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文档简介

设 备 检 修 交 待 书# 1 机组第 一 次 B级检修 专业:汽机化学检修单位山东电建建设集团有限公司、设备维护部系统或设备名称汽机、化学系统设备本次检修共有检修项目352项,其中标准项目335,非标准项目12项,技改项目6项,反措项目16项;共有质检项目158项,其中W点30个、H点66个;共有三级验收项目338项,其中分段验收项目:66项,零星验收项目:130项。检修中进行的主要工作:一、汽机检修1、对高中低压缸解体检修,高中低压内、外缸结合面严密性检查、水平测量,低压内缸缸面铲平;径向汽封间隙进行了测量调整,汽封间隙调整至标准值低限0至-0.10mm;轴向间隙测量,持环挂耳、内缸挂耳膨胀间隙测量调整,间隙均在标准范围内;滑销系统检查、清理、测量、调整检修,间隙均在标准范围内;汽缸瓦窝测量调整,瓦窝中心均在标准范围内。2、高中低压缸持环、隔板喷玻璃珠清理检查,化学监督并验收合格。3、高中压低压转子弯曲测量、端面瓢偏及轴颈椭圆度不柱度测量以及转子检查喷珠清理,化学监督并验收合格,高中压转子返厂检修,对转子弯曲部位进行了车削加工,并做高速动平衡,围带错口加工处理,轮盘瓢偏车削加工。4、轴系中心:修前测量轴系全实缸、半实缸中心,修后测量调整全实缸中心数据,并验收合格。5、轴承检修:对#1-6轴承解体检查,间隙紧力测量调整,轴瓦垫铁研磨,接触点分布均匀,接触面积70%,对轴瓦五金进行了着色检查,未发现划痕、碎裂、脱胎现象并验收合格;6、滑销系统检修:对高中、低压缸滑销系统清理检查,间隙测量,均符合标准要求;7、A、B汽泵组检修更换了B汽泵驱动端及非驱动端机封。对B汽泵驱动端、非驱动端轴瓦及推力瓦进行了检修,间隙紧力测量,均在标准范围内。更换了A、B汽泵卸荷水、平衡管法兰垫片,泵壳放气门,中间抽头放气一、二次门,压力表活节头。对A汽泵芯包、A、B汽前泵整体返回厂家检修。将A、B汽泵、汽前泵入口滤网进行了清理,同时加装了滤网放水二次门,并对机封磁性滤网,换热器等进行了清理、打压。更换了入口管安全阀及带压堵漏的管道。8、电泵组检修更换了电泵泵驱动端及非驱动端机封。对B汽泵驱动端、非驱动端轴瓦及推力瓦进行了检修,间隙紧力测量,均在标准范围内,未发现异常。更换暖泵一、二次门,电泵底部放水一、二次门。入口滤网放水一次门更换并加装二次门,入口滤网清理。密封水滤网清理,密封水滤网前后隔离门检查。密封水冷却器清洗打压;压力表活结更换;压力表校验。对液力耦合器油滤网、润滑油冷油器、工作油冷油器进行了清理。电前泵整体返回厂家检修,入口滤网放水一次门更换并加装二次门,密封水冷却器清洗并打压,密封水滤网清理。密封水滤网前后隔离门检查。入口滤网清理。压力表活结更换;压力表校验9、#1-3高压加热器检修对#1-3高加打开人孔门检查检修,打1.5倍工作压力打压试验并验收合格。更换了#1-3高加人孔门垫片,螺栓紧固。对#1-3高加安全阀排气管放水管道从有压放水改造至无压放水。同时对筒体焊缝,弯头、管座进行了金属监督。10、除氧器检修对除氧器打开人孔门检查检修,未发现异常;对内部除氧板等部件进行了除锈处理。11、#5-8低压加热器检修对#5-6低加打开人孔门检查检修,打工作压力1.5倍试验合格,未发现异常。将轴封溢流管道安装至#8B低加蒸汽入口处。对#8B低加脱落护板进行了修复。同时对#5、6低加筒体焊缝,弯头、管座进行了金属监督。12、凝汽器检修对凝结器管束进行了清洗检查,并对凝结器进行了注水查漏,未发现管束及管板漏点。对凝结器人孔门进行了加装锌板改造。13、高、低压扩容器检修,未发现异常。14、凝结水系统设备检修对A、B凝泵轴承室润滑油清理换油,冷油器打压,更换无泄漏机封;密封水滤网清理及前后活结消漏。压力表校验。A、B凝泵入口滤网清理,入口门重新定位检查严密性,出口逆止门解体检查无异常,更换出口门。15、真空系统设备检修对A、B、C真空泵解体大修,更换了B、C真空泵叶轮,间隙测量,轴向重新定位,入口滤网、冷却器清理,分离水箱补水减压阀更换,自动补水阀解体检查清理,分离水箱清理,出口逆止门检查,入口逆止门检查,压力表校验。16、循环水系统设备检修对B循泵解体大修,轴承间隙测量,对轮找中心,更换了上、中、下轴承,对泵筒进行防腐刷漆;A、B循泵电机自冷水滤网清理,盘根更换,自动排气阀检查清理,压力表校验。17、凉水塔检修对凉水塔水池进行了清淤,配水管检修,发现东南内侧配水管裂纹,长度500mm左右,对其进行修复加固,喷嘴进行检查,共更换了58只喷嘴,并对虹吸罩进行检查,更换水塔全部填料,拦污栅检查。18、闭式水系统设备检修A、B闭式泵解体大修,驱动端及非驱动端轴承、机封进行了更换,中心测量调整,出口逆止门解体检查,板式换热器清理。19、开式水系统设备检修A、B开式泵解体大修,驱动端及非驱动端轴承、机封进行了更换,中心测量调整。出口逆止门解体检查,电动滤水器解体清理。20、氢气系统检修将A氢气干燥器进行了更换,管路连接;21、定冷水系统检修A、B定冷水泵解体检修,更换了轴承及机封,更换A、B过滤器滤芯,检查清理滤网,出口门更换,对中心测量调整。22、汽轮机轴封系统检修A、B轴加风机及出口逆止门解体检查23、除氧再循环泵检修入口滤网清理,入口管放水门更换及根部焊缝漏点处理,接水盒管道连接,压力表校验。24、凝水输送泵检修入口滤网清理;轴承室油视窗清理;压力表校验。25、胶球清洗系统检修检查、清理收球网、装球室、管道阀门及附件。26、清污机检修A、B清污机解体检修,每台清污机更换了中低部框架,链条调整,板刷加固并对损坏的12个板刷,缺少的螺栓补齐,底部齿轮检查,对没有更换的部件进行了防腐刷漆处理。27管阀检修解体检查阀门共完成55只;其中包括高旁阀、#1高加危机疏水调阀、A、B汽泵、电泵最小流量阀解体检修,更换了密封垫,对阀芯、阀座返加工厂进行了焊补、车削、严密处理;更换阀门共完成79只,确保了机组管道系统的严密性和经济性;二、化学检修凝水精处理 1、#1机#1前置过滤器:解体检查,过滤器内部220根滤元污堵严重,对滤元用5-8%盐酸进行浸泡后用高压水枪冲洗,清除污堵,进行复装,试运正常 。2、 #1机#1前置过滤器入口门:解体检查,发现阀板关闭不到位,手动至全关位置,调整气动头关闭位置,做透水试验合格,进行复装,试运正常。3、 #1机#1高速混床:解体检查#1机#1高速混床内部衬胶完整无破损,水帽间隙正常,中间隔板平整无变形,1只水帽垫片损坏更换,进行复装,试运正常。4、 #1机#2高速混床:解体检查#1机#2高速混床内部衬胶完整无破损,水帽间隙正常,中间隔板平整无变形,1只水帽垫片损坏更换,进行复装,试运正常5、 #1机#3高速混床:解体检查#1机#2高速混床内部衬胶完整无破损,水帽间隙正常,中间隔板平整无变形,6只水帽垫片损坏更换,进行复装,试运正常。6、#1机#3高混入口气动门:解体检查:发现阀板关闭不到位,手动至全关位置,调整气动头关闭位置,做透水试验合格,进行复装。试运正常。7、#1机凝水精处理再循环泵出口法兰:旧法兰割除(DN:250)1只,新法兰大光谱合格后焊接,试运正常。8、#1机#1高速混床树脂捕捉器:解体检查#1机#1高速混床树脂捕捉器,清理捕捉器内部,检查树脂捕捉器内部衬胶完整无鼓泡变形,清洗水帽式滤网,进行复装,试运正常。9、#1机凝水精处理再循环泵出口逆止门:解体检查,逆止门阀板动作灵活,密封面光洁无凹凸、坑点、阀板弹簧紧度适中,进行复装。10、#1机高混进脂总门:解体检查,密封球光滑无划痕,与聚四氟密封面结合严密,复装水压试验正常,开关灵活。11、#1机+#2高混进脂气动门:解体检查,密封球光滑无划痕,与聚四氟密封面结合严密,复装水压试验正常,开关灵活。12、#1机#1高混进脂气动门:解体检查,密封球光滑无划痕,与聚四氟密封面结合严密,复装水压试验正常,开关灵活。13、#1机冲洗水泵:解体检查,机封、轴承磨损严重,叶轮未见异常,更换机封、轴承,复装试运良好。14、#1机反冲洗水泵:解体检查,机封、轴承磨损严重,叶轮未见异常,更换机封、轴承,复装试运良好 凝水精处理再生1、凝水精处理再生分离塔:解体检查分离塔顶部配水装置,2只水帽丝扣轻微松动,紧固丝扣,内部防腐层外观无鼓泡、起皮现象,进行电火花测试正常 。2、凝水精处理分离塔下部线性调节阀气动门:解体检查密封面光洁,线性调解机构正常。3、凝水精处理分离塔上部气动门:解体检查气动门关闭不严,更换新气动门。4、凝水精处理罗茨风:简体检查,两转子咬合适当、轴承运转良好,润滑油更换,出口安全阀启座限程偏大,进行适度调整。#1机汽水高温架1、#1机组高温架取样管路及冷却管路阀门:(1)、补焊冷却水进水母管封头。(2)、补焊冷却水出水母管及封头焊口沙眼。(3)、更换个冷却器冷却水进出门阀门垫片。(4)、更换汽水分离器排污门、省煤器入排污门、再热蒸汽左右侧排污门、主蒸汽左右侧排污门、汽水分离器疏水排污门。排污针型阀更换(5只)2、#1机组高温架汽水分离器冷却器:解体检查汽水分离器冷却器盘管外表无结垢,盘管部弯头有裂纹,更换弯头后打压试验正常进行复装。3、#1机组高温架表计:检查大部分表计在设备停运,系统消压情况下指示不能复零,分别更换除氧器入口、主蒸汽左右侧、高加疏水、汽水分离器疏水、汽水分离器出口、低加疏水、在循环泵出口、再热蒸汽左右侧、省煤器入口、除氧器入口压力表更换(10个)。4、#1机组高温架主蒸汽冷却器:解体检查主蒸汽冷却器盘管外表无结垢,打压无泄露,更换垫片进行复装。主厂房汽水加药泵 1、水汽加药#1给水加氨计量泵:泵头解体检查,更换膜片,机械油室润滑油变质,油室清洗、更换油脂。更换膜片(1片)2、水汽加药#1凝水加氨计量泵:泵头解体检查,更换膜片,机械油室润滑油变质,油室清洗、更换油脂。更换膜片(1片)3、水汽加药#1闭式水加联胺计量泵:泵头解体检查,更换膜片,机械油室润滑油变质,油室清洗、更换油脂。更换膜片(1片)4、水汽加药#1给水加联胺计量泵:泵头解体检查,更换膜片,机械油室润滑油变质,油室清洗、更换油脂。更换膜片(1片)水处理锅炉补给水1、水处理#1阳离子交换器:将阳离子树脂导入树脂储存罐,解体检查。(1)、顶部布水装置(穹型多孔板)正常。(2)、中排配水装置北侧支撑架断裂,床体支架腐蚀严重,北侧排水支管变形,返厂进行中排配水装置整形、床体支架焊补后衬胶。(3)、内部防腐层外观检查正常,用电火花检测仪检查(重点检查新衬胶床体支架与床体连接部分)合格。(4)、将树脂倒回,复装打压正常。2、水处理#1阴离子交换器:将阴离子树脂导入树脂储存罐,解体检查:(1)、中排配水装置支撑架及卡口螺丝松动,进行紧固,支管法兰密封垫完好;(2)、布水装置正常;(3)、内部防腐层外观检查正常,用电火花检测仪检查合格;(4)、阴离子交换器附属管道阀门正常,树脂量正常。3、水处理#1混合离子交换器:将阴、阳离子树脂导入树脂储存罐,解体检查;(1)、配水排水装置支撑及卡口螺栓松动,重新紧固。(2)、顶部布水装置(穹型多孔板)正常。(3)、底部进再生液装置正常。(4)、内部防腐层外观检查正常,用电火花检测仪检查合格。(5)、正洗排水气动门关闭不严更换新门。(6)、添加阴树脂1500kg。4、水处理澄清池#1凝聚剂溶液箱搅拌器:搅拌机检查正常,减速箱加油脂。5、水处理澄清池#1助凝剂溶液箱:清理#1助凝剂溶液箱内部固形物、对溶液箱排污管清理至排污畅通、清理溶液箱滤网至洁净。6、水处理澄清池#1凝聚剂#1、#2加药泵进出逆止门:更换#1加药泵进药门,#1、#2加药泵进出门解体清理复装正常。7、水处理澄清池#1助凝剂#1、#2加药泵进出口逆止门:#1、#2加药泵进出口逆止门解体清理复装正常。8、水处理#1超滤叠片:解体检查超滤叠片污堵严重,叠片骨架悬浮物多,清除骨架悬浮物,对超滤叠片进行酸洗(5%盐酸)6小时后用清水冲洗干净进行复装,试运正常。9、水处理澄清池#1凝聚剂溶液箱:清理#1凝聚剂溶液箱内部固形物、对溶液箱排污管清理至排污畅通、清理溶液箱滤网至洁净,更换#1凝聚剂溶液箱出口门。补水泵及加药泵1、水处理#1生水泵:解体检查,更换轴承、轴套、机械密封、润滑油,进行复装试运正常。更换轴承、轴套、机封各1只2、水处理化验室自用水泵:解体检查,更换轴承、轴套、机械密封、润滑油,进行复装试运正常。更换轴承、轴套、机封各1只3、水处理中间水泵:解体检查,更换轴承、轴套、机械密封、润滑油,进行复装试运正常。更换轴承、轴套、机封各1只4、循环水#2硫酸输送泵:将旧输送泵机封泄漏严重、泵壳腐蚀严重,已无法修复,更换新泵。5、水处理#1、#2碱输送泵:拆除#1、#2碱输送泵出口管保温铁皮,进行出口管分段解体检查,清除管道内结晶,用清水冲洗,进行复装。6、循环水加药#1三聚磷酸钠计量泵:(1)、泵头解体检查,更换膜片、出入口逆止阀密封组件及逆止球。(2)、解体检查液压油系统,该系统进行清洗,更换液压油。(3)、补焊入口管渗漏点,更换出口四通(2个)。7、循环水加药#1ATMP计量泵:(1)、泵头解体检查,更换膜片、出入口逆止阀密封组件及逆止球。(2)、解体检查液压油系统,该系统进行清洗,更换液压油。8、许家崖#1补水泵出口液控蝶阀:解体液压油箱,发现油质劣化严重,滤网轻微阻塞,更换新油170kg,清理滤网,进行复装。工业水加药装置1、工业水#1凝聚剂溶液箱:清理工业水#1凝聚剂溶液箱内部固形物、对溶液箱排污管清理至排污畅通、清理溶液箱滤网至洁净。三、技改项目1、高中低压缸汽封改造项目主要内容包括:a 将高中压缸轴端汽封(调端由内向外)第1道、高中压缸轴端汽封(电端端由内向外)第1道中压第13-19级隔板汽封共11道汽封采用布莱登可调式汽封进行改造;b 喷嘴组镶齿汽封重新镶配加工;c、将高中压缸轴端外汽封(调端)3道、高压111级叶顶汽封11道、中压18级叶顶汽封8道、高中压缸轴端外汽封(电端)3道共25道汽封仍采用原汽封,按新间隙标准重新进行调整。c 将高压排汽平衡环汽封3道、高压进汽平衡环汽封5道、中压进汽平衡环汽封2道共10道布莱登汽封按新间隙标准重新进行调整。d 低压缸除轴封汽封间隙进行优化调整外,其余汽封更换为蜂窝式汽封,间隙按优化值进行调整。2、对汽轮机供热进行改造,更换了中低压连通管,连通管上加装了供热液控调阀;供热母管加装电动蝶阀;县城供暖回水加热凝水加装了旁路,县城供暖回水至凝结器预留口加装了手动阀门;汽轮机供热疏水至凝结器低扩预留口加装了手动门;高旁后冷再管路供热预留口加装了一只DN250手动门;3、对轴封溢流进行改造,增加了一路管路至#8低加;4、循环水#1机金硫酸输送管道:检查硫酸输送管道完好无渗漏。5、净水室#3-#4一元化净水器活性炭更换:解体检查#3-#4净水器发现滤料顶部悬浮淤泥严重(约30mm),石英砂(1-2mm)与活性炭充分混合无法分离切污染严重。该部分倒出,对剩余石英砂(68mm/24mm)进行强力冲洗至洁净后装入石英砂(1-2mm)约30mm,铺平后装入活性炭60mm,铺平进行封口。检修中发现及解决的重大问题:1、修前推力瓦未拆除前,在推力盘与电机端推力瓦贴紧状态下,测量修前高中压通流间隙K值为5.60mm,比标准值(7.27 0.13mm)小1.67mm。修后将高中压转子按设计K值定位后,测量通流间隙部分超标,但超标值均在偏差要求范围内。 处理结果:本次检修按照上汽厂意见:由于高温要高,修前测量存在不准确性,修后将高中转子定位在K=7.0mm,结合发电机轴向定位不能改变方案,对轮垫片不作处理,恢复原状。扣缸后,推力瓦最终定位时,测量外引值为105.44mm,外引至高中压转子电端对轮至推力瓦支座处。2、修前测量高中压转子最大弯曲为0.12mm,电端对轮最大瓢偏为0.05mm,同时中压转子各级叶顶围带轴向径向有错口现象,最大处约0.60mm;调节级镶齿处磨损沟痕约1.25mm,部分镶齿汽封齿断裂。 处理结果:高中压转子返厂对围带径向径向错口进行处理,修后测量转子最大弯曲为0.01mm。调节级镶齿汽封进行更换,间隙按标准下限值进行调整。3、高压持环第六级叶根汽封槽道有细小裂纹。 处理结果:按照上汽厂编制的技术方案进行焊补。自由状态下测量高压内缸、中压内缸、高压外缸中分面有轻微变形,高内最大间隙为0.70mm,中内最大间隙为1.0mm,高外最大间隙为1.10mm(位于右侧中压进汽处),热紧1/3螺栓后间隙消除。下次检修热松螺栓时应先从间隙最大的部位开始。4、本次检修通过测量左右侧高导法兰止口高度和密封面槽深,采用厚度为6.5mm的金属缠绕垫,以保证压缩量。5、揭缸时发现中压进汽密封环卡涩,本次检修对氧化皮进行清理打磨,使其活动自如。6、高压持环叶根汽封块出现不同程度的变形,汽封块背弧与汽封槽道贴合不紧密,且间隙较大,同时汽封块背弧厚度不足1.5mm。 处理结果:为保证机组运行安全及效率,本次检修对6-10级汽封块进行更换,使其满足要求。7、对第八、九级静叶出汽边叶根部分进行打磨,分别打磨掉0.60mm,满足最小轴向间隙要求。8、修前#1瓦瓦温较高,本次检修根据上汽厂意见对进油节流孔进行扩孔处理,节流孔扩大20%。9、高中压缸内部套上下半支撑键膨胀间隙普遍偏小,揭外缸后发现持环或内缸支撑键表面有明显压痕。 处理结果:本次检修按设计间隙值上限进行调整,以防运行中部套膨胀受阻,造成结合面变形漏汽,影响抽汽温度及缸效。10、主机高压调节门解体后发现阀座松动脱出。高压调节门杆与套筒咬丝(3只),进行破坏割除。处理结果:主汽门按计划返厂处理,并对破坏割除的部件进行更换,并更换右后高调门阀杆11、修前测量推力间隙为0.78mm,本次检修更换推力瓦调整垫片,调整垫片比原垫片加厚了0.40mm,推力间隙按设计值上限进行调整,修后推力间隙为0.38mm,设计值为0.25-0.38mmm。12、主油泵前后密封环径向间隙严重超标,最小间隙0.30mm,最大0.50mm,要求值为0.10-0.15mm。本次检修进行更换,更换后复测间隙符合要求。13、#1、#2低压内缸开缸后,检查结合面,内缸进汽分流环处有明显漏汽冲刷痕迹。 处理结果:进行缸面铲平消除张口。扣缸时适当加大内缸紧固螺栓力矩。同时检查进汽分流环和静叶持环背部弹簧。14、检查#1、#2低压内缸小腔室盖板下未见漏汽痕迹。此处腔室盖板较多,容易留下漏汽隐患,本次检修结合面垫片采用成型高强垫,并补齐盖板螺栓均匀对称紧固。15、#2低压内外缸偏心销脱落,本次检修内缸找正后进行配制。16、修前全实缸中低、低低、低发对轮中心与设计值存在偏差,本次检修全部调整至设计值。17、测量高中压转子短轴晃度超标,短轴外出加工联轴器端面消除瓢偏,修后测量短轴最大晃度为0.02mm,短轴连接螺栓及锁紧垫片全部更换。18、轴系中心调整后,为调整油档间隙,本次检修对#2=#6上下半油档螺栓孔外出扩孔处理。19、高调门和右侧高主门阀头锁紧螺钉点焊部位有裂纹,本次检修将裂纹部位打磨后采用相应焊条重新点焊。20、左右侧中压主汽门阀杆漏汽,本次检修对#1机左、右侧再热蒸汽主汽门解体,用红丹粉着色检查嵌入环与衬环之间的垂直接触面,并用研磨砂进行精研,经检查最终全周360度接触均匀无间断。21、#1低压转子盘车状态下,由于末级叶片松动造成金属撞击声,本次检修上汽厂来厂处理。22、#6瓦水平中分面左侧定位销断裂,本次检修进行更换。23、设备解体阶段,有多只螺栓咬丝,进行割除并更换了新的备品。24、右侧高压主汽门2根、左侧1根M803535mm螺栓硬度过高进行更换。为配合机组供热需要,连通管进行改造。25、#1-3高加隔板结合面处均有不同程度的冲刷现象,对此现象专业制定了专项方案,将冲刷的水室隔板割除后,焊接加工成型的水室隔板,焊接完成后对焊缝处进行了修磨打平处理,并在更换了石棉垫片。26、#8B低加护板脱落约3,用0.5mm不锈钢箔重新焊接修复。27、凝汽器发现多出管束严重砸伤现象,对砸伤的管束进行了封堵。28、A、B、C真空泵轴套、轴承磨损严重;A、C真空泵叶轮多出裂纹,更换A、B、C真空泵轴套、轴承及A、C真空泵转子叶轮。29、B循泵轴承、导轴承磨损严重,盘根压盖断裂,更换新的备品。30、A侧拦污栅变形、脱落,进行整形、加固后重新安装,同时进行了除锈防腐。31、A、B轴加风机逆止门板损坏、脱落,更换新逆止门板。32、A、B清污机骨架下段、中段及网蓖严重变形、损坏严重,链条存在不同程度的损坏,部分板刷弯曲变形,减速机、电机损坏严重,小链轮固定钢板,部分存在弯曲、变形现象,导槽损坏严重。更换A、B清污机下段、中段骨架及网蓖,损坏板刷,减速机、电机,损坏导槽。修复链条、小链轮等部件。33、高旁阀,A、B汽泵最小流量阀,电泵最小流量阀,#1、2、3高加正常疏水调门,#1、2、高加事故疏水调门阀芯存在不同程度的冲刷现象。将阀芯返厂维修。34、#3高加事故疏水调门前电动门门杆断裂,更换门杆。35、四抽电动门门杆划伤严重,更换门杆。遗留问题及处理方案:无设备异动和重大改进情况: 1、中压隔板改造为布莱登汽封。2、低压缸除轴封外改造为蜂窝汽封。3、轴封溢流管道安装至#8低加蒸汽入口;4、#1、2、3高加安全阀排气管放水由有压放水母管改至无压放水母管;5、凝泵更换无泄漏式机封;6、县城供暖至凝水加热加装预留口改造;7、汽轮机供热对中低压连通管进行改造;8、汽轮机供热疏水至低扩加装预留口改造;9、县城供暖回水至凝结器加装预留口改造;8、#1-3高加隔板人孔门改造;启动或运行中的注意事项或要求:1、本次检修,主机轴系均进行了全面检查和调整,因此机组的轴系振动特性、轴瓦负荷分配均发生改变;同时对径向汽封间隙均作了优化调整,其间隙均为下限值,在机组启动过程中运行人员必须加强振动监视,启动时若发生碰磨,可适当延长暖机时间,避免振动过大造成汽封的严重磨损,影响机组效率;2、本次低压缸汽封间隙均作了优化,其间隙均按下限值进行调整,由于低压缸刚度较小,在低负荷真空较高时,由于汽封间隙变小产生局部碰摩可能使得振动增大,因此在机组首次启动时,建议适当降低凝汽器真空(8082kpa),保持负荷和运行参数的稳定,以使振动减小和稳定;3、机组并网带负荷后,随着

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