济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故_1_第1页
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济南市某化工厂氮氢气压缩机放空济南市某化工厂氮氢气压缩机放空 管雷击着火事故管雷击着火事故 1 事故经过 2004 年 8 月 26 日 济南市某化工厂一台 4m20 75 320 型 压缩机放空管因遭雷击发生着火事故 2004 年 8 月 26 日 9 时 正值雷雨天气 厂内设备运行正 常 忽然一声雷鸣过后 厂内巡视检查工人发现厂区内 8 号氮 氢气压缩机放空管着火 在通知厂领导的同时 立即向厂消防 救援队报警 厂消防救援队在最短的时间内赶到着火现场 在 消防救援队和闻讯赶来的厂干部及职工的共同努力下 扑灭了 着火 没有酿成重大火灾 避免了更大的损失 2 事故原因 1 氮氢气压缩机各级放空用截止阀 在长期的使用过程 中磨损严重 没能及时发现进行维修和更换 造成个别放空截 止阀内漏严重 使氮氢气通过放空管进入大气遭遇雷击而发生 着火事故 2 氮氢气压缩机各级油水分离器在排放油水时 所排出 的油水都进入到集油器内 而集油器放空管连接到放空总管上 操作工人在进行排放油水的过程中 没能按照操作规程进行操 作 使氮氢气进入集油器后随放空管进入大气 在排放过程中 遭遇雷击而发生着火事故 3 由于放空管没有单独的避雷设施而遭受雷击也是此次 着火事故的重要原因 由于该厂采取的避雷措施是在压缩机厂 房上安装避雷带 而放空管的高度超过了避雷带 其它的避雷 针又不能覆盖放空管 因此引发此次着火事故 3 防范措施 上述分析肯定了这次事故的主要原因是大量的可燃气体 氮氢气进入大气 以及防雷措施不合理造成的 因此针对这次 着火事故提出了如下具体的防治措施 1 对氮氢气压缩机各级放空用截止阀进行定期检验 磨 损严重的应及时进行维修或者更换新的截止阀 从而避免因阀 门内漏使氮氢气进入大气造成事故 2 加强巡回检查 确保油水分离器的排放操作按规定进 行 严格规定其排放操作时间 3 按标准正确设置避雷装置 这次事故发生后 厂内技 术人员按防雷的基本措施对全厂内的避雷装置进行了全面细致 的检查 对

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