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文档简介

降低FTSDC185Hotspot不良率,QA-风云QC小组,*&*,1,成立时间:2012.1活动课题:降低FTSDC18.5hotspot不良率活动时间:2012.12012.8课题类型:现场型,圈员*,圈员*,圈员*,圈员*,圈员*,风云小组简介,辅导员李*,圈长刘*,JME,ROES,INZI,支持团队活动的开展,提供指导意见及相关资源;,领导小组进行活动,协调、分配和监督小组成员的工作。,出差ROES:要因验证、成效确认;,资料整理课题选择现况调查,数据收集对策制定,数据收集原因分析,-数据收集-对策执行,出差ROES:要因验证、成效确认;,-数据收集-对策执行,-数据收集-对策执行,第2页,2,.11年量测的LED机种Hotspot不良状况,课题选择,课题选定:降低FTSDC18.5hotspot不良率,第3页,Dppm,投入数(K),3,现况调查,1、部材材料与供应商,2、LED电路设计,3、LGP网点设计,总结:,第4页,4,现况调查,.11年SDC185Hotspot不良趋势:,.11年SDC185Hotspot不良分析:,不良状况:,症结点:,.11年SDC18.5FT平均不良为3534dppm,3534,.不良成因中,GAP过大于顶白不良占88%,为主要原因,第5页,5,现况调查,.不良说明,.不良原理,第6页,6,目标设定,备注:改善主因50%,即3534-3534*88%*50%=1979dppm,可达成目标,下降比例34.9%,第7页,7,原因分析,GAP过大,顶白,1,2,3,4,5,6,7,8,11,9,10,第8页,8,要因验证,.要因验证1:教育训练不足(合格率90%),.LB背胶贴附站人员*8人进行OJT项目、现场作业考核,全部通过考核,人员上岗资格认证,OJT在职教育训练考评记录表,OJT在职教育训练考评表,验证人:陈焰验证时间:3/25,第9页,9,要因验证,.要因验证2:治具凹槽磨损变宽(要求Cpk1),.要因验证3:背胶原材粘度不足(要求Cpk1),验证人:陈焰验证时间:3/73/25验证数量:125pcs,验证人:翁祖煌验证时间:3/83/23验证数量:150pcs,第10页,10,要因验证,.要因验证4:贴附力度不均(改善成效50%),作业手法,成效确认,3.9%,1.6%,使用治具进行L/B组装后的压合,对策前后各组装*24K,结果如下:,不良数,验证人:翁祖煌验证时间:3/103/14,下降比例59.5%,第11页,11,要因验证,.要因验证5:tape太厚(要求Cpk1.3),自3/203/23,总共抽测Tape厚度*147pcs,Cpk=1.021),.要因验证8:背板原材平整度异常(要求Ppk1),1、原材进料,2、设备裁切,3、反射片长、宽量测Cpk.Cpk(长)=1.68.Cpk(宽)=2.43,1、背板原料,2、设备测量,3、背板平整度量测Cpk=19.33,验证人:陈焰验证时间:3/203/30验证数量:150pcs,验证人:翁祖煌验证时间:3/223/27验证数量:215pcs,第14页,14,要因验证,.要因验证9:反射片韧性不足(不良率改善50%),2012年3月份4月份,SDC部品验证*3000pcs,验证无不良:,验证人:刘振兴验证时间:3/224/10,第15页,下降比例100%,15,.要因验证10:冲压模具更换频率过低,确认3/153/22厂商模具检查点检表无异常,比对点检追踪前与追踪期间的投产不良率,无异常,要因验证,验证人:翁祖煌验证时间:3/153/22,点检追踪前,点检追踪期间,第16页,16,要因验证,.要因验证11:冲压参数设置过小(改善不良率50%),1、背板冲压设备,2、测试安排,冲压机,下模型具,因第三种规格首件测试全部NG,无安排大量测试,其余两只规格测试结果:,备注:上调冲压高度,将加深背板凹槽深度,有利于较少GAP过大问题,但冲压高度过高,将造成背板冲压不平整,验证人:翁祖煌验证时间:3/27,第17页,下降比例66%,17,对策制定,.综上验证得出以下要因,1、L/B贴附力度不均,2、反射片韧性不足,3、LED贴附偏移,4、冲压参数过低,5、Tape太厚,第18页,18,对策制定,第19页,19,对策实施,.要因一:LB&背板贴附力度不均,ASIS,TOBE,.成效确认,LB与背板贴附,仅使用手工组装,按压力度无法控制;,使用气动JIT进行贴附作业,设定最佳卡合值:10N/m,10N/m,说明:ROES厂内测量GAP不良率下降1.12%,CTOC投产不良率下降0.14%,下降比例36.7%,下降比例40%,第20页,20,对策实施,.要因二:tape太厚,.成效确认,说明:ROES厂内测量GAP不良率下降0.67%,CTOC投产不良率下降0.04%,下降比例67.7%,下降比例50%,第21页,ASIS,TOBE,Tape厚度:0.300.05mm,Tape厚度:0.100.05mm,Cpk=1.02,Cpk=1.42,21,对策实施,.要因三:LED吸嘴尺寸过大,ASIS,TOBE,.成效确认,吸嘴规格:A*5.3mm、B*3.3mm,Cpk=0.77,吸嘴规格:A*5.3mm、B*2.3mm,Cpk=2.33,说明:ROES厂内测量GAP不良率下降0.6%,CTOC投产不良率下降0.04%,下降比例30.3%,下降比例31.3%,第22页,Cpk=0.77,Cpk=2.33,22,对策实施,.要因四:反射片韧性不足,.成效确认,反射材质为E6QV25S,背板规格内翘曲,存在顶白不良,反射材质为TQE25S,背板规格内翘曲,不存在顶白不良,说明:ROES厂内测量GAP不良率下降0.09%,CTOC投产不良率下降0.05%,下降比例4.5%,下降比例21.7%,第23页,23,对策实施,.要因五:背板冲压机参数过低,.成效确认,冲压高度:478.97479.47mm凹槽深度:0.650.05mm,冲压高度:480.87481.57mm凹槽深度:0.750.05mm,说明:ROES厂内测量GAP不良率下降0.37%,CTOC投产不良率下降0.06%,下降比例26.1%,下降比例46.2%,第24页,24,成效确认,.改善前后数据统计,第25页,目标实现了!,25,有形效益:1、12年0510月改善后:平均不良率589dppm(3534-589)/106*403723*0.45*6.6=3531RMB2、改善投入成本:所以变更都为ROES厂内导入,故无需投入额外的成本,改善成本为0;,效果检查,已累积产生效益3531元,第26页,26,效果检查,无形效益:-改善后:OQC批退率为0、客户端无品质抱怨,提升公司品质形象;-小组成员在QC活动过程中加深了对BLU制程方面的了解,并且自身各方面素质有了明显提高,如管理能力、分析问题及解决问题的能力得到了锻炼,同时学会了QC工具的使用;,第27页,27,巩固措施,一、制定相关作业标准,二、改善效果推移图,对策前2011.52011.12,对策期2012.12012.6,巩固期2012.72012.10,目标:2300dppm,第28页,28,总结及下一步计划,总结,下期主题,1、通过本次QCC活动预期目标的达成,有效地降低了FTSDC185hotspot不良率,使FT直通良率得以提高。2、在完成活动的同时,圈员也体会并熟悉了QCC活动PDCA的流程,同步也提高了团队协作能力。,在本期QCC问题点收集过程中,发现LED机种BLU与铁框组配过程亦发生漏光不良,与背板平整度存在关联,因此下期QCC活动主题将选定为“降低FTSDC185BLU漏光不良率”。,第29页,29,感谢各位评委与专家的聆听,敬请提出宝贵指导意见,第30页,30,各机种Hotspot不良状

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