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文档简介

1、提高混凝土面板平整度 铜黄高速 XXX合同段项目经理部 QC小组 目录 1、工程概况03 2、小组简介04 3、选择课题05 4、现状调查06 5、确定目标08 6、原因分析09 7、确定要因10 8、制定对策11 9、实施对策12 10、效果检查 14 11、巩固措施 15 12、总结及下一步打算 16 、工程概况 铜黄高速 xxxx 合同段承建花石崖隧道出口端,隧道右线长1920 米,左线长 1950 米。隧道内路 面设计为: 20cm 厚水泥处置碎石底基层 +24cm 厚 C40 混凝土面板 +10cm 厚沥青混凝土面层。其中 24cmC40混凝土面板采用单洞分三幅施工工艺,分幅宽度为3

2、.75m+3.75m+4.25m。共有 C40 混凝土面 板 4.6 万平方米。铜黄管理处对混凝土面板的平整度提出较高要求。 、 QC小组简介 小组名称 铜黄高速 TH-C20合同段项目经理部 QC小组 课题名称 提高混凝土面板平整度 小组成立时 间 2013年 2月 20日 人均培 训 10 小时 课题类型 现场型 小组活动时 间 2014年 10月 25日2014 年 12 月 5 日 活动次 数 8次 每次活动时 间 2 小时 序号 姓名 学历 职务 职称 小组职务 分工 1 本科 项目经理 高级工程师 组长 全面负责小组活动 2 本科 项目总工 高级工程师 副组长 技术指导 3 本科

3、项目副总工 工程师 组员 组织 QC小组活动与实施 4 大专 项目副经理 工程师 组员 现场管理 5 本科 技术员 工程师 组员 现场控制 6 大专 质检部部长 工程师 组员 质量管理与数据分析 7 本科 工程部部长 工程师 组员 现场控制 8 本科 实验室主任 工程师 组员 现场控制 9 大专 技术员 工程师 组员 现场控制 三、选择课题 1、理由:为确保沥青混凝土面层摊铺质量,铜黄管理处对混凝土面板的平整度提出较高要求。 2、确定课题名称为: 提高混凝土面板平整度 40 个平整度差所 四、现状调查 2014年 10月 26日至 29日连续 4天,本 QC小组队花石崖隧道出口端混凝土面板的平

4、整度的 产生的原因进行跟踪调查,调查结果如下表: (1) 混凝土面板平整度平均为 6.37mm,最大 12mm(依据下表调查数据计算的平均值) 。 混凝土面板平整度调查表( mm) 日期 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26日 5 4 11 5 3 13 4 7 7 8 27日 12 3 5 9 7 7 7 6 5 4 28日 3 5 8 8 7 10 12 5 5 9 29日 5 4 5 5 4 3 4 7 11 3 2) 下面为造成混凝土面板平整度差原因的跟踪调查结果, 其中施工工艺、参数差是主要原因 现状调查表 序号 项目 调查次数 缺陷次数 缺陷累计 累计百分率( %)

5、 1 施工工艺、参数差 25 25 25 62 2 机械性能差 7 7 32 80 3 原材料、外加剂不合格 5 5 37 93 4 其他 3 3 40 100 5 合计 40 40 混凝土面板平整度差原因排列图 8% 施工工艺、参数差 机械性能差 原材料、外加剂不合格 其他 调查结果:经过调查,混凝土面板平整度平均为 6.37mm,施工工艺、参数差是平整度差的主要原因 五、目标确定 经采取有效措施将混凝土面板平整度由 6.37mm降低至 4mm。 混凝土面板平整度 系列1 活动前 设置目标 六、原因分析 根据现状调查出平整度差的主要原因,经 QC小组成员认真讨论和现场调查,通过分析影响混凝土

6、面板平 整度差的主要原因并绘制因果图如下: 人机 量及时调整配比 10 七、确定要因: 通过因果图分析,共收集末端因素五个,现对这五个末端因素进行分析、现场测试测量,进行要因确认 要因确认表 序号 末端 原因 确认 方法 确认情况 负责 人 确认 结果 1 施工环境 差、未按操 作规程操作 现场 验证 经 11 月 1 日至 11 月 15 日 15 天验证, 收面人员在施工中能严格使用收面机进 行初收、精收、终收三道工序操作。 李伟 非要 因 2 振动梁自重 轻 现场 测试 经测试振动梁自重 850kg, 自重不足 严计 伟 要因 3 接缝处浮浆 未清理彻底 现场 验证 经 11 月 1 日

7、至 11 月 15 日 15 天现场验 证,面板纵向接缝处浮浆未清理彻底, 造成纵向接缝处平整度差 王晶 要因 4 二次收面人 员不够 现场 验证 专职收面工人只有两人,收面滞后。 杨西 红 要因 5 没有根据原 材料含水量 及时调整配 比 现场 测量 没有按批次对中粗砂进行现场含水量测 定并及时调整施工配比。 马雄 伟 要因 11 八、制定对策 对确认的 4 个主要原因,小组制定相应的对策措施: 序号 要因 对策 目标 措施 地点 完成时间 责任人 1 振动梁 自重轻 振动梁 增加配 重 振动梁自重 1000kg 1、增加配重 施工 现场 14.11.17 严计伟 2 接缝处 浮浆未 清理彻

8、 底 配备专 职清理 浮浆人 员 纵向面板接 缝处无浮浆 1、增加专职清理浮浆人员 1 人; 2、落实检查清理效果。 施工 现场 14.11.17 王晶 3 二次收 面人员 不够 增加收 面人员 保证收面及 时、规范 1、增加收面技术工人; 2、检查收面的及时性和收面效 果。 施工 现场 14.11.20 杨西红 4 没有根 据原材 料含水 量及时 调整配 比 控制混 凝土拌 合质量 混凝土拌合 和易性良好, 塌落度 70-90mm 1、试验工程师按批次做原材料含 水率; 2、根据现场试验结果及时调整配 比。 施工 现场 14.11.20 马雄伟 12 九、实施对策 实施一:振动梁增加配重 1

9、、经测试振动梁自重 850kg, 自重不足; 2 、使用旧工字钢增加配重后,经检测振动梁自重为 1080kg 3、增加配重后振动梁能实现混凝土面板更好的初平效果,降低人工找平工作强度。 实施二:配备专职清理浮浆人员。 1、配备专职浮浆清理人员 1 人。 2、对纵向施工缝新老混凝土接茬处浮浆凿除并清扫干净。 3、落实本项工作后,施工缝处平整度得到较好的改观。 实施三:增加收面人员。 1、 增加收面技术工人至 3 人; 2、督促检查收面的及时性和收面效果,严格按 初收、精收、终收三道工序操作 。 实施四:控制混凝土拌合质量。 13 1、试验工程师按批次做原材料含水率; 2、根据现场试验结果及时调整

10、配比,保持与混凝土拌合操作人员的密切沟通,拌合人员严格按照提供配比拌 合,确保混凝土的和易性,减少塌落度损失。 14 十、效果检查 1、目标值检查 2014年 12月 1日至 4日,我 QC小组对花石崖隧道路面混凝土面板平整度检测 40点次,平均值 2.6mm,最大 值 6mm。平整度差得到了有效的控制,达到了 QC小组预定目标。 日期 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 日 3 1 2 2 5 2 2 1 1 3 2 日 5 3 2 2 3 2 1 1 1 6 3 日 3 5 5 2 1 1 3 3 4 4 4 日 4 1 1 4 4 3 1 2 2 3 混凝土面板平整度 15 十一、巩固措施 根据此次的 QC小组活动成果,组织修定原混凝土面板作

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