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文档简介
1、上海外高桥电厂三期,1000MW,超超临界机组的节能技术,报告内容,?,一、工程概况,?,二、锅炉及相关系统的节能,?,三、汽轮机及相关系统的优化和节能,?,四、给水泵及系统的优化和节能,?,五、超超临界机组的效率保护,?,六、结语,报告内容:,上海外高桥第三发电有限责任公司,2,1000MW,超超临界,燃煤发电机组,上海外高桥第三发电厂工程,工程概况:,建设规模:,建设工期:,2005,年,9,月正式开工,两台机,组分别于,2008,年,3,月和,6,月先,后建成投产,工程概况,锅炉:,塔式,超超临界,一,次再热,平衡通风,四角,切圆燃烧,螺旋水冷壁,,固态排渣燃煤(粉)锅炉。,炉顶标高,1
2、29m,。由上海锅,炉厂引进德国,ALSTOM,技术,并生产。,基本参数:,主汽压力,28MPa,,主、,再热蒸汽温度605/,603,额定蒸汽流量,2732T/H,。,主设备概况,主设备概况,汽轮机:,超超临界,单轴,四,缸四排汽,反动式,双,背压,凝汽式汽轮机。,由上海汽轮机厂引进德,国,SIEMENS,技术并生产。,基本参数:,主蒸汽压力,25.86MPa,,主、再热蒸,汽温600/600,功率,1000MW,。,工程概况,发电机:,水,氢,氢冷,同轴,无刷励磁。由上海电机厂,引进德国,SIEMENS,技术并,生产。,基本参数:,定子电压,27KV,,额定,电流,23759A,,额定功率
3、,1000MW,,功率因数,0.9,。,主设备概况,工程概况,锅炉及相关系统的节能,1,选塔式炉并进行优化,提高效率,4,锅炉的节能启动系列技术,有利于提高机组效率和降低厂用电率,2,3,设备及排烟系统的改进,二、锅炉及相关系统的节能,炉效提升空间大,(一)炉效提升空间大,经优化和改进并充分发挥其效率潜力,两台塔式锅炉,性能试验值高达,94.36%,和,94.51%,。与合同保证值,93.6%,相比,相当于降低了机组煤耗,2.5,克,/,千瓦时。,即使在,400MW,的工况下,其实测效率也高于,94%,。,这使得机组不但在额定负荷时有良好的经济性,而且在,低负荷下的运行经济性也能得到有效保障。
4、,利用提高机组效率和降低厂用电率,?,1,、,塔式炉再热器压降小。,再热器的设计压降比按传统设,计规范低,40%,左右,按,SIEMENS,提供的修正曲线,由于其再,热器压降的相对减少,可使汽轮机热耗下降,9.6 kJ/kWh,。,?,2,、,塔式炉高压汽水系统压降小。,实际系统压降比同等级,型炉低,1MPa,以上,额定工况下的给水泵的功耗达,35MW,,,相应塔式炉汽水系统的降低导致给水泵的运行功耗下降约,1.2MW,。,?,3,、,烟气系统阻力小。,实际运行的阻力比同等级型炉低,30%,以上,从而降低了引风机电耗约,1.6MW,。,(二)有利于提高机组效率和降低厂用电率,设备及排烟系统的改
5、进,?,1,、,空预器密封改进。,研究开发的“全向柔性密封技术”,首先在第一,台锅炉空预器的冷端上应用,取得显著成效,漏风率的性能试验值为,4%,,厂用电率(不计脱硫)为,3.01%,,在对热端和轴向密封全加装后,,厂用电率进一步下降至,2.7%,(不计脱硫),热风温度及锅炉效率也相,应提高。该项创新,降低了机组煤耗约,2,克,/,千瓦时。,?,2,、,零能耗烟气脱硫。,一是通过改进工艺和运行方式,尽可能降低系,统能耗,,使脱硫系统在额定工况下的耗电率降至,0.75%,以内;二是利,用不配置,GGH,的有利条件,研发并加装了锅炉排烟热能回收装置使该,系统降低了机组煤耗,2.71,克,/,千瓦时
6、,脱硫吸收塔的水耗下降,45,吨,/,小,时以上。,(三)设备及排烟系统的改进,锅炉的节能启动系列技术,(四)锅炉的节能启动系列技术,不启动给水泵、静压状态下的锅炉上水及不点火的热态水冲洗,1,取消炉水循环泵的低给水流量疏水启动,3,直流锅炉蒸汽加热启动和稳燃技术,2,这种水冲洗技术不用启动给水泵,也不用点,火加热,节约了大量的燃料和厂用电,并且操作,简单,可控性好。由于冲洗的水温高,且整个被,冲洗受热面内的冲洗介质均处于汽水两相流,极,大地改善了冲洗效果。,1,、不启动给水泵、静压状态下的锅炉上水,及不点火的热态水冲洗,采用这一启动技术后,不仅大幅度减少了启动过,程中的燃油、燃煤量和厂用电消
7、耗,创造了最低断油,稳燃负荷,20%BMCR,的世界纪录,极大提高了锅炉,启动和运行的安全性,也大大缩短了启动时间,简化,了操作。目前,机组每次启动油耗稳定在,12,18,吨。,三期工程的调试总耗油量仅为,1000,余吨,与二期,2,900MW,超临界机组调试期总耗油,21000,吨相比,,节约调试用油近两万吨。,2,、,直流锅炉蒸汽加热启动和稳燃技术,这一技术大大简化了启动系统和运行控制,提,高了安全性和可靠性,减少了启动损失。但仍具,有常规带炉水循环泵锅炉的极热态启动时间短,,损失小的特点。,3,、,取消炉水循环泵的低给水流量疏水启动,汽轮机及相关系统的优化和节能,三、汽轮机及相关系统的优
8、化和节能,1,主蒸汽参数及运行调节方式的优化,2,四大管道系统设计优化,3,汽轮机背压优化,主蒸汽参数及运行方式的优化,SIEMENS,的超超临界机型采用了所谓“补汽阀”的调,频和过负荷调节技术。鉴于开启“补汽阀”时汽轮机效率,明显下降的实际情况,为防止运行效率下降:,1,、,对过负荷调节方式进行优化。可在整个高温季节避免,开启“补汽阀”。,2,、,开发节能型抽汽调频技术。用此方法,可使主调门全,开,补汽阀全关,消除汽轮机进汽节流损失。目前,机组,的加(减)负荷的速率能达到和超过,1.5MW/min,。,经测算,上述的这两种优化和创新措施,约可降低机组,实际运行热耗约,35kJ/kwh,。,(
9、一)主蒸汽参数及运行方式的优化,四大管道系统设计优化,?,再热系统管道设计优化,。通过对再热蒸汽管道口径、弯管,形式以及布置方式的合理优化,在额定工况下的再热系统,(包括锅炉再热器)压降实测为,6.7%,,比国家标准规定的,10%,减少,3.3,个点,汽轮机的热耗将因此下降,18kJ/kWh,。,?,主蒸汽和给水管道设计优化,。与再热系统管道优化的同时,,主蒸汽管和主给水管道系统亦采用了,3D,的弯管设计,有效,地降低了管系的压降,从而使给水泵的耗功亦相应下降,,同时也提高了管系的运行安全性。,(二)四大管道系统设计优化,汽轮机背压优化,?,采用双背压。同样循环冷却水流量及水温,在不增加,凝汽
10、器冷却面积的情况下,可获得更低的平均背压,,提高了经济性。,?,设计平均循环冷却水温定为,19,。经核算,设计背压,可从,4.19/5.26 kPa,下降为,3.86kPa/4.88kPa,,热耗则可,下降,19 kJ/kwh,。,?,给水泵汽轮机单独设置凝汽器。排汽不再进入主机凝,汽器,即降低了传热强度,亦减少了凝汽器汽侧的流,动压降,相应又可降低背压和端差,进一步提高了经,济性。,(三)汽轮机背压优化,给水泵及系统的优化和节能,1,给水泵配置优化,2,采用高效小汽轮机,3,汽动给水泵组低速启动及全程调速运行,四、给水泵及系统的优化和节能,给水泵配置优化,在中国首次采用,100%,汽动给水泵
11、,自配,独立凝汽器,可单独启动,取消电动给水,泵。简化系统,降低投资约,1,亿元,采用单,汽泵配置后大大降低了机组启动阶段的能,耗。每年可节煤约,1,万吨。,(一)给水泵配置优化,采用高效汽轮机,采用高效小汽轮,机,运行效率高,达,86.7%,,减少,主机抽汽耗量,,使主机热耗下降,,折合热耗下降,18kJ/kwh,。,(二)采用高效小汽轮机,汽动给水泵组低速启动及全程调整运行,采用汽动给水泵组低速启动及全程调速运行技术。不,仅大大降低了锅炉启动时的能量损耗,还提高了机组效率,,极大地简化了系统控制策略,也消除了最小流量再循环阀,的冲蚀泄漏风险,提高了设备运行安全性。,至今,给水泵及系统显示出
12、了极高的启动和运行的灵,活性和可靠性,到目前为止,从未发生一起因给水泵引起,的机组强停。通过性能试验证实,汽动给水泵实际的运行,热耗比设计值更低,与其他同类机组相比,该汽动泵相当,于使机组煤耗降低约,0.8,克,/,千瓦时,。,(三)汽动给水泵组低速启动及全程调速运行,超超临界机组的效率保护,随着蒸汽参数的提高,特别是温度的提高,一个突出,问题,管道的蒸汽侧氧化及由此引起的固体颗粒侵蚀,(,SPE,)对机组的安全和经济运行产生了严重威胁。,五、超超临界机组的效率保护,遭氧化皮堵塞的管子,固体颗粒对叶片的侵蚀,固体颗粒对旁路阀芯的侵蚀,尽快和尽量清除已脱落的氧化物,减轻未清除的固体颗粒对叶片的冲
13、击,避免或减少已生成的氧化物脱落,设法防止或减缓氧化物产生,总体思路,超超临界机组的效率保护,主设备选型,系统设计,安全调试,运行方式,控制理念,全方位防治,综合治理,超超临界机组的效率保护,蒸汽氧化和固体颗粒综合防治的成效,外高桥三期的,1000MW,机组,从,2007,年,10,月第一,次点火冲管到,2008,年,6,月两,台机组全部投产,直至运,行至今又一年多时间,锅,炉的对流受热面从未发生,异物(氧化皮等)囤积堵,塞造成的超温过热以及爆,管。汽轮机高、中压缸也,都未发现有效率下降的迹,象。,(一),蒸汽氧化和固体颗粒综合防治的成效,六、结语,汽轮机的性能试验热耗,经性能试验,两台主汽轮机的热耗分别,为,7239,kJ/kWh,和,7241,kJ/kWh,。比合同保证,值,7320,kJ/kWh,平均降低,80kJ/kWh,,相当于,降低机组煤耗,3.2,克,/,千瓦时,。,(二)汽轮机的性能试验热耗,六、结语,机组实际运行煤耗情况,两台机组分别于,20
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