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文档简介
1、xx电厂炉包墙过热器泄漏停炉 事件经过:10月16日19:34,2机组负荷260mw,炉膛泄漏报警装置#18、#19报警点异常报警,机组运行参数未发现明显的变化。现场检查发现l11r长吹吹灰器处有异常声音,进一步检查发现#2炉右侧省煤器上部人孔门处泄漏声明显,21:17 确认为包墙过热器管泄漏,经省调同意后于22:38 #2机组与系统解列。锅炉进行强冷去压后,检查发现#2炉右侧省煤器上部人孔门下方包墙过热器管有两处泄漏点,两泄漏点均位于人孔门正下方150mm处,其中靠炉后管的泄漏点位于焊缝上,大小约2mm,泄漏点周围无减薄,属典型的焊缝砂眼泄漏,为原发泄漏点,称第一泄漏点;靠炉前的泄漏点长约6
2、mm、宽约3mm,漏点周围明显减薄,显然是被吹破的被动漏点;经电弧焊补后,抢修工作于17日14:45结束,16:15 2炉点火,19:33发电机并网。暴露问题:今年4-6月#2炉大修期间锅炉防磨防爆检查时,发现#2炉尾部烟道多个人孔门内护板下部的包墙管表面有1.5-2mm的腐蚀坑,并进行处理。分析认为: 由于检修工艺处理不当,焊前打磨掌握不好,使打磨后的有效壁厚明显减少,在焊接过程中出现管子被击穿现象,击穿后的焊接又受穿膛风的影响,出现了气孔等缺陷; 管子焊接时出现的局部击穿处理不当,只采取增加补焊厚度和面积的办法,焊后表面又进行了打磨,造成一般的外观检查或着色探伤难以发现该类型缺陷; 第一泄漏点管子堆焊的面积是其它管段的堆焊面积的23倍,检修验收人员未对这一现象引起重视,失去了一次发现问题的机会。防止对策: 检修部应加强检修管理,提高责任意识,特别是加强对锅炉受热面管检修单位的焊工和钳工的技术交底工作; 将受热面管堆焊处理前的壁厚确认(测量)作为检修质量控制点,检修部负责编入炉本体检修文件包中; 检修部加强对受热面管堆焊处理的全过程监测,需堆焊的部位打磨后要进行壁厚测量,当壁厚小于2.5mm时,要监督焊接过程,避免击穿管子,若焊接过程中管子被击穿,必须更换被击穿的管段。 根据现场实
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