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文档简介

石钢1#高炉降低焦比生产实践关键词 高炉 精料 操作 焦比石钢1#高炉(380m3)于2002年10月投产,至今已是第二代炉役。通过转变观念,改善入炉原燃料质量和改进高炉操作制度,降焦工作取得了显著的成绩。入炉干焦比由2003年12月份的 470.64 kg/t 降到了2010年1-9月份的371.6 kg/t 。本文阐述几点在生产实践中自己总结的东西。1、精料工作1.1.1 改善焦炭质量随着喷煤量增加,矿焦比不断增大,料柱块状区的透气性变差,高炉冶炼周期变长,焦炭的气化反应、渣焦反应、铁焦反应增强,高炉下部的透气性变差,影响高炉顺行,进而影响产量和消耗。因而,焦炭质量的提高直接关系到降焦操作的实现。几年来焦炭质量逐步得到重视,从最初的肥焦(二级下限)到现在我们公司自产的一级干熄捣固焦,焦炭质量有明显的改善,焦炭灰分、硫分逐年下降M40由原来的76%提高到89%,反应性32.10反应后强度62.31为降焦工作稳固了基础。1.1.2 提高烧结矿质量烧结矿是高炉主要原料之一,近几年炼铁厂为提高烧结矿质量,投资建设了二次混匀料场,利用堆取料机对原料进行混匀,确保物料均匀,烧结矿成分稳定,碱度稳定,从84.9%提高到85.89%,转鼓指数由72.78%提高到73.0%,保证结矿物的质量。 2005年新建竖炉球团系统投产,解决了外购球团质量差,成分不稳定、供应不及时等问题,改善了炉料结构,保证熟料比例,增加了调剂手段。表1 1#高炉历年原料情况焦 炭烧结矿年份CRICSR灰分%硫分%碱度稳定率%转鼓%2003/12.240.6881.8472.782004/12.120.6581.4274.382005/12.460.6988.4176.652006/12.630.6989.9773.402007/12.430.7186.0472.842008/12.840.6787.1873.62200934.2858.9412.530.6185.4273.49201032.1162.3112.510.7385.8973.001.1.4 加强筛分为降低入炉粉末,一是加强块矿筛分,块矿未上仓之前,对块矿在原料场进行预筛分。提前对块矿过筛。二是对槽下振筛进行改造,减小振筛坡度,增加炉料在振筛上的停留时间。仓口下增添下料挡板,控制料流,延缓下料速度。三是对槽下除尘各振筛加强密封,强化除尘效果。四是加强人员管理,每半小时清理一次筛网,如有阴雨天气对原料影响较大时,则两人轮换坚守岗位清理振筛。2、高炉操作2.1 装料制度 控制合理的煤气流分布,维持合适的操作炉型,是高炉长期稳定顺行的基础,也是降本节焦的前提。1#高炉炉体上部局部结厚,是影响布料破坏高炉正常生产和长期稳定顺行的一大顽症。实践中采取多环布料、矿双环焦三环、中心加焦发展中心气流,抑制边缘气流,降低了炉顶温度,减少了粉末入炉向炉墙粘结的条件,防止了炉墙结厚。2008年后没有再因炉喉结厚休风炸瘤。实践证明了多环布料的效果是显著的。稳定边缘、中心两股气流,从而稳定合理的操作炉型。多环布料调节灵活多变,满足了失常及正常炉况的调剂需要。扩大矿批,前期同外厂比较,1#高炉的矿批明显偏小,不足以稳定煤气流。2005年在原料逐步改善的基础上,1#高炉扩大矿,增加料层厚度,延长炉料的煤气预热时间,稳定煤气流提高煤气利用率,1#高炉将矿批逐步由10t左右扩大14t,煤气分布均匀稳定,炉况更加顺行,煤气利用进一步得到改善,煤气利用率达到44%左右。2.2 送风制度随着原燃料的变化,装料制度的调整,维持适宜的鼓风功能是至关重要的。送风制度是基础,只有上下部合理结合,根据原燃料变化,及时调整布料,才能使炉况稳定顺行,降低焦比。一代炉役后期,根据炉体冷却系统破损情况,转变观念仔细研究,通过缩小风口面积、加长风口长度,维持适宜的鼓风功能和合理的操作炉型,综合焦比并没因冷却系统的破坏有显著的提高。2.3 热制度坚持稳定的热制度是降本节焦的主要手段。大煤量情况下,维持合适稳定的热制度是非常重要的。炉温过低,软熔带下移,会影响操作炉型的稳定,因为低炉温操作,为了保证生铁质量,必须提套炉渣碱度,一旦炉况波动,就可能导致炉身中下部结厚,炉缸堆积。2007年之前1#高炉就出现过因原燃料变差,炉温过低造成炉缸堆积及炉凉等炉况失常现象。但炉温长期过高就会影响焦比,所以近几年来通过稳定炉温,严格操作方针,炉温控制在0.30%0.05%之间,提高铁水物理热,增强渣铁流动性,保证了炉缸活跃,并得到了低硅冶炼节焦的目的。2.4造渣制度1#高炉长期以来(AL2O3)偏高,炉渣流动性差,脱硫就更为困难,我们通过提高烧结矿中Mgo含量,提高渣铁物理热,适当降低炉渣碱度,一般控制在R1.101.15之间,确保了生铁质量及良好的渣铁流动性。2.5高风温高风温有利于降低焦比,特别是有利于提高煤粉燃烧率,增加喷煤量,1#高炉严抓热风炉操作,热风炉拱顶温度由1300提高到1350,废弃温度由350提高到380。提高风温得到了良好的效果,风温使用由原来的1120提高到现在平均热风温1140。2.6 富氧、大喷煤随着公司大制氧机的投产,1#高炉富氧至4000m3/h左右,富氧率达到5.46 %。通过对现有喷煤设备能力进行挖潜,严抓原煤质量,规定制粉-200目的煤粉达到80%以上,并且增加了无烟煤比例,提高了置换比。3、加强渣铁处理1#高炉单铁口,不放上渣,渣铁处理对炉况稳定顺行影响很大。修撇渣器,修主沟经常导致高炉憋风。为了减少这些影响,首先是加强炉前管理,出铁厂改造增加备用撇渣器,缩短出铁间隔,延长出铁时间,缓解了炉内压力。为降低焦比提供了有利条件。4、降低修风率随着岗位包机点检的实行,因设备原因的非计划休风逐步得到控制。通过合理的控制煤气流分布,稳定操作炉型,也减少了风渣口的破损,进一步降低了休风及慢风时间,对高炉炉况稳定顺行,提

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