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文档简介
聚丙烯装置镍触媒超温原因分析及对策葛双启 雷鸣麒 亚地卡尔(克拉玛依石油化工厂 834003) 摘要:聚丙烯装置使用镍触媒脱氧剂对丙烯进行脱氧精制,在活化和进丙烯阶段出现超温现象。本文分析了超温的原因,提出了具体的防范措施,收到良好效果,对今后如何使用好镍触媒具有一定的参考价值。关键词:聚丙烯 镍触媒 超温 防范措施克拉玛依石油化工厂聚丙烯装置年生产能力为20kt/a,以气体分镏装置分馏炼厂气所得的精丙烯为原料,采用间歇式液相本体聚合工艺生产聚丙烯均相树脂。在丙烯聚合过程中,微量H2O、O2、COS、CO、CO2等均为有害杂质,这些杂质会导致聚合主催化剂中毒,使其活性大幅度降低,并影响产品质量。因此,在聚合反应前须对原料进行精制,使杂质含量符合要求,其中氧含量的指标为:5PPm。该装置96年12月正式投料运行,其中脱氧工艺采用的是液相常温脱氧(一罐使用,一罐备用),罐内装填南京化工工业公司催化剂厂生产的BH-5型丙烯脱氧催化剂,其活化组分是活性镍。经过两年多的运行,脱氧效果较好,一罐已连续使用两年多。但是在使用过程中由于镍触媒脱氧剂本身的加氢作用,使其在活化再生和开工进料阶段温度不易控制。99年7月份在向重新更换的镍触媒罐中进丙烯置换过程中出现超温现象,脱氧罐内温度高达560oC,脱氧剂局部烧焦结块,进丙烯脱氧罐进出口压降为0.3Mpa,损失较重。本文详细分析了镍触媒超温原因,提出了相应对策,收到良好效果。1.BH-5型镍触媒简介1.1 BH-5型镍触媒脱氧机理镍触媒是黑色圆柱型高效脱氧剂,其有效成份是活性镍,在常温下可与液相丙烯中的微量溶解氧反应,生成氧化物,进而达到脱氧目的,其可再生重复使用,再生时加入氢气在一定温度下与生成的氧化镍反应,生成易带走的水分子,恢复镍触媒的脱氧活性,反应式为:2Ni(活性镍)+O22NiO2H2+NiO2H2O+Ni 12镍触媒性能 镍触媒技术指标见表1表1镍触媒技术指标指标名称指标外观黑色柱状规格55mm组成NiO-Al2O3脱氧容易15mlO2/g脱氧深度5PPm抗压强度(侧)98N/cm椎积密度1.1g/cm3积气体含氧量4000PPm气体空速300-500hr-1使用常温-300OC使用液相空速7 hr-12镍触媒超温原因分析 99年5月份检修时将R-6/2内原来旧镍触媒卸掉换装4吨新镍触媒,7月在对R-6/2进行还原再生时,出现了超温,对此,从以下几个方面就超温原因进行了分析。21从镍触媒性质分析镍触媒是由镍与Al2O3经过一系列工序挤压成型制得的,具有多孔结构。由于镍很活泼,常温时可与氧反应生成氧化镍,所以脱氧剂在第一次使用或反复使用中,均需用H2活化再生,使其恢复脱氧活性。金属镍对H2具有很好亲合性,H2与氧化镍反应生成镍,多余的H2被镍吸附到其金属的晶体中去,因镍触媒具有多孔结构,孔隙中吸附的H2不易被携带走,实验结果表明,用N2吹扫100分钟后,出口气体中还有40PPm的残余H2。镍是加氢催化剂的主要成分,其本身可以催化氢与丙烯反应。镍触媒在活化后进丙烯时,H2在镍的催化下与丙烯发生一系列反应,放出大量的热,因此会出现温升现象,控制不好就会出现超温烧剂事故。22从镍触媒脱氧罐结构分析R-6/2规格为1200600018,容积为7.35m3,材质为16MnR距底部450mm有一测温点,距顶部1050mm设有测温点.脱氧罐底部栅板上填装瓷球,上面铺设不锈钢网,然后镍触媒装填至脱氧罐上部,耙平后,依次往上铺设瓷球、不锈钢网、栅板,共填装镍触媒4吨,填装示意图如图1。栅板镍触媒栅板瓷球栅板图1脱氧罐填示意图由上面数据可知脱氧罐高径比为5:1,填装量为4吨,当丙烯在较小空速下通过床层时,极易产生沟流或偏流,使活化和置换不完全,另外测温点分布不利于测得床层的真实温度,罐体中部无测温点,故在丙烯置换时,上下测温点显示正常,而中部却已开始飞温,造成出现超温后不能及时处理的隐患。2.3氮气供应问题氮气受处理量限制只能维持正常生产,储备量和富裕量很有限,另外氮气中氧含量达不到镍触媒置换降温要求。出现超温后联系厂调度使用储备氮,量少且效果不好,罐内温度不降,后来只好放弃改用大量液相丙烯携带热量。 2.4物料流程不利于置换R-6/2脱氧罐物料流程为下进上出,罐顶部设有火炬线和氮气线,底部设有就地放空线。丙烯置换因无专用线引气相丙烯,所以从下进料口引液相丙烯,经阀门减压后汽化进入罐内,再从罐顶部火炬线放火炬。丙烯汽化需大量的热,在置换初期下部床层有温升,一部分热量被丙烯汽化吸收,其余热量被携带走和散失掉。随着丙烯置换的深入,罐下部放热减少,温度下降,丙烯进入罐内因温度低而不能及时汽化,所以在7月27日晚出现下部温度为零下,上部温度是150oC的现象。2.5大量液相丙烯进入罐中7月27日晚液相丙烯进入罐中汽化造成下部温度为零下,阀门和管线结霜。低温下丙烯汽化很慢,致使罐内丙烯越积越多,又因中部无测温点,所以在中部开始急剧反应,当温度扩散到顶部测温点时才发现超温。因罐内丙烯量较多,来不及放火炬,大量丙烯参与反应,使罐内温度很快上升至560oC.2.6丙烯循环置换时间不足罐内温度出现超温后,采取用大量丙烯循环降温,从28日早上9:45开始打循环,到中午14时温度降到30oC无温升迹象,29日上午准备进丙烯投用R-6/2时,发现R-6/2压降较大,经火炬线泄压后顶温上窜至560oC,于是停进丙烯,改用氮气吹扫,经过半小时的吹扫置换,床层温度降了下来。第二次超温是由于丙烯循环时间不足,镍触媒中氢没有被置换干净,剩余的氢又参与了反应。2.7对镍触媒性质认识不足车间在镍触媒还原过程中,制定了操作方案,但对具体实施过程出现的问题没有作以说明,操作方案过于简单,操作人员经验少,对超温处理不果断,对可能发生的事故考虑不周,出现了指挥上的失误,过早地停止了丙烯循环,造成第二次超温,积碳堵塞现象。3.解决对策99年12月车间更换R-6/2镍触媒,针对上次R-6/2脱氧罐超温,为了防止再次出现超温现象,保证换剂安全,我们依据原因分析,在换剂过程中主要采取以下对策:3.1改变装填方法 原装填脱氧剂量为4吨,现改为3.2吨,又因罐中部无测温点,将脱氧剂分两段装填,这样既便于介质流动防止出现偏流,又可避免中部反应超温不易观察的弱点。装填方法如下,示意图见图-2。3.1.1脱氧罐下栅板固定好,上铺一层40目不锈钢网,在网上装20瓷球20cm左右3.1.2将下人孔封好,人员从上人孔进入到罐底装镍剂共1.6吨;3.1.3在丰面再铺一层40目不锈钢网,装10瓷球70cm高;3.1.4耙平将于后铺一层40目网,装1.6吨镍触媒;3.1.5耙平后再铺20cm厚10瓷球,瓷球距上栅板留有15cm高的空间,铺两层80目不锈钢网,上好上栅板封上人孔。镍触媒栅板瓷球图2脱氧罐填装示意图栅板栅板32丙烯充分汽化在罐进口管线和罐底保温层通入蒸汽加热,使丙烯经阀减压后受热充分汽化,防止因液相丙烯温度过低后不易汽化,造成大量丙烯进入罐内剧烈反应,不能及时置换降温而出现超温现象。 33更改置换方法在用气相丙烯置换的同时,将氮气按一定比例配入,这样可降低罐内丙烯浓度,罐内温升不快易于控制。 34准备充足的合格氮气在镍触媒还原置换时,准备充足的合格氮气,氮气中氧含量小于20ppm,在出现超温时冷吹带走热量,使床层温度降下来。 3. 5将镍触媒中的氢置换干净R-6/2在气相丙烯置换后期无明显温升时,引大量液相丙烯进罐进行循环,循环24小时后,停止半小时再循环,直至进出口温度无变化为止,停循环间隔不能太长,防止再次出现温升,当一切正常后投入使用。 36制定详细的操作方案,强化安全管理在换剂操作之前,车间吸取上次烧剂教训,制定了详细的操作方案和事故预案。组织车间干部和工人学习,尤其注意对生产操作人员进行排除事故的培训工作。 4.R6/2投用后效果R6/2投用后,取样分析脱氧前氧含量是6.8PPm,脱氧后是1.4PPm,聚合反应明显转好,改用R6/2后,每釜Cat用量下降10g,另外聚合反应稳定,粉料颗粒形态好,细粉少,这说明R6/2脱氧效果良好。与已使用两年多的R-6/1比较,具体见表2: 表2 R6/1.2脱氧效果对聚合反应影响 项目套催化剂 套催化剂(g/釜) (g/釜)反应时间(h)反应情况颗粒形态粉尘R-6/144543-5不稳定差大R-6/234442-4良好好小 5结束语在小本体聚丙烯行业中,因操作不当已出现多起镍触媒“飞温”事故,轻者脱
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