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文档简介

宝钢1BF炉壳延长一代炉龄研究回顾和设想作者:上海宝冶工程技术公司 卢 静提要:本文是老文新发,一是完成考核任务,二是想提点建议为宝冶建设产业献策供有关领导参考。一、概况: 宝钢1高炉始建于一九七八年,一九八五年九月建成并点火投产,一九九六年三月停炉大修。按国内贯例大修的定义基本上将高炉主要结构更新或加固,尤其是炉壳上部承受高的温段,大多数厂家是采取拆除更新。宝钢1高炉大修打破传统的做法,对高炉整体进行全过程的调查试验测试分析后得出结论。炉壳结构性能满足第二代炉龄要求,不需要更新。就是说1高炉炉壳钢板还可以使用10年以上。 宝钢1高炉全套设备是从日本引进的。高炉容积为4036 m3,是世界最大高炉之一,设计年产铁300万吨,大修前止已产铁3000多万吨,炉壳钢板总重量400多吨。钢板材质是以日本SM50B为主体,板厚从45 mm90 mm不等。焊接方法有丝极电渣焊、熔咀电渣焊、手工电弧焊三种,制造安装质量是当时世界上最高水平。 4036 m3大高炉,设备繁多,对炉壳影响的因素众多复杂。能以科学的、准确的作出炉壳还可以使用10年以上。它的构思是一个大胆且具有很大的风险性。 高炉大修的日期已确定,如果炉壳更新其准备工作是大量的。定货、制造、安装一系列工作都要在二年前确定下来,否则将直接影响高炉的按期出铁,事关重大。二、研究方案及检测试验项目: 1. 研究方案:以失效学理论为依据设计研究方案。高炉炉壳失效主要模型为裂纹形成裂纹扩展炉壳崩裂。裂纹是合成应力作用的结果,炉壳合成应力中份量最大的是炉壳温度不均匀造成的热应力,此外,合成应力的大小不断地变化着,属于循环应力中变幅波动拉伸应力。因此,高炉炉壳裂纹主要是循环应力导致的疲劳裂纹,这是研究的内容之一;研究内容之二是长期工作在室温以上(某些发红区温度可达到材料相变温度)的炉壳材料本身组织结构和性能变化。根据失效分析一般思路,1BF炉壳评估的分析框图如下: 查明炉壳广义 以循环应力疲劳 查明炉壳材服役 应力包括应力、 破坏作为失效主, 8年后的组织和 温度、腐蚀环境 要模式,疲劳计 性能及今后的变 算判据 化预测 评估意见 根据框图,确定课题组从两方面展开检测和试验,一方面通过现场测试与计算,掌握炉壳表面温度、应力、炉体变形等广义应力数据。另一方面研究材料现状和发展趋势,包括通过不损伤检测,了解材料表面和内部缺陷、壁厚、硬度变化、腐蚀情况以及通过微损伤套料取样进行材料组织结构、机械性能与断口、疲劳强度、应变时效等试验。此外,还进行了影响炉壳利用的基础砼强度测试。在上述两方面检测和试验结果基础上,进行讨论、研究以形成评估意见。具体检测,试验项目如下: 2. 检测、试验项目: 查明炉壳广义应力部分有:. 宝钢1高炉本体炉皮调查报告. 宝钢 1BF 炉壳残余应力测试. 宝钢 1BF 炉壳工作应力测试. 宝钢 1BF 炉壳外表面温度测试. 宝钢 1BF 炉壳变形测试. 宝钢 1BF 炉壳工作特性测试. 宝钢 1BF 炉壳计算分析 查明炉壳材料服役8年后的现状及预测今后变化的部分有:. 宝钢 1BF 炉壳无损探伤测试. 宝钢 1BF 炉壳壁厚测试. 宝钢 1BF 炉壳硬度测试 . 宝钢 1BF 炉壳机械性能测试. 宝钢 1BF 炉壳金相测试. 宝钢 1BF 炉壳断口测试. 宝钢 1BF 炉壳化学分析. 宝钢 1BF 炉壳腐蚀情况调查. 宝钢 1BF 炉壳应变时效试验. 宝钢 1BF 炉壳材料疲劳试验. 宝钢 1BF 炉壳基础砼强度测试 此外,还介绍了高炉炉壳取样方法及设备。三、测试结果及综合分析:1. 广义应力状况: 用盲孔法实测了1BF休风状态炉壳不同部位上12个点的应力,最大拉伸主应力点在风口处,达206.3 Mpa,其次在CP3818为177.8 MaP,送风后的拉伸主应力在风口处达70 MPa,由于两者测点不重叠,主应力方向不一致,不应叠加。此实测应力与有限元法计算应力有较好对应性,有限元法计算最大应力也在风口区,环向应力为202 MPa。 测得炉体最大变形为直径方向14 mm(比设计轮廓凹过14 mm)。 测得基础砼平均强度为39.9 Mpa,为设计标号C25的1.59倍,未发现有害裂缝及破损。 1993年2月测量炉壳温度,仅在39段315处的温度为215,其余都在124以下。 以上结果说明1BF投产8年后,由于管理维护措施得当,炉役后期发生的发红区已被遏制,炉壳的温度与应力基本上在正常范围内。 2. 炉壳材料现状及变化趋势: 研究内容分炉壳表面不损伤检验与微损伤取样检验。原则之一是尽可能扩大不损伤检验部位,尤其是发红区,但是在不停产情况下,利用五次定修时间所能检验的范围,毕竟只占炉壳表面积的一小部分;原则之二是尽可能少取样,取小样,对炉壳强度损伤尽量小,因此共钻取30*50mm样品3个,122*50mm样品2个,在这些样品上精心排样,切取试样进行拉力、冲击、疲劳、应变时效及化学分析、金相、硬度等试验。因为样品少,某些试验在试样尺寸、取样位置等方面不能完全按规范要求操作,如拉力试棒未按规定取自厚度中心。(1) 炉壳材料现状: 检验结果表明1BF炉壳钢板使用8年后,材质未发生明显劣化,即使在发过红的部位也如此。概述如下: 表面与内部无损探伤未发现表面和内部裂纹,内部有个别1 mm平底孔当量的缺陷系钢板原有缺陷且在钢板出厂标准范围内,金相检验未发现显微裂纹。炉壳测厚未发现钢板因磨损变薄,相反略有增厚,与钢板标称厚度比较,增厚率一般在2以下,个别发红区超过3,由于没有钢板原始厚度数据,无法确定真实增厚率,如按JISG3193厚度4063 mm,宽度20002500 mm钢板的厚度公差为1.0 mm,也就是说,最大正公差钢板与标称厚度相比就相差2。钢板增厚是材料塑性变形的结果,增厚到某个临界值以后可能产生裂纹,有资料说厚度40 mm炉壳临界增厚率是8。腐蚀调查未发现炉壳钢板有腐蚀损伤。钢板成份符合JISG3106的SM50B标准,组织结构基本上厚于一般热轧钢板正常的珠光体加铁素体组织。虽然S、P很低但断口中可见到条带状硫化锰及粒状氧化铝夹杂物,说明与一般厚钢板一样,难免存在偏析及成份组织不均匀性。正常区和发红区的冲击韧性符合JISG3106的SM50B标准,但断口由韧断与少量解理区两部分组成。拉力试验各项指标中,正常区全部符合标准,发红区塑性指标中的伸长率经过换算为19.533%,(因试样种类不一样,按我国YB408092钢的伸长率换算标准进行换算)比JISG3106标准中SM50B的23稍低。但是应当注意到两点: . 拉力试样取自炉壳钢板外表层,按照标准应该取自钢板中心。 . 反映材料塑性的另一指标断面收缩率74,说明材料可承受大量局部集中塑性变形。有人认为在塑性指标中,采用断面收缩率比采用伸长率更为合理。 拉力试验与冲击试验数据一般供静载条件计算之用,在本报告的研究方案评估分析图中已经阐明,高炉失效模式应该以疲劳计算作为安全计算准则,疲劳试验得到10-7疲劳极限n在正常区为265.1 Mpa,发红区为253.3 Mpa。疲劳应力以实测和有限元计算的最大应力风口区应力206 Mpa作为动载平均应力6 m,计算得到许用应力幅6在正常区为127 Mpa,发红区为89 Mpa,根据2BF长期测量数据,应力幅仅为38 Mpa,因此疲劳计算是安全的。(2) 炉壳材料变化趋势: 前提条件与模拟试验: 前提条件:现在起到1995年3月停车的1年半中,炉壳温度保持着现状,不超过250,大修后炉壳管理维护水准不低于第一炉役,即前68年中炉壳不发红,后46年中做到一发红及时采取第一炉役中总结出来的有效措施,遏制发红区。这个前提条件也是模拟试验的温度参数。应力参数选定炉壳最大应力200 Mpa,从发红区样品上切取试样进行应变时效试验,虽然SM50B属于时效倾向不敏感钢种,但是弄清楚在1BF具体的温度与应力条件下,其组织结构与性能是如何随着时间而变化的,对于预测和评估第二炉役的安全十分重要。试验时间分别为6、200、600、1400、2100与3500小时,虽然第二炉役时间长达100000小时,但是长达3500小时的试验中,从冲击韧性及断口形貌变化中已经展示了从时效初期、时效高峰到过时效的基本规律,如图2所。试样原始态kv163 J/cm*cm,6小时后升高(相重新溶入),以后略有下降(C.N原子集聚、析出),3500小时后有较明显提高(析出相长大),表征时效过程进入了过时效阶段,kv达到163 J/cm*cm。断口从原始态的韧断和部分解理断转变为全韧窝型。按照时效机构学理论,过时效后材料组织与性能变化趋于稳定,因此,长达3500小时的应变时效试验可以用来预测炉壳钢板在第二炉役中的表现。这里也可以展开说明一下,如果在今后使用中温度低于250,那末时效过程将进行更加缓慢,要更长的时间才达到本试验3500小时的结果。同样,在炉壳上应力值低于200 Mpa的部位时效过程也进行得更加缓慢。 炉壳材料变化趋势分析: 1BF炉壳在第二炉役中如果满足上述前提条件,则排除了蠕变损坏和大量塑性变形直至开裂损坏的因素,可着重考虑防止疲劳破坏失效。应变时效试验表明,在250温度以下长期工作材质不会有明显变化。四、1BF炉壳延长一代炉役期评估意见: 1. 如果到原地大修前以及大修后在第二炉役中,通过加强炉壳管理维护,使炉壳温度基本上在250以下,第二炉役后期一俟出现发红及时采取措施,控制和遏制发红区,则整个炉壳可以延长一代炉役期,理由如下: 正常区的组织结构、性能基本上与正常钢板一样,冲击韧性稍低,但仍高于标准,断口有部分解理,这与时效过程有关,应变时效试验已展示了时效过程,结果是趋向于性能稳定。因此,根据安全评估的通则和经验,并考虑到价值工程原则,正常区钢板宜继续使用;发红区钢板除了伸长率稍低外,其它指标与正常区非常接近,冲击韧 400 300k(J/cm*cm) 200 100 0 1000 2000 3000 4000 t(hrs),T=250图2 250,200Mpa长期应变时效后发红区试样冲击韧性变化规律性还稍高于正常区,对于伸长率问题除前文中已作的分析外,再补充一个试验结果,就是取自发红区钢板内层试样,在应力为200 Mpa,温度250,经过3300小时后,伸长率换算为35,说明发红区材料经过回火可提高伸长率,因此发红区域钢板也可继续使用。 2. 一九九六年三月停炉大修中,对炉壳材料机械性能、热处理参数选择、炉壳钢板厚度、炉壳钢板硬度、炉壳焊接接头缺陷检测作了进一步的试验,其结果与两年前评估结果重复性较好,保证宝钢1高炉大修的顺利进行。换与不换对大修工期影响最大,初步测算最少节约30天工期,直接节约材料费、制造费、安装费、拆除费近千万元,得到宝钢领导的充分肯定。根据国际互联网检索,此种方法是首创。五续语该文完成于1996年12月到2008年12月共十二年。宝钢

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