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文档简介

锅炉燃烧器烧损故障锅炉燃烧器烧损故障 1 事故经过 某电厂 3 号炉系上海锅炉厂生产的亚临界中间再热控制循 环燃煤汽包炉 自 年 5 月投产以来发生了多次喷燃器烧毁故障 停炉检修还发现喷燃器多数有裂纹 且有 7 8 只喷口出口处堆 渣结焦 部位在波形扩锥以下喷口内和一次风喷口下边缘的燃 料风喷嘴内 长此运行下去 必然会引起一次风管内积粉 将 一次风管烧化 2 事故原因 1 煤质好于设计值 该厂实际入炉煤质发热量和挥发分大大高于设计煤种 收 到基低位发热量最高时可达 25000kj kg 而设计值为 21000kj kg 挥发分一般在 30 40 偏高 导致着火提前 2 一次风速偏低 实际运行一次风速只有 21 23m s 低于设计值 3 运行中一次风粉漏入燃料风道中 在其中着火燃烧 形成高温区域 造成结焦环境 引起一次风粉泄漏的主要原因 是摆动喷嘴 密封套及一次风管间存在间隙 在喷嘴摆角过大 时 由于设计的原因形成较大的间隙 容易使一次风粉泄漏 如此时燃料风挡板关闭或开度偏小 泄漏出的一次风粉无法立 即被吹进炉膛 容易在燃料风通道内堵塞燃烧 形成恶性循环 4 波形扩锥引起的高温烟气回流 燃料风量偏小 燃料 风道堵塞燃烧形成局部高温 一次风速过低等原因 导致着火 点提前 一次风粉一出喷口或尚未出喷口即已着火燃烧 在喷 口出口段形成高温区域及结焦环境 5 喷嘴结构设计不良 宽调节比喷嘴 浓淡分离 波形扩 锥 是上锅厂从 ce 引进的技术 已在几十台 300mw 机组上得到 应用 但在燃用高挥发分烟煤时 如配风不当 可能引起严重 的烧损及结焦问题 喷嘴结构设计不良主要表现在以下两个方 面 首先是密封套设计不合理 在喷嘴摆角 10 度情况下因密 封套的不正常移位引起喷嘴与一次风管间间隙过大 造成该处 一次风粉泄漏 其次是在燃烧高挥发份烟煤时 采用 浓淡分离 波形扩锥 结构 着火点提前 如一次风速仍采用 23m s 则偏 低 6 材质不良 内壳采用 zg3gr28ni7mn 高温下抗拉强 度低 韧性差 由于内 外壳焊接引起的高温下热膨胀应力引 起材料塑性变形 反复启停温度变化大及火焰内延 堆渣引起 的高温等原因从而导致铸钢开裂 3 防范措施 1 更换材质 喷嘴全部改成 1cr20nil4si2 板材焊接结构 可有效解决运 行后开裂及破碎现象 2 合理配风 a 运行中保持一次风速不低于 25m s 以保持一次风射 流的刚性 b 重新调整二次风门开度 使 crt 显示与就地一致 c 运行中增大燃料风量 阻止一次风与高温烟气回流混合 减小热烟气回流量 增大着火热 清除风箱内漏粉 保护冷却 喷嘴 3 喷燃器摆角应控制在土 10 度以内 只有在密封套作 改进后 方可恢复摆角 30 度 一次风摆角 20 度 以防一次风 管因漏粉而烧化 4 对燃烧器进行如下改进 a 将一次风备用喷嘴上下周界风挡板去掉 以增大周界 风量 b 清除一次风室的焦渣和积灰 c 重新设计加工密封套 d 去掉波形扩锥 加二层水平隔板 一次风出口面积

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