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电厂#8机组连续发生四次因循环水中断导致的跳机事件 1、第一次跳机事件经过:2006年5月30日0:59,海口电厂#8机组带负荷158兆瓦。#8机a循环水泵出口蝶阀突然关闭,引起a循环水泵联锁跳闸;b循环水泵联动,因b循环水泵出口蝶阀不能开启,联动不成功。汽轮机凝汽器真空从94.35千帕急降至89.05千帕,机组负荷相应从158兆瓦下降至98兆瓦,系统周波下降至49.9赫兹。1:01,汽轮机低真空保护(定值:82kpa,无延时)动作跳闸,发电机逆功率保护(定值:额定功率的1%,延时1秒)动作跳发变组开关,机组解列、灭磁。机组跳停后,运行人员现场检查发现a、b循环水泵出口蝶阀被水淋。运行人员用塑料膜对电磁阀进行了包扎处理后,机组启动并于5月30日5:10并网运行。事件原因:由于循环泵盘根密封不良,导致轴封冷却水和溢出海水溅落在立式循环泵0米处地面上,水汇集后流向蝶阀坑并溅落到循环泵出口蝶阀处,导致a循环泵出口蝶阀液压电磁阀线圈短路,使a循环水泵出口蝶阀关闭,a循环水泵跳闸,b泵联启后,同样由于液压电磁阀线圈因溅水而短路,液压油泄压,导致出口蝶阀无法开启,造成机组循环水中断,低真空保护动作跳机。2、第二次跳机事件经过:5月30日10:45,海口电厂#8机组带负荷196兆瓦, a循环水泵出口蝶阀关闭,a循环水泵跳闸,手动启动b循环水泵失败,凝汽器真空从94.1千帕急降至86.76千帕,机组负荷相应从196兆瓦下降到165兆瓦,10:47汽轮机低真空保护动作跳闸,发电机逆功率保护动作跳发变组开关,机组解列、灭磁。跳机后,检修人员现场检查发现:a循环水泵出口蝶阀处有大量水迹,a循环水泵出口蝶阀液压电磁阀线圈烧断,24v开关电源损坏;b循环水泵出口蝶阀处也有大量水迹,b循环水泵出口蝶阀液压电磁阀接线插座处有淤泥,接线烧断。电厂检修人员更换了损坏元件并进行防水处理,恢复a循环水泵运行后,机组启动,并于5月31日5:05并网运行。b循环水泵退出备用状态,等待更换电磁阀。机组以a循环水泵单泵方式运行。事件原因:第一次跳机后,检修人员未进行彻底处理,仅用塑料薄膜对a循环泵液压电磁阀进行包扎,便重新启动机组,电磁阀绝缘未能彻底恢复,从而导致机组重复性跳闸,而b泵出口蝶阀处也有大量水迹,出口蝶阀液压电磁阀接线插座处有淤泥并烧断其接线,导致b泵启动失败。3、第三次跳机事件经过:5月31日,海口电厂#8机带负荷160兆瓦,a循环水泵运行,b循环水泵检修,13:40,a循环水泵跳闸,汽轮机低真空保护动作跳闸,发电机逆功率保护动作跳发变组开关,机组解列、灭磁。事件原因:5月31日5:05并网后,#8机组以a循环水泵单泵方式运行。因b循环泵出口蝶阀电磁阀损坏,电厂安排更换b循环泵电磁阀。检修完成电磁阀更换工作后,运行启动b循环水泵,进行试转。b泵启动后,出口蝶阀不能开启,就地按b循环水泵事故按钮停b泵,致使a循环水泵跳闸,再次导致汽轮机低真空跳闸,发电机逆功率保护动作跳发变组开关,机组解列、灭磁。经检查后,确认a、b循环水泵就地停泵按钮接线错误,停b泵的命令信号错接至a泵。电厂检修人员对a、b循环水泵就地事故按钮接线更正处理后,机组启动,并于6月1日5:43并网运行。b循环水泵仍处于检修状态,机组以a循环水泵单泵方式运行。4、第四次跳机事件经过:6月3日,海口电厂#8机带负荷152兆瓦,a循环水泵运行,b循环水泵检修。 3:01,a循环水泵跳闸,汽轮机低真空保护动作跳闸,发电机逆功率保护动作跳发变组开关,机组解列、灭磁。事件原因:a循环水泵出口蝶阀电源消失是第四次跳机的直接原因。造成电源消失的原因是带a循环水泵出口蝶阀及其电磁阀电源的空气开关跳闸。经检查,原设计该出口蝶阀储能电机功率为1.1kw,空气开关容量为10a,而实际安装的储能电机功率为7.5kw,额定电流15a,当液压泵电动机启动、运行时造成空气开关过负荷跳闸(根据空气开关过负荷整定值及过负荷保护动作特性分析,受液压泵电动机实际启动、运行电流、时间及启停间隔、频次、开关本体温度等的影响,处于临界动作区的空气开关因过负荷跳闸是可能的),a循环水泵出口蝶阀失电后,引起机组低真空保护动作跳机。电厂检修更换合适的空气开关后,机组启动并于6月3日 20:25 恢复并网运行。四次跳机对电网的影响:6月26日,事故调查组赴海南电网公司调度和安监部门了解情况。四次跳机事故对海南电网造成的影响如下:1、第一次跳机2006年5月30日0:59,海南电网统调出力758兆瓦,海口电厂#8机组跳闸后,系统周波从50.033赫兹降至48.609赫兹,系统低周减载装置基本i轮、轮正确动作,共切35千伏线路8条,10千伏线路130条,损失负荷约89 ,损失电量2.2044万千瓦时。系统稳控装置(启动定值:电流突变100a,有功突变50mw,无功突变30mvar; #8机跳闸:p=90mw,切负荷60mw;p=140mw,切负荷100mw;p=200mw,切负荷120mw。#8机失磁:p=70mw,切负荷60mw;p=120mw,切负荷100mw;p=180mw,切负荷120mw)未动作。2、第二次跳机5月30日10:45,海南电网统调出力1082兆瓦,海口电厂#8机组跳闸后,系统周波从50.153赫兹降至48.627赫兹,系统稳控装置动作,共切110千伏线路6条,10千伏线路2条,损失负荷102兆瓦,损失电量5400千瓦时;系统低周减载装置基本轮,轮动作,共切35千伏线路8条,10千伏线路129条,损失负荷129兆瓦,损失电量4.0546万千瓦时。3、第三次跳机5月31日13:40,海南电网统调出力1003兆瓦,海口电厂#8机跳闸后,系统周波从50.115赫兹降至48.643赫兹,系统稳控装置动作,共切110千伏线路3条,损失负荷54.285兆瓦,损失电量约4506千瓦时。系统低周减载装置基本轮,轮动作 ,共切35千伏线路8条,10千伏线路128条,损失负荷108兆瓦,损失电量2.9378万千瓦时。4、第四次跳机6月3日,3:01海南电网统调出力796.6兆瓦,海口电厂#8机跳闸后,系统周波从50.19赫兹降到48.48赫兹。系统稳控装置动作,共切110千伏线路3条,损失负荷50.82兆瓦,损失电量6748.9万千瓦时;低周减载装置动作至第iii轮,共切184条10千伏线路,8条35千伏线路,损失负荷120兆瓦,损失电量约4.124万千瓦时。由于8机组四次事故跳机,海南电网先后共计切除110千伏线路12条次, 35千伏线路32条次, 10千伏线路571条次,累计损失负荷653.077兆瓦,损失电量14.9863万千瓦时。四次重复性事故暴露的问题:1、安全生产管理不严,安全意识淡漠,缺乏安全责任心循环泵盘根密封不严已有一段时间,虽经多次反映,但一直没能引起电厂有关人员的重视,未能及时处理,导致了第一次跳机。在第一次跳机后,电厂又在未彻底消除设备缺陷的情况下仓促恢复机组启动、运行,导致第二次跳机,反映出相关人员安全意识差、工作责任心不强,为同类事故的重复发生埋下了隐患。第三次跳机,反映出现场安全技术措施不严密,相关人员缺乏必要事故预想,没有认真核对接线,导致原有错误没能及时发现。第四次跳机,反映出技术管理上的漏洞,循环水泵a/b出口蝶阀的电源均接自输煤pc 的380v 4a段,不符合厂用电负荷配置设计原则要求。2、基建遗留问题较多8机组于2006年4月30日完成168小时试运后移交生产,但在168小时试运前、后,生产部门提出了700多项尾工、1379条缺陷,其中大部分缺陷虽已得到整治,但大部分尾工项目未能积极地组织实施处理,由于电厂各部门间工作协调和相互间配合不力,使较大的设备缺陷未能及时得到消除,给投产后的安全生产带来了众多隐患。仅循环泵就存在如下诸多问题:循环泵未经充分调试、未经竣工验收即投入运行;循环泵自冷却系统未能投入运行,仅采用工业水进行冷却的临时方式,致使密封冷却水外溢,且排水沟开向不合理,冷却水直接流入循环水泵出口蝶阀坑,易淋到电磁阀;循环水泵联锁保护逻辑错误,未能及时发现和处理;a/b循环水泵就地事故按钮设计、安装错误,因移交生产前没有进行试验而长期未被发现和处理;现场安装的设备参数与设计不符,施工安装时未能及时发现,监督、检查也有遗漏;循环水泵a/b出口蝶阀的电源均接自输煤pc的380v 4a段,不符合厂用电负荷配置原则的要求,该段母线一旦失电,即会造成机组跳闸等。3、基建与生产协调配合差电厂未能严格执行基本建设竣工验收程序,经查阅基建档案,发现8机组的分步试运前工程质量验收都是项目部组织,而不是由生产部门组织的,这是不符合规定的。生产人员未参加签字验收,失去了监督作用和验收的意义,导致了缺陷和质量问题的大量存在。例如循环泵储能电机与其空气开关的容量不匹配,原设计为1.1kw、3a,实际安装为7.5kw,15a,没有履行设计变更手续,也没有任何记录,生产人员也未能及时发现。防范措施:1、加强运行、检修管理,对设备缺陷及处理,要落实技术和组织责任制。2、组织汽机和电气专业尽快查清楚顺控联锁、阀门联锁逻辑,在确定设备完好的情况下进行联锁试验。3、对第四次跳机原因继续深入调查、分析并进一步落实整改措施,对#8机组其它电源设计不合理的地方(包括磨煤机a、b、c,事故按钮等),联系设计院进行设计更改。4、将出口蝶阀a/b的电源由原来的单路电源供电改为双路电源供电,由输煤pc 的

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