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水泥粉磨系统除尘工艺的改进及计算 王青 (白鳍豚水泥有限公司,安徽 安庆 246005) 中图分类号:TQ172.688.3 文献标识码:B 文章编号:10029877(2002)05002102我公司3号水泥粉磨系统原采用2.2m7.0m球磨机与4.0m高效螺桨离心式选粉机组成闭路粉磨工艺。配料库底采用正压布袋除尘器,磨尾采用SZD1600/2旋风静电组合式除尘器收尘。 1 原系统存在问题及分析 1)风机风叶和壳体直接受到含尘气体的冲刷,磨损十分严重。平均每个月更换1次风机风叶,2个月更换1次风机外壳,维修费用极大。 2)当物料综合水分稍大时风机风叶极易积灰,破坏风叶平衡,风机剧烈震动,收尘效果急剧下降,必须停机人工清理(每班8h至少要清理2次),除尘器的有效运转率极低,且维护劳动强度高。 3)人工1次清灰时的所有物料集中在1次全部进入球磨机,造成磨内物料量突然增加,引起饱磨,同时磨尾提升机由于负荷突然变大,电动机电流急剧升高,多次被卡停。在除尘器清灰前不得不停止库底配料,导致球磨机不能连续均匀喂料。 4)原磨尾电除尘器陈旧老化,极板变形,造成极距变化,收尘效率极低,气体排放浓度严重超标。 2 技术改造方案及计算 1999年初,公司采用辊压机及高效筛分磨技术改造原粉磨工艺,同时在系统除尘设计中选用1台FGM645气箱脉冲袋除尘器取代了原磨尾及库底除尘器。根据除尘器相关参数(如表1),并结合改造后的工艺系统进行理论计算。 表1 气箱脉冲袋除尘器相关参数 2.1 风量计算 1)球磨机所需风量 根据资料1,并结合本公司1.83m6.4m高效筛分水泥磨的生产经验,取磨内风速为0.5m/s,则:Q磨=0.785Di2(1)w磨3600 =0.7852.12(10.3)0.53600=4362(m3h) 式中:Q磨磨机所需风量,m3h; Di磨机有效内径,m; 磨内研磨体填充率,此磨机为30。 2)库底配料除尘所需风量 仍使用原库底配料500mm除尘主风管,从库底延长至磨尾风管处,因此处风管为水平布置,故取管道内气体风速为18m/s2,则: Q配=0.785w主3600=0.7850.52183600=12717(m3/h)式中:Q配库底配料除尘所需风量,m3h; D2风管内径,m。 整个除尘系统均由密封管道连接而成,密封性能较好,取漏风系数为1.1;则整个系统所需风量为: Q总=(Q磨Q配)1.1=(436212717)1.1=18787(m3h) 2.2 风压计算 2.2.1 沿程摩擦阻力 从除尘器进风口至库底配料主风管总长为100m,此段风管为水平布置,则沿程摩擦阻力为: H摩=(ld)(w22) =0.024(1000.5)(1822)1.24=0.96(kPa) H摩摩擦阻力,kPa; 50下干气体的密度,kg/m3; 摩擦阻力系数,取0.024; l风管总长度,m; w气体在管道内流速,m/s。 2.2.2 局部阻力 1)配料秤支风管入主风管: K=1(F1F2)2=1(0.070650.19625)2=0.87 h单=K(2) =0.87(7.122)1.24=0.027(kPa) 配料秤共7台,且每台配料秤收尘风管布置形式相同,故在7台秤全部运行的情况下,此处的局部阻力和为:h秤=7h单=70.027=0.189(kPa) 式中:K局部阻力系数; F1配料秤支风管截面积,m2; F2库底主风管截面积,m2; w支配料秤支风管内流速,m/s; h单单台配料秤支风管局部阻力,kPa; h秤配料秤局部阻力和,kPa。 计算结果为每台支风管内风速为7.1m/s,在设计中,配料秤落料点处吸尘罩口断面为0.2m2,换算得吸尘罩口断面风速为2.5m/s,完全能够保证该处的收尘效果2。 2)2.2m7.0m球磨机局部阻力h磨为0.25kPa(磨机在正常工况下磨尾负压表的读数); 3)磨机出风管、库底主风管与除尘器进风管交叉汇流处局部阻力:h汇=K(w22) =1.5(1822)1.24=0.30(kPa) 式中:h汇磨机出风管、库底主风管与除尘器进风管交叉汇流处局部阻力,kPa; K局部阻力系数,取1.5; w库底主风管流速,m/s; 50下干气体的密度,kg/m3。 4)除尘器本身的阻力h除为1.7kPa; 风机的风压: H总(H摩h秤h磨h汇h除)=(0.960.1890.250.31.7)1.1=3.74(kPa) 式中:H总风机的全压,4.174.028kPa; 阻力损失系数,取1.1。 通过以上计算,FGM645气箱脉冲除尘器风量、风压均满足要求。正常生产中,7台配料秤只需开34台,其余做为备用,风阀关闭,所以该系统还有一定的富裕量。 3 改造后的使用情况 自1999年4月实施该方案以来,FGM645气箱脉冲除尘器工作正常,除尘器与主机设备同步有效运转率为100,滤袋破损率极低,各收尘点无扬尘。生产实践证明,该改造方案是切实可行的。 为了进一步验证风管内风速是否适宜(主要是防止风速过高,大颗粒物料进入成品库),我们在FGM645除尘器5个室轮流喷吹时各取喷吹下的物料测008mm方孔筛筛余,结果如表2。 表2除尘器各室轮流喷吹时各室物料筛余 从表2看出,管道内的风速适宜,除尘回灰并不影响水泥质量,反而增加了成品水泥中的微粉含量,有利于水泥早期强度的发挥。 4 经济效益分析 1)原更换风叶每只为1200元,壳体每套为850元,则全年共需维修费用19500元。改造后,从目前生产情况看,FGM除尘器全年的维修费用只需更换10条滤袋,滤袋每条40元,即全年维修费用只需400元,比改造前减少1.91万元。 2)取消了原库底配料除尘及输送设备,简化了工艺流程。 3)单位产品收尘电耗比较见表3。 表3 单位
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