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2010-2013年炉况异常汇总112011年5月14日7#高炉计划休风后复风艰难恢;(一)事情经过;2011年5月14日,7#高炉计划休风,预计休风;恢复;(二)原因分析;1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正;2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度;3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽;4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复;5、复风后,热风炉换炉后风2011年5月14日7#高炉计划休风后复风艰难恢复(一)事情经过2011年5月14日,7#高炉计划休风,预计休风时间12小时,实际时间为(7:20分18:49分),在计划时间内。休风期间对高炉煤气流产生影响的检修有:1、溜槽更换,更换后溜槽角度进行了校核(比实际角度小3度)。2、观察料面后对11#、13#、14#小套型号为380*250*115更换为380*260*115。3、热风炉停烧并检修,风温影响较大。高炉于18:49分复风,堵2#、5#、7#、9#、11#、14#风口进行恢复,复风后矿批18t、风压60kpa、风温669。19:00高炉引煤气,20:00引煤气结束,此时风压92Kpa,风量900m3/min,料线2m,布料角度矿石33度,焦炭35度,高炉也逐步开始加风,在加风过程中被堵的风口吹开4个(2#、7#、14#、9#)。20:42热风炉换炉后热风温度逐步上升了280度,至950度,20:47分开铁口,Si:1.23,热风压力210kpa对应风量1200 m3/min,20:49分高炉第一次塌料后出现吸尺(东探:2.89m,西探:3.8m),21:34分再次塌料,压差升高,炉顶温度急剧上升至700度,在渣口方向出现大管道,高炉采取大幅减风,风量减至670 m3/min消管道,同时撤风温150度、加空焦4批、缩矿7吨、退负荷至3.0、布料30度同角,此时高炉透气性恶化,几乎不进风。到15日0:50分透气性2.88,风量272 m3/min,高炉准备坐料,于1:30分开口后,采取拉风坐料但料不下表明下部没有空间,后强制加风315 m3/min,于5:04分开口后再次拉风坐料,料线超5m,集中加空焦10批。高炉缓慢赶料线,此时料仍不动。在出铁过程中渣铁流动性差,炉前工作量增加。7:20分休风堵风口(堵2#、5#、8#、10#、13#)恢复,复风后风量300 m3/min,料稍有走动,但渣、铁较粘,Si均在1.5左右,透气性在4左右,高炉靠强行加风400 m3/min左右,走料靠拉风下料,布料采取负角差(以3m为基准料线矿26度焦炭28度),循环焦采取3批正常料3批空焦及5批空焦2批正常料,同时每批正常料料加入100kg萤石,每批焦炭加200kg白云石。由于有水炮泥质量较差2#、8#风口被吹开,于16日5:50分休风堵2#、3#、7#、11#风口,复风后风量加至600 m3/min左右,风温根据风口亮度调节,待14号所加的焦炭作用后高炉于18:30高炉炉况好转,塌料后逐步开始走料,料制26度同角,待走料一个循环后,高炉开始加风,17日7:25分加风至120kpa,13:46分加至180kpa高炉炉况基本恢复。本次高炉复风后炉况艰难恢耗时较长,关键是复风后高炉不进风,全靠小风量烧空间,待所加的组合焦作用后炉况才好转。(二)原因分析1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正常,特别是14号夜班在加休风料时,高炉炉况顺行无崩塌料,休风Si:0.76%、S:0.027%,料线2.4m均在休风要求的范围内。2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度相差3度,但在高炉复风后,没有使用过正常角度,当时由于是低料线,布料角度为焦炭35度、矿石32度,故溜槽影响可以排除。3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽处有水流下,原因为13日23:11分高炉正常生产时,气密箱底板温度超50度就报警,工长要求看水工雾化冷却,看水工开了长流水冷却,没有及时关闭。4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复。5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950度,风温上升较多。由于热风炉检修时停烧,复风后风温较低,换炉后风温虽上升280度至950度,但复风后需要风温来提高物理热,950度与正常风温1100度比还相差较多,但当班工长在风压、风量没有匹配的情况下,有加风动作,引起管道行程。6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉铁水含Ti在0.2%左右,导致渣铁流动性变差;另外带烧烧结矿粒度普遍偏小(返矿在13%)且高炉用量较大50%,导致高炉复风过程中透气性差。7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以前休风基本在10个小时,而本次休风时间在12个小时,影响渣铁物理热及流动性。8、恢复炉况时,在管道破坏后崩料后,料不动的第一时间加的净焦较少,减慢了高炉的恢复。(三)整改措施1、针对目前的原燃料及铁水中的含Ti量较高,影响渣、铁流动性。高炉休风前准备一定量的白云石,休风料以空焦加轻料的形式加入。2、加休风料时要关注矿仓烧结矿的质量,粒度小的矿仓停用。3、高炉在复风前热风炉提前烧炉减少风温波动,把握换炉时机。另外在热风炉换炉后,风温上升较大时,工长要视风压、风量是否匹配才考虑加风,防止管道形成。4、引进一部分较好的有水炮泥,专门为高炉堵风口、做泥套及低风压时的使用,有利于高炉生产。特别是高炉恢复过程中,堵风口要与责任人进行挂钩考核。每吹开一个考核50元。另外在处理炉况时,在没有灌渣风险的前提下,应尽早休风堵风口,以利炉况恢复。5、气密箱底板温度按厂家提供的资料超120度,方要求看水工雾化冷却,现当气密箱底板温度超50度仪表就报警,整改为气密箱超100度报警,并打水雾化冷却,温度下降后必须及时关闭打水阀。6、处理炉况或恢复炉况时,特别是塌料或坐料后,料柱较死、料不动,工长要尽早请示一次性加足焦炭(至少5批),有利于炉况的恢复。7、遇炉顶设备检修时,炉顶温度应控制在150250度之间,料线小于3米,以利炉顶点火及检修环境温度良好,炉温高时采用矿石压顶温的方法要请示。防止复风后影响透气性。(四)吸取教训1、在复风操作过程中,要以高炉接受能力考虑加风幅度,不能同时采取多项措施如同时加风、加风温、提高顶压等。调节风温方面,严格按照操作规程要求,控制加风温的幅度,加风温一次不超50,特殊情况不超100,且要兼顾炉况接受程度。2、复风前捅风口时,应将需要堵的风口再次进行堵牢,以便防止过早吹开不利于炉况恢复,堵风口作业与责任人工资挂钩,同时确保好捅不吹开。复风后尽量督促炉前出尽渣铁,保证炉缸的活跃度。炮泥使用方面,120KPa以下要求使用有水炮泥,针对休风堵风口使用质量较好的有水炮泥,同时还应加强对炮泥使用质量的跟踪管理,对使用不合格的炮泥一律退货处理。3、计划休风必须校核溜槽角度,做好前后对比记录,确保实际角度与显示角度一致。此项工作由炉长及工长负责执行。在气密箱温度控制方面,气密箱底板温度的上限为120,将气密箱底板报警温度设定为100,打水雾化冷却结束后必须及时关闭打水阀门,并将其纳入作业指导书。4、休风前复风后要多检查原燃料情况,如果烧结矿粒度小、粉多,减少使用比例或停用,三级焦、焦丁、落地烧停用,并在实际操作中适当疏松边缘。2011年6月4#高炉中修后开炉(一)事情经过4#高炉烘炉时间为6月22日10:58分,后经过升温300度及保温、升温600度及保温两个过程,于6月28日14:00时开始降温,6月29日夜班降温到200度,在当天的6:02分休风,准备装料。整个过程严格按照烘炉曲线图执行。休风后高炉调试布料器角度、料流及校正探尺。高炉装料共计上开炉料71批,其中焦炭302.32吨.装料后东西探尺分别为2.77m,2.73m。21时58分高炉堵2#、4#、6#、8#、10#、13#风口后点火送风,送风后高炉P热:40kpa、Q风:200 m3/min。22:48分1#、3#、14#风口点亮;后5#、9#、7#、11#风口点亮,6月30日0:47分最后一个12#风口也点亮,标志着高炉送风后风口均点着、燃烧。送风后高炉风量一直偏小(焦炭水份大后,粉末较多,影响了高炉透气),当时由于热风总管热电偶温度不准。高炉于1:17-2:45分休风更换,考虑到休风前风量偏小,又堵5#、11#风口送风,送风后高炉风量、风压比较合理(P热:40kpa,Q风:420 m3/min),3:21分高炉开始下料,后高炉加风至65kpa,Q风:700 m3/min,但由于开炉焦炭水份较大,高炉炉顶温度较低(平均在55度左右),同时高炉炉顶2个放散有大量的水喷出。高炉低风压维持,6月30日11:00左右炉顶温度开始上行,标志高炉内焦炭中的水份已差不多蒸发完。高炉在下27批料后,16:21开第一次口,但没有什么渣铁。18:53分正式出第一炉铁,当炉铁水Si:3.5%,S:0.093%,铁水:17.25t,之后高炉逐步捅开4#、6#、8#、10#、5#、11#风口,调整负荷,但高炉调负荷较快(分别为:88批从H:1.85到H:1.97、93批H:2.11、105批H:2.24、124批H:2.6、7月1日14批H:2.8、41批H:3.01),高炉布料均为(矿:25、焦:27),6月30日第二炉Si:3.92%,S:0.04%、第三炉Si:3.56%,S:0.026%,高炉风温使用水平在700度。P热逐步加至145kpa。7月1日夜班高炉所调负荷陆续作用。特别是8:35分H:2.6作用后,高炉炉温从Si:3.

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