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缩短海上巨厚抛石层冲孔灌注桩成孔时间 三航局 分公司 经理部qc小组 目录1 工程简况2 小组概况3 选题理由4 现状调查5 确定目标6 原因分析7 要因确认8 制定对策9 对策实施10 效果检查11 巩固措施12 今后打算 港旗台港区30万吨级矿石码头水工建筑物工程全长约755m 是 建成亿吨大港的一个关键工程 是 省最大的散货码头 也是 省重点工程 本工程共有3座引桥连接码头主体和陆域 引桥接岸处桩位于爆破挤於抛石堤身区域 抛石层最厚处达30m 属于巨厚抛石层 在国内水上冲孔灌注桩施工中极少见 冲孔难度很大 采用 1600冲孔灌注桩基础 总计22根 有效桩长60m 65m 计划在2008年8月30日完成 一 工程简况 抛石层厚度示意图 冲孔灌注桩qc小组概况表表1 制表人 敖寒冰2008年4月5日 二 qc小组概况 三 选题理由 制表人 孙其章2008年4月5日 课题评估选择表表2 小组成立后 小组成员经过讨论 提出几个课题进行评估选择 3 平均每根桩成孔时间超出48小时 不能满足工期要求 2 现灌注桩平均成功时间672小时 孔 1 根据工期 成孔时间目标 624小时 孔 缩短冲孔灌注桩成孔时间 选择 缩短灌注桩成孔时间 主要有以下3个理由 从2008年2月14日到2008年4月5日 本工程共完成冲孔灌注桩5根 qc小组对5根桩的成孔时间进行统计 形成5根桩的成孔误时调查表 四 现状调查 制表人 张顺利2008 4 6 活动前成孔误时调查表表3 通过上排列图可以看出 钻进误时 和 维修误时 累计频率达到80 故得出 钻进误时 维修误时 是影响冲孔灌注桩成孔时间的主要问题 制图 孙其章2008 4 10 五 确定目标 1 活动目标找出了影响成孔时间的主要结症 我们进行目标设定 小组召开会议后一致认为 经过经理部全力支持及成员间积极配合 解决 钻进误时 和 维修误时 两个结症80 以上 可缩短灌注桩成孔时间77小时 孔 96小时 80 76 8小时 因此 我们设定本次活动的目标是将灌注桩成孔时间压缩到595小时 孔 552 120 77 595小时 成孔耗时 小时 2 目标设定的依据 与本工程地质条件相近的深圳妈湾7泊位 已完成 冲孔灌注桩成孔平均时间已达600小时 孔 钻进误时 和 维修误时 累计频率达到80 两者都解决80 以上 96 80 76 8 缩短成孔时间77小时 孔是可行的 现状调查已找到问题症结所在经理部qc小组技术力量雄厚 一起配合默契 目标可以实现 六 原因分析 制定活动目标后 我们召开了小组会议 成员运用头脑风暴法 畅所欲言 找出了影响 钻进误时 和 维修误时 的13个原因 列表如下 影响原因一览表表4 制表 林涛日期 2008年4月6日 小组通过对上表所列原因进行排列分析 找出了它们之间的关系和联系 并绘制关联图如下 制图 王伟2008 4 6 钻进误时 和 维修误时 原因关联图 七 要因确认 通过关联图 我们找出了7个影响 钻进误时 和 维修误时 的末端因素后 小组成员分头深入现场对末端因素进行逐一验证 见下表 钻进误时 和 维修误时 要因验证计划表表5 制表 裴洪伟日期 2008年4月8日 在2008年4月8日 宋海广在施工现场对灌注桩成孔施工情况进行了调查 发现现场仍按以往施工经验来选择冲程 并没有考虑本工程巨厚抛石层这一特殊地质条件 在4月10日 宋海广对已完成成孔的5根成孔施工记录进行了分析 得出因冲程选择不当而造成平均每孔0 8次卡锤 0 6次钢丝绳断裂 见下表 延误冲孔灌注桩成孔 验证1 针对冲程选择不合理 验证2 针对筒底漏浆 在2008年4月10日 王伟查阅已完成成孔的5根成孔施工记录 发现在5根已完成的冲孔灌注桩成孔过程中 平均每孔出现3 2次漏浆 见下表 延误冲孔灌注桩成孔 验证3 针对培训不到位 在2008年4月10日 张顺利对操作工人的培训面进行现状调查 查阅资料 钻机操作工10人 参加岗前技能培训10人 达到要求的100 培训面 结论 非要因 验证4 针对钻机老化 结论 这三项均为非要因 在2008年4月12日 孔祥华查看5台钻机的铭牌 见下表 其平均新度系数为80 性能较好 能满足钻孔要求 验证6 针对锤头强度不够 在2008年4月12日 陶廷祥进行现场调查 钻孔所采用的十字型铸钢冲击锤 在锤头位置上焊有钨钢合金 其耐磨能力较强 能够满足钻孔要求 在2008年4月14日 林涛对仓库备件核查 见下表 发现维修备件大多不足 出现操作人员等配件修理钻机的现象 验证7 针对维修备件不足 制表 敖寒冰2008年5月15日 八 制定对策 要因对策表表6 我们针对上述三个要因 应该采取什么样的对策呢 小组成员召开了献策会议 在会上大家畅所欲言 各抒己见 制定了 钻进误时 和 维修误时 的要因对策表 见下表 并上报经理部备案 九 对策实施 实施一 针对冲程选择不合理 4月16日 5月15日期间 现场施工负责人张顺利组织现场人员进行了冲程对比试验 见下表 对6 孔 7 孔 8 孔分别采用1 2m冲程 2 3m冲程 3 4m冲程钻进 并记录成孔过程 见下表 通过对比发现选择在2 3m的冲程 钻进时间最短 且能避免卡锤 钢丝绳断裂事故 实施效果 通过选择2 3m的合理冲程 卡锤率由实施前的0 8次 孔降低到实施后的0 43次 孔 钢丝绳断裂率由实施前0 6次 孔降低到实施后的0 36次 孔 见下表 缩短了冲孔灌注桩成孔耗时 实施二 针对筒底漏浆 王伟查阅已完成的5根冲孔灌注桩成孔记录发现 筒底岩面不平 钢护筒边有大块孤石极易导致筒底漏浆现象的发生 因此 在巨厚抛石层中钻进时 遇到孔内岩面不平或倾斜 需先填入20cm 30cm厚的块石 卵石或灌注砼填平斜岩面 再进行正常冲击 遇到钢护筒边上有大块孤石时 需先通过填入二片石或建筑垃圾填平后 再进行冲孔 整平处理 孔底岩面整平工艺示意图制图 王伟2008年4月15日 实施效果 通过在钻进过程中采取以上措施 筒底漏浆现象由活动前3 2次 孔降低到活动后0 71次 孔 见下表 从而缩短了冲孔灌注桩成孔耗时 根据以往的施工经验要求配件套数 定期检查仓库储存各种钻机备件的数量 2周 次 见下表 备件不足时严格按相关制度考核以督促购买 仓库备足配件以便及时更换破损配件 防止出现等待配件修机的现象 保证钻机高效运转 对更换的备件进行跟踪以保证备件的有效利用 减少再次维修的现象 实施三 针对维修备件不足 实施效果 通过检查及考核措施 钻机备件数量配备充足 钻机备件使用合理 钻机部件得到有效更换 钻机故障能快速维修好并减少了维修次数 从而缩短了冲孔灌注桩成孔耗时 十 效果检查 从2008年5月15日到2008年8月15日 总计完成的14根灌注桩 qc小组绘制了活动效果检查图 1 总目标值效果检查 成孔耗时 小时 2 问题解决程度调查 qc小组采用分层法形成14根桩的成孔误时调查表 制表人 张顺利2008 8 15 活动后成孔误时调查表表7 根据统计表 我们绘制了活动后成孔误时排列图 从图上可以看出 钻进误时 和 维修误时 得到明显降低 已经不是影响成孔误时的主要问题 3 社会效益 因该工程为 省重点工程 在施工过程中 受到业主及省 市有关部门的重视和关注 最后能比合同工期提前完工 受到了 建港指挥部的夸奖 省 市电视台及报刊等多家媒体均作出了相关报道 4 经济效益 工期提前15天 经预算科 财务 设备科及材料科统计 节约成本 人工费用 30人 15天 60元 天 人 27000元钻机维护费用 5台 15天 10元 天 台 750元共计27000 750 27750元 省钱了 十一 巩固措施及标准化 2 制定制度 严格考核 每周检查 督促购买 以备足配件 预防待件修机的现象 3 在巨厚抛石层钻孔时 遇到筒底岩面不平或大块孤石时 应进行岩面整平处理 1 针对巨厚抛石层 冲程选择2 3m的冲程 为巩固成果 qc小组将 报 工程经理部领导批准已纳入灌注桩施工管理办法 十二 总结及今后打算 通过本次qc小组活动 小

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