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文档简介

1、600MW 超临界锅炉水冷壁高温腐蚀分析及处理 摘要:介绍了某 600MW 超临界锅炉高温腐蚀状况, 通过增加锅炉水冷壁贴壁风,通过燃烧试验结果以及锅炉冷 热态试验分析得出水冷壁侧墙壁面强还原性氛围得到有效 控制,达到降低锅炉水冷壁高温腐蚀目的。 关键词:超临界锅炉 ;水冷壁 ;高温腐蚀 ;燃烧器 一、概述 某电厂 600MW 超临界锅炉存在严重的水冷壁高温腐蚀 问题。 2012年 7月份,委托西安热工院对 #1、2 炉进行燃烧 调整试验,发现两侧墙水冷壁煤粉气流刷墙情况严重,贴壁 呈现强还原性气氛,摸底工况下燃烧器至燃烬风区域侧墙含 氧量均小于 0.3%, CO 含量大于 10000ppm

2、, H2S 含量大于 1200 ppm, NOx 排放量小于 300 mg/Nm3 。 比对同为前后墙对冲燃烧方式的电厂,燃烧系统使用三 井巴布科克 LNASB 燃烧器,多年运行均未出现水冷壁高温 腐蚀问题。其燃烧器结构与 HT-NR3 燃烧器相比,二次风和 中心风的通流面积很大,燃烧器区域燃烧较充分,缺氧脱氮 深度不及东方日立 HT-NR3 燃烧器。该厂的 NOx 排放量大于 500 mg/Nm3 ,但是通过调整二次风挡板开度, NOx 的排放 量可控制不超过 450 mg/Nm3 。 鉴于通过运行调节无法降低水冷壁贴壁还原性气氛,需 要采取其他措施控制解决。 二、燃烧调整情况介绍 #1 锅

3、炉入炉煤质年度平均含硫量为 0.6%,在锅炉水冷 壁高温腐蚀专项调整试验中,主要针对还原性气氛和煤粉气 流刷墙进行,试验中以还原性气体H2S和CO、壁面附近氧 浓度、贴壁面煤粉量为参考指标。 ( 1)摸底工况,在两侧墙高温腐蚀最严重区域共装设 15 个测点(即中层燃烧器标高至炉膛下层吹灰器标高) ,测 试表明两侧墙贴壁氧量均在 0.1%0.3% , CO和H2S浓度较 大,大部分已经超过仪器仪表量程( CO 和 H2S 量程上限分 别为10000ppm和1203ppm),且抽出气体中含有大量煤粉, 两侧墙煤粉气流刷墙严重, NOx 排放量为 217mg/Nm3。 ( 2)外二次风旋流调整试验,

4、在运行氧量不变前提下 外二次风开度为 100%/50%/30%/30%/50%/100% 。将空气由 中间压向两侧,然而效果并不明显,主要原因为锅炉设计中 燃烬风占二次风总量较高, BMCR 工况下达 38%,空气分级 程度较大,炉内整体还原性气氛浓厚。 (3)燃烬风份额试验, 将燃烬风挡板开度分别为 100%、 70%、 50%,降低燃烬风份额,加大主燃区空气供给量,结 果显示侧墙附近氧量有所上升, CO 和 H2S 还原性气体浓度 有所减少,大部分测点抽出煤粉量大幅减少, NOx 排放量有 小幅增加,燃烬风调整对改善壁面气氛和缓解煤粉刷墙作用 较大。然而, 在燃烬风开度为 50%,由于风箱

5、调节节流作用, 导致送风机电流和出口风压大幅增加,说明燃烬风在二次风 中所占份额较大,其风门开度变化对送风机相关参数构成很 大程度影响,燃烬风开度受风机性能特性影响深度调节有 限。 (4)投磨方式试验,由五台磨运行改为六台磨运行后, 二次风压降低较为明显,进而其入炉射流刚性变差,气流速 度迅速衰减,风包粉效果减弱,煤粉颗粒更易离析,而五台 磨运行中虽然还原性气氛没有彻底改善,但煤粉刷墙已明显 减弱。 (5)高氧量试验,即提高运行氧量后,水冷壁侧墙附 近氧量有所升高, CO 浓度依然较大,超出测量仪表量程, 抽出煤粉量较大, 但 H2S 浓度有所降低, 说明提高运行氧量 对解决煤粉刷墙和根本性降

6、低 CO 浓度影响不大。 (6)综合治理试验(兼一次风压调整试验) ,根据上述 试验遴选出最优参数,适当调节一次风压,由 8.2 kPa 降至 7.9 kPa,仅个别测点有少量煤粉抽出外,其余测点均无煤粉, 表明煤粉刷墙得以解决, H2S 浓度相比五台磨运行时有所减 小,但还原性气氛仍然浓厚。 水冷壁高温腐蚀专项试验结果显示,通过诸多调整手段 后煤粉刷墙基本得以消除,但炉内还原性气氛未能得到根本 的改善,燃烬风占二次风总量份额偏大,对于高温腐蚀乃至 锅炉运行长期安全性存在较大影响。 三、改造方案 为了减轻锅炉的高温腐蚀,对燃烧器从以下四方面进行 改造调整: 1、增加燃烧器内二次风通流面积 燃烧

7、器内二次风在稳焰环“筋”肋处通流面积较小,通 过减少稳焰环“筋”肋数量和通流端面厚度,增加内二次风 量。稳焰环改造前后截面形状如下图所示:蓝图为原稳焰环 截面形状,红色部分为拟改造的形状。 图 1 燃烧器改造示意 改造后主燃烧器区域二次风量增加,弱化炉膛分级燃烧 效果,内二次风量增加使着火提前且燃烧更充分,可改善炉 内强还原性气氛,缓解水冷壁高温腐蚀。 对于燃烧器改造后带来的 NOx 排放量增大, 需要运行中 通过燃烧器二次风量的配比调整,寻求安全运行和环保排放 的平衡点,使得壁面氛围得到改善同时又将 NOx 排放量控制 不超过 400 mg/Nm3 。 2、外二次风导流筒改造 ( 1)将导流

8、筒扩锥角度从 45调整至 35,降低外二 次风的扩散范围和二次风提前混合,使外二次风向燃烧器喷 射中心集中 ; (2)切割导流筒深度,将燃烧器外二次风导流筒轴向 长度减小 1/3,旋流外二次风提前对内二次及一次风产生影 响。 3、增加贴壁风 在前后墙下层燃烧器标高以下 1 米距离侧墙 1 米处开圆 形喷口400共6个,类似侧燃烬风,气流前后对冲布置, 贴壁风由二次风箱总管引入,确保下层燃烧器停运时贴壁风 连续形成。贴壁风覆盖区域较弱时,可在中、上层燃烧器标 高以下再布置一层贴壁风,使下游水冷壁区域形成一层覆盖 表面的空气膜,防止高温腐蚀产生。 四、改造后冷态试验分析 改造后进行了侧墙壁面水平风

9、速测量。选择测点与侧墙 壁面间隔10cm,沿着炉膛深度方向两测点间隔约 1m,测量 结果见图 2,壁面附近水平风速在贴壁风射流喷口较低,随 着沿炉膛深度方向,流速呈现增大的趋势,在炉膛中央区域 风速能达到 5m/s 以上,这是因为射流过程中贴壁风气流逐渐 扩散引起的。 图 2 侧墙壁面水平风速测量结果 五、改造后热态试验分析 600MW 负荷下投入 5 层燃烧器运行,在工况稳定后对 水冷壁壁面气氛进行测量。改造后水冷壁不同燃烧器层侧墙 中部 CO 平均浓度为 228 mg/m3, H2S 浓度约为 8 3mg/m3。 与改造前相比, CO 浓度降低了两个数量级, H2S 浓度降低 到安全范围下,水冷壁侧墙壁面强还原性氛围得到有效控 制。试验条件下飞灰含碳量为 1.7%,锅炉效率为 93.5%,主 要运行参数及效率与改造前持平,锅炉总体性能良好。 六、结论 超临界对冲锅炉高温腐蚀问题从燃烧系统改造入手,通 过降低锅炉水冷壁壁面还原性气氛达到控制锅炉高温腐蚀。 #1 锅炉燃烧系统本次通过改造前进行数值模拟计算, 结果在 定性上与实际运行工况结果吻合较好,通过对燃烧器改造方 案和侧边风布置的实施,热态运行

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