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文档简介
汇川IS620N伺服报警一览表 故障类报警代码 故障代码故障名称报警原因 Er.101参数异常 控制电源电压瞬时下降 参数存储过程中瞬间掉电 一定时间内参数的写入次数超过了最大值 更新了软件 伺服驱动器故障 Er.102可编辑逻辑配置故障 FPGA和MCU软件版本不匹配 FPGA故障 Er.103FPGA软件版本过低 FPGA版本2001-02h低于0112.0 FPGA故障 Er.104可编程逻辑中断故障 FPGA故障(Er.104) FPGA与MCU通信握手异常(Er.100) 驱动器内部运算超时(Er.940) Er.105内部程序异常 EEPROM故障 伺服驱动器故障 Er.108参数存储故障 参数写入出现异常 参数读取出现异常 Er.1112000h/2001组参数出 现异常 Er.120产品匹配故障 产品编号(电机或驱动器)不存在 电机预驱动器功率登记不匹配 Er.121伺服ON指令无效故障内部使能的情况下,通信伺服使能有效 Er.122绝对位置模式产品匹 配故障 绝对位置模式下检测电机不匹配或电机编号设置错误 Er.130DI功能重复分配 DI功能分配时,统一功能重复分配给多个DI端子 DI功能编号超出DI功能个数 DI功能不支持 Er.131DO分配超限DO功能编号超出DO功能个数 Er.136 电机ROM中数据校验 错误或未存入参数 驱动器和电机类型不匹配 总线式增量编码器ROM中参数校验错误或未存放参数 驱动器故障 Er.201过流2 输入指令与接通伺服同步或输入指令过快 制动电阻过小或短路 电机线缆接触不良 电机线缆接地 电机U V W 线缆短路 电机烧坏 增益设置不合适,电机振荡 编码器接线错误,老化腐蚀,编码器插头松动 驱动器故障 Er.207D/Q轴电流溢出故障DQ轴电流溢出 Er.208 FPGA系统采样运算超 时 MCU通信超时 编码器通信超时 电流采样超时 高精度AD转换超时 FPGA运算超时 Er.210输出对地短路 驱动器动力线缆(UVW)对地发生短路 电机对地短路 驱动器故障 Er.220UVW相序错误 Er.234飞车 UVW相序接线错误 上电时,干扰信号导致电机转子初始相位检测错误 编码器信号错误或接线错误 编码器接线错误,老化腐蚀,编码器插头松动 垂直轴工况下,重力负载大 Er.400主回路电过压 主回路输入电压过高 电源处于不稳定状态,或受到了雷击影响 制动电阻失效 外接制动电阻阻值太大,最大制动能量不能完全被吸收 电机运行 于急加减速状态,最大制动能量超过可吸收值 母线电压采样值由有较大偏差 伺服驱动器故障 Er.410主回路电欠压 主回路电源不稳或者掉电 发生瞬间停电 运行中电源电压下降 缺相,应输入3相电源运行的驱动器实际以单相电源运行 伺服驱动器故障 Er.420主回路电缺相 三相输入线接线不良 三相规格的驱动器运行在单相电源下 三相电源不平衡或者三相电压均过低 伺服驱动器故障 Er.430控制电欠压 控制电电源不稳或者掉电 Er.201过流2 控制电线缆接触不好 Er.500电机超速 电机线缆UVW相序错误 200A-09h参数设置错误 输入指令超过了过速故障阈值 电机速度超调 伺服驱动器故障 Er.510脉冲输出过速输出脉冲频率超过了硬件允许的频率上限(1MHz) Er.602角度辨识失败 Er.610驱动器过载 Er.620电机过载 电机接线,编码器接线错误、不良 负载太重,电机输出有效转矩超过额度的转矩,长时间持续运转 加减速太频繁或者负载惯性很大 增益调整不合适或者刚性太强 驱动器或者电机型号设置错误 因机型因素而导致电机堵转,造成运行时的负载过大 伺服驱动器故障 Er.630电机堵转 驱动器UVW输出缺相或相序接错 驱动器UVW输出断线或编码器断线 因机型因素而导致电机堵转, Er.650散热器过热 环境温度过高 过载后,通过关闭电源对过载故障复位,并反复多次 风扇坏 伺服驱动器的安装方向,与其它伺服驱动器的间隔不合理 伺服驱动器故障 Er.731编码器电池失效 断电期间,未接电池 编码器电池电压过低 Er.733编码器多圈计数错误编码器故障 Er.735编码器多圈计数溢出2002-02h=1时检测编码器多圈计数溢出 Er.740编码器干扰 编码器接线错误 编码器线缆松动 编码器Z信号受干扰 Er.430控制电欠压 控制电电源不稳或者掉电 编码器故障 Er.770外部编码器标尺错误 未禁止分频输出 使用全闭环功能或者非标脉冲输入功能,A+/A- B+/B- Z+/Z-任一 组2路信号电平差不满足要求;电平差大于等于2V Er.A33编码器数据异常 总线式增量编码器线缆断线、或松动 总线式增量编码器参数读写异常 Er.A34编码器回送校验异常 驱动器和电机类型不匹配 编码器线缆断线 Er.A35Z信号丢失 编码器故障导致Z信号丢失 接线不良或接线措导致编码器Z信号丢失 Er.B00位置偏差过大 驱动器UVW输出缺相或相序接错 驱动器UVW输出断线或编码器断线 因机械因素导致电机堵转 伺服驱动器增益较低 位置指令增量过大 相对于运行条件,故障值6065h过小 伺服驱动器/电机故障 Er.B01位置指令过大 位置指令增量过大 模式切换之前或伺服使能时,未将目标位置(607A)与当前位置对 齐 同步周期相位交越,导致位置指令积累过大 电机速度限制错误 Er.B02全闭环位置偏差过大 驱动器UVW输出缺相或相序接错 驱动器UVW输出断线或编码器断线 因机械因素导致电机堵转 伺服驱动器增益较低 位置指令增量过大 相对于运行条件,故障值(200F-09h)过小 伺服驱动器/电机故障 Er.B03电子齿轮比设定超限 电子齿轮比设置值超过范围 参数更改顺序问题 Er.B04全闭环使用错误 全闭环位置模式下,位置指令来源为内部位置指令,但使用了内外 环切换模式 Er.D09软件位置上下限设置 错误* Er.D10原点偏置设置错误* Er.E07网络状态异常切换 Er.E08同步丢失* Er.740编码器干扰编码器Z信号受干扰 Er.E11未烧录XML配置文件 Er.E12网络初始化失败* Er.E13同步周期设定错误* Er.E15同步周期误差过大* 警告类报警代码 故障代码故障名称报警原因 Er.110 分频脉冲输出设定故 障 编码器分频脉冲数不符合范围 Er.601回原点超时故障 原点开关故障 限定查找远大的时间过短 高速搜索原点开关信号的速度过小 开关设置不合理 Er.730编码器电池警告绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V Er.900DI紧急刹车DI功能34,刹车被触发 Er.909电机过载警告 电机接线、编码器接线错误或不良 负载太重,电机输出有效转矩超过额定转矩,长时间持续运转 加减速太频繁或负载惯性大 增益调整不合适或刚性过强 驱动器或电机型号设置错误 因机械因素导致电机堵转,造成运行时的负载过大 伺服驱动器故障 Er.920制动电阻过载 外接制动电阻器接线不良,脱落或断线 使用内置制动电阻时,电源端子P、D之间的线缆断线或脱落 使用外接制动电阻时,2002-1Ah(制动电阻设置)选择错误 使用外接制动电阻时,实际选用的外接制动电阻阻值过大 2002-1Ch(外接制动电阻阻值)大于实际外接制动电阻阻值 主回路输入电压超过规格范围 负载转动惯量比过大 电机速度过高,在设定的减速时间内减速过程未完成,周期性运动 时,处于连续减速状态 伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足 伺服驱动器故障 Er.922外接制动电阻过小 使用外接制动电阻时(2002-1Ah=1或2),外接制动电阻阻值小于 驱动器运行的最小值 Er.939电机动力线断线电机动力线断线 Er.941变更参数需重新上电 生效 变更了再次通电后更改生效的功能码 Er.942参数存储频繁 非常频繁且大量的修改功能码参数,并存储入EEPROM(200C- 0Eh=1) Er.950正向超程警告DI功能14:禁止正向驱动,端子逻辑有效 Er.952反向超程警告DI功能15:禁止反向驱动,端子逻辑有效 Er.980编码器内部故障编码器内部故障 Er.990输入缺相警告 200A-01h=1(电源输入缺相保护选择:使能故障和警告)时,对 于0.75kW三相驱动器(驱动器型号2001-03h=5),允许运行在单 相电源下,接入单相电源时,会报警告 Er.998回零模式设置错误使用回零模式时,6098h输入了15/16/31/32等不存在的回零模式 Er.A40参数辨识失败 解决措施 系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,然后重新写入参数。 提高电源容量或者更换大容量的电源,系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,然后重新写入参数。 重新上电,系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,然后重新写入参数。 改变参数写入方法,并重新写入 或是伺服驱动器故障,更换伺服驱动器。 重新设置驱动器型号和电机型号,系统参数恢复初始化(2002-20h=1) 更换伺服驱动器 咨询汇川技术支持,更新相互匹配的FPGA和MCU软件 更换伺服驱动器 更新相互匹配的FPGA和MCU软件 更换伺服驱动器 更换伺服驱动器 系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,然后重新写入参数。 更换伺服驱动器 未保存,且多次上电仍出现该故障,需要更换驱动器 根据电机,铭牌重新设置200D-01h(电机编号)或更换匹配的电机 驱动器编号不存在,根据驱动器铭牌,参考手册设置正确的驱动器型号 参考手册,更换不匹配的产品 关闭上位机的伺服使能信号 更换电机铭牌重新设置200D-01h(电机编号)或更换匹配的电机 将分配了同一非零功能编号的2003h组,2017h组参数,重新分配为不同的功能编号,然后重新上控制电 ,即可使更改生效,或先关闭伺服使能信号,并给出“复位信号”即可使更改生效。 系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,重新上电 请勿设置DIDO功能定义表以外的DI功能编号。 系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,重新上电 更换为相互匹配的驱动器及电机 1,使用汇川标配的编码器线缆,电机端确保端子间紧固连接,驱动器端螺丝拧紧,必要时更换新的编码 器线缆。 2,编码器线缆与动力线(R S T、U V W)切勿捆绑,应分开走线。 更换伺服驱动器。 1,指令时序:伺服面板显示“ry”后,先打开伺服使能信号,再输入指令。 2,允许情况下,加入指令滤波时间常数或加大加减速时间。 若使用内置制动电阻,阻值为“0”,则调整为使用外接制动电阻(2002-1Ah=1/2),并拆除P/D之间的 导线,电阻阻值与功率可选用与内置制动电阻规格一致。 若使用外接制动电阻,阻值小于2002-16h,参考手册,更换新的电阻,重新连接于P、C之间。 务必设置2002-1Bh(外接制动电阻功率)2002-1Ch(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一 致。 紧固有松动,脱落的接线。 绝缘不良时更换电机 正确连接电机线缆 不平衡则更换电机 汇川IS620N伺服报警一览表 故障类报警代码 进行增益调整 重新焊接、插紧或更换编码器线缆 更换驱动器 更换伺服驱动器 更换伺服驱动器 线缆优先使用汇川标配线缆,如果非标配线,则要检查线缆是否符合规格要求,是否使用双绞屏蔽线等 检查编码器两端插头是否接触良好,是否有针头缩进去等情况 走线尽量强弱分开,电机线缆与编码器线缆切勿捆扎,电机和驱动器的地接触良好 更换伺服驱动器 现场走线尽量强弱电分开勿捆扎 更换伺服驱动器 采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路长度 安装原因1/2/3/4处理 重新接线或更换驱动器动力线缆 更换电机 更换伺服驱动器 按照正确UVW相序接线 重新上电 更换为相互匹配的驱动器及电机,采用汇川IS620N驱动器与20bit伺服电机时,应确保 2000101h=14000.重新确认电机型号,编码器类型,编码器接线。 重新焊线,插紧或更换编码器线缆 减小垂直轴负载,或提高刚性,或在不影响安全和使用的前提下,屏蔽该故障 按照规格更换或调整电源 接入浪涌抑制器后,再接通控制电和主回路电,若仍然发生故障时,则更换伺服驱动器。 若阻值为无穷大,则制动电阻内部断线 若使用内置制动电阻,则调整为使用外接制动电阻(2002-1Ah=1/2),并拆除P/D之间的导线,电阻阻 值与功率可选用与内置制动电阻规格一致。 若使用外接制动电阻,更换新的电阻,重新连接于P、C之间。 务必设置2002-1Bh(外接制动电阻功率)2002-1Ch(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一 致。 更换外接制动电阻阻值为推荐值,重新接于P、C之间 务必设置2002-1Bh(外接制动电阻功率)2002-1Ch(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一 致。 首先确保主回路输入电压在规格范围内,其次在允许情况下增大加减速时间。 咨询汇川技术支持 更换伺服驱动器 提高电源容量 更换线缆并正确连接主回路电源线: 三相:R S T 单相:L1 L2 更换伺服驱动器 更换线缆并正确连接主回路电源线: 1,对于0.75kW的三相驱动器,允许运行在单相电源下。 2,若电压符合规格,可设置200A-0.1h=2 3,其他情况,若输入电压不符合规格,需更换或调整电源。 更换伺服驱动器 重新上电,若是异常电,需确保电源稳定 提高电源质量 重新接线或更换线缆 按照正确UVW相序接线 根据机械要求重新设置过速故障阈值 位置控制模式: CSP:减小单个同步周期对应的位置指令增量,在上位机规划指令时,应增加位置斜坡。 PP:减小6081h,或增大加减速斜坡 HM:减小6099-01h和6099-02h,或增大加减速斜坡,根据实际情况,减小齿轮比。 速度模式: 减小目标速度,速度限制,齿轮比,PV模式下,可增大速度斜坡6083h和6084h。CSV模式下,上位机应 增加速度斜坡处理 转矩控制模式: 将速度 限制值设置在过速故障阈值之下 进行增益调整或调整机械运行条件 更换伺服驱动器 减小输入脉冲频率至允许的频率上限以内 注意:此时若不修改电子齿轮比,电机转速会减小。 若输入脉冲频率本身已较高,但不超过硬件允许的频率上限,应做好防干扰措施(脉冲输入接线使用双 绞屏蔽线,设置管脚滤波参数200A-19h或200A-1F),防止干扰脉冲叠加在真实脉冲指令上,造成误报 故障。 按照正确接线图连接线缆 优先使用汇川标配的线缆 使用自制线缆时,请按照硬件接线知道制作并连接。 更换大容量驱动器及匹配的电机 减轻负载,加大加减速时间 增大单次运行中的加减速时间 重新调整增益 查看驱动器铭牌,设置正确的驱动器型号(2001-03h)和电机型号更新成匹配机型 排除机械因素 更换伺服驱动器 按照正确配线重新接线,或者更换线缆 按照正确配线重新接线,或者更换线缆 排除机械因素 改善伺服驱动器的冷却条件,降低环境温度 变更故障复位方法,过载后等待30s再复位,提高驱动器、电机容量,加大加减速时间,降低负载。 更换伺服驱动器 根据伺服驱动器的安装标准进行安装 更换伺服驱动器 设置200D-15h=1清除故障 更换新的电压匹配的电池 更换电机 设置200D-15h=1清除故障,重新上电 按照正确的配线图重新接线 重新接线,并确保编码器接线端子紧固连接 线缆优先使用汇川标配线缆, 如果非标配线,则要检查线缆是否符合规格要求,是否使用双绞屏蔽线等 走线上尽量强弱电分开,电机线缆和编码器线缆切勿捆扎,电机和驱动器的地接触良好 检测编码器两端插头接触是否良好,是否有针头缩进去等情况。 更换可正常使用的编码器线缆 如果不是,则编码器本身问题较大,需更换伺服驱动器。 将H05-38设置为2(分频或同步输出禁止) 调整电平直至满足规格 使用不带Z的外部编码器时,务必将Z+上拉至2V以上,Z-接地。 确认编码器线缆是否有误连接,或断线、接触不良等情况,如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起,则 请分开布线。 更换伺服驱动器 更换成匹配的电机和驱动器 更换完好的编码器线缆,并紧固连接、 更换伺服电机 检测编码器线是否接触良好,重新接线或更换线缆 按照正确配线重新接线,或者更换线缆 重新接线,伺服电机动力线缆与驱动器动力线缆 UVW必须一一对应,必要时应更换全新线缆,并确保其 可靠连接。 排查机械因素 进行手动增益调整或者自动增益调整 CSP:减小单个同步周期对应的位置指令增量,在上位机规划指令时,应增加位置斜坡 PP:减小6081h,或增大加减速斜坡(6083h,6084h) HM:减小6099-01h和6099-02h,或增大加减速斜坡(609Ah) 根据实际情况,减小齿轮比 增大6065h设定值 若位置指令不为零而位置反馈始终为零,请更换驱动器/电机 减小目标位置指令增量 模式切换或伺服使能时,将当前位置的芜湖市赋给目标位置 如果用AM600同步偏移参数设置成0,对其他上位机,请检查上位机通讯 确认电机最大转速是否符合应用要求,检查最大轮廓速度607Fh的设定是否过小 按照正确配线重新接线,或者更换线缆 重新接线,伺服电机动力线缆与驱动器动力线缆 UVW必须一一对应,必要时应更换全新线缆,并确保其 可靠连接。 排查机械因素 进行手动增益调整或者自动增益调整 CSP:减小单个同步周期对应的位置指令增量,在上位机规划指令时,应增加位置斜坡 PP:减小6081h,或增大加减速斜坡(6083h,6084h) HM:减小6099-01h和6099-02h,或增大加减速斜坡(609Ah) 根据实际情况,减小齿轮比 增大200F-09h设定值 若位置指令不为零而位置反馈始终为零,请更换驱动器/电机 按规定范围设定齿轮比 使用故障复位功能或重新上电即可 使用全闭环功能时,且位置指令来源为内部位置指令时,仅可以使用外部编码器反馈模式,即200F-01h 仅能为1. 解决措施 重新设置编码器分频脉冲数(2005-12h),使得其满足规定的范围 若使用的是硬件DI,确认2003h组已设置DI功能31,然后检查DI端子接线情况,手动使DI端子逻辑变化 时,通过200B-04h监控驱动器是否接收到对应的DI电平变化,若否,说明DI开关接线错误;若是,说明 原点回归操作存在错误,正确操作该功能 若使用的是虚拟DI,检查VDI使用过程是否正确。 增大2005-24h 增大6099-0
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