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文档简介

切马化学有限公司年产量10kt/过氧化氢扩展项目考试生山材总集合结报纸苏2009年3月10日列表一.生产项目概述1二.目的1三.试制组织结构11.领导小组12.责任1四。试制准备1V.试制工艺21.独立运行测试21.1离心泵21.2空气压缩机21.3准备罐:22.联动测试23.水测试23.1 DCS23.1.1 .现场23.1.2控制室33.2离心泵3化学饲料试验34.1小时:34.2完整报告34.3具体内容34.3.1。开车前44.3.2 .驾驶:44.3.3 .变形7六。安全和对策:7Vii .环境保护和对策:78.制图:7Ix。产品质量:7X.评估7一.生产项目概览切马化学工业股份有限公司10kt/a过氧化氢扩展项目旨在更合理地利用草甘膦除氧剂尾气中的氢气,减少环境污染,成为公司循环经济中的重要组成部分。该项目由浙江工程设计有限公司于2008年4月设计,浙江开元安装集团有限公司开始安装,2008年8月。设计单位及建设单位资格符合国家有关规定,申报程序符合国家有关规定。2008年10月25日化学品试验运行(试验生产提交批准报告:2008年10月25日-2009年3月25日)。二、目的在公司领导的密切关注和全体员工的共同努力下,试制终于圆满结束,很快进入正式生产阶段。特别是这个生产项目的化学饲料试验运行总结。三.试制组织结构1.领导团队组长:朱亮(总经理)副总经理:徐国明(首席工程师)林秀根(设计院专家)成员:朱英烈(人事部)张振宇(生产助理)秋辉(生产部)您的信(生产部)尤文(工厂)郑智康(工厂)舒金华(安全)王汞(环境和)郑平原(装备和)儿童支厅(机械修理厂)陈福华(电工)2.责任2.1组长:对项目试生产领导的整体责任。2.2组长:负责制定工艺和安全技术规程,审核试制计划,优化生产工艺。全面指导项目调试。试制概要。2.3生产部门:服务前培训、指挥和调度。2.4人力资源部:负责就业、教育和培训。2.5安全和:充分准备和完善试制计划、应急计划、安全技术手册和安全设施的“三同时”确认工作。2.6环境部:制定环境保护应急计划,实时监控,确保环境保护设施启动。2.7设备部分:准备设备操作程序和设备周卡,试产前完成各种检查和检查工作,各类设备编号,泄漏测试,压力测试,测量责任。确保每个独立设备都使用得很好。2.8电气部门:确保DCS系统、电气、仪表控制稳定、准确显示和运行。2.9机器维修厂:配合试生产,及时维修,确保设备正常运行。2.10发电站:保证正常的煤气供应、冷却、水。2.11质量监督部门:在提供安全警报、环境监测和分析数据的同时,监督产品过程分析和产品测试。2.12双氧水工厂:严格执行工艺程序和设备操作程序,配置车间人员培训,完成各阶段测试,及时准确收集各工艺数据,总结,逐步测试(试制)情况的书面报告。四。试制准备1.通过化学建设项目建立了安全审查。试验范围内的工程已按照设计文件规定的内容标准完工。试产前生产设备和现场环境的准备3.1测试范围内设备和管道系统的内部处理和压力测试,严格测试资格;3.2测试范围内的电气系统和仪表设备检测、自动控制系统、链条和报警系统等符合相关设计文件的规定。3.3试制所需的水、电、气及各种原料和辅助材料满足试制的需要;3.4调试现场及周边清理干净的道路、照明等满足试生产要求。试产前公司管理准备4.1公司设立了安全管理机构,明确了安全管理人员。4.2各级、各部门的职务安全生产责任制及安全管理制度的建立和完善。4.3安全操作规定、技术规定和事故应急计划已经准备好,挂在墙上。4.4试制人员进行了专门的安全教育和技术培训,取得了审查资格证书。V.试制工艺试生产由四个阶段组成。1)单机测试;2)联动测试;3)水测试;4)试运行。1.独立测试1.1离心泵1.1.1 .氢液泵:启动后声音大,经机修工耶利哥检查确认,电机前轴承有问题,决定更换前后轴承。决定联系电工(艺青、陆丽华、曾健康)进行更换。启动前发现排气阀未关闭,维护阀门核心。1.1.2 .再生液泵:启动后压力表显示没有压力,确认压力表针状阀门堵塞并疏通。启动前,发现排气阀没有关闭,正在修理线轴。1.2空气压缩机1.2.1 .1#10m3空气压缩机引线损坏,送到大修室维修。已验证是否可用。1.2.2 .5#10m3空气压缩机电机不能工作,调查结果显示,电机应该潮湿干燥。干(洪志生,李树头);1.2.3 # 10 m3空气压缩机经不起压力,检查后,密封不好;叶立中守;1.2.4 .2#10m3空气压缩机经不起压力,检查后,密封不好;叶立中守;1.3准备罐:启动一分钟后冲击很大。检查机油不足、减速器轴承更换、焊接耳片等。2.联动测试2.1联动调试主要是指空压机进气塔、仪表气源、汽轮机运行、消防水系统情况、循环水系统情况;2.2各系统工作正常,各压力大于0.3Mpa,涡轮机工作正常。3.水测试3.1 DCS3.1.1 .现场A.再生液储油罐变量小。联系制造商,扩大要求范围。B.由于纯水箱是后来添加的,仪表不在合同范围内,拆卸和安装净化塔级变送器;C.加氢塔气液分离器液体变量工艺小,联系更换制造商;D.氧化塔2#分离器压力不允许,压力可变场压力表不匹配调查后,压力变送器水。流入原因:从支架下的牵引线出来,没有安装排水管。检查所有簧片并安装导向喷嘴(t形三通)。上述责任由安装者根据合同自行赔偿。E.新设备在旧设备托盘露天部分没有排水孔,3层至2层的拐角处没有排水孔,通知安装组重新施工;F.再生液气动调节阀前截止阀后阀栏有裂纹,更换了阀栏;3.1.2控制室A.老设备设计画面,浙江大型计算机编程处理;B.新设备流程图新设计整体外观图片画面,浙西进行计算机编程处理;C.UPS已启动。D.趋势图设计不能满足数据分析要求。气动调节阀还必须完美,不能启动。上述内容已联系浙江中队的本公司处理。3.2离心泵3.2.1 .再生液泵和加氢泵水试验最大流量98 m3,出口压力0.8和0.9 Mpa。用11KW磁力泵更换这两个离心泵,符合65 m3要求,每年可以节省20多万韩元电费。3.2.2角压力容器现场压力表已更换为检流计。3.2.3 .再生水水箱经过水测试,判定正常生产时液位不超过一半。否则紧急情况下回收罐会溢出。3.2.4氧化2#气液分离器很小。注:注意驾驶过程中的气流和材料流。3.2.5。碱分离器2#运行时注意小进口。3.2.6水测试最大流量70m3,工作液测量罐-干塔旁路2转后处理,没有其他问题;4.化学饲料试验4.1小时:2008年10月26日至2009年3月25日4.2完整报告4.2.1 .工艺操作程序按数字化模板编写,生产过程按工艺操作程序控制,工艺控制情况良好。4.2.2 .产量达到设计年产量1万吨27.5%过氧化氢目标。4.2.3 .生产部已经对车间进行了生产评价。4.2.4自动控制仪表运行良好。4.2.5。生产初始成本和消费更高,因此特定成本和消费需要半年以上才能达到控制指标。4.2.6。员工运营能力基本满足生产管理要求。4.2.7各种安全设施已投入使用。4.3具体内容4.3.1。开车前临时雇用的专家建议全部采用,如下:A.氢塔催化剂并行激活后,连续激活或单独进行比较好;B.各火焰喷射器填料不宜使用碎石,最好去除不锈钢筛板、空心截面磨损、粗糙表面;C.氧化尾气骨料罐及萃取分离器太细,考虑再加一个排放管。D.氮气总管到氢化塔,中塔管道阀门(DN65)太大,需要再增加一个阀门,再制造一个20管和一个DN20球形阀门;E.本月28日,8:0驾驶将于28日改为9:0氢气。也就是说,系统从27日下午开始启动和加热,可以提前16小时推出产品。4.3.2 .开车:A.开车前,生产部门、总工程室组织员如下检查车间工作。A.氧化塔中央温度计线口泄漏:开车前整流;B.干燥塔,萃取塔液位计未校准:开车前修正;C.双层吊装孔安装护栏:驾驶前停靠;D.自动控制室及检查操作室内应急计划,驾驶程序达不到墙:驾驶中整改。B.驾驶过程和各种情况A.驾驶时间2008年10月26 27日催化激活,28日9: 00氢气通过29日5: 00开始出水。B.设备I .空气压缩机:苏联拆除的5台空气压缩机旧,一台不能使用,剩下4台的流量只有1300m3,不能满足生产需求,现有装置空气压缩机与新装置空气压缩机联网,新购买40 m3/h空气压缩机(160KW)作为新装置,原备用空气压缩机为装置2二.再生液泵旧了,出现3。一是功率高,二是出口压力高,三是轴向偏差。再生液泵压力高,再生液过滤器压力太大,超出使用范围。决定购买新的再生流体泵,升降机60m,功率22千瓦,流量70m3/h。运行后,正常运行;三.2台加氢液过滤器只有1台,不锈钢丝板过滤器最近安装,随时可以运行;四。驾驶过程中逐渐重点观察部分液位变送器、压力变送器、流量计、调节阀,情况良好,ups备用电源可以正常使用;V.连接仪表煤气源、旧仪表煤气烘干机和新仪表煤气烘干机管道阀门,随时可以进行并网;六。DCS系统接地由电气部门负责检查和检查。VII .变压吸入指令转换后没有影响。C.过程A.驾驶初期两个月的白土消耗量比较大,12月更换了2台白土床白土,降低了蒽醌分解速度。B.驾驶初期稳定性较低,游离酸含量良好。工作流体组件和产品质量列在以下表格中。工作液成分表产品名字哇酱料芳香Ml/L塔Ml/L总蒽醌G/L分解物G/L总固体G/L总溶剂Ml/L溶剂比率时间再生液体接受槽701.95200.39125.610.4126.01902.3477.7910.29再生液体接受槽720.87186.42118.830.8119.63907.2979.4510.31再生液体接受槽695.77204.26126.702.30129.00900.0377.3111.3工作液体贮罐642.38253.58134.050.2134.25895.9671.7010.17产品稳定性表取样点稳定性玻璃山时间萃取塔80.3011.4萃取塔71.8511.91#成品凹槽76.7311.6萃取塔87.5811.11萃取塔79.9211.10萃取塔81.6211.13萃取塔71.8111.172#成品凹槽73.5811.194#成品凹槽59.0912.1萃取塔73.6512.3C.正常情况下,特定时间段的详细工艺参数如下表所示(压力、温度、流量、标高)。名称压力力(MPa)温度(c)流的数量M3液体位置Cm非州再生液换热器42再生液58氢80氢塔的塔顶0.27氢塔的塔顶0.25氢塔下的塔顶0.24氢塔的顶部0.21氢塔的中塔底部0.20加氢尾气0加氢气液分离器80加氢白土床12氢化液60名称压力力(MPa)温度(c)流的数量M3液体位置Cm非州加氢液体冷却器47氧化塔空气1100氧化塔空气800氧化塔顶

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