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湘钢3#高炉冰冻期间生产实践 3#高炉作业区 张 宇摘要 湘钢在冰冻期间遭受了巨大的损失,3#高炉在这期间听从公司计划安排,不断的焖炉和送风,该篇对这期间焖炉以及炉况恢复生产实践进行总结。关键词 冰冻 计划安排 焖炉 送风 炉况恢复1 引言 进入2008年元月末期,南方遭受了百年不遇的冰雪灾害,冰雪天持续时间长,影响极大。在冰雪初期,电力系统受损,公司要求每个高炉做好4天焖炉准备,随时会停产;后期冰雪持续,电力受限制,路面冰冻,道路封锁,湘钢被迫停产,公司为了缓解电力压力,平衡煤气压力,确保生活去煤气压力供应,停止1#、4#高炉生产,2#、3#高炉间断焖炉,确保公司煤气平衡。2 休复风方案的制订(1)本次休风方案的制订是按4天焖炉进行制订的。以下是休风料的一些主要参数: 1.1 铁水成份:Si1.52.0%,Fe93% 1.2 R:正常料R=1.06 全炉R=1.02 1.3 焦比:全炉焦比1.1t/t,正常料焦比0.75t/t,正常料每批加萤石300kg。1.4 配料表项目批数焦批(t)焦丁(t)矿批(t)烧结(t)内球(t)澳矿(t)白云石(t)萤石(t)铁量(t)体积(m3)正常料297.50.81811.73.62.700.211771.98空料27.513.50.243.5净焦147.50.2210合计45337.523.2522339.3104.478.32793191025.48 1.5 装入顺序 1.6 装入顺序装料顺序:14J净+2(J空+3H)+23H正常料配比:矿批:18吨,焦批:7.5吨,焦丁800kg,烧结:65,球团:20,奥矿:15,烧结碱度1.95。(2) 送风方案 2.1 用6个风口送风,开18、19、20、1、2、3风口,S=0.0624m2堵的风口用木塞堵严,严禁吹开。 2.2 送风风量700m3/min,风速186m/s,顶压40KPa,压差80Kpa。 2.3 送风用全风温操作,不喷煤。 2.4送风后原则上不允许二次休风。2.5 送风前附焦2批(补压火料的焦炭),负荷调整为3.0,矿批16吨碱度调整为R21.051.10、装制为k43(2)40.5(3)38(3)35.5(2)32.5(1) j40.5(2)38(2)35.5(2)32.5(2)11(3)第一次铁后,根据炉缸热化状况,炉温、渣子流动性及风温状况决定调整焦炭负荷。 2.6 第一次铁后,根据炉缸热化状况及炉况恢复情况,开风口1-2个。以后每次铁开2个风口。(开风口顺序原则:依次打开以铁口为中心相应的风口,不能间隔。初期慢,后期可快些)。3 生产实践概要 3.1 高炉于元月29由于日按4天焖炉方案进行休风,在高炉焖炉了2天左右后,受天气变化的影响,公司有新的计划安排,停1#、4#高炉,要求3#高炉开炉送风,送风后与2#高炉间断送风与焖炉,焖炉24小时送风24小时,保证煤气平衡,不强求产量。高炉送风后,由于焦炭多,休风时间缩短,导致炉温极高,Si数1.5以上,开炉后只是头两次铁渣铁流动性差,炉前劳动强度大,两次铁后,虽然炉温仍然偏高,但流动性变好,劳动强度下降,当班人员就能处理,不再需增加人手帮忙。炉内控制风量与压差,防止悬料,确保炉况顺行,影响煤气平衡。再根据计划安排,逐渐打开几个风口。3.2 送风第二天,根据计划安排,进入间断性焖炉与送风期间,在这期间,采取的措施是焖炉一天,由于炉温基础好,休风前都只加J2三批,保证送风后炉温。实际上,每次送风后,炉温1.3左右,且流动性好。这期间,因为只有一座高炉送风,平衡公司煤气用量,炉况顺行是第一要素。但在这期间(2月2日),发生过一次顽固性悬料事故,悬料处理近2个小时才坐下料,此次事故影响恶劣,造成公司煤气几乎瘫痪。3.3 2月4日,由于天气逐渐好转,冰冻开始缓解,公司重新制定计划,3#高炉送风不再焖炉,要求快速恢复炉况。 高炉根据当时实际情况制定了恢复方案如下:一 恢复方案1、 将煤比恢复到80kgt.fe,理论燃烧温度在2120左右,焦炭负荷加至3.13.2,每小时维持7吨媒(68吨范围)2、 中班19:0020:00,透开11风口,风量逐步加至2400,压差控制在135kpa以下。3、 中班在23:0024:00透开10风口,风量加至25002550,压差控制在142kpa以下。4、 炉温控制0.50.7,如果超过0.8,加焦炭负荷0.1,碱度调整到1.101.18,注意铁水中硫含量。5、 风温要用全,风温要逐步恢复980度的水平,如果煤气压力低于6kpa,要调度协调。6、 炉前保证在1个小时内开口,每次尽量排净渣铁。在风口全开后,使用高强度的炮泥。夜班暂不放渣,待白天再放。值班室要早点联系调度室配罐,防止憋渣铁。二 需要协调的问题1、煤气压力要控制78kpa,两个炉烧炉要保证8万左右的煤气量。2、要求配2个空罐,保证每次可出铁180吨以上3、需要一定的富氧量,保证喷煤后的理论燃烧温度在2160以上。4 烧结矿小粒级510mm要控制28%,同时烧结配比大于74%。5 停用南部澳矿,原因一:堵咀、堵移动漏斗,影响配料和料线原因二:对料柱透气性影响比较大,不利于中心气流的稳定。通过以上措施的实施,炉况很快得到了恢复,且顺行较好,只是炉缸死铁层增加,炉缸脱硫效果变差。后期的工作:1. 调整装制,摸索合适气流分布,改善煤气利用,逐渐调重负荷,降低焦比。2. 稳定炉况,稳定炉温及风量,吹透中心,改善炉缸热力学条件,增强脱硫能力。4 总结4.1 此次炉况调节成功之处:(1) 本次炉况间断焖炉与送风过程中,加焦量适当,复风后使高炉保持良好的透气性,有利于炉况的顺行,炉温适宜,渣铁流动性好。(2)本次焖炉和送风方案的制订科学而合理,包括炉渣碱度的控制及溶剂加入量都较合适,保证了炉缸的活跃和渣铁流动

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