用电计量。但计量站班组还未实现计量,无法明确分割出来。三、单井抄表分析制度运行2011年管理区严格执行每日抄表分析制度,做好数据的分析和问题处理,对用电量变化较大的井,及时从生产参数、地面设备平衡率和外部环境影响等方面进行分析,找出原因,制定相应整改措施,现场整改。高耗能井治理(安装加热炉和更换节能电机)- KXK623-8KXK623-8:由于缺少井口原油和掺水加热流程,自投产以来由于供液不好,液量一直很低,加之单井管线有近500米,为维持正常生产,一直以来采取掺水生产,掺水瞬时量为1.15 m3/h,日掺水量为27.6 m3/d。井口温度仅为16, 冬季单井回压2.8MPa,油井负荷较重,日耗电高达318KWh。为改善该井生产状况,3月9日在该井井口安装了一台原油加热炉和一台掺水加热炉,单井加热炉出口温度为42,回压由2.8MPa降至1.1MPa,下降1.7MPa,掺水瞬时量为0.74 m3/h,日掺水量为17.7 m3/d,日减少掺水量9.9 m3/d,日产液量由2.7 m3/d6.0 m3/d,日耗电降至275KWh,降低了43KWh/d。生产状况出现了较为明显的改善。截止2011年3月25日,掺水加热炉出口温度为34,井口回压1.15 MPa,运行情况平稳。KXK623-8井上加热炉前后生产数据对比表时间井口温度()加热炉进口温度()加热炉出口温度()掺水加热炉进口温度()掺水加热炉出口温度()掺水瞬时流量(m3/h)日掺水量(m3/d)井口掺水回压(MPa)掺水间分压(MPa)3月8日161.25302.32.83月17日19304418340.7417.81.11.7对比+3-0.51-12.2-1.2-1.1从表中可以看出上加热炉对生产的影响起到了积极的促进作用。4月份我们发现该井液面由1000米逐渐回升至430米,沉没度较高,我们对该井及时实施了调参,将冲次由2次提高至4.5次,并将普通电机优化为永磁同步电机,日增油2吨,日节约电量153KWh,达到很好的增产和节电效果。井号实施日期措施内容措施前生产情况措施后生产情况冲程冲次液面日液日油含水日用电电机功率型号冲程冲次液面日液日油含水日用电电机功率型号KXK623-82011.4.13上加热炉更换电机3210185.61.278.433037普通34.540215.73.279.617730TYC225M-8高耗能井治理(更换井筒密闭循环加热装置循环管线)- KXK622-6、KXK623X10、KXK55-1KXK622-6、KXK623X10、KXK55-1更换井筒密闭循环加热装置的循环管线,恢复后生产状况取得了较为理想的生产和节电效果。井号时间井口计量站温度密闭循环加热温度日液掺水瞬时流量日掺时间井口计量站温度密闭循环加热温度日液掺水瞬时流量日掺温度()()(t/d)(m3/h)水量温度()()(t/d)(m3/h)水量()(m3/d)()(m3/d)KXK622-61.25 2432未使用310.8521.41.3134325638.50.512KXK623X101.25 1531未使用31.228.81.3125314211.20.819.2KXK55-12.21 2524未使用33.50.614.82.2338355245.10.37.2合计21.367.52.656532.394.81.638.4高耗能井治理(抽油机电能平衡调整)- KXK71-99KXK71-99: 3月31日实施电能平衡调整,调前平衡度分别为1.96,调后157.4,依然不平衡,但取得一些节电效果。井号实施日期措施内容调平衡前调平衡后电能测试数据生产情况电能测试数据生产情况下冲程电能(kWh)上冲程电能(kWh)平衡度(%)日液日油含水日用电下冲程电能(kWh)上冲程电能(kWh)平衡度(%)日液日油含水日用电KXK71-993.31加两块平衡块0.000063140.00321851.9646.62055.51600.00234030.0014818157.446.51468.2100KXK71X2023.31除两块平衡块0.000018160.01165870.1648.90.898.31050.00013670.00263415.1939197.5120KXK71-99调节平衡块前后电量对比KXK71 X 202: 3月31日实施电能平衡调整,调前平衡度分别为0.16,调后5.19,没有节电效果。KXK71X202调节平衡块前后电量对比高耗能井治理(优化生产参数)- KXK71-99KXK71-95井,通过KXK71-95井与KXK71X119井进行对比发现,两口井所使用的电机型号、电机功率相同,产液量情况也相差不多,但KXK71-95井的月用电量比KXK71X119井的月用电量多2380kwh。经过分析发现,KXK71-95井的负荷比KXK71X119井的负荷小,KXK71-95井的冲程为2.88m、冲次为6.28 1/min,KXK71X119井的冲程为2.95m、冲次为6.54 1/min,且KXK71-95使用的是70泵、泵挂深度600.2m,KXK71X119使用的是56泵、泵挂深度1002.61m。由此可以得出,通过优化泵挂、冲程、冲次、负荷等参数可以起到节电的效果。四、上半年工作量为把节能工作向精细化推进,全力开展降电耗工作,实现了油水井综合效益的稳步攀升,自5月1日起,全区开展了“测试、调整、节能、创效”为主题的节能活动。1、加强基础管理,向设备要能源。实施掺水量动态优化调整节能降耗。遵循“回压最低”、“回油温度最低”的生产原则、“最低掺水量”效益原则,根据掺水量与回油温度、井口回压关系曲线,确定每口井的瞬时掺水值下限值和最低回油温度值,实施掺水管理的动态化。共实施 24井次,产油能力保持稳定,掺水量与去年同期对比降低1万余立方米,节电1.2万千瓦小时,停加热炉3台,节约气量2万余方。做好抽油机井电能测试法调平衡工作节能降耗。应用抽油机电能平衡测试法,改善抽油机平衡性能,降低电机配置功率,提高电机功率利用率。实施9井次,调后单井平均日节电18kwh,系统效率上升了1.6%。工况动态监测与优化油井工作参数并举节能降耗。通过单井日用电量的异动引发油井日工况监测,发现油井动态变化的原因并制定措施,寻找泵工作状态的变化规律,确定油井合理的加药、热洗周期和及时调整合理的工作参数。供液良好的油井,实施下大泵、上提泵挂、上调参数等优化措施,供液差的油井,实施下小泵、加深泵挂、下调参数、间开等优化措施。共实施5井次,实施后系统效率由实施前的15.85%提高为现在的26.23%。开展单井效益活动,对负效益井有针对性地实施间开2井次,节电0.6万千瓦小时。动态热洗6井次,节电0.4万千瓦时。套管油气的回收40井次,安装井口套管油气装置 井次,回收油气 ,液面回升 。新上加热炉2台解决原油集输回压较高问题。XK623-8上井口加热炉一台,KXK24X29上外输加热炉一台。实施更换井筒密闭循环加热装置循环管线3台,降低单井采油用电。2、加强用电计量管理。强化管理区各单位用电管理职能,加强单井用电抄表数据的分析与应用,结合抽油机井电能平衡测试,及时找出高耗能原因,制定相应整改措施,组织督促进行现场整改。3、划分用电线路的责任与巡查并认真组织开展转供电治理活动。管理区不定期组织全方位大检查,对发现的私接、乱搭、偷盗电现象,进行了彻底清除,特别是对一些重点区域采取“反复查、查反复”的方式,切实加大监督管理力度和打击力度。电网检修期间抽调基层站干部及维修站电工成立检修小组,全面监督电网检修工作中可能出现的安全隐患。共立杆1基,紧线2空

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