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含硫污水北水南调泄漏事故 一、事故经过2008年11月17日0:10分左右,一硫磺双塔岗位电话反映含硫污水罐液位上升较快,0:20分左右调度通知三常岗位人员将北水南调的一、二加氢的部分含硫污水改至二油品5000m3大罐。3:10分左右,加氢精制一加氢含硫污水送不出去,3:45分左右三常岗位人员发现含硫污水泄漏,4:00三常岗位人员向调度汇报北区含硫污水发生泄漏,并组织人员进行处理。加氢精制停止向含硫污水管线送水,一硫磺装置关闭北区含硫污水进入一硫磺装置的阀门,有关阀门关闭后污水停止泄漏。期间二净化污水回用岗位多次反映气味大,导致三名职工发生吸入反应。二、事故原因1、3月17日,由北区往南区输送的含硫污水为一、二加氢的高分含硫污水,一加氢高分含硫污水阀前压力为3.8mpa,二加氢高分含硫污水阀前压力7.0mpa,自压进入含硫污水管网,由于接收一、二加氢含硫污水的一硫磺车间和三常减压车间阀门开度不够大,造成北区含硫污水南调线严重超压,这是导致孔板法兰泄漏的直接原因。2、3月16日17时,加氢精制的脱蜡装置开工正常,加氢精制外排含硫污水量有所增加。3、三常减压装置四单塔停工,全厂污水汽提处理装置处于高负荷运行,第三焦化装置生焦由24小时改为20小时,增大了北区含硫污水的量,由于近期气温下降和社区供暖的影响,污水汽提装置蒸汽压力不稳,影响了其高负荷稳定运行,造成一硫磺和二油品含硫污水储罐液位均处在高位运行,给含硫污水平衡造成了极大困难。4、北区含硫污水南调线孔板的法兰发生泄漏,第三常减压车间岗位人员发现和处理的同时,没有在第一时间汇报调度,也没有及时通知下风向岗位人员采取防护措施或转移,导致下游人员发生硫化氢吸入反应。5、含硫污水管网管理不够规范,个别单位只考虑自己污水大罐液位,阀门开关存在不到位现象。三、事故教训及防范措施1、一、二加氢高分高压含硫污水直接进含硫污水管网系统,存在较大风险,一旦管网不畅,必然造成整个管网处于超压状态,应考虑改间接输送或增设含硫污水管网压力控制(报警)系统,降低含硫污水背压。2、含硫污水等危险物料发生泄漏后,相关单位应在进行应急处理的同时,第一时间汇报调度,并做好人员的防护工作,通知下风向岗位人员作好防护和撤离。调度接到信息后,在组织生产处理的同时,同时通知周边下风向相关单位做好防护和撤离工作。3、完善含硫污水的管理程序,污水的调配严格执行调度指令,相关阀门的开度要到位。4、增上(完善)含硫污水南调计量设施,保证有关人员及时监控北水南调污水流量。5、尽快为相关岗位增配呼吸防

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