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文档简介

1/7200MW机组制粉系统出力低的原因分析及治理措施的研究200MW机组制粉系统出力低的原因分析及治理CAUSEANALYSISANDTREATMENTOFUNDERRATINGPULVERIZINGSYSTEMOFA200MWUNIT苏六民,温清州(河北兴泰发电有限责任公司,河北邢台054000)摘要分析了河北兴泰发电有限责任公司7炉72制粉系统制粉单耗高、出力低的原因,并对解决这一问题的方法、过程及治理后的效果进行了详细的阐述。关键词制粉系统;制粉单耗;治理ABSTRACTTHECOALPULVERIZINGSYSTEMSUFFERSFROMHIGHUNITPOWERCONSUMPTIONANDUNDERRATINGPAPER,INDETAIL,ANALYZESTHECAUSESOFTHESEPROBLEMS,ANDGIVESMINUTEDESCRIPTIONOFTHETREATINGMETHOD,PROCESSANDTHERESULTSAFTERTREATMENTKEYWORDSCOALPULVERIZINGSYSTEM;UNITPOWERCONSUMPTIONOFCOALPULVERIZING;TREATMENT2/7河北兴泰发电有限责任公司(以下简称该公司)7炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG6701409型炉,中储式制粉系统,包括2台DTM380/830IV型低速钢球磨煤机,2台排粉机,2台称重式皮带给煤机。由于投产后燃料煤质发生了很大变化,1997年该公司对该炉的送粉方式进行了改造,由原来的乏气送粉改为热风送粉,相应地对粗粉分离器及排风机叶轮进行了改造。2002年以来,该炉2制粉系统出力低,制粉单耗居高不下,20020305制粉单耗平均为33KWH/T;当磨煤机出力升高至70T/H左右时,磨煤机压差上下波动,排粉机入口负压突然增大,磨煤机出口冒粉,污染了周围环境,只有降低出力。为保证锅炉燃烧所需粉量,经常保持2台磨煤机同时运行;磨煤机停运时,即使排粉机开15MIN,磨煤机入口仍然漏粉;煤粉细度不稳定,飞灰可燃物平均为,较高。1原因分析为找出72制粉系统出力低的原因,对该系统记录运行参数,测量煤粉细度,测量3次风量、再循环风量,计算出72制粉系统排粉通风量;同时测量和记录系统各段压力值,磨煤机、排粉机电流;并对磨煤机出口密封状况和钢球、粗粉分离器进行了认真检查。通过对各个环节的认真分析,认为造成72制粉系统制粉单耗高的原因如下。A磨煤机电流小于90A,偏低,使得钢球装载量偏3/7小。正常钢球装载量时,磨煤机电流应为100A。B钢球质量差,破碎的较多,钢球圆度不够。C煤粉细度太细,R90仅为。D煤粉细度测量不准。E磨煤机入口冷风漏入量太大,致使磨煤机干燥出力不足。F回粉管回粉不畅。2治理过程钢球的改进首先将钢球甩出,然后按一定比例加装合格钢球,启动磨煤机以后发现电流增大为100A,但制粉出力增加很少。煤粉细度测量及改进A对72磨与同型磨的煤粉细度进行对比试验。72磨煤粉细度R90仅为,而同型磨R90为,72磨煤粉过细,因此对72磨煤粉细度进行了调整,将粗粉分离器挡板由32开大至42,R90增大至15左右,磨煤机出力基本维持在75T/H左右,虽较改进前有所提高,但仍偏低。B煤粉细度采样位置在17M给粉机小间,所采煤样可能来自72磨,也可能来自71磨,不能真实地反映哪一台磨运行时的煤粉细度,造成煤粉细度测量存在偏差,从而无法准确调整粗粉分离器挡板。因此,改造时在28M4/7细粉分离器下粉管处采样,以真实地反映单台磨的煤粉细度,保证运行人员对挡板的调整。制粉系统漏风问题冷态风量测试为判别72制粉系统是否存在漏风问题,对该制粉系统进行了冷态风量测试,测试结果见表1。由表1可知,系统漏风量很小,因此统漏风不是造成出力低的主要因素。改进措施检查后磨煤机入口负压的控制偏大,为KPA,建议保持在KPA左右,可以减少磨煤机入口漏入的冷风量,增大磨煤机干燥出力;另外,运行人员监盘时应由小到大逐渐增加给煤量,既可以保证煤粉细度的均匀性,也可以保证锅炉燃烧的稳定性,降低飞灰可燃物。经过调整,系统制粉出力还是增加不大。粗粉分离器堵塞原因及改进堵塞原因分析制粉系统运行中,粗粉分离器出口风压曾达KPA,为此对粗粉分离器进行了详尽的检查,并没有发现异常。调整了粗粉分离器挡板,在粗粉分离器挡板开度为45左右、磨煤机出力为80T/H时煤粉细度偏粗,R90在5/720以上。在关小粗粉分离器挡板,开度为42左右时,由于回粉量大,回粉管第一道锁气器一直回粉不畅,重锤始终处于抬起状态,这时回粉呈稀薄状态,煤粉一直偏粗,R90在25左右。立即对表盘的运行参数进行分析,发现当回粉管第一道锁气器重锤始终处于抬起状态时,粗粉分离器出口负压迅速增大,而磨煤机出口负压却减小,相应地磨煤机出入口压差也随之减小,并未出现磨煤机出入口差压增大的现象,于是判定粗粉分离器发生了堵塞现象。由此可知,由于回粉管第一道锁气器下粉不畅,造成回粉管第一道锁气器上段管堵满后又经磨煤机出口管回流至磨的出口,使得磨煤机出口漏粉;而且停磨后还需开很长一段时间排粉机抽粉,否则,由于回粉管积粉回流使磨煤机入口向外漏粉。试验时发现,在第一道锁气器帽子下面有2根横放的铁管支撑以防止帽子脱落,但正是由于这2根管子的位置偏上,帽子在煤粉重力的作用下打开,还没有开大就往上起,使煤粉不能大量通过。因此,第一道锁气器上管段的大量回粉就不能顺利快速地流过第一道锁气器,从而造成堵塞。改进措施A下移第一道锁气器帽子下面的2根横放铁管。B将第一道锁气器转轴下移,增大锁气器行程。C将第一道锁气器重锤中间攻丝,与丝杆配合后6/7可以前后旋动,以调节重锤重量,便于调整锁气器帽子上的煤粉厚度,防止因煤粉太厚而妨碍锁气器煤粉帽子上的正常回流。3治理效果通过对72制粉系统制粉锁气器的改造,彻底消除了回粉管回粉不畅、堵粉及粗粉分离器堵塞现象,解决了72磨制粉单耗高的问题,磨煤机出力有明显提高,并能保持稳定运行,磨煤机出、入口漏粉得到彻底治理,飞灰可燃物和制粉单耗降低,保证了机组安全、经济、稳定运行。表2为治理前后各项指标的对比。锁气器改造后,回粉正常,制粉系统达到了额定出力,磨煤机设计出力T/H。由此可以判断由于72锁气器堵粉、回粉不畅,造成粗粉分离器堵塞,大量粗粉在磨煤机出口至粗粉分离器调节挡板之间的管段中上下浮动,从而粗粉分离器出口负压

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