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文档简介

进口液化石油气气化器的使用及检进口液化石油气气化器的使用及检 修修 1 气化站概况气化站概况 燃气总公司现有一区 二区 环湖花园三座气化站 地下 储罐储量分别为 3 10m3 3 10m3 和 3 50m3 各站使用的气 化器均为热水循环式气化器 其中一区和二区气化站使用的是 日本神乐牌 bw 10s 型气化器 每站设三台 二开一备 每台 该型号气化器最大气化量为 1000 公斤 小时 环湖花园气化站 使用的气化器有日本神乐牌 bw 20s 型气化器一台 最大气化 量为 2000 公斤 小时 丹麦高山牌 da 2990 型气化器三台 每台最大气化量为 1000 公斤 小时 三开一备 三座气化 站通过二百多公里长的地下管网联网向市区各管道气用户供气 三座气化站的气化器投入使用的时间分别为 二区气化站为 1993 年 7 月 二区气化站为 1995 年 3 月和环湖花园气化站为 1997 年 11 月 2 使用中出现的情况使用中出现的情况 1996 年 7 月某日晚安时许用气高峰时 二区气化站 1 号和 3 号气化器相出口管管壁相继出现凝霜甚至结冰 导致气化器 自动停止运行 由于发现及时且一区气化站气化器自动投入供 气运行 才未造成全市停气的重大事故 3 情况分析情况分析 由于当时环湖花园气化站的气化器尚未缺陷入使用 二区 气化站作为主供气站 气化器出口设定的供气压力为 0 075mpa 一区气化站作为辅供气站 气化器出口设定的供气 压力为 0 07mpa 且气化站的六台气化器均为日本神乐牌 bw 10s 型热水循环式气化器 每台气化器气相出口均设有液体传 感器 当气相出品带液时将自动控制切断气相出口 气化器停 止运行 防止液相石油气进入市区管网 当时高峰小时用气量 约为 1700kg h 由于某种原因致使运行中的 1 号和 3 号气化器 分别承担的负荷有偏差产生偏流现象 造成 1 号气化器超负荷 运行 气相出口带液使管壁凝霜结冰 1 号气化器因出口带液 自动停止运行后 所有负荷由 3 号气化器承担 使本来未潢负 荷运行的 3 号气化器变为超负荷运行 同样气相出口带液使管 壁凝霜结冰而自动停止运行 导致运行中草药 1 号和 3 号气化 器之间产生偏流的原因估计有以下几点 1 气化器气相出口压力设定不一致出口压力设定值高将随 着用气量的增加 气化器内压力下降 液面上升 换热面积增 加使气化量增大 出口压力设定值低将因出口调压器的节流作 用 气化器内压力升高 液面下降 换热面积减少使气休量减 小 导致各气化器所承受的负荷不同 2 气化器内水垢影响传热由于长期使用一般自来水 水的 硬度较高易使气化器内与水的接触面形成水垢 减小传热系数 使热效率降低 从而减少气化器的气化量 各气化器由于运行 时间的长短不同造成所结的水垢厚薄不一 热效率受水垢影响的 大小不同 气化器的实际气化量自然不同 3 气化器内结焦影响传热经常使用重组分较多的液化石油 气 使气化器内与石油气的接触面结焦影响传热 原理与水垢 相似 但因为我们使用权的进口液化石油气气质较好 且循环 热水的温度仅为 80 估计气化器内结焦的可能性不大 4 通过各气化器的循环热水流量不同因各气化器的热水循 环管的设计位置 管径 管内堵塞情况 气化器内部阻力和进 出水压差等等的不同 使单位时间内通过各气化器的循环热水 流量不同 单位时间内各气中液化石油气所吸收的热量因此不 同 热水流量大的气化量大 热水流量小的气化量小 4 检修测试检修测试 根据上述情况分析 我们决定对二区气化站各气化器进行 逐台检修 检修期间由一区气化站向全市供气 1 外观检查 检查气化器主体及附属设备 零件 发现无 损伤 腐蚀 变形 螺栓折损松动等现象 安装状态无异常 2 置换 关闭气化器液相入口阀 将气化器内液态石油气 全部气化 关闭进出气化器的气阀 水阀 排放气化器内存水 用放散火炬将气化器内剩余气态石油气降至表压为零 再用氮 气置换干净 3 主体分解检查 对气化器主体进行拆除分解 检查主体及各零部件的腐 蚀情况 发现与液化石油气接触面无焦油状物存在 与热泪盈 眶水接触面有水垢及铁锈等异物附着在上面 1 号气化器最多 3 号次之 2 号最少 但均不算严惩用电动钢丝刷清除异物 使 接触面露出本来的金属光泽 对气化器主体及零部件焊接处进行浸透探伤 未发现有 操作和缺陷 对气化器主体与液化石油气接触肌和热水接触面的残存 壁厚用超声波测厚计进行测量 结果合格 同时按下式计算年腐蚀速度 年腐蚀速度 开始使用时的实 测壁厚 使用年数从而可推定耐用期限 推定耐用期限 残存壁厚 不包含腐蚀余量在内的计算壁厚 年腐蚀速度 4 附属设备分体检查对气化器的各附属设备 包括液体传 感器 调压器和阀门等进行分解检查 更换易损件如密封圈 皮膜和垫片等 检查各处有无腐蚀 变形 并进行强度和气密 实验 结果各项均合格 各安全附件 安全阀 压力表 温度 计 送有关部门强检 5 重新安装调试将气化器及附属设备重新安装 并进行整 体强度和气密性试验 确保各处均无漏气 开启进出气化器的 气阀 水阀 逐台调整各气化器气相出口的调压器 使气化器 供气压力保持一致 进行曲气化器试运行 密切注意有无异常 情况及各仪表读数是否正常 发现此时各气化器进出水温差相 同 气相出口压力一致且不再出现气相出口管壁凝霜结冰现象 各气化器运行正常 完成检查报告书 经申请同意后可正式投 入使用 6 完成检查报告书 检查报告书内容包括设备名称 型号 编号 检查的时间 地点 人员 设备的基本数据 平时使用权状况 浸透探伤试 验表 超声波厚度测定表 附属设备检查表 安全附件检查表 强度试验记录表 气密性试验记录表和检查结果总表 并将检 查过程中拍摄的相片打印出来 附于报告书后的 检查状况相 片集 内 以备参考 5 几点经验几点经验 经检修测试 证明当时我们的情况分析正确 此次气化器 出现自动停止运行的主要原因为 各气化器气相出口存在偏差 再加上气化器内污垢的影响 使气化器间存在偏流 随着总负荷的增加 导致 1 号及 3 号气 化器相继正超负荷运行 通过此次情况分析及检修 我们有几 点经验仅供参考 1 对各气化器气相出口调压器逐台调压应在非用气高峰 如深夜 时进行 在用气高峰 一般为晚上 6 时至 8 时 时 再进行复调 使各气化器出口压力保持一致 2 使用杂质及重组分较少的液化石油气 严格按气化器操 作说明书进行定期排污 以避免气化器内结焦现象的发生 3 对于热水循环式气化器或以水为中间介质的电加热式气 化器 可通过加装软水处理装置降低水的硬度 减少水垢的产 生 现我公司三座气化站均加设了软水处理装置 并对储水箱 进行曲了专门的防腐处理 以避免因水箱生锈而造成铁锈物在 气化器内积聚 效果良好 另外 要特别注意对循规蹈矩环水 系统中的过滤器及时清洗和更换滤网 4 严格按气化器操作规程规程进行曲定期检修 去除气化 器内污垢 5 根据运行记录对气化器的运行时间进行统计 合理安排 备用气化器的使用 使同一气化站的各气化器运行时间大致相 等 6 在有备用气化站 辅供气站 联网供气的条件下 主供 气站的气化器可全部投入运行而不设备用气化器 使各气化器 运行条件尽量一致 7 主供气站与辅供气站间的供气压差应根据供气规模 供 气压力及供气管网的储气量 中压用户的炉具适应性等条件而 定 一般不应相差太大 我公司主 辅供气站的供气压力分别 为 0 076mpa 及 0 07mpa 且运行状况良好 8 密切留意同型号气化器进出水温差是否一致 如不一致 且不是温度计本

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